董 智,秦 疆,石 凱
(河鋼邯鋼集團邯寶冷軋廠,河北 邯鄲056003)
河鋼邯鋼集團邯寶冷軋廠(以下簡稱邯寶冷軋廠)2180酸軋線引進SMS技術(shù),代表國際最先進的冷軋生產(chǎn)水平,肩負(fù)著邯鋼轉(zhuǎn)型升級,出精品,創(chuàng)品牌的重任。五機架六輥軋機作為酸軋線核心設(shè)備,設(shè)計最高軋制速度1 400 m/min,軋機入口及機架間配置有張力計輥及壓輥,用于測量板帶在軋機運行中張力情況。所謂的張力計輥是由板帶張力轉(zhuǎn)化為對張力計輥的壓力。該壓力與張力的大小,以及板帶與張力計輥的包角等幾何位置關(guān)系有關(guān)。壓輥的作用是當(dāng)壓輥壓下后,形成帶鋼與張力計輥足夠包角。當(dāng)包角確定后,張力與壓力之間便形成固定的函數(shù)關(guān)系,通過測定壓力的大小,即刻測出板帶張力的大小。由于板帶張力而產(chǎn)生的對該輥子的壓力通過位于傳感器上的支撐塊傳給兩個“枕塊”傳感器,在生產(chǎn)過程中測得的該值用于對張力的控制。張力控制是軋機機組控制的重要的組成部分;另外,位于軋機入口的張力計輥還作為一轉(zhuǎn)向輥,將板帶導(dǎo)入軋機。
軋機內(nèi)張力計輥運行不穩(wěn)定,經(jīng)常抱死,造成大量帶鋼表面劃傷。經(jīng)分析研究,張力計輥和壓輥周圍都是乳化液,工作在潮濕的惡劣環(huán)境里,張力計輥在高速旋轉(zhuǎn)的過程中,軸承腔內(nèi)會形成一定的負(fù)壓,將乳化液吸入軸承內(nèi)腔,稀釋潤滑油脂,使軸承潤滑條件變差,且原設(shè)計張力計輥壓輥潤滑油道設(shè)計不合理(見圖1),一旦上機就無法進行補油,造成軸承損壞抱死。另一方面,張力計輥采用的是將軸承嵌入端蓋內(nèi),再將端蓋插入輥身,這種設(shè)計方式不僅要保證軸承內(nèi)圈與軸的配合尺寸,還要保證端蓋與軸承外圈的配合尺寸,同時端蓋外圈與輥身內(nèi)圈的配合尺寸也要保證,對裝配要求較高。
圖1 張力計輥原設(shè)計視圖(mm)
酸洗軋制機組2019前半年共更換張力計輥和壓輥39根,其中張力計輥21根,壓輥18根。
2018年全年共更換張力計輥和壓輥62根,其中張力計輥31根,壓輥31根(見表2)。
表1 2019前半年共更換的張力計輥和壓輥 根數(shù)
表2 2018年全年共更換的張力計輥和壓輥 根數(shù)
2017年全年共更換張力計輥和壓輥72根,其中張力計輥43根,壓輥29根(見表3)。
表3 2017年全年共更換張力計輥和壓輥 根數(shù)
從表中可以了解到,F(xiàn)1前張力計輥每年更換1根,其他機架的張力計輥壓輥更換次數(shù)較頻繁,主要原因是工況環(huán)境不一樣,F(xiàn)1前張力計輥沒有安裝在機架內(nèi),不受乳化液的侵蝕。另外帶鋼被軋制的過程,就是塑性拉長的過程,所以F1前張力計輥的轉(zhuǎn)速比其他輥轉(zhuǎn)速要慢。對總數(shù)176根張力計輥和壓輥(壓輥與張力計輥結(jié)構(gòu)形式完全相同,只是輥身長度不一樣)進行使用壽命小于3個月原因進行分析(見表4)。
表4 張力計輥使用壽命影響因素分析表
通過帕累托分析方法,運用二八原理分析??梢郧宄目闯?,影響張力計輥使用壽命的最主要因素:端蓋螺栓斷裂,端蓋竄出;軸承進入乳化液,密封效果差;裝配不到位。這三個關(guān)鍵因素占了84.66%,因此我們從這三個方面進行分析并改進。
圖2 張力計輥局部結(jié)構(gòu)圖
1)端蓋螺栓斷裂竄出。從圖2可以看出端蓋與輥身使用螺栓連接。端蓋內(nèi)側(cè)與輥身內(nèi)圈配合235H7/k6。端蓋螺栓斷裂竄出主要原因是與輥身配合尺寸過松,導(dǎo)致輥子在高速旋轉(zhuǎn)過程中,端蓋晃動,切斷螺栓,隨之竄出輥身。軸承跟著軸向竄動,損壞抱死。一般這種情況發(fā)生在張力計輥上機1個月內(nèi)。輥身上斷裂的螺栓采用尺寸小M8 mm×25 mm,直徑小。斷絲很難取出,一般是出廠修復(fù),增加了維修成本。
2)軸承進入乳化液,密封效果差。首先輥子在高速轉(zhuǎn)動過程中,空腔會形成負(fù)壓,乳化液會被吸入空腔,稀釋潤滑油脂。逐步造成軸承抱死。另一方面,端蓋與輥身配合面處,也容易進乳化液。這種情況一般發(fā)生在張力計輥上機使用一個半月至兩個月內(nèi)。為了保證生產(chǎn),一般張力輥的更換周期定為1個半月左右。
3)裝配不到位,拆卸困難。這種內(nèi)嵌軸承的設(shè)計,在組裝過中,應(yīng)該采用豎向安裝的方法依次進行。但現(xiàn)場的工況條件以及裝備都無法實現(xiàn)。都是采用橫向安裝,這樣安裝對人員素質(zhì)有較高的要求,稍有不注意就會造成軸承的損傷。從圖2看出端蓋外圈要保證與輥身的配合,端蓋內(nèi)圈又要保證與軸承外圈的配合關(guān)系。但在現(xiàn)有的工具和方法以及人員素質(zhì)下,很難做到精準(zhǔn)。如果降低配合要求,端蓋極易竄出。但按照原配合尺寸,安裝困難,耗時過長。即便安裝到位。在拆卸更換零部件過程中更加困難。常常由于端蓋拆不下來,整個輥子無法使用,造成極大的浪費。
針對以上影響張力計輥使用壽命的關(guān)鍵因素進行分析探討。對原來的張力計輥進行大膽的改造,改變其結(jié)構(gòu)形式。主要改動有以下幾個方面:
圖3 改造的張力計輥
1)將軸承內(nèi)嵌輥身的設(shè)計構(gòu)造,改成外置軸承座形式如圖3所示,同時軸承座采用的是剖分式軸承座。這樣就不需要端蓋定位軸承的形式了,避免端蓋竄出的問題。在拆卸安裝過程中,只要拆卸緊固螺栓,軸承座一分為二,就可以快速將軸承座從輥子上拆卸下來。不需要將軸承座從軸承上拔出。避免了軸承的損傷。安裝的時候同樣快捷方便。
2)原來深溝球軸承軸承改成調(diào)心輥子軸承。調(diào)心輥子軸承可以承受軋制過程中,輥子在受到帶鋼給輥子強大壓力下的輕微變形所產(chǎn)生的軸向位移。同時,承載力也比深溝球軸承要大,同等工況條件下,使用壽命更長。
3)對外置軸承座腔內(nèi)進行沖壓,解決輥子旋轉(zhuǎn)過程中軸承內(nèi)腔產(chǎn)生的負(fù)壓,將乳化液吸入,稀釋潤滑油脂。并設(shè)可調(diào)式減壓裝置。避免內(nèi)腔壓力過大,將密封沖壞。
4)對輥身進行改造。主要將輥身厚度增加,原厚度35 mm改為40 mm增強其承載能力,避免輥身微小變形,對軸承產(chǎn)生的不均衡負(fù)荷。
5)制定標(biāo)準(zhǔn)化裝配措施。編制標(biāo)準(zhǔn)化裝配步驟,定專職人進行安裝,確保安裝質(zhì)量。
圖4 和圖5分別為原設(shè)計張力計輥和改造后的新型的結(jié)構(gòu)張力計輥的應(yīng)用圖片。
圖4 原設(shè)計的內(nèi)嵌軸承張力計輥
圖5 設(shè)計更改后的外置張力計輥
此外,張力計輥出現(xiàn)抱死問題后無法第一時間察覺,輥子停轉(zhuǎn),會造成板帶劃傷,產(chǎn)生大量廢品。針對該問題,增加轉(zhuǎn)速在線監(jiān)測裝置,如圖6和圖7所示,通過轉(zhuǎn)速的實時監(jiān)測,一旦報警后,操作人員及點檢人員可及時查看現(xiàn)場情況,從而避免超過3卷以上廢品的發(fā)生。
1)減少了影響生產(chǎn)的時間。改進后,張力輥使用壽命至少達到3個月。比以往張力計輥使用壽命提高了一倍。估算每年更換張力計輥和壓輥的數(shù)量可減少40根。一共節(jié)省檢修時間1.5根×40 h/根=60 h,保證了產(chǎn)線運行穩(wěn)定。
圖6 張力計輥轉(zhuǎn)速檢測
圖7 在操作界面上增加轉(zhuǎn)速實時檢測
2)降低了備件消耗。經(jīng)過改進后,張力計輥輥筒、軸承等消耗量大為降低,節(jié)省備件費用20萬元,備件修復(fù)費用10萬元,拆裝所需的人工費5萬元,節(jié)約了備件成本。
改造后,全年節(jié)約檢修工時約60 h,全線年生產(chǎn)帶鋼215萬t,則平均每小時生產(chǎn)帶鋼2 150 000/(365×24)=245.5 t,噸鋼效益為300元/t,則全年的經(jīng)濟效益為60×245.5×300=441.9萬元,加上備件節(jié)約成本,共計441.9+20+10+5=476.9萬元。