薛迪杰 ,陳 軍 ,陳景召 ,2
(1.鄭州西亞斯學(xué)院電子信息工程學(xué)院,河南鄭州451150;2.武漢科技大學(xué)冶金自動化與檢測技術(shù)教育部工程研究中心,湖北武漢430081)
在電鍍生產(chǎn)過程中,要經(jīng)過除油、水洗、酸洗浸蝕、電鍍、烘干等步驟,這些步驟往往都需要對溫度進行監(jiān)測和控制,溫度甚至是影響電鍍質(zhì)量和表面處理效率的重要因素[1]。目前,對于電鍍生產(chǎn)過程中需要溫度控制的部位,多數(shù)企業(yè)仍采用人工對溫度進行獨立調(diào)控的生產(chǎn)模式,由于溫度具有時變性、非線性和滯后性的特點,人工調(diào)控模式不僅很難實現(xiàn)溫度精準控制,而且電鍍過程中鍍液也會對人的身體造成一定程度的傷害;另外,每個需要監(jiān)控溫度的槽位,都需要鋪設(shè)線纜,尤其對于規(guī)模較大的龍門式電鍍生產(chǎn)線,需要監(jiān)控溫度的槽位較多,距離較遠,如果布置有線網(wǎng)絡(luò),會造成現(xiàn)場線纜較多,布線較為混亂的問題,并且鋪設(shè)成本往往較高,后期可維護性和可擴展性較差[2]。
針對電鍍生產(chǎn)有線溫度測控網(wǎng)絡(luò)存在的以上問題,利用ZigBee 技術(shù)和MCGS 組態(tài)軟件對傳統(tǒng)測溫方式進行了改進,設(shè)計了一種基于ZigBee 的電鍍生產(chǎn)線無線溫度集中監(jiān)測和控制系統(tǒng),可以實現(xiàn)在主控制室通過計算機組態(tài)系統(tǒng)實時監(jiān)測和控制相應(yīng)槽位的溫度。
課題基于河南省科技攻關(guān)與校企合作項目,針對河南省焦作市某五金鎖具電鍍生產(chǎn)線的設(shè)備改造工程,進行了無線傳感器網(wǎng)絡(luò)與遠程組態(tài)技術(shù)的應(yīng)用研究,分別完成了實驗室初試與小規(guī)模中試,并達到了預(yù)期效果。
電鍍生產(chǎn)線無線溫度監(jiān)測和控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。系統(tǒng)分上位機組態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器和溫度測控終端。各溫度測控終端均與網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器通過ZigBee 建立無線網(wǎng)絡(luò),并進行通信,將測控終端數(shù)據(jù)發(fā)送給網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器再采用Modbus 協(xié)議,通過RS-485 總線,將數(shù)據(jù)發(fā)送給上位機,顯示各個測控終端的溫度[3]。用戶也可以在上位機組態(tài)系統(tǒng)上,設(shè)置各測控終端溫度,通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器發(fā)送至各溫度測控終端,控制現(xiàn)場溫度,從而實現(xiàn)對各節(jié)點溫度的監(jiān)測和控制。
圖1 系統(tǒng)整體框圖Fig.1 System block diagram
采用昆侖通態(tài)MCGS 組態(tài)軟件組建系統(tǒng)的人機交互界面。由于MCGS 中沒有預(yù)置單片機設(shè)備驅(qū)動,為了MCGS 和網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器中的單片機可以正常進行通信,需要對MCGS 進行配置。系統(tǒng)選用MCGS 中的莫迪康ModBusRTU 設(shè)備構(gòu)件,在MCGS中添加“串口通信父設(shè)備”,設(shè)置串口通訊端口為COM1,通訊采用9600的波特率,采用8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗功能,數(shù)據(jù)采集模式設(shè)為異步[4]。在組態(tài)系統(tǒng)界面上分別添加相關(guān)按鈕元件、指示元件、數(shù)據(jù)曲線顯示模塊、報警信息顯示模塊等,組建成一個較為完善的人機交互界面。在人機界面上可以實時顯示各個電鍍槽位的溫度,通過曲線顯示溫度的變化過程,并將這些溫度數(shù)據(jù)存儲到計算機數(shù)據(jù)庫中,方便后期查閱歷史數(shù)據(jù)。在組態(tài)系統(tǒng)中還加入了溫度設(shè)置功能,可以設(shè)置各溫度測控終端的溫度,并將設(shè)置指令和數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器發(fā)送至溫度測控終端,終端接收到指令后,對溫度實施恒溫控制。界面還設(shè)置有超溫度閾值報警功能,當溫度誤差超出閾值范圍,對應(yīng)槽位下邊的報警指示燈會閃爍。上位機組態(tài)系統(tǒng)界面如圖2所示。
圖2 上位機組態(tài)系統(tǒng)界面Fig.2 Configuration system interface of host computer
網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器是系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)的核心,是整個系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵節(jié)點,連接著上位機和溫度測控終端。網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器由控制芯片STM32F103ZET6 和無線ZigBee模塊CC2420組成,其主要作用是依據(jù)RS-485 總線模式,采用Modbus 協(xié)議與上位機計算機通信,接收指令發(fā)送數(shù)據(jù)。同時通過ZigBee 模塊CC2420 與溫度測控終端進行通信,接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。
網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器利用STM32F103ZET6 單片機的串口實現(xiàn)與上位機的通信。由于上位機MCGS 系統(tǒng)采用的是Modbus 協(xié)議,因此單片機需要設(shè)置與上位機相兼容的Modbus 通訊協(xié)議。設(shè)計中采用STM32F103ZET6 串口的8 位異步通信方式,通訊的波特率與上位機保持一致,故設(shè)置為9600 的波特率。依據(jù)ModBus 協(xié)議,單片機在接收到上位機發(fā)出的查詢指令后,需要應(yīng)答,且應(yīng)答的數(shù)據(jù)幀也需要符合ModBus 的協(xié)議要求。上位機在接收到應(yīng)答數(shù)據(jù)幀后,會對數(shù)據(jù)進行CRC-16 校驗,若上位機計算得到的校驗碼和單片機應(yīng)答的校驗碼一致,則表示數(shù)據(jù)傳輸正確,否則上位機會請求單片機重新應(yīng)答發(fā)送數(shù)據(jù)。設(shè)計中采用查表的方式驗證循環(huán)冗余校驗碼。單片機返回數(shù)據(jù)幀格式如表1所示。
表1 單片機返回數(shù)據(jù)幀Tab.1 Data frame returned by MCU
溫度測控終端主要對現(xiàn)場溫度進行采集和控制,并通過無線模塊發(fā)送和接收數(shù)據(jù),主要由STM32F103ZET6 單片機、溫度傳感器和CC2420 模塊組成。
溫度的采集使用Dallas 公司的DS18B20 溫度傳感器,其測量溫度的精度可達到±0.5 ℃,測量溫度的范圍在?55 ℃~+125 ℃,分辨率達到0.0625 ℃,完全可以滿足所有鍍種鍍液溫度的監(jiān)測要求[5]。由于DS18B20 在工作時,芯片內(nèi)部直接進行A/D 轉(zhuǎn)換,輸出的是數(shù)字量,因此不需要復(fù)雜的A/D 轉(zhuǎn)換電路,單片機就可以對數(shù)據(jù)讀取和采集。DS18B20 采用單總線方式,只需要一條數(shù)據(jù)線就可以與單片機進行通訊。實際使用中,在數(shù)據(jù)線上加一個4.7 kΩ的上拉電阻,供電采用5.0 V。
由于終端既要采集控制溫度,還要通過CC2420 與上位機通信,故要求單片機有較快的處理速度,且還要有豐富的片上資源。因此系統(tǒng)采用STM32F103ZET6 單片機作為終端的控制芯片,STM32F103ZET6 是基于Cortex-M3 ARM 內(nèi)核的32位微處理器,具有性能高、功耗低、成本低的特點[6]。 STM32F103ZET6 最 高 工 作 頻 率 可 達 72 MHz,芯片自帶串口和SPI接口,非常便于組建本系統(tǒng)控制電路,運算速度也完全滿足本電路設(shè)計要求。STM32F103ZET6 控制芯片一方面通過單總線和DS18B20 溫度傳感器通信,讀取數(shù)據(jù),采集現(xiàn)場溫度,并根據(jù)PID 算法,計算溫度偏差,通過PWM接口控制可控硅加熱,實現(xiàn)恒溫控制。另一方面通過SPI 協(xié)議和CC2420 通信,與網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器組成Zig-Bee網(wǎng)絡(luò),并通過CC2420接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。
終端上電后,先進行系統(tǒng)的初始化,然后發(fā)出加入ZigBee 網(wǎng)絡(luò)請求,若請求不成功,則繼續(xù)循環(huán)請求。若請求加入成功,則與網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器組成Zig-Bee網(wǎng)絡(luò),根據(jù)上位機發(fā)出的指令,采集鍍液溫度數(shù)據(jù),然后結(jié)合PID 算法,通過調(diào)整PWM 控制可控硅,利用加熱棒,對鍍液溫度進行恒溫控制,并將采集的鍍液溫度數(shù)據(jù)再發(fā)送給上位機,最后進行掃描檢測,判斷發(fā)送是否成功,若不成功則繼續(xù)發(fā)送。程序流程圖如圖3所示。
圖3 溫度測控終端程序流程圖Fig.3 Program flow chart of temperature measurement and control terminal
系統(tǒng)采用兼容IEEE 802.15.4 協(xié)議的Zigbee CC2420 無線收發(fā)模塊搭建和組網(wǎng),具有低成本、低功耗、抗干擾能力強的特點,CC2420 內(nèi)部設(shè)置有標準 8051 內(nèi)核,片內(nèi)設(shè)有 ROM 和 RAM,預(yù)置了 SPI 接口,可方便組網(wǎng)與拓展,實現(xiàn)遠程通信和自動控制[7]。 ZigBee 的 開 發(fā) 采 用 IAR Embedded Work-bench 7.51平臺,使用C語言進行編程。
ZigBee 無線網(wǎng)絡(luò)通信模塊應(yīng)用于本系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器和溫度測控終端兩部分。系統(tǒng)利用ZStack 協(xié)議棧進行組網(wǎng),組成星型結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)上電開始運行后,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器先進行初始化,配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù),接著進行信道的掃描,掃描到信道后,組建網(wǎng)絡(luò)并監(jiān)測是否有網(wǎng)絡(luò)節(jié)點請求加入網(wǎng)絡(luò),收到請求加入網(wǎng)絡(luò)后,根據(jù)地址空間的大小,決定是否允許節(jié)點加入網(wǎng)絡(luò);如果允許,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器將分配16 位的網(wǎng)絡(luò)地址給測控節(jié)點,形成自組織網(wǎng)絡(luò)。當以上網(wǎng)絡(luò)搭建全部完成后,網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器根據(jù)上位機的指令,向溫度測控節(jié)點發(fā)送溫度設(shè)置和采集指令,并接收來自溫度測控終端節(jié)點的數(shù)據(jù),通過RS-485總線,傳送給上位機計算機,數(shù)據(jù)處理后,顯示在組態(tài)系統(tǒng)上。網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器工作流程圖如圖4所示。
圖4 網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器工作流程圖Fig.4 Program flow chart of network coordinator
該系統(tǒng)已完成了實驗室初試及現(xiàn)場的小規(guī)模中試,在中試階段,系統(tǒng)部署于河南省焦作市某公司的12 及56 系列U 型鎖組件的電鍍生產(chǎn)線上。具體的操作為在原有設(shè)備的基礎(chǔ)上,增設(shè)了中控室,其中部署了上位機與網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器,二者通過RS-485進行連接并實時交互數(shù)據(jù)。此外,設(shè)置了5 個無線傳感器網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,對電鍍生產(chǎn)線上需要恒溫控制的1 個水洗槽、1 個除油槽、3 個電鍍槽進行監(jiān)測和控制,每個節(jié)點距離網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器均在40 m以上。開機10 min 后現(xiàn)場對溫度進行實際測量,并與設(shè)置溫度和組態(tài)上采集到的溫度相對比,測試結(jié)果如表2 所示。經(jīng)測試,ZigBee 無線網(wǎng)絡(luò)通信良好,溫度測控終端對各槽位恒溫控制穩(wěn)定,計算機組態(tài)系統(tǒng)顯示的溫度與實際鍍槽鍍液溫度一致。
表2 系統(tǒng)測試結(jié)果Tab.2 System test results
根據(jù)電鍍生產(chǎn)工藝和工廠生產(chǎn)需求,使上述系統(tǒng)長期工作于電鍍生產(chǎn)線上,測試結(jié)果表明,相比于傳統(tǒng)的現(xiàn)場分布式溫度測量和控制方案,由于該系統(tǒng)溫度測控終端引入了PID 控制算法,溫度監(jiān)測及控制的準確度較之前大幅度提高。該系統(tǒng)在現(xiàn)場長期運行表現(xiàn)穩(wěn)定,Zigbee 網(wǎng)絡(luò)通信可靠,未出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤。
為了解決電鍍生產(chǎn)線溫度有線監(jiān)控系統(tǒng),布線存在的局限、復(fù)雜、分散問題,采用ZigBee 無線技術(shù),構(gòu)建了無線通信網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了電鍍生產(chǎn)線上多部位溫度的集中監(jiān)測控制。該系統(tǒng)硬件成本較低,溫度測控終端及網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)器單套成本在三十元左右。由于測控終端采用無線傳輸數(shù)據(jù),不受空間位置約束,可靈活變換槽位,因此無需每個槽位都設(shè)置終端。使用過程中,可根據(jù)不同鍍種的工藝要求,僅在需要測溫的槽位設(shè)置測控終端,減少了終端設(shè)置的數(shù)量,一定程度上也降低了改造成本。整個系統(tǒng)在運行過程中功耗較低,運行成本較低,后期易于維護。該系統(tǒng)目前已在實際電鍍生產(chǎn)線上完成了小規(guī)模中試,運行效果良好,提高了電鍍表面處理效率,為電鍍提供了更加有利的條件,保障了電鍍質(zhì)量,待進一步測試后,可大規(guī)模應(yīng)用至電鍍生產(chǎn)中。該系統(tǒng)還可加入電流、電壓檢測傳感器,對電鍍過程中電流和電壓的相關(guān)數(shù)據(jù)進行監(jiān)控,從而實現(xiàn)多參數(shù)的監(jiān)控。