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660 MW機(jī)組空氣預(yù)熱器減速機(jī)故障原因分析及處理建議

2021-01-28 03:30王天龍張夜雨段海洲張向群朱立平張哲華
電站輔機(jī) 2020年4期
關(guān)鍵詞:預(yù)熱器減速機(jī)外圈

王天龍,張夜雨,段海洲,張向群,朱立平,張哲華

(1.遼寧東科電力有限公司 遼寧 沈陽 110179;2.中國能源工程股份有限公司 北京 100037)

0 引言

作為鍋爐煙氣流程中最后一個受熱面,空氣預(yù)熱器是現(xiàn)代電廠鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)中不可或缺的部件??諝忸A(yù)熱器既可以降低排煙溫度從而提高鍋爐效率和電除塵效率,又可以通過回收煙氣熱量來強(qiáng)化燃料的著火和燃燒過程[1]。若空氣預(yù)熱器發(fā)生停轉(zhuǎn),將會使得轉(zhuǎn)子驟冷和徑向隔板永久變形及焊縫開裂;同時由于其出口煙溫急劇升高,還會損壞脫硫塔部件[2],空氣預(yù)熱器無法運(yùn)行會影響鍋爐的安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

空氣預(yù)熱器驅(qū)動方式主要分為兩種:圍帶驅(qū)動、中心驅(qū)動。如圖1所示,圍帶驅(qū)動結(jié)構(gòu)是將齒輪安裝在減速機(jī)的輸出軸上,與圍帶上的圓銷齒嚙合以驅(qū)動空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動。圖2為中心驅(qū)動方式,其輸出軸與空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子同軸直接帶動轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動[3]。

孟加拉某電廠配置2臺660 MW超超臨界機(jī)組,鍋爐空氣預(yù)熱器采用上部中心驅(qū)動方式。1#機(jī)組在整套啟動期間發(fā)生鍋爐A側(cè)空氣預(yù)熱器減速機(jī)軸承三次損壞事故,通過調(diào)整轉(zhuǎn)子垂直度和軸承水平度、增加彈簧、改變大齒輪旋向和拓寬擋肩等方法嘗試解決減速機(jī)軸承損壞問題。

1 設(shè)備概況

本期660 MW超超臨界燃煤火力發(fā)電廠配備了2臺高效超超臨界參數(shù)變壓運(yùn)行直流爐、單爐膛、一次再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu);鍋爐采用露天布置、Π型布置鍋爐。鍋爐主要參數(shù)見表1。

鍋爐空氣預(yù)熱器為某鍋爐廠自主開發(fā)設(shè)計(jì)和制造的新型三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,每臺鍋爐布置 2 臺預(yù)熱器,型號為LAP14236/2350。如圖3所示,通過空氣預(yù)熱器旋轉(zhuǎn),高溫?zé)煔鈱崃總鹘o蓄熱元件,再由蓄熱元件依次將熱量傳遞給二次風(fēng)和一次風(fēng)。但空氣預(yù)熱器旋轉(zhuǎn)方向并不絕對是固定的,可根據(jù)鍋爐運(yùn)行需要進(jìn)行反轉(zhuǎn)調(diào)整[4]。

每臺空氣預(yù)熱器配備一臺斜齒減速機(jī),它共由三個齒輪箱組成,分別是變頻啟動主電機(jī)齒輪馬達(dá)、輔電機(jī)齒輪馬達(dá)和主減速機(jī)。表2和3分別為空氣預(yù)熱器熱力計(jì)算參數(shù)和減速機(jī)主要技術(shù)參數(shù)。

2 單側(cè)空氣預(yù)熱器減速機(jī)三次故障基本概況

2.1 第一次故障

2020年1月22日15:11電網(wǎng)震蕩導(dǎo)致全廠失電,1#機(jī)組跳閘。隨后柴發(fā)聯(lián)啟,A空氣預(yù)熱器輔電機(jī)聯(lián)鎖啟動,電流開始出現(xiàn)波動。16:20,400 KV電源恢復(fù),A空氣預(yù)熱器切換電源時發(fā)生空開跳閘(鍋爐MCC段),16:56,A空氣預(yù)熱器送電重新啟動動,主、輔電機(jī)啟動時均保持最大電流50 A(額定電流36.74 A),停止A空氣預(yù)熱器電機(jī)運(yùn)行,啟動A空氣預(yù)熱器氣動馬達(dá)進(jìn)行盤車。1月25日發(fā)現(xiàn)A減速機(jī)有異響,停氣動馬達(dá)。檢查后發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器A減速機(jī)上軸承損壞,減速機(jī)損壞照片見圖4。

表2 空氣預(yù)熱器熱力計(jì)算參數(shù)

表3 減速機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

由于此次減速機(jī)損壞時由氣動馬達(dá)驅(qū)動,沒有可供參考和分析的數(shù)據(jù),所以在對減速機(jī)進(jìn)行內(nèi)部檢查后挪用2#爐A空氣預(yù)熱器減速機(jī),繼續(xù)整套啟動試運(yùn)。

2.2 第二次故障

2020年2月17日22:07,1#機(jī)組負(fù)荷從335 MW開始滑停,22:47降至10 MW,鍋爐MFT動作,空氣預(yù)熱器A電機(jī)電流17 A左右,至18日0:15電流開始有規(guī)律性地波動并逐漸升高,最高達(dá)22 A,至8:05電流波動變大,波動變?yōu)闊o規(guī)律,8:30瞬時電流最高為42.46 A(額定電流36.74 A),減速機(jī)就地有異常聲響,8:44分空氣預(yù)熱器A手動停轉(zhuǎn)。檢查后發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器A減速機(jī)上軸承損壞,減速機(jī)損壞照片見圖5。

第二次故障發(fā)生后對減速機(jī)安裝尺寸進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器軸的垂直度偏差為0.255 mm/m,大于廠家圖紙要求0.2 mm/m;另外,卡塊與減速機(jī)之間間隙較小。于是中心筒及短軸進(jìn)行矯正,使中心筒及短軸的垂直度偏差在0.035‰之內(nèi),同時調(diào)整減速機(jī)支撐彈簧高度至設(shè)計(jì)標(biāo)高172.5±2 mm。

2.3 第三次故障

2020年3月2日18:16,1#鍋爐停爐。19:45 1#爐A預(yù)熱器電流出現(xiàn)周期波動并上升,20:00預(yù)熱器電流振幅明顯加大,最大電流約21 A,檢查發(fā)現(xiàn)A預(yù)熱器右側(cè)有刮蹭聲音,20:48對扇形板間隙進(jìn)行調(diào)整,刮蹭聲音明顯減小,電流下降到約21 A。

23:59電流再次出現(xiàn)周期波動并上升,至0:22電流最大29.56 A,發(fā)現(xiàn)預(yù)熱器左側(cè)扇形板與徑向密封片刮蹭,密封自動調(diào)節(jié)裝置向上提5 mm,電流下降至21 A左右并趨于穩(wěn)定。

0:35 A預(yù)熱器減速器軸承箱處有異音,立即停運(yùn)A預(yù)熱器。

3月3日拆卸預(yù)熱器減速機(jī)鎖緊盤,發(fā)現(xiàn)上軸承外套部分損壞,減速機(jī)損壞照片見圖6。

3 減速機(jī)三次故障原因分析

3.1 減速機(jī)軸承損壞表現(xiàn)

1#鍋爐空氣預(yù)熱器出現(xiàn)三次減速機(jī)損壞故障,綜合故障概況可以發(fā)現(xiàn)三個共同點(diǎn):

1)三次損壞均為A側(cè)減速機(jī)軸承;

2)故障出現(xiàn)時間均為停爐后,損壞時伴隨著電流周期波動;

3)損壞部位均為軸承外圈。

3.2 相關(guān)檢查

3.2.1 減速機(jī)部分

1)通過現(xiàn)場拆機(jī)過程分析得出,基本都是軸承外圈擋邊首先斷裂,之后滾子脫落導(dǎo)致軸承及其他零件進(jìn)一步損壞;

2)減速機(jī)采用斜齒輪嚙合,在運(yùn)行過程中會產(chǎn)生一個軸向分力(見3.4節(jié)軸承受力分析);

3)減速機(jī)支撐彈簧自由狀態(tài)為215 mm,冷態(tài)安裝后為172.5 mm,機(jī)組熱態(tài)后彈簧最大伸長了15 mm在彈簧設(shè)計(jì)范圍內(nèi);同時測量了其彈力系數(shù),與設(shè)計(jì)曲線符合。

3.2.2 空氣預(yù)熱器本體部分

1)減速機(jī)上軸直徑在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

2)第二次損壞后,測量出轉(zhuǎn)子垂直度最大偏差為0.9/1 000 mm,超出設(shè)計(jì)值0.2/1 000 mm,后進(jìn)行調(diào)整。第三次損壞后測量出推力軸承水平度最大偏差為0.75/1 000 mm,超出設(shè)計(jì)值0.2/1 000 mm。從測量結(jié)果看,造成主軸垂直度超差的主要原因是主梁的膨脹支架座基準(zhǔn)超差,造成轉(zhuǎn)子整體偏斜[5]。

3.3 運(yùn)行分析

圖7-9分別為第一、二、三次減速機(jī)損壞時運(yùn)行參數(shù)曲線,其中曲線1-7分別為機(jī)組負(fù)荷、空氣預(yù)熱器A主電機(jī)電流、輔電機(jī)電流、導(dǎo)向軸承溫度、支撐軸承溫度、空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙氣溫度及出口煙氣溫度。

從圖中可以得出:

1)鍋爐運(yùn)行時,空氣預(yù)熱器入、出口煙氣溫度未出現(xiàn)明顯超溫情況,符合表2要求;

2)空氣預(yù)熱器導(dǎo)向軸承和支撐軸承溫度正常,不存在超溫現(xiàn)象;

3)停爐后,根據(jù)電流周期性波動可以推斷出,由于空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致內(nèi)部受熱膨脹出現(xiàn)密封片摩擦情況。

3.4 軸承受力分析

從圖10可以看出減速機(jī)是經(jīng)過一根空心軸與空氣預(yù)熱器主軸作用,此處是主要受力處。此外圖右的兩根彈簧是用來平衡偏心力矩。

圖11中可以得出輸出軸是斜齒輪,所以會在扭矩傳遞時產(chǎn)生一個軸向分力作用在空心軸上繼而傳遞給軸承。根據(jù)表3數(shù)據(jù)可以得出齒輪受力情況[6]:

Fa=Ft×tanβ

式中:

T——齒輪傳遞的扭矩(Nm);

η——減速機(jī)效率(%);

P——電動機(jī)功率(kW);

n——輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min);

r——齒輪分度圓半徑(389.572 mm);

α——齒輪法面壓力角(20°);

β——齒輪螺旋角(14°);

由計(jì)算得出:Ft=533 385 N;Fr=222 610 N;Fa=137 975 N(根據(jù)齒輪旋轉(zhuǎn)方向不同,此力可以向上或者向下)。

根據(jù)軸承手冊[7],該軸承額定動載荷Cr=1 250 000 N,軸向力Famax=240 314 N。且在冷態(tài)和熱態(tài)下軸承受力有所不同。

3.4.1 冷態(tài)

輸出軸承承受重量(冷態(tài))=減速機(jī)自重(6.7 t)+潤滑油重(0.6 t)-空心軸重量(1.3 t)-彈簧支撐力(2.5 t)=3.5 t=35 000 N。

減速機(jī)逆時針旋轉(zhuǎn)(軸向分力向下):FaN=Fa+G=172 975 N

當(dāng)量動載荷計(jì)算公式 P=xFr+yFa[8],其中x=0.92、y=0.4,F(xiàn)a取最大軸向合力,所以

P=0.92×Fr+0.4×FaN=273 991.2N

于是得出安全系數(shù):Cr/P=4.56

載荷比:Fa/Fr=FaN/Fr=172 975/22 2610=0.77>0.4,因此需要改善軸承受力分布。

3.4.2 熱態(tài)

3.1.1中提到彈簧熱態(tài)下伸長了15 mm,因此兩根彈簧總輸出力約為1.25 t。

輸出軸承承受重量(熱態(tài))=減速機(jī)自重(6.7 t)+潤滑油重(0.6 t)-空心軸重量(1.3 t)-彈簧支撐力(1.25 t)=4.75 t≈50 000 N。

減速機(jī)逆時針旋轉(zhuǎn)(軸向分力向下):FaN=Fa+G=187 975 N

P=0.92×Fr+0.4×FaN=279 991.2 N

安全系數(shù):Cr/P=4.46

載荷比Fa/Fr=FaN/Fr=172 975/222 610=0.84>0.4,因此需要改善軸承受力分布。

4 改進(jìn)措施及建議

4.1 增加兩根彈簧

增加彈簧是為了增加反推力,以改善軸承軸向合力。表4為增加彈簧后參數(shù),從表中可以得出,增加彈簧后使得安全系數(shù)提高了近10%。

表4 增加彈簧后參數(shù)

4.2 改變大齒輪旋向

將大齒輪旋向由逆時針改為順時針,可以將軸向分力改為向上。表5為改變旋向后參數(shù),從表中可以得出,改變旋向后使得熱態(tài)安全系數(shù)更加明顯提高。

表5 大齒輪旋向改變后參數(shù)

4.3 拓寬軸承外圈擋肩

三次減速機(jī)損壞均是先從外圈開始,見圖12。因此可以拓寬軸承外圈擋肩使得外圈受力更均勻。圖13為拓寬擋肩前、后受力情況對比(上為拓寬前,下為拓寬后),從圖中可得出拓寬擋肩后軸承外圈強(qiáng)度提升了30%。

4.4 停爐后建議

4.4.1 提升扇形板

將熱端扇形板提升至最高位 (+12 mm),軸向密封間隙拉大(冷端13 mm,熱端16 mm),做好標(biāo)記,下次啟爐前恢復(fù)至推薦值。

4.4.2 冷卻轉(zhuǎn)子

1)在導(dǎo)向軸承處加風(fēng)扇及壓縮空氣對上軸吹風(fēng),加速軸部冷卻。

2)鍋爐熄火后繼續(xù)保持送引風(fēng)機(jī)運(yùn)行 10 min,風(fēng)量保持600~800 t/h,爐膛負(fù)壓保持-200 Pa 以上。

3)停風(fēng)機(jī)后,打開鍋爐空氣側(cè)擋板、煙氣側(cè)擋板、二次風(fēng)箱風(fēng)門100%,形成鍋爐自然通風(fēng)冷卻空氣預(yù)熱器,送風(fēng)機(jī)動葉開度保持30%,引風(fēng)機(jī)靜葉開度10%。

4)若空氣預(yù)熱器電流持續(xù)上升,可以繼續(xù)通過開大動葉及靜葉開度來增加鍋爐自然通風(fēng)量來降低空氣預(yù)熱器電流。

5)空氣預(yù)熱器電流峰值升高至25 A時啟動單側(cè)送、引風(fēng)機(jī),開啟聯(lián)絡(luò)風(fēng)門對空氣預(yù)熱器進(jìn)行冷卻,引風(fēng)機(jī)靜葉開度保持5%,爐膛負(fù)壓保持-200 Pa。當(dāng)空氣預(yù)熱器峰值電流降至19 A 以下時停止送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行。

6)若上述措施無效,空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn),關(guān)閉空氣預(yù)熱器進(jìn)出口空氣側(cè)及煙氣側(cè)擋板。

5 結(jié)語

綜合空氣預(yù)熱器減速機(jī)三次損壞特征、運(yùn)行情況及受力分析可以得出,減速機(jī)損壞是因?yàn)榘惭b精度偏差、空氣預(yù)熱器扇形板等部件受熱膨脹不均、軸承受力分布不合理和減速機(jī)外圈擋肩強(qiáng)度不夠等原因造成的。通過一系列的改造措施,成功解決了減速機(jī)損壞問題。自改進(jìn)措施實(shí)施后,1#鍋爐已經(jīng)連續(xù)運(yùn)行近半年,沒有出現(xiàn)任何過損壞事故。

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