金鵬(中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086)
IFP的ELUXYL工藝,需在全液相下通過逆向模擬移動床來實現(xiàn)傳質(zhì)分離,因此生產(chǎn)對二甲苯的核心設(shè)備為液壓控制的吸附塔[1]。吸附塔的壓力控制是很重要的,維持一定的壓力是為了維持吸附塔內(nèi)的液相操作,如果壓力下降到泡點壓力以下,塔里的液體會沸騰形成蒸汽,昂貴的吸附劑將損壞,這種情況應(yīng)當盡力避免,IFP的Eluxyl工藝的吸附塔底0.9MPa的操作壓力是經(jīng)過實踐證明較為理想的參數(shù)[2]。吸附塔設(shè)備和吸附劑投資巨大,建設(shè)和檢修周期長,一旦吸附塔頂?shù)讐毫焖僮兓瘶O易造成吸附塔內(nèi)件損壞和吸附劑粉化的嚴重事故。當出現(xiàn)內(nèi)部吸附劑泄漏時,將嚴重制約上下游物料平衡,極大沖擊裝置的盈虧平衡[3]。2020年某石化廠ELUXYL吸附塔曾發(fā)生壓力異常波動事件,文章著重對吸附塔壓力異常波動原因進行分析。
2020年某石化廠芳烴聯(lián)合裝置2月發(fā)生吸附塔壓力異常波動期間,C601A壓力異常波動壓力變化事件主要關(guān)鍵節(jié)點如表1所示。
表1 吸附塔壓力波動事件主要關(guān)鍵節(jié)點
吸附塔壓力波動主要受F/D/E/R四股進出物料及泵送和壓送物料影響。(此時未投用反洗)。C601A壓力高報時,此時解吸劑物料在STEP23,進料/解吸劑/抽余液均在B塔,此時在A塔的物料是抽出液,加上壓送和泵送,即造成A塔壓力波動的直接關(guān)聯(lián)物料有壓送、泵送和抽出液。我們采用排除法,按相關(guān)聯(lián)的物料量大小進行逐個排除。則最有可能引起吸附塔壓力波動的物料為壓送>泵送>抽出液。
由于壓送直接控制C601A壓力,當壓送流量不足,A塔出料過少,吸附塔A壓力將升高。此時壓送閥位和流量均明顯高于正常值,而C601A壓力仍較高,所以排除壓送流量偏小是造成本次A塔壓力高的原因。吸附塔壓力波動前后參數(shù)變化值如表2所示。
表2 吸附塔壓力波動前后參數(shù)變化值
同理,當泵送流量過大,吸附塔A壓力將升高,此時泵送流量低于正常值,泵送閥位高于正常值,因此排除泵送流量過大是造成本次A塔壓力高的原因。此外,泵送閥位高是由于A塔壓力升高后,泵送調(diào)節(jié)閥背壓升高,調(diào)節(jié)閥開大以滿足泵送流量。
當抽出液抽出量偏小,A塔出料過少,吸附塔A壓力將升高。此時抽出液流量和正常值相同,抽出液閥位低于正常值,因此排除抽出液流量偏小是造成本次A塔壓力高的原因。此外,抽出液閥位較正常低是由于A塔壓力升高后,抽出液調(diào)節(jié)閥后路背壓不變,吸附塔至抽出液集合管壓力差變大,調(diào)節(jié)閥較小閥位即可滿足抽出液流量。
在按正常分析排除了與A塔壓力波動直接關(guān)聯(lián)的壓送、泵送和抽出液后,由于A塔壓力波動時正好是進料從A塔底切到B塔頂,且XV307在塔壓波動前出現(xiàn)故障,因此猜測進料可能是造成本次A塔壓力高的原因。
當解吸劑步進至STEP23時,XV312切換至XV313,此時進料量與正常工況時幾乎一樣,且進料在XV313,進料流量應(yīng)對B塔壓力有影響,對A塔無影響。但由于此時XV307未完全關(guān)閉,XV313在塔頂,與塔中的XV307相比背壓較高,始終有FEED進入A塔,雖然FEED總量保持不變,但仍從XV307進入A塔的物料卻造成A塔內(nèi)總物料量偏多,因此A塔壓力升高。C601A底壓力設(shè)定為0.9MPA,使得A塔壓送調(diào)節(jié)閥開大進行泄壓。
排查過程我們遵循了“邏輯關(guān)系順序”進行逐個排除,確定了造成吸附塔壓力波動的根本原因是XV307未關(guān)嚴。值得一提的是,此次吸附塔壓力波動時,D線調(diào)節(jié)閥較正常開大較多,此時XV124→XV101,解吸劑已在A塔,容易被理解成是解吸劑量過大造成的吸附塔壓力波動。首先吸附塔壓力上升是在解吸劑調(diào)節(jié)閥開大之前,其次此時解吸劑流量實際流量反而是低于正常值,所以并不是解吸劑流量大造成的C601A壓力升高。解吸劑調(diào)節(jié)閥開大是由于C601A背壓較高,雖然調(diào)節(jié)閥閥位已逐步開大,但仍然未達到D線設(shè)定流量值。
當XV312切至XV313時,此時壓送區(qū)域?qū)l(fā)生改變,由三區(qū)變化成二區(qū),在ELUXYL吸附工藝中為避免吸附塔底頂切換時,由于流量變化較大,造成塔壓波動較大,因此開關(guān)閥有ZTC設(shè)置,既在切換時關(guān)聯(lián)的控制閥先由PID控制切換為手動控制,執(zhí)行OP值,手動時間結(jié)束后程序自動恢復(fù)PID控制,再進行自動調(diào)節(jié)。此時A塔物料較多,壓力升高,因此壓送閥位和流量需比正常值更大才能平衡A塔壓力,然而由于OP的關(guān)系,XV313/314/315在剛切換時仍是按照上個周期正常流量下的低閥位執(zhí)行,當OP結(jié)束轉(zhuǎn)為PID控制時,因A塔壓力高又會將壓送調(diào)節(jié)閥快速開大,因而出現(xiàn)了壓送閥位在此三個步進時閥位拉低后又迅速開大的動作,造成A塔壓力降低后又升高三次往復(fù)。同理,當D線由XV124步進至XV101,解吸劑調(diào)節(jié)閥在上個周期OP值的作用下,解吸劑閥位也出現(xiàn)了兩個高低振蕩點。
FEED開關(guān)閥故障自動設(shè)維護,現(xiàn)場閥門關(guān)不到位,隨著床層切換,此開關(guān)閥處始終有進料進入II區(qū),且時間越長,越接近II區(qū)頂部,此時精制區(qū)流量不足以將這部分雜質(zhì)洗脫下來,最終造成抽出液被污染,導(dǎo)致PX純度下降,F(xiàn)開關(guān)閥關(guān)不到位竄料示意圖見下圖1。由于XV307較長時間未關(guān)閉,進料組分大量污染精制區(qū)中上部,PX產(chǎn)品將不合格,因此不必將XV207也一同設(shè)維護來避免抽出液的污染。本次在XV307關(guān)不到位20min后,在抽出液拉曼光譜上即可觀察到MX/OX雜質(zhì)含量大幅度上漲。
圖1 F開關(guān)閥關(guān)不到位竄料示意圖
根據(jù)XV307閥未關(guān)到位引發(fā)的異常狀況,總結(jié)及建議如下:
(1)作為吸附塔核心部件之一的開關(guān)閥,隨著裝置運行時間的不斷加長,將逐步呈現(xiàn)出故障率增大的趨勢。因此今后當開關(guān)閥自動設(shè)維護后,特別是出現(xiàn)開關(guān)閥關(guān)延時,內(nèi)操需立即通知外操隔離閘閥,同時內(nèi)操可通過對應(yīng)的床層壓差表判斷開關(guān)閥是否關(guān)不嚴。
(2)開關(guān)閥關(guān)不到位時,隔離對應(yīng)閘閥時間長短直接關(guān)系到后續(xù)的處理深度,若能短時間內(nèi)隔離因故障無法關(guān)嚴的閘閥(F/D/BW開關(guān)閥對應(yīng)關(guān)上游閘閥,E/R開關(guān)閥對應(yīng)關(guān)下游閘閥),可減少對PX純度和消除因開關(guān)閥關(guān)不到位引起的吸附塔壓力波動的不良影響,從而避免將PX產(chǎn)品改入不合格罐等一系列后續(xù)調(diào)整操作。
(3)遇開關(guān)閥關(guān)不嚴導(dǎo)致PX純度下降,當純度小幅度低于99.71%時,考慮物料污染時間,PX至產(chǎn)品罐流程可不切除,通過大幅度降低E/R比提高裝置餾出口PX純度的方式調(diào)和產(chǎn)品罐。
(4)吸附塔壓力是吸附單元一個重要的操作參數(shù),它的波動會對裝置的生產(chǎn)造成嚴重的不良影響。當遇到吸附塔壓力波動時,操作員應(yīng)首先冷靜下來,查找關(guān)聯(lián)原因,謹記停車標準。吸附塔有高壓/低壓聯(lián)鎖保護,注意觀察吸附塔壓力變化趨勢,只要吸附塔壓力波動變化趨勢逐漸收斂,不必擔(dān)心并緊急拍停裝置。