冉從俊(中海石油(中國)有限公司秦皇島32-6/渤中作業(yè)公司,天津 300459)
世紀號FPSO電脫水器V-103是鼠籠式電極,輸入電壓380伏,輸出電壓為可調(diào)式,從22千伏到40千伏,每隔4.5千伏一檔,共5檔。電脫水器中只存在交流電場,以偶極聚結(jié)和振蕩聚結(jié)為主。電脫水器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 電脫水器內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖
由于FPSO處于油田生產(chǎn)處理物流鏈末端,受上游平臺轉(zhuǎn)液和油井出砂影響,世紀號原油流程異常不穩(wěn)定,極易出現(xiàn)電脫水器突然掉電,界面儀卡滯,取樣口堵塞等現(xiàn)象,同時因電脫水器內(nèi)置界面?zhèn)鞲衅鞴收虾突亓髁靠刂撇粔蚝侠淼冗@些內(nèi)外因素綜合影響,導致回流水質(zhì)和下艙油品穩(wěn)定性無法得到充分保障。為了保證電脫水器的流程穩(wěn)定,充分釋放電脫水器處理潛能,渤海世紀號生產(chǎn)部門完成電脫水器供給泵工頻改變頻運行改造,創(chuàng)新型提出電脫水器界面?zhèn)鞲衅鲀?nèi)置改外置并將電流信號引至中控監(jiān)測,優(yōu)化調(diào)整回流量一二級配比,有效提升電脫水器的抗沖擊能力和處理效果。具體工作內(nèi)容如下:
電脫水器供給泵P-101負責將V-102(熱分離器)的油相進行增壓,然后進入V-103(電脫水器),是生產(chǎn)流程的關鍵點。在電脫水器供給泵采取工頻控制的工況下,上游熱化學處理器液位和下游電脫水器進液量波動頻繁,而P-101泵也經(jīng)常出現(xiàn)損壞的現(xiàn)象。
P-101泵的控制主要受出口液位調(diào)節(jié)閥LV-7141A/B和壓力調(diào)節(jié)閥PIC-7141A/B控制,其中LV-7141A/B的開度調(diào)節(jié)受V-102的油相液位控制,當液位偏高時,LV閥門開度增大;當液位偏低時,LV閥門開度減小,以維持V-102油相液位穩(wěn)定。PIC開度受泵出口壓力調(diào)節(jié)控制,當泵出口壓力增大時,PIC-7141開度增大,當泵出口壓力減小時,PIC-7141開度減小,以維持泵出口壓力穩(wěn)定。經(jīng)過現(xiàn)場數(shù)據(jù)錄取和中控運行曲線驗證,這種控制方式使得V-102液位波動較大,電脫水器瞬時進液量也隨之變化,導致電脫水器處理效果受限。
變頻改造主要思路是將V-102的液位控制由原來的LV-7141控制調(diào)整為P-101變頻控制,同時保留LV-7141的控制邏輯。兩臺變頻器柜安裝在世紀號工藝MCC間,變頻器輸入電源接入原開關輸出端子上,變頻器輸出與原開關引出電纜對接,原電纜到現(xiàn)場電機沒變。原現(xiàn)場啟停按鈕作為變頻器的啟停按鈕,增加7×1.5mm2電纜作為液位信號電纜。
如圖2所示,正常情況下泵出口調(diào)節(jié)閥LV-7141處于手動模式,變頻器的VSD信號處于自動模式;目前LV-7141保持手動全開,必要時可以手動調(diào)節(jié)開度進行配合調(diào)節(jié);變頻器的VSD信號受V-102的液位控制。應急情況下或者變頻器故障時,可以將VSD信號修改為手動,然后將LV的信號恢復自動,就可以恢復到原來的P-101工頻工作,V-102液位受LV-7141控制的模式。
圖2 變頻控制示意圖
P-101A/D泵實現(xiàn)變頻控制,一改以往通過泵出口閥門開度改變控制流量的固有模式,實現(xiàn)了更穩(wěn)定的操作。電脫水器增壓泵變頻控制,通過電流運行曲線、下艙油含水率變化曲線可以充分說明流程穩(wěn)定性有了顯著提高。
電脫界面?zhèn)鞲衅髟瓉頌閮?nèi)置,但因流動介質(zhì)存在腐蝕性,內(nèi)置傳感器更換多次均在幾個月時間就失效,起不到監(jiān)控作用,三級電脫水器界面和電流的監(jiān)控,一直依靠現(xiàn)場操作人員定時巡檢時讀取現(xiàn)場數(shù)值后,通報中控后開始進行相應調(diào)整,故操控存在嚴重滯后現(xiàn)象,這種被動不利于流程穩(wěn)定。通過與電儀部門溝通討論,充分利用現(xiàn)有物資和電脫水器原有裝置,本著最低成本優(yōu)化升級的原則,在原罐體外置界面儀上架設外置界面?zhèn)鞲衅鳎迷璍T-7161A/B傳輸通道,將界面數(shù)據(jù)傳輸?shù)街锌?,實現(xiàn)界面監(jiān)測;利用備用通道將電脫水器電流值引入中控,實現(xiàn)電流監(jiān)測,改造后,中控實時監(jiān)測界面和電流,根據(jù)工況進行主動實時調(diào)整,外置式傳感器也杜絕了罐內(nèi)介質(zhì)腐蝕性的影響,從而確保電脫水器的穩(wěn)定性。
電脫水器回流最初只回流到一級,但因?qū)σ患壖訜嵝Ч⒉幻黠@,反而還增大了一級處理負擔,同時考慮二級處理液量比一級少28000m3/d,如果回流改到二級,加熱效果可能會明顯些,故將電脫水器回流調(diào)整至二級,經(jīng)過運行一段時間后,發(fā)現(xiàn)二級下艙水質(zhì)受電脫水器回流水質(zhì)影響極大,二級水質(zhì)無法保證穩(wěn)定,為了減小此影響,通過對回流至一二級配比調(diào)整測試,最終10%回流至一級,90%回流至二級,總體回流量從最初的8000m3/d降到3000m3/d,實現(xiàn)了既保證二級水質(zhì),也不影響一級水質(zhì),完全消化了回流對流程的負面沖擊。
通過以上一系列措施,提升電脫水器抗沖擊能力,確保其平穩(wěn)運行,回流水質(zhì)和下艙油品更加穩(wěn)定,中控和現(xiàn)場對流程控制更加精準和高效。
(1)流程調(diào)控上,實現(xiàn)電脫水器運行電流平穩(wěn)。
改造前后V-103A/B運行電流曲線如圖3所示。
(2)通過改造,電脫水器處理潛能得到充分釋放,下艙原油含水明顯下降(如圖4所示)。2016年外輸平均含水0.72%,2017年截至11月6日,外輸平均含水0.53%,下降0.2%,2017年度QHD32-6油田外輸全部合格(如圖5所示)。2016年和2017年外輸情況對比如圖6所示。
(3)通過對電脫水器回流配比調(diào)整測試,確定10%回流一級,90%回流二級的工況下,上游流程脫水能力大幅提升,二級油相出口含水明顯下降?;亓髁繌闹?000m3/d下降到目前2000~3000m3/d,大幅釋放了流程處理能力,同時進一步優(yōu)化藥劑注入量,保證油品長期合格,電脫回流相關流程參數(shù)曲線如圖7所示。
(4)改造還提升了熱化學脫水器處理效果。通過數(shù)據(jù)分析,熱化學脫水器液位曲線波動明顯趨于平穩(wěn),下艙水質(zhì)得到保證,改造前后熱化學脫水器液位曲線如圖8所示。
圖3 改造前后V-103A/B運行電流曲線
圖4 改造前后下艙油化驗含水數(shù)據(jù)曲線
圖5 2016年和2017年外輸含水數(shù)據(jù)對比
圖6 2016年和2017年外輸情況對比
圖7 電脫回流相關流程參數(shù)曲線
圖8 改造前后熱化學脫水器液位曲線
以渤海世紀號FPSO為例,通過分析其工作過程中出現(xiàn)的異常狀況,相關人員采取積極措施,完成電脫水器供給泵工頻改變頻運行改造,提出電脫水器界面?zhèn)鞲衅鲀?nèi)置改外置并將電流信號引至中控監(jiān)測,優(yōu)化調(diào)整回流量一二級配比,優(yōu)化和提升了FPSO電脫水器使用效果,為今后其他生產(chǎn)流程優(yōu)化控制提供了借鑒經(jīng)驗。