雷 亮,高亞娟,雷高明
(1.新疆海德姆化工有限公司,新疆哈密839000;2.盤錦北方瀝青股份有限公司,遼寧盤錦124022)
新疆海德姆化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱新疆海德姆)共有2套曼海姆法硫酸鉀裝置,設(shè)計(jì)每套裝置生產(chǎn)能力為10 kt/a。采用固定床復(fù)分解反應(yīng)法,即氯化鉀和濃硫酸在曼海姆爐內(nèi)進(jìn)行復(fù)分解反應(yīng)生成硫酸鉀和氯化氫氣體。第一套裝置建于2016年8月,于2017年5月15日建成投產(chǎn),第二套裝置建于2019年6月,于2020年5月2日建成投產(chǎn)。在第二套裝置建設(shè)過(guò)程中,吸取同行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合該公司第一套裝置生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)兩套曼海姆法硫酸鉀裝置進(jìn)行設(shè)備改造和工藝優(yōu)化。經(jīng)過(guò)實(shí)踐,裝置運(yùn)行良好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。現(xiàn)把裝置設(shè)備改造及工藝優(yōu)化情況進(jìn)行總結(jié)。
曼海姆法硫酸鉀生產(chǎn)工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 曼海姆法硫酸鉀生產(chǎn)工藝流程
采用固定床復(fù)分解反應(yīng)法。原料氯化鉀與w(H2SO4)98%硫酸以一定比例經(jīng)各自專用分布器連續(xù)注至φ6 000 mm曼海姆爐床反應(yīng)區(qū)表面,在520~540 ℃高溫下由耙臂帶動(dòng)耙齒連續(xù)不斷地將反應(yīng)物料勻速攪拌混合,并以一定速度將物料由爐中心擴(kuò)散到周邊,確保物料反應(yīng)完全。生成的硫酸鉀粗料由反應(yīng)室出口進(jìn)入密閉的推料冷卻機(jī)內(nèi)進(jìn)行冷卻,然后經(jīng)中和、粉碎、篩分后進(jìn)入料倉(cāng),得到成品硫酸鉀[1]。反應(yīng)生成的氯化氫氣體經(jīng)石墨冷卻器冷卻,再經(jīng)混酸塔洗滌后制得w(H2SO4)35%的混酸。剩余氯化氫氣體進(jìn)入降膜塔,制得w(HCl)31%的副產(chǎn)品鹽酸后尾氣經(jīng)尾氣吸收塔洗滌后放空[2]。
曼海姆法硫酸鉀裝置主要設(shè)備見(jiàn)表1。
表1 曼海姆法硫酸鉀裝置主要設(shè)備
2019年6 月,在第二套硫酸鉀裝置建設(shè)過(guò)程中,新疆海德姆借鑒其他廠家經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合第一套裝置運(yùn)行實(shí)際狀況,對(duì)兩套裝置進(jìn)行了改造,改造后期系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,效果比較理想。
2.1.1 爐頂鋪設(shè)耐高溫陶瓷纖維氈
在爐頂磚上表面,即爐頂磚和保溫膏的接觸處鋪設(shè)一層厚度為20 mm的耐高溫陶瓷纖維氈,然后在此氈上面鋪滿保溫膏,保溫膏厚度為30 mm,以防止?fàn)t頂熱量散失,起到良好的保溫作用。
2.1.2 增大主軸上段軸和軸套間隙量
主軸上軸部位和軸套(銅套)間有一定間隙量,在安裝主軸時(shí)需要調(diào)整好此間隙量。主軸上軸和軸套原間隙量為1.8~2.0 mm,間隙量較小。主軸和軸套升降溫過(guò)程中,因主軸和軸套的材質(zhì)不同,二者熱脹冷縮的膨脹系數(shù)不同引起一點(diǎn)或者一側(cè)間隙量變小,主軸和軸套接觸產(chǎn)生摩擦,引起主軸發(fā)生震顫,主機(jī)減速機(jī)晃動(dòng)。將二者間隙量擴(kuò)大至2.8~3.0 mm,避免二者間隙過(guò)小產(chǎn)生摩擦。雖可能漏入一定空氣,但可有效避免主軸上軸和軸套接觸產(chǎn)生的摩擦。
2.1.3 下料器增加延長(zhǎng)板
在硫酸鉀下料口處沿爐床外沿水平位置焊接白鋼延長(zhǎng)板,延長(zhǎng)板長(zhǎng)度為100 mm,增設(shè)的延長(zhǎng)板在爐床外徑呈弧形布置,在此板下部抹上澆注料,既可防止下料器底板的腐蝕,也可提高爐床物料厚度,延長(zhǎng)物料在反應(yīng)室的停留時(shí)間,使物料反應(yīng)完全,提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2.1.4 采用半自動(dòng)包裝機(jī)
曼海姆硫酸鉀廠家大多數(shù)使用人工包裝,新疆海德姆生產(chǎn)的硫酸鉀是25 kg/袋,依靠人工手動(dòng)包裝,勞動(dòng)強(qiáng)度大。改造中,嘗試使用半自動(dòng)包裝機(jī),包裝機(jī)分為A,B兩個(gè)倉(cāng),兩倉(cāng)既可同時(shí)包裝也可分開包裝,同時(shí)增加1臺(tái)螺旋推料機(jī)和1臺(tái)斗提機(jī)。改造后,包裝速度快,可達(dá)到6 t/h,實(shí)際曼海姆爐出料速度為2.5 t/h,效果較好。
2.1.5 硫酸泵采用磁力泵
此次改造,摒棄了原帶機(jī)械密封的離心泵,采用CQB32-20-125型磁力泵,雖然效率有所降低,但磁力泵無(wú)機(jī)械密封,依靠磁力驅(qū)動(dòng),無(wú)泄漏,電機(jī)功率較小,僅為1.5 kW。經(jīng)過(guò)3個(gè)月使用,磁力泵運(yùn)行良好,無(wú)故障。
2.1.6 出爐氯化氫鐵管增加觀察孔
氯化氫氣體出爐進(jìn)入石墨冷卻器鐵管彎管段增加觀察口,孔徑為φ200 mm或以上。水平方向可觀察最高彎管處是否積料堵塞氯化氫氣體通道,豎直向下方向可觀察石墨冷卻器第一節(jié)石墨上部是否堆積塊狀物料堵塞石墨列管。若二者堵塞,應(yīng)拆下彎管及時(shí)清理干凈,避免爐內(nèi)氯化氫氣體通路不暢,造成氯化氫泄漏到廠房?jī)?nèi)。每次停車都應(yīng)打開此觀察孔,查看物料堵塞情況。
2.1.7 氯化鉀料倉(cāng)加鐵網(wǎng)
為防止原料中的較大塊狀物料進(jìn)入曼海姆爐而使?fàn)t內(nèi)產(chǎn)生大量球狀和塊狀物料,造成反應(yīng)不完全而影響產(chǎn)品質(zhì)量,采用φ20 mm鋼筋作為支撐,鋼筋間距為200 mm×300 mm,上面鋪設(shè)孔徑為25 mm×25 mm鐵網(wǎng),鐵絲為φ5 mm。實(shí)際使用過(guò)程中鐵網(wǎng)孔徑偏小,原料氯化鉀中的小塊狀物料堵塞鐵網(wǎng)孔徑,造成下料不暢,更適宜鋪設(shè)35 mm×35 mm鐵網(wǎng)。
2.1.8 采用壓縮天然氣作為燃?xì)?/p>
因天然氣管網(wǎng)未進(jìn)入園區(qū),為保證生產(chǎn)順利進(jìn)行,決定采用壓縮天然氣作為燃?xì)?。相比采用煤氣,雖成本有所提高,但天然氣熱值高,可避免出現(xiàn)爐中溫度不夠的問(wèn)題,且操作簡(jiǎn)單,無(wú)采用煤氣產(chǎn)生的危廢品煤焦油處理困難的問(wèn)題。
2套裝置于2020年5月2日投料,于2020年7月28日因鹽酸儲(chǔ)罐滿罐,停車檢修。經(jīng)過(guò)5—7月生產(chǎn)實(shí)踐,設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題表現(xiàn)在以下方面:①收塵桶下料較多時(shí)堵塞粉碎機(jī);②取樣器鹽酸溢出;③2#主機(jī)主軸異響;④耙齒磚掉落;⑤氯化鉀螺旋推料機(jī)達(dá)到最高頻率時(shí)硫酸鉀產(chǎn)量達(dá)不到滿負(fù)荷。針對(duì)生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)的問(wèn)題,停車期間對(duì)裝置進(jìn)行二次改造。
2.2.1 收塵桶放料管連接至粉碎機(jī)后斗提機(jī)
收塵桶收集來(lái)的粉塵物料粒徑較小,原設(shè)計(jì)是將其返回到粉碎機(jī)前斗提機(jī),即粒徑較小的物料重新回到粉碎機(jī),不僅增加了粉碎機(jī)能耗,而且在下料較快時(shí),會(huì)堵塞粉碎機(jī),造成粉碎機(jī)跳車。更改收塵桶放料管位置,將放料管連接至粉碎機(jī)后斗提機(jī)上,有效解決了該問(wèn)題。
2.2.2 中間槽放空管連接至2#混酸塔
改造前,中間槽放空管線連接在煙囪管上,使中間槽內(nèi)氯化氫氣體處于正壓狀態(tài),若制酸流量計(jì)閥門開度稍大,則鹽酸會(huì)從取樣器內(nèi)溢出。為解決該問(wèn)題,將中間槽放空管線連接在2#混酸塔上,2#混酸塔為微負(fù)壓操作,則中間槽內(nèi)也為微負(fù)壓,可有效避免取樣器內(nèi)鹽酸溢出。
2.2.3 調(diào)整中軸軸套間隙
2#爐停車降溫過(guò)程中發(fā)現(xiàn)2#主機(jī)中軸有異響,主軸和主機(jī)減速機(jī)顫動(dòng),中軸及軸套所注入的甘油從水套上部流出,說(shuō)明中軸和軸套間隙上部比下部大,且中軸和軸套間隙量發(fā)生改變,產(chǎn)生中軸和軸套摩擦。拆下水套后,采用油磨石對(duì)主軸中軸部位進(jìn)行研磨,同時(shí),采用特制磨具,對(duì)中軸軸套(銅套)進(jìn)行研磨。經(jīng)過(guò)調(diào)整主軸中軸和銅套間隙,主機(jī)開啟后運(yùn)轉(zhuǎn)正常,未見(jiàn)異響和顫動(dòng)。
2.2.4 洗滌塔內(nèi)噴淋器采用塑料螺栓
拆各洗滌塔上蓋檢查瓷環(huán)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)6臺(tái)洗滌塔噴淋器脫落,洗滌氯化氫氣體的稀酸進(jìn)入洗滌塔后未經(jīng)過(guò)噴淋器,直接流到分布器上,致使稀酸分布不均勻。采用塑料螺栓,將6臺(tái)洗滌塔噴淋器全部緊固,可有效避免螺栓腐蝕使噴淋器脫落。
2.2.5 增大氯化鉀加料機(jī)減速機(jī)齒輪直徑
當(dāng)原料氧化鉀含量較低時(shí),即使氯化鉀加料機(jī)減速機(jī)已加至最高負(fù)荷50 Hz/h,2臺(tái)爐的產(chǎn)量仍達(dá)不到60 t/d。增大加料機(jī)減速機(jī)鏈輪直徑,將鏈輪齒數(shù)由24齒增加到36齒。改造后,氯化鉀加料機(jī)減速機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)加至36 Hz/h時(shí)2臺(tái)爐產(chǎn)量即能達(dá)到60 t/d 以上。
2.2.6 更換耙齒磚
該次停車,發(fā)現(xiàn)1#爐耙齒磚掉落3塊,2#爐耙齒磚掉落1塊。利用此次停車機(jī)會(huì),將2臺(tái)爐子掉落的4塊耙齒磚更換。同時(shí)把白鋼板切割成長(zhǎng)條形,通過(guò)此長(zhǎng)條形板將耙齒磚與夾磚器焊接在一起,起到加固耙齒磚的作用。
2.2.7 新上大容量?jī)?chǔ)罐
原有3臺(tái)200 m3的儲(chǔ)罐無(wú)法滿足生產(chǎn)需要,新上5臺(tái)500 m3的儲(chǔ)罐。相比于原來(lái)僅能儲(chǔ)存8~9 d的鹽酸生產(chǎn)量,改造后能儲(chǔ)存45 d的鹽酸生產(chǎn)量,極大緩解了鹽酸銷售淡季銷售不暢的不利局面。
2.2.8 儲(chǔ)罐液位計(jì)采用電子液位計(jì)
3臺(tái)鹽酸儲(chǔ)罐和2臺(tái)硫酸儲(chǔ)罐全部采用電子液位計(jì)取代原有的浮漂液位計(jì),電子液位計(jì)雖觀測(cè)數(shù)據(jù)沒(méi)有浮漂液位計(jì)直觀,但測(cè)量準(zhǔn)確性較高。
2.2.9 更換粉碎機(jī)下螺旋輸送機(jī)鏈輪
更換粉碎機(jī)下螺旋輸送機(jī)鏈輪,增大鏈輪直徑和齒子數(shù)量,即增大了粉碎機(jī)下螺旋輸送機(jī)的轉(zhuǎn)數(shù),相應(yīng)提高了其輸送物料的能力。
檢修過(guò)程中,因一些設(shè)備未就位,檢修項(xiàng)目并未全部完成,故遺留一些待改造項(xiàng)目。
2.3.1 煙道管增加水換熱器用于余熱采暖
引風(fēng)機(jī)進(jìn)口煙道管增加1臺(tái)列管式換熱器,管程走熱的煙道氣,殼程走水。水被加熱后準(zhǔn)備供給全廠采暖,此煙道氣所帶熱量為余熱,通過(guò)安裝換熱器,既降低了進(jìn)入煙氣引風(fēng)機(jī)的煙氣溫度,有利于煙氣引風(fēng)機(jī)的運(yùn)行,又把余熱進(jìn)行回收,可極大減少采暖費(fèi)用,屬于余熱利用,但須注意該換熱器的泄漏。
2.3.2 發(fā)電機(jī)更換
原備用發(fā)電機(jī)為建廠時(shí)購(gòu)買的二手設(shè)備,發(fā)電機(jī)故障較多,計(jì)劃更換該發(fā)電機(jī)。
2020年5—7 月,采用氧化鉀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為60%的國(guó)產(chǎn)氯化鉀生產(chǎn)氧化鉀質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的硫酸鉀。工藝出現(xiàn)的問(wèn)題表現(xiàn)在3個(gè)方面:①成品氧化鉀含量偏高,氧化鉀質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到51%~52%,氯離子含量偏高,氯離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)經(jīng)常超過(guò)2.0%;②成品物料黏稠,在斗提機(jī)溜槽處不易下料;③1#曼海姆爐爐門往泄漏氯化氫氣體。
針對(duì)2020年5—7月生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真分析,決定采取合理措施對(duì)生產(chǎn)裝置工藝進(jìn)行優(yōu)化。
3.1.1 成品中加入硫酸鈉
生產(chǎn)中采用w(K2O)為60%的氯化鉀生產(chǎn)w(K2O)為50%的全水溶硫酸鉀,成品中w(K2O)可達(dá)到51%~52%,成品氧化鉀含量較高。鑒于此,決定在硫酸鉀成品中加入硫酸鈉,加入后w(K2O)降至50%~51%。
3.1.2 降低爐溫
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)成品硫酸鉀黏度大,在斗提機(jī)溜槽處不易下料,此種情況應(yīng)該是和原料氯化鉀中所含有的雜質(zhì)有關(guān)。在原料氯化鉀無(wú)法更換的情況下,盡量保持較低爐溫,將爐中溫度從520~530 ℃降至500~520 ℃,使硫酸鉀成品黏度降低,改善硫酸鉀在斗提機(jī)溜槽處下料不暢通的問(wèn)題。爐溫的降低,節(jié)省了燃?xì)獾南?,但溫度過(guò)低會(huì)造成氯化鉀和硫酸的反應(yīng)不完全。
3.1.3 控制原料水含量
根據(jù)爐內(nèi)件腐蝕狀況,嚴(yán)格控制原料氯化鉀和濃硫酸的水含量,保證原料氯化鉀中w(H2O)小于1.0%,濃硫酸中w(H2SO4)大于98%。
3.1.4 避免用長(zhǎng)釬撞擊耙齒磚
3個(gè)月的生產(chǎn)過(guò)程中,1#爐耙齒磚掉落3塊,2#爐耙齒磚掉落1塊。根據(jù)耙齒磚掉落的狀況,生產(chǎn)中嚴(yán)禁在用長(zhǎng)釬清料時(shí)撞擊耙齒磚。
兩套裝置于7月28日停車。7月22—24日,發(fā)現(xiàn)1#爐2個(gè)爐門處泄漏氯化氫氣體,說(shuō)明氯化氫氣體通道有堵塞。針對(duì)1#爐爐門氯化氫氣體泄漏的情況,停車檢修時(shí)對(duì)其進(jìn)行了處理。
3.2.1 更換新瓷環(huán)
更換二次吸收塔及二次混酸塔上部除沫器內(nèi)的瓷環(huán)。
3.2.2 清理氯化氫鐵管積料
打開新增加的氯化氫鐵管觀察孔,發(fā)現(xiàn)氯化氫鐵管彎頭處以及鐵管插入石墨部位堆積物料。拆下氯化氫鐵管,清理氯化鐵管彎管處和插入石墨上封頭內(nèi)鐵管堆積的物料,使氯化氫氣體通道暢通。
3.2.3 檢查降膜塔列管
降膜塔列管為石墨材質(zhì),打開降膜塔上蓋板,對(duì)降膜塔列管內(nèi)管壁進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)降膜塔列管內(nèi)管壁上未附著油泥狀臟物,因此未對(duì)降膜塔列管進(jìn)行清理。
2020年9月25 日技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)1#制酸系統(tǒng)氯化氫尾氣放空量較大,說(shuō)明制酸系統(tǒng)吸收效果較差,同時(shí)發(fā)現(xiàn)3臺(tái)降膜塔中的3臺(tái)稀酸流量計(jì)流量數(shù)值較停車前低,初步判斷為2臺(tái)降膜塔列管有漏水的情況。于2020年11月7日停車檢漏并更換2臺(tái)降膜塔中漏水的列管。開車后稀酸流量計(jì)流量恢復(fù)到正常值,尾氣放空量恢復(fù)正常。
2020年9月19日兩套裝置開始升溫,9月25日投料并生產(chǎn),仍使用w(K2O)為60%的國(guó)產(chǎn)氯化鉀生產(chǎn)w(K2O)為50%的硫酸鉀。生產(chǎn)期間,裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)量達(dá)到60 t/d以上,w(K2O)為50%~51%,w(Cl-)小于2.0%,燃?xì)庀挠?—7月的75 m3/t降低到70 m3/t,說(shuō)明對(duì)裝置的改造和優(yōu)化是成功的,取得了理想的效果,為該公司節(jié)能增效,穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)工作做出了貢獻(xiàn)。