黃志遠(yuǎn),徐 巍,韓浩然
(1.91370部隊(duì),福建 福州 350015;2.中國船舶集團(tuán)有限公司第七○三研究所,黑龍江 哈爾濱 150078)
某船采用燃?xì)廨啓C(jī)/柴油機(jī)交替運(yùn)行的雙軸雙槳聯(lián)合動(dòng)力裝置。燃?xì)廨啓C(jī)輸入端在兩調(diào)距槳軸內(nèi)側(cè),齒輪箱的前端。巡航柴油機(jī)輸入端在兩調(diào)距內(nèi)側(cè),齒輪箱后端。齒輪箱輸出的功率通過軸系傳到調(diào)距槳上,齒輪箱輸出端設(shè)有主推力軸承,用來承受螺旋槳推力。
電動(dòng)備用滑油泵為主減速齒輪裝置上的重要設(shè)備,位于滑油進(jìn)主減速器入口前,齒輪箱運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),滑油系統(tǒng)持續(xù)工作,電動(dòng)備用泵為滑油系統(tǒng)的動(dòng)力源頭,將滑油從油艙室吸入,輸出給齒輪箱箱體。而溢流閥為齒輪箱滑油系統(tǒng)的調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),溢流閥調(diào)節(jié)開度的大小控制著整個(gè)滑油系統(tǒng)的壓力值。在船舶啟動(dòng)之前,啟動(dòng)電動(dòng)備用滑油泵給主減速齒輪箱機(jī)組提供潤(rùn)滑油,是齒輪箱滑油系統(tǒng)的重要組成部分,當(dāng)該船大軸轉(zhuǎn)速低于85 r/min,或主減速齒輪箱滑油壓力過低時(shí),電動(dòng)備用滑油泵會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)工作,為齒輪箱總管供給滑油,以保證齒輪箱進(jìn)口滑油壓力。電動(dòng)備用泵為立式安裝,電機(jī)是用連接架連接在泵體上,經(jīng)過磨削并硬化處理的螺桿在高質(zhì)量鋁合金襯套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。由于雙吸結(jié)構(gòu),減輕了從動(dòng)螺桿軸向負(fù)荷,軸封采用機(jī)械密封,高效地給齒輪箱供給滑油。
2019年4月,某船在航行過程中,右舷齒輪箱在輸出槳軸轉(zhuǎn)速高于85 r/min時(shí),電動(dòng)備用泵本應(yīng)停止工作,但當(dāng)輸出轉(zhuǎn)速繼續(xù)升高時(shí)電動(dòng)泵突然啟動(dòng)供油,滑油壓力瞬間降低;待電動(dòng)泵工作1 min后,滑油壓力恢復(fù),電動(dòng)備用泵停止工作。通過機(jī)旁觀察發(fā)現(xiàn),齒輪箱滑油壓力系統(tǒng)并未報(bào)警。通過分析,得出以下幾點(diǎn)可能造成該現(xiàn)象的原因,并對(duì)各原因進(jìn)行具體勘驗(yàn)及核實(shí),得出以下結(jié)論。
1)人工誤操作電動(dòng)備用滑油泵。通過檢查發(fā)現(xiàn),電動(dòng)備用滑油泵一直處于自動(dòng)控制狀態(tài),并沒有切換至手動(dòng)控制模式,因此排除人工誤操作的可能性。
2)電動(dòng)備用泵開關(guān)傳感器出現(xiàn)故障。通過檢查發(fā)現(xiàn)電動(dòng)備用泵自動(dòng)控制開關(guān)傳感器性能正常,因此排除傳感器故障原因。
3)電動(dòng)備用油泵內(nèi)溢流閥出現(xiàn)故障。對(duì)溢流閥重點(diǎn)檢查,懷疑溢流閥內(nèi)部先導(dǎo)彈簧性能失效,未能保壓,造成系統(tǒng)總成滑油壓力過低,進(jìn)而導(dǎo)致電動(dòng)備用泵自動(dòng)啟機(jī)。溢流閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示,其中彈簧為懷疑破損件,有待進(jìn)一步拆檢觀察。
圖1 溢流閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)示意圖
通過拆解溢流閥,發(fā)現(xiàn):①溢流閥本體無明顯磨損現(xiàn)象;②溢流閥導(dǎo)閥無彎曲現(xiàn)象,檢查正常;③溢流閥先導(dǎo)彈簧已斷裂、破損。溢流閥先導(dǎo)彈簧斷裂實(shí)物圖見圖2。
圖2 溢流閥先導(dǎo)彈簧斷裂實(shí)物圖
該船右舷電動(dòng)備用泵在槳軸轉(zhuǎn)速高于85 r/min時(shí)自動(dòng)啟機(jī)的原因是溢流閥先導(dǎo)彈簧斷裂,造成右舷齒輪箱進(jìn)油總管壓力不能保壓,滑油壓力瞬間下降,進(jìn)而導(dǎo)致齒輪箱滑油總管壓力過低,電動(dòng)備用泵自動(dòng)啟動(dòng)工作,為齒輪箱補(bǔ)給提供滑油。該現(xiàn)象屬于滑油保護(hù)的現(xiàn)象,電動(dòng)備用泵本體沒有故障,溢流閥內(nèi)的先導(dǎo)彈簧斷裂才是故障的原因。
通過溢流閥先導(dǎo)彈簧斷裂紋路分析可知,彈簧斷裂的根本原因是彈簧材料問題,因彈簧材料強(qiáng)度不足,導(dǎo)致彈簧發(fā)生疲勞斷裂。
由于該船溢流閥彈簧為進(jìn)口件,所以更換原廠進(jìn)口先導(dǎo)彈簧,但在更換彈簧之前,對(duì)多個(gè)彈簧做了彈簧性能試驗(yàn),選出性能最佳的彈簧。經(jīng)過比較,選擇進(jìn)口YF-F50-2彈簧作為更換件。
將溢流閥全部拆解,清洗調(diào)解手輪、溢流閥門,對(duì)溢流閥本體腔室進(jìn)行修磨,修理拉毛部分,使柱塞桿在溢流閥本體腔室滑動(dòng),無卡滯感。
1)溢流閥管口密封膠圈老化嚴(yán)重,需更換。
2)溢流閥連接螺栓有銹蝕,進(jìn)行更換。
3)對(duì)溢流閥殼體進(jìn)行重新油漆。
4)在溢流閥與滑油管路接口處,涂抹平面厭氧膠。
通過以上處理,不僅保證了溢流閥可靠性,而且節(jié)約了維修時(shí)間、降低了經(jīng)濟(jì)成本。
該船在修理后,分別進(jìn)行了陸地系泊試驗(yàn)、海上系泊試驗(yàn)、海上航行試驗(yàn),以及各種工況、海況下的試驗(yàn),右舷電動(dòng)備用泵輸出槳軸轉(zhuǎn)速大于85 r/min時(shí),再無自動(dòng)開啟情況,右舷滑油系統(tǒng)壓力正常,溢流閥工作正常。重新分解檢查溢流閥本體,新更換的彈簧狀態(tài)良好,通過試驗(yàn)證明,滿足使用要求。
對(duì)該類型同型號(hào)的船舶應(yīng)進(jìn)行滑油系統(tǒng)的統(tǒng)一檢查,重點(diǎn)檢查溢流閥內(nèi)部先導(dǎo)彈簧及導(dǎo)閥等零部件,若有損壞及磨損應(yīng)及時(shí)處理,降低事故發(fā)生率,防患于未然。本次事故排查的方法為后續(xù)船舶使用維修提供了可供借鑒的工程經(jīng)驗(yàn)。