安徽博微長(zhǎng)安電子有限公司 安徽六安 237010
隨著電子技術(shù)向高頻化、集成化、高功率的方向發(fā)展,電子設(shè)備也呈現(xiàn)出高性能、小型化、集成化的發(fā)展趨勢(shì)。某雷達(dá)天線陣面尺寸達(dá)10m×10m,上面安裝了大量的電子設(shè)備,功率非常大。電子設(shè)備的大功率導(dǎo)致發(fā)熱量大,資料顯示,器件的可靠性對(duì)溫度十分敏感,隨著溫度的升高,器件可靠性下降明顯[1]。該雷達(dá)有數(shù)百個(gè)DAM(數(shù)字陣列模塊)盒體,單個(gè)DAM盒體采取液冷形式,通過(guò)冷卻液降溫。該DAM盒體材料為3A21鋁合金,內(nèi)部水道為不規(guī)則的微通道,通過(guò)真空釬焊方式將包括定位銷(xiāo)在內(nèi)的7種零件焊接為一體。由于盒體蓋板較薄,加工變形會(huì)對(duì)焊接質(zhì)量產(chǎn)生影響,所以處理不好會(huì)影響最終產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。
(1)焊接材料選擇 焊接材料使用4004-O鉑狀焊片,根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)形式,焊片厚度選擇0.15mm。
(2)結(jié)構(gòu)形式 盒體結(jié)構(gòu)形式如圖1所示,底座1厚度35.5mm,蓋板2厚度3mm。所有零件材料均為3A21鋁合金,通過(guò)真空釬焊一次裝壓焊接成形。
圖1 DAM盒體結(jié)構(gòu)形式
(3)零件加工 蓋板較薄,外形不規(guī)則,易變形,直接采用3mm鋁合金板使用剪板機(jī)下料,然后用砂紙磨光兩面,接著加工中心加工外形,外形加工完成后進(jìn)行低溫退火去應(yīng)力處理,最后與其他零件組裝焊接。定位銷(xiāo)采用鋁合金圓棒車(chē)成,其余零件均采用高速銑加工,其中,底座上存在大面積焊接面,其平面度對(duì)焊接面的釬透率有很大影響,根據(jù)選擇焊片的厚度,平面度加工時(shí)要求在0.06mm以內(nèi)。
(4)真空釬焊 焊前對(duì)零件進(jìn)行清洗,定位銷(xiāo)裝配前使用丙酮浸泡,其他零件裝配前須經(jīng)堿洗、冷水洗、酸洗、冷水洗、熱水超聲波清洗。裝配好后,使用一定重量的壓塊沿焊縫部位壓實(shí)(見(jiàn)圖2),再進(jìn)爐焊接。
圖2 壓塊沿焊縫部位壓實(shí)
(1)試驗(yàn)結(jié)果 對(duì)釬焊完的工件進(jìn)行充氣檢漏,未發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,但焊縫部位出現(xiàn)微小的縫隙,經(jīng)后期加工后縫隙明顯(見(jiàn)圖3橢圓內(nèi))。該處的縫隙短期內(nèi)對(duì)盒體的密封性不會(huì)產(chǎn)生影響,但是氧化時(shí)的酸液會(huì)殘留在縫隙中,很難清洗干凈,隨著時(shí)間的推延,會(huì)造成縫隙處腐蝕并延伸到內(nèi)部,導(dǎo)致盒體漏液,輕則導(dǎo)致單個(gè)盒體報(bào)廢,重則可能導(dǎo)致整個(gè)雷達(dá)陣面的大面積損壞,造成重大損失。
圖3 焊縫缺陷
(2)原因分析 通過(guò)查閱資料[2,3],釬焊接頭間隙未填滿原因有以下幾點(diǎn)。
1)裝配間隙過(guò)大或過(guò)小。裝配前,所有零件均使用三坐標(biāo)測(cè)量,除蓋板以外,零件面精度都在0.06mm以內(nèi),蓋板為薄板,韌塑性很好,使用重物可以壓實(shí)。
2)裝配時(shí)零件歪斜。經(jīng)檢查,裝配時(shí)所有零件均使用定位銷(xiāo)或臺(tái)階定位,保證裝配垂直、水平。
3)零件表面局部不潔凈。焊前對(duì)各零件經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的清洗程序,保證零件表面潔凈。
4)釬劑不合適(活性差、過(guò)早失效等)。真空釬焊不使用釬劑。
5)釬料不合適(潤(rùn)濕性差)。母材與釬料經(jīng)評(píng)定試驗(yàn),不存在潤(rùn)濕性差的問(wèn)題。
6)釬料不足或流失、安置不當(dāng)。釬料厚度0.15mm,相對(duì)來(lái)說(shuō)較厚,不會(huì)不足;另外釬料是按照焊接面形狀切割而成,與焊接面配合緊密。
7)釬焊溫度過(guò)低或溫度分布不均勻。所用釬料熔點(diǎn)559~591℃,焊接溫度設(shè)定為最低一根熱電偶溫度598℃。熱電偶經(jīng)校準(zhǔn),誤差在±3℃以內(nèi),達(dá)到焊接溫度后整個(gè)爐內(nèi)溫差≤10℃。
經(jīng)上述分析,認(rèn)為裝配間隙是唯一有可能導(dǎo)致釬焊接頭縫隙的因素。相關(guān)資料[2]表明,母材間隙是直接影響釬焊毛細(xì)填縫的重要因素,平行板間隙釬焊時(shí),液態(tài)釬料填縫速度是不均勻的,釬料填縫前沿不整齊,流動(dòng)路線紊亂。這種毛細(xì)填縫特點(diǎn)直接影響釬焊接頭質(zhì)量,形成釬縫不致密,產(chǎn)生夾氣、夾渣等缺陷。經(jīng)測(cè)量,底座平面度為0.03~0.04mm,蓋板退火去應(yīng)力后的平面度在0.34~0.57mm之間,平面度較差。
一般對(duì)于真空釬焊的薄蓋板不做平面度要求,復(fù)查蓋板工藝,蓋板采取剪切下料,外形留5mm加工余量。因此,考慮蓋板剪切應(yīng)力在外形加工時(shí)釋放造成蓋板變形,在低溫退火下未去除干凈,在真空釬焊的高溫下繼續(xù)釋放引起蓋板變形,從而導(dǎo)致母材間隙過(guò)大,影響釬料的毛細(xì)填縫。
(3)改進(jìn)方案 根據(jù)前面的原因分析,制定了改進(jìn)方案:剪板下料時(shí),加工余量放大至20mm,機(jī)械加工后采取高溫退火,退火溫度350℃,保溫40min。
(4)改進(jìn)結(jié)果 高溫退火后的蓋板平面度經(jīng)測(cè)量為0.18mm、0.24mm、0.27mm,將改進(jìn)后的蓋板與其他零件裝配焊接。焊接后的試件經(jīng)加工后均未出現(xiàn)明顯的縫隙(見(jiàn)圖4),使患釬焊接頭縫隙問(wèn)題得到解決。
圖4 焊縫無(wú)缺陷
對(duì)于蓋板+底座形式的真空釬焊,在保證底座平面度(一般0.06mm)的前提下,蓋板的殘余加工應(yīng)力一定要在焊前釋放干凈,可采取鋁合金高溫去應(yīng)力退火處理。本產(chǎn)品經(jīng)過(guò)多次驗(yàn)證,蓋板的平面度達(dá)到0.25mm以內(nèi),能保證焊接后釬焊接頭不出現(xiàn)縫隙,清除了產(chǎn)品使用過(guò)程的隱患。