王 超 鄧 海 邢海英 戴瑞亮
(1.中車長(zhǎng)春軌道客車股份有限公司國家軌道客車工程研究中心,130062,長(zhǎng)春;2.中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司南京動(dòng)車段,210012,南京//第一作者,正高級(jí)工程師)
高速動(dòng)車組在追求快速、便捷和安全的同時(shí),更注重乘坐的舒適性,而車體模態(tài)是影響旅客乘坐舒適性的重要因素。
目前,我國自主研發(fā)的高速動(dòng)車組車體設(shè)計(jì)遵循《200 km/h及以上速度級(jí)鐵道車輛強(qiáng)度設(shè)計(jì)及試驗(yàn)鑒定暫行規(guī)定》中的要求: 整備狀態(tài)下,動(dòng)車組車體一階垂向彎曲模態(tài)頻率不得低于10 Hz。同時(shí),TB/T 1335—1996 中也規(guī)定了車體垂向彎曲剛度與扭轉(zhuǎn)剛度的限定值。由于車體的整體剛度和質(zhì)量分布決定著整備狀態(tài)下車體的模態(tài)特性(包括模態(tài)頻率和模態(tài)振型),而車體局部結(jié)構(gòu)的改變對(duì)低階整體模態(tài)參數(shù)的影響可以忽略不計(jì),因此在車體設(shè)計(jì)階段較為準(zhǔn)確地建立各種質(zhì)量(包括車下設(shè)備、內(nèi)飾、門窗等結(jié)構(gòu)或設(shè)備重量)分布下的車體模態(tài)分析模型顯得尤為重要。本文建立了詳細(xì)的動(dòng)車組車體有限元分析模型,并將其模態(tài)計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,總結(jié)出影響車體一階菱形模態(tài)頻率的因素,用以指導(dǎo)動(dòng)車組車體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
復(fù)興號(hào)高速動(dòng)車組的技術(shù)條件要求:車體要具有較高的剛度,應(yīng)確保整備狀態(tài)下車體的最低自振頻率不低于10 Hz;整備完整的車體的固有頻率與轉(zhuǎn)向架臨界失穩(wěn)激擾頻率之間應(yīng)保持足夠間隔,整備狀態(tài)下車體的一階垂向彎曲自振頻率與轉(zhuǎn)向架點(diǎn)頭和浮沉自振頻率的比值大于1.4。因此,本文主要研究如何提升車體的一階菱形模態(tài)頻率,使其不低于10 Hz。
2019年2月,上海動(dòng)車段反饋動(dòng)車組在京滬高鐵運(yùn)行時(shí)存在車體抖動(dòng)問題。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),車體抖動(dòng)時(shí)平穩(wěn)性、舒適度指標(biāo)偏大并且超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值,平穩(wěn)性指標(biāo)大于2.5;變壓器車抖動(dòng)較其他車明顯,表現(xiàn)為座椅、行李架振動(dòng)明顯,振動(dòng)主頻約8 Hz;抖動(dòng)主要集中在以350 km/h高速通過的車站道岔附近。通過車體邊梁中部垂向振動(dòng)加速度短時(shí)傅里葉變換結(jié)果可以看出,上海虹橋站—南京南站站的個(gè)別路段出現(xiàn)明顯的8 Hz振動(dòng)主頻。
動(dòng)車組在運(yùn)營(yíng)過程中,發(fā)現(xiàn)個(gè)別路段車輛抖動(dòng)嚴(yán)重。經(jīng)線路測(cè)試分析,其原因?yàn)檐囕v菱形模態(tài)頻率(受電弓TP03車菱形模態(tài)頻率8.7 Hz)與車輪磨耗后期轉(zhuǎn)向架蛇行運(yùn)動(dòng)頻率8 Hz較為接近,導(dǎo)致車體異常抖動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生。由于轉(zhuǎn)向架蛇行頻率在車輪磨耗后期很難控制,為了降低動(dòng)車組車體在服役過程中出現(xiàn)異常抖動(dòng)的頻次,需提高車輛整備狀態(tài)下車體的菱形模態(tài)頻率以避開轉(zhuǎn)向架蛇行頻率。
對(duì)于既有動(dòng)車組TP03車結(jié)構(gòu),鋁合金車體的一階菱形模態(tài)頻率仿真分析的結(jié)果為13.05 Hz,試驗(yàn)結(jié)果為13 Hz。車體菱形模態(tài)振型如圖1所示。整備狀態(tài)下,TP03車體的一階菱形模態(tài)頻率仿真分析的結(jié)果為8.6 Hz,與試驗(yàn)結(jié)果8.7 Hz十分接近。仿真模型的準(zhǔn)確性為后續(xù)車體菱形模態(tài)頻率的提升提供了研究平臺(tái)。
圖1 車體菱形模態(tài)振型
采用仿真手段進(jìn)行車體模態(tài)分析時(shí),一般是正向求解模態(tài)參數(shù),即通過獲取結(jié)構(gòu)或系統(tǒng)的剛度矩陣K、質(zhì)量矩陣M,并結(jié)合模態(tài)理論進(jìn)行模態(tài)頻率、模態(tài)振型的求解。
根據(jù)振動(dòng)理論,多自由度系統(tǒng)以某一固有頻率振動(dòng)時(shí)所呈現(xiàn)的振動(dòng)形式稱為模態(tài)。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,一般要進(jìn)行模態(tài)計(jì)算驗(yàn)證結(jié)構(gòu)的合理性,以便采取主動(dòng)性控制措施。車體在運(yùn)行過程中受多種激勵(lì)的共同作用,屬于復(fù)雜的力學(xué)系統(tǒng)。傳統(tǒng)簡(jiǎn)單的力學(xué)模型無法準(zhǔn)確進(jìn)行計(jì)算,通常采用有限元法確定其固有頻率和振型。一般振動(dòng)系統(tǒng)的方程表示為:
(1)
式中:
C——阻尼矩陣;
f——外部激振載荷向量。
式(1)可以采用直接數(shù)值求解方法進(jìn)行求解,但對(duì)于動(dòng)車組車體等大型有限元模型(網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)數(shù)量在幾十或幾百萬以上),直接數(shù)值求解法的求解效率十分低下,所以一般采用模態(tài)疊加法進(jìn)行響應(yīng)求解。
在進(jìn)行模態(tài)分析時(shí),由于模態(tài)特性完全由系統(tǒng)自身參數(shù)決定,系統(tǒng)或結(jié)構(gòu)外部載荷不起作用直接舍去,另外一般不考慮阻尼。模態(tài)求解公式為:
(-ω2M+K)φ=0
(2)
式中:
ω——特征圓頻率;
φ——模態(tài)振型矩陣。
結(jié)構(gòu)的模態(tài)頻率為:
ω2=M-1K
(3)
將式(3)的解代入式(2),即可獲得每個(gè)特征圓頻率對(duì)應(yīng)的模態(tài)振型。
一般在使用有限元法求解式(2)時(shí),多采用Lanczos方法或子空間迭代法。本文在仿真分析中選用常用的Lanczos方法。由此可以看出,相對(duì)于模態(tài)試驗(yàn)而言,通過仿真手段進(jìn)行模態(tài)分析屬于正向分析。對(duì)于存在n個(gè)自由度的結(jié)構(gòu),其模態(tài)分析結(jié)果包括n個(gè)模態(tài)圓頻率ωr(r=1,2,…,n)和n個(gè)與模態(tài)圓頻率對(duì)應(yīng)的模態(tài)振型向量φr(r=1,2,…,n)。
在如何提升車體一階菱形模態(tài)方面,進(jìn)行了大量的仿真計(jì)算,發(fā)現(xiàn)在客室兩端現(xiàn)有的屏蔽門處增加鋁合金端墻可以明顯提升車體剛度,進(jìn)而提升車體一階菱形模態(tài)頻率和一階垂彎模態(tài)頻率。本文增加的鋁合金內(nèi)端墻位于客室端部間壁內(nèi)側(cè),與車體四周采用焊接方式。該方案原理上相當(dāng)于縮短車體長(zhǎng)度,即將原有端墻內(nèi)移至車體內(nèi)部,直接提升車體側(cè)墻、底架和車頂?shù)膭偠取?/p>
該方案可保證車輛客室區(qū)域不變,僅端部進(jìn)行改動(dòng),且改動(dòng)較小。車體內(nèi)端墻由連接型材與端墻板型材焊接而成,連接型材厚度為50 mm,墻板板型材厚度為30 mm。連接型材周圈與側(cè)墻、車頂、底架采用周圈段焊方案,端墻板上為電氣、給水、空調(diào)等系統(tǒng)開相應(yīng)的安裝孔及檢修孔,同時(shí)預(yù)留減重孔。選取了內(nèi)端墻板厚度分別為30 mm、40 mm和50 mm 3種方案。內(nèi)端墻結(jié)構(gòu)及其裝配環(huán)境如圖2所示。
圖2 車體增加內(nèi)端墻方案
采用有限元方法進(jìn)行模態(tài)優(yōu)化計(jì)算,前處理采用Hypermesh軟件??紤]到鋁合金車體模型和整備狀態(tài)車體模型,有限元模型模態(tài)求解采用ABAQUS軟件。
通過ABAQUS軟件進(jìn)行模態(tài)分析,將優(yōu)化方案計(jì)算結(jié)果與原車模態(tài)信息進(jìn)行對(duì)比,提取菱形模態(tài)的模態(tài)頻率提升值。
通過在一位端增加內(nèi)端墻,菱形模態(tài)的模態(tài)頻率得到了顯著提升。但30 mm、40 mm和50 mm厚的不同內(nèi)端墻,車體模態(tài)提升差異較大,結(jié)果如表1所示??紤]到輕量化水平、模態(tài)頻率提升效果,以及厚尺寸端墻占用空間大而影響其他設(shè)備安裝,因此最終選擇了30 mm厚的內(nèi)端墻。
表1 不同厚度內(nèi)端墻方案
為進(jìn)一步驗(yàn)證內(nèi)端墻方案一階菱形模態(tài)頻率的提升效果,對(duì)一位端增加內(nèi)端墻的動(dòng)車組整備狀態(tài)進(jìn)行了模態(tài)試驗(yàn)。試驗(yàn)車體內(nèi)端墻厚度為30 mm。動(dòng)車組模態(tài)試驗(yàn)裝置見圖3。試驗(yàn)采用電磁激振原理測(cè)量車體振動(dòng)模態(tài)參數(shù),將2個(gè)電磁激振器作為整備后車體模態(tài)試驗(yàn)的激勵(lì)源。
圖3 動(dòng)車組模態(tài)試驗(yàn)裝置
通過動(dòng)車組模態(tài)試驗(yàn)得知,整備狀態(tài)下,無內(nèi)端墻方案車體一階菱形模態(tài)頻率為8.73 Hz,有內(nèi)端墻方案為10.13 Hz,模態(tài)頻率提升了1.4 Hz。由此可見,增加內(nèi)端墻對(duì)提升菱形模態(tài)有顯著效果;整備狀態(tài)菱形模態(tài)為10.13 Hz,滿足動(dòng)車組運(yùn)用要求。
本文針對(duì)既有動(dòng)車組車體一階菱形模態(tài)頻率較低,以及與車輪磨耗后期轉(zhuǎn)向架蛇行頻率接近而導(dǎo)致車體異常抖動(dòng)現(xiàn)象發(fā)生的問題,提出了一階菱形模態(tài)頻率提升方案,并對(duì)方案做出了相應(yīng)改進(jìn)。通過動(dòng)車組模態(tài)試驗(yàn)驗(yàn)證了增加客室端墻對(duì)車體一階菱形模態(tài)頻率提升的效果。
1) 動(dòng)車組高速運(yùn)行時(shí),在線路局部區(qū)段出現(xiàn)異常抖動(dòng)問題。試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示此問題為轉(zhuǎn)向架蛇行頻率與車體一階菱形模態(tài)頻率接近引發(fā)所致,因此需要研究提升動(dòng)車組車體一階菱形模態(tài)的措施。
2) 本文給出的增加內(nèi)端墻方案相當(dāng)于縮短了車體的長(zhǎng)度,即將車體現(xiàn)有端墻內(nèi)移,提升了車體底架、側(cè)墻和車頂?shù)膭偠?,進(jìn)而提高了車體低階整體模態(tài)頻率。
3) 本文動(dòng)車組車體模態(tài)仿真結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果具有很好的一致性,驗(yàn)證了有限元車體模型的正確性,說明車體有限元模型能夠反映車體結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)特性。車體模態(tài)計(jì)算與模態(tài)試驗(yàn)對(duì)比研究表明,在車體客室端部增加內(nèi)端墻可以明顯提升車體一階菱形模態(tài)頻率,并且使整備后動(dòng)車組車體一階菱形模態(tài)頻率提升至10 Hz以上,滿足新的動(dòng)車組車體模態(tài)要求。