張啟龍,張俊杰,張 非,王春龍,曹英杰
(1.中天鋼鐵集團(tuán)有限公司,江蘇213013;2.中冶京誠工程技術(shù)有限公司,北京100176)
中天鋼鐵8 號高爐爐容為1 580 m3,于2012 年建成投產(chǎn),爐體采用厚壁爐襯結(jié)構(gòu),冷卻系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)+工業(yè)水開路系統(tǒng),爐頂采用串罐無料鐘爐頂設(shè)備,雙矩形出鐵場,配備三座旋切頂燃式熱風(fēng)爐,水渣采用底濾工藝。高爐投產(chǎn)2 年左右爐殼開始上漲,爐底板上翹,到2018 年?duì)t底板上翹180 mm 左右,從安全角度考慮,公司決定于2018 年年底停爐大修。本次大修改造,在爐殼利舊的基礎(chǔ)上,對爐底板結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),將厚壁爐襯結(jié)構(gòu)改為薄壁結(jié)構(gòu),冷卻壁全部更換,爐體耐材重新砌筑。本文結(jié)合高爐生產(chǎn)中存在的問題,對本次高爐爐體大修改造進(jìn)行全面的介紹。
高爐原設(shè)計(jì)采用單層爐底封板,如圖1 所示,爐底封板下方設(shè)置一層200 mm 高的工字鋼,爐底水冷管放在爐底封板上面,爐底封板與工字鋼焊接固定。高爐停爐前爐底板上翹情況如圖2 所示,爐底板與工字鋼脫開,徑向深度2 000 mm 左右,縱向高度180 mm 左右。
圖1 原設(shè)計(jì)爐底板結(jié)構(gòu)圖
為了增加爐底封板的穩(wěn)定性,采用雙層爐底板結(jié)構(gòu),將原爐底板拆除,更換的爐底板與原基礎(chǔ)預(yù)埋件重新焊接,適當(dāng)擴(kuò)大塞孔焊的孔徑,以增加爐底板與工字鋼的焊接強(qiáng)度;其次,下層爐底板上設(shè)置耐熱混凝土基礎(chǔ),基礎(chǔ)上方鋪設(shè)工字鋼,爐底工字鋼上部再設(shè)置一層密封板,密封板與爐殼采用柔性連接,起到密封煤氣的作用;此外,為了進(jìn)一步防止?fàn)t底板上翹,在高爐基礎(chǔ)周圍埋設(shè)90 個(gè)M48 螺栓,螺栓穿過圓周環(huán)板固定連接。改造后的爐底板結(jié)構(gòu)如圖3 所示。
自高爐大修投產(chǎn)1 年多以來,爐底板沒有發(fā)生變形,并且對本廠的9 號、10 號高爐也采用了類似的加固處理措施,爐底板上翹現(xiàn)象得到了有效抑制。
圖2 高爐停爐前爐底板上翹情況
圖3 改造后爐底板結(jié)構(gòu)圖
高爐原設(shè)計(jì)為厚壁爐襯結(jié)構(gòu),冷卻壁熱面砌筑一層厚度為345 mm 的耐火磚,為了支撐磚襯,爐身中部冷卻壁采用了帶凸臺的結(jié)構(gòu),但是,在生產(chǎn)過程中,爐身下部磚襯很快脫落,而凸出到爐內(nèi)的冷卻壁凸臺受高溫煤氣流及爐料的沖刷而損壞,凸臺的存在也影響了煤氣流的分布,對高爐操作造成影響。
因此,本次大修,將爐體改為薄壁爐襯結(jié)構(gòu),采用耐火磚更加穩(wěn)定的鑲嵌形式,熱面不再砌筑耐火磚。高爐內(nèi)型采用薄壁爐型,將爐腰直徑擴(kuò)大,適當(dāng)降低高徑比,增加通過爐腰的煤氣量,利于產(chǎn)量的提高;同時(shí),減小爐腹角和爐身角,爐腹角減小有利于煤氣流的上升以及爐腹冷卻壁渣皮的穩(wěn)定,爐身角減小利于爐料的下降和高爐的順行[1]。改造前后高爐內(nèi)型參數(shù)對比見表1。
原冷卻壁為四進(jìn)四出結(jié)構(gòu),爐腹、爐腰、爐身下部采用鑄鋼冷卻壁,爐身中、上部采用球墨鑄鐵冷卻壁,冷卻壁上部帶凸臺,以便于支撐磚襯。高爐投產(chǎn)不久便出現(xiàn)冷卻壁凸臺損壞的情況,從拆爐情況看,冷卻壁凸臺磨損嚴(yán)重且有開裂的現(xiàn)象,如圖4 所示。
與球墨鑄鐵冷卻壁相比,鑄鋼冷卻壁具有延伸率高、抗拉強(qiáng)度大、熔點(diǎn)高、抗熱沖擊性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn);此外,由于壁體材質(zhì)與冷卻水管相近,冷卻水管無需采取特殊的防滲碳處理,這就消除了鑄鐵冷卻壁的防滲碳層,因此,鑄鋼冷卻壁的整體導(dǎo)熱性能較好,有利于冷卻壁熱面渣皮的形成。鑒于鑄鋼冷卻壁在該高爐上的應(yīng)用效果,本次大修爐腹、爐腰、爐身下部仍采用鑄鋼冷卻壁。但是,由于鋼液溫度高,鑄造過程中冷卻水管易發(fā)生變形和熔化穿透,因此,制造時(shí)需要嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝。
表1 改造前后高爐內(nèi)型參數(shù)對比
圖4 爐身中部鑄鐵冷卻壁破損情況
本次大修,為了適應(yīng)爐料下降過程中體積的變化,改造后爐體采用變爐身角的冷卻結(jié)構(gòu),并且取消冷卻壁凸臺,將原砌磚結(jié)構(gòu)改為鑲磚冷卻壁結(jié)構(gòu)。改造后各部位的冷卻結(jié)構(gòu)具體如下:
(1)爐底、爐缸第1~5 段冷卻壁采用光面灰鐵冷卻壁,材質(zhì)選用HT150,取消原鐵口區(qū)域的鑄銅冷卻壁。
(2)爐腹至爐身下部第6~11 段冷卻壁為滿鑲磚鑄鋼冷卻壁,材質(zhì)選用ZG230-450。
(3)爐身中、上部為滿鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,材質(zhì)選用QT400-20,冷卻水管全部采用四進(jìn)四出結(jié)構(gòu)。
(4)爐喉鋼磚采用兩段式結(jié)構(gòu),下部為水冷鋼磚,上部為無水冷鋼磚,材質(zhì)為鑄鋼。
原設(shè)計(jì)采用復(fù)合爐底、爐缸結(jié)構(gòu),爐底滿鋪5層大塊炭磚,總厚度2 000 mm。再往上砌筑兩層剛玉質(zhì)陶瓷墊,總厚度800 mm。爐缸炭磚熱面砌筑小塊陶瓷杯,為嵌入式結(jié)構(gòu)。
由于爐底板變形嚴(yán)重,爐底、爐缸的耐材也會錯(cuò)位變形,因此,本次改造將爐底、爐缸耐材全部更換。從近些年的高爐拆爐情況來看,爐底炭磚基本不會侵蝕,本廠其它高爐的拆爐情況也是如此,此外,為了雙層爐底板結(jié)構(gòu)的需要,將原來的5 層大塊炭磚改為4 層,減小爐底厚度。改造后:最下層炭磚滿鋪1 層國產(chǎn)半石墨炭塊,其上滿鋪2 層國產(chǎn)大塊微孔炭磚,最上層滿鋪1 層國產(chǎn)大塊超微孔炭磚,爐底炭磚總厚度~1 600 mm。爐底炭磚上方砌筑兩層防漂浮大塊莫來石陶瓷墊。
鐵口及以下爐缸區(qū)域環(huán)砌大塊超微孔炭磚,死鐵層和鐵口區(qū)域的炭磚局部加厚,鐵口上部環(huán)砌大塊微孔炭磚;爐缸炭磚內(nèi)側(cè)砌筑大塊陶瓷杯,以增加陶瓷杯的穩(wěn)定性;風(fēng)口、鐵口組合磚采用大塊結(jié)構(gòu),減少磚縫,從而降低堿金屬等有害元素滲入磚縫的可能。
風(fēng)口處采用密封新技術(shù)[2]:一是,在風(fēng)口大、中套上設(shè)置灌漿孔,當(dāng)風(fēng)口區(qū)域出現(xiàn)縫隙時(shí)可通過灌漿孔進(jìn)行灌漿;二是,風(fēng)口設(shè)備與組合磚之間上下縫隙差異化設(shè)計(jì),以避免風(fēng)口設(shè)備上翹;三是,在風(fēng)口組合磚下部加設(shè)銅板,以防止堿金屬等有害元素、風(fēng)口設(shè)備漏水對炭磚和炭素?fù)v料的侵蝕。
為了提高耐材砌筑結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,改造后采用冷鑲磚工藝。其中,爐腹至爐身下部區(qū)域工作條件惡劣,熱負(fù)荷高,采用氮化硅結(jié)合碳化硅磚,該種耐材具有良好的耐堿侵蝕性、抗氧化性、耐磨性、高導(dǎo)熱性、抗熱震性;爐身中、下部冷卻壁的熱面鑲嵌焙燒微孔鋁炭磚;爐身上部冷卻壁熱面鑲嵌磷酸鹽浸漬粘土磚,以抵抗?fàn)t料的磨損及煤氣流的沖刷。
爐體冷卻設(shè)備的檢漏是高爐生產(chǎn)中的重要工作。冷卻壁一串到頂?shù)倪B管形式對高爐配管及檢修空間較為有利,但是,不利于縱向分區(qū)調(diào)水??v向分區(qū)冷卻可以實(shí)現(xiàn)分區(qū)調(diào)水功能,但是管路較為復(fù)雜,不利于冷卻壁的查漏檢修。
經(jīng)過綜合考慮,本次大修冷卻壁仍采用一串到頂?shù)倪B管形式。為了便于冷卻壁的檢漏,在第6~9段冷卻壁之間的連管上安裝三通球閥,并且在連管的上下方各設(shè)置一個(gè)DN25 的二通閥門;一方面可以排氣、測溫,另一方面,當(dāng)冷卻壁查出漏水時(shí),可以將漏水的通道切換為工業(yè)水冷卻。高爐大修后,冷卻壁的查漏及改水工作得到了極大改善。改造后的爐腹至爐身下部冷卻壁閥門設(shè)置如圖5 所示。此外,為了應(yīng)對爐役后期鐵口區(qū)域熱負(fù)荷升高,在鐵口區(qū)冷卻壁附近設(shè)置了備用高壓工業(yè)水管路,以方便及時(shí)切換。
圖5 改造后爐腹至爐身下部冷卻壁閥門設(shè)置示意圖
隨著高爐檢測手段的豐富,高爐“可視化”程度逐漸增加,為生產(chǎn)操作提供了便利。改造后主要采取了以下檢測手段:
(1)適當(dāng)增加爐缸、爐底在爐襯和冷卻壁上的熱電偶,滿足爐役后期爐缸侵蝕模型的需求。根據(jù)爐缸的侵蝕特點(diǎn),在爐缸象腳區(qū)密集布置熱電偶,并在爐殼上設(shè)置溫度檢測。
(2)爐頂設(shè)置熱成像儀,取代了原來的紅外攝像儀,爐頂料面觀察更加清晰。
(3)爐喉設(shè)置十字測溫,能夠直觀反映爐頂中心、邊緣的溫度,給布料操作提供依據(jù)。
(4)爐缸安裝水溫差檢測設(shè)施,主要監(jiān)控鐵口及其附近區(qū)域,能夠指導(dǎo)高爐維護(hù),利于高爐安全生產(chǎn)。
本次高爐改造,通過對上一爐役爐殼上漲、爐底板上翹原因的分析,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐和國內(nèi)同類型高爐的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化改進(jìn)了底板密封結(jié)構(gòu),有效解決了爐底板上翹的問題。此外,對爐體結(jié)構(gòu)、爐體水系統(tǒng)、爐體檢測等進(jìn)行了相應(yīng)優(yōu)化和改進(jìn)。投產(chǎn)后的生產(chǎn)實(shí)踐證明,本次高爐改造達(dá)到了預(yù)期效果,為高爐下一代爐役的安全、高效生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),也為其他高爐的改造提供了良好的借鑒。