郭子國,鄢紅章,蘭志超,楊 林,劉 宏
(湖北中煙襄陽卷煙廠,湖北襄陽 441000)
在國家局推進煙草行業(yè)細支煙改革的政策要求下,各中煙公司積極響應(yīng),均改造或引進了一定規(guī)模的細支煙生產(chǎn)設(shè)備。如今新穎時尚的細支香煙產(chǎn)品越來越受到消費者的青睞,在市場競爭中占據(jù)重要的組成部分。隨后,愈發(fā)豐富的細支煙、中支煙品類打入市場,從煙絲到濾嘴再到包裝材料上不斷突破的技術(shù)規(guī)格,打造著機遇期的品牌影響力。新品材料因其形狀特殊、質(zhì)地堅硬、表面光滑等特性,在煙支切割時,更易導(dǎo)致煙支端切口毛糙、不平齊,特別是高通透濾棒、轉(zhuǎn)移覆膜類接裝紙,在使用中會發(fā)現(xiàn)用轉(zhuǎn)移類覆膜類接裝紙的煙支端切口質(zhì)量缺陷率增加到2 倍,使用高通透濾嘴的煙支端切口質(zhì)量缺陷率增加到3 倍,使用異型濾嘴和轉(zhuǎn)移覆膜類接裝紙,煙支端切口質(zhì)量缺陷率最高,使用普通濾嘴和普通接裝紙,同樣會出現(xiàn)煙支端切口質(zhì)量缺陷,但缺陷率相對低。
本文設(shè)計的YJ27 合金圓刀清潔裝置,外觀整潔,結(jié)構(gòu)對稱,在安裝位置上通過多個橢圓槽來滿足調(diào)節(jié)需要。操作過程夾持臂通過限位槽進行定位,方便圓刀更換,刮刀呈等邊三角形,可交替使用,彈簧預(yù)緊力不足時可即時更換,在維修和操作上都具有便捷性與實用性。
合金圓刀因其便捷與耐用性廣泛安裝在YJ27 設(shè)備中,但積膠問題制約著設(shè)備效率的發(fā)揮和產(chǎn)品質(zhì)量的提升,因此,本課題設(shè)計安裝了YJ27 合金圓刀清潔裝置(圖1)。
該裝置分為4 個部分:第一部分借鑒布帶輪刮刀,設(shè)計了夾持在刀刃兩側(cè)的合金刮刀;第二部分根據(jù)尺寸設(shè)計了各連接組件,確保刮刀與圓刀的接觸保持穩(wěn)定;第三部分設(shè)計了合金刮刀和圓刀的防護罩,提供安裝空間并且防止煙支或異物對二者產(chǎn)生損傷;第四部分借鑒風(fēng)扇原理,設(shè)計了旋風(fēng)夾刀盤,對圓刀進行在線冷卻,提高圓刀壽命的同時減少膠水的溶化滲漏。
合金刮刀通過彈簧預(yù)緊力使三角刮刀片貼合圓刀刀刃兩側(cè),對膠垢進行清潔(圖2)。
圖1 合金圓刀清潔裝置
圖2 合金刮刀片實物
工作時連接臂呈閉合狀態(tài),更換刀片時,連接臂可以張開并定位。各零件的結(jié)構(gòu)和功能見表1。
連接組件下方安裝在機座上,上方與合金圓刀的防護罩相連,中心為合金刮刀安裝提供固定位置的螺孔(圖3)。
各零件的結(jié)構(gòu)和功能見表2。
表1 合金刮刀零件分析
圖3 連接組件實物
表2 連接組件零件分析
防護罩分為合金圓刀和合金刮刀兩個部分,是它們的保護裝置,合金圓刀防護罩同時承擔(dān)圓刀安裝底座的功能,為其安裝提供空間,并且防止煙支或異物掉落對其造成損傷。
各零件的結(jié)構(gòu)和功能見表3。
圖4 防護罩實物
表3 防護罩零件分析
夾刀盤的設(shè)計改進分為兩個部分:一是加大夾刀盤,增大夾持面積,增加圓刀運行穩(wěn)定性;二是在刀盤的端面采用加工技術(shù)開出6 條螺旋風(fēng)槽,利用刀盤旋轉(zhuǎn)自身產(chǎn)生高速冷卻風(fēng)對圓刀進行冷卻,解決刀片發(fā)熱現(xiàn)象(圖5)。
圖5 夾刀盤實物圖對比
(1)增加加持面積。改進前夾持面積S1=32.5×32.5×3.14=3316 mm2,改進后夾持面積S2=36mm×36×3.14=4069 mm2。改進后與改進前夾持面積比為4069÷3316=1.23,夾持程度增加23%,刀片旋轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,圓刀切割時濾嘴受到的剪切力方向更一致,能增加切口美觀度,煙支的外觀質(zhì)量更有保障。
(2)增加風(fēng)冷槽。改進后6 條風(fēng)槽相當(dāng)于6 片風(fēng)扇葉片以圓刀旋轉(zhuǎn)(1500 r/min)的速度為刀片降溫,見圖溫度降低可以防止一部分膠水熔化粘黏在刀片上,同時增加合金圓刀壽命。
在第1#、3#和5#風(fēng)槽上,進風(fēng)的入口兩邊高度不同,前端較低,保證更多風(fēng)量進入。
2018 年底完成了18 臺YJ27 設(shè)備上合金圓刀清潔裝置的安裝,并于2019 年4 月進行效果檢查。在2019 年1—3 月的試運行過程中,該清潔裝置與機座連接穩(wěn)定,各部位沒有出現(xiàn)松動、斷裂、變形的現(xiàn)象,刮刀刀刃保持完好,沒有出現(xiàn)維修和更換的情況。
隨機運行一臺設(shè)備,用紅外溫度測定儀測量圓刀溫度,繪制合金圓刀溫度變化折線圖(圖6)。其中,8:00-10:00 不安裝清潔裝置;10:00-13:00 安裝清潔裝置;13:00-16:00,只保留合金刮刀,更換為普通夾刀盤。
圖6 合金圓刀溫度變化折線圖
從圖7 可以看出,開機后1 h,圓刀溫度有上升趨勢,1 h 后基本穩(wěn)定在33 ℃以內(nèi);加裝清潔裝置后,合金圓刀溫度迅速降低,維持在30 ℃左右;更換為普通夾刀盤,圓刀溫度回升后穩(wěn)定在35 ℃左右。說明改進后的旋風(fēng)夾刀盤能有效降低合金圓刀的溫度。
統(tǒng)計各機臺平均每班對圓刀清潔或更換的次數(shù)(圖7、圖8)。
圖7 合金圓刀平均每班清潔或更換的頻次
圖8 合金圓刀平均每班清潔或更換的頻次對比
從圖8 可以看出,絕大部分機臺每班清潔合金圓刀1 次,能滿足生產(chǎn)需要,相比以前最高清潔4 次的情況有明顯改善。從圖9 可以看出,安裝合金圓刀清潔裝置后,操作工每班處理合金圓刀的頻次均值從1.711 次降低為0.543 次,此項工作減少了2/3的人工成本及設(shè)備效率的浪費。
統(tǒng)計2018 年10—12 月圓刀消耗為385 個,2019 年1—3 月圓刀消耗為90 個,該季度節(jié)約圓刀295 個,節(jié)約該項成本約3/4。
通過調(diào)查入庫檢驗數(shù)據(jù),統(tǒng)計了2019 年1—3 月穩(wěn)定生產(chǎn)的各設(shè)備出現(xiàn)煙支端質(zhì)量缺陷情況(表3)。
表3 2019 年1—3 月各設(shè)備出現(xiàn)煙支端質(zhì)量缺陷統(tǒng)計情況
與改進前對比,煙支端質(zhì)量缺陷率有明顯改善,煙支端質(zhì)量缺陷率平均值從0.101%降低為0.015%,降低比例約60%(圖9)。
圖9 煙支端質(zhì)量缺陷對比
(1)本課題從行業(yè)及本企業(yè)實際需求出發(fā),針對轉(zhuǎn)移覆膜類接裝紙、高通透濾嘴、異型濾嘴這3 種新型材料在合金圓刀上積膠速度快的問題,展開產(chǎn)品設(shè)計及改進,從合金刮刀的形狀、位置、操作習(xí)慣及使用效果進行論述,通過改裝風(fēng)槽夾刀盤為提供圓刀在線冷卻,平均溫度降低約5 ℃。
(2)本設(shè)計的成功經(jīng)驗,為濾嘴圓刀的改進提供數(shù)據(jù)支撐和借鑒依據(jù),可給后續(xù)其他型號設(shè)備改進帶來啟發(fā)。