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電廠機(jī)組凝結(jié)水氫電導(dǎo)鈉含量超標(biāo)原因及處理

2021-03-05 04:07游友榮
設(shè)備管理與維修 2021年1期
關(guān)鍵詞:汽包過(guò)熱器凝結(jié)水

游友榮

(福建晉江天然氣發(fā)電有限公司,福建晉江 302251)

0 引言

晉江燃?xì)怆姀S建有4 套9FA 燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,安裝了4 臺(tái)LC85/N125-13.00/3.30/0.420/1.20 型抽凝式汽輪機(jī)。與其配套的N-9500-3 型凝汽器采用單殼體、雙分流、表面式結(jié)構(gòu),主要部件有凝汽器加長(zhǎng)段、凝汽器上部、凝汽器下部、前水室、后水室及凝結(jié)水聚集器等。主凝結(jié)區(qū)安裝8474 根直徑為28.575 mm×0.5 mm、長(zhǎng)11 238 mm 的鈦管,1012 根直徑為28.575 mm×0.7 mm、長(zhǎng)11 238 mm 的鈦管安裝在空冷區(qū)及頂部圓周段,管子兩端脹接在管板上,借助中間管板支撐。4#機(jī)組在正常啟機(jī)過(guò)程出現(xiàn)凝汽器鈦管泄漏事件,直接影響了機(jī)組安全運(yùn)行。

1 凝汽器鈦管泄漏的危害

凝結(jié)水是鍋爐給水的主要組成部分,其水質(zhì)直接影響鍋爐的水質(zhì)。鍋爐補(bǔ)充水采用化學(xué)除鹽工藝,基本上能保證水汽的質(zhì)量,但是當(dāng)凝汽器鈦管泄漏后冷卻水將進(jìn)入凝結(jié)水中,會(huì)導(dǎo)致凝結(jié)水水質(zhì)惡化,進(jìn)而影響給水水質(zhì)。而且還會(huì)通過(guò)減溫水帶入鹽分,影響蒸汽品質(zhì),使?fàn)t水含鹽量升高,造成鍋爐腐蝕。如果冷卻水為海水,則還將引起酸腐蝕,甚至導(dǎo)致鍋爐爆管。

用海水冷卻的凝汽器由于泄漏使海水漏入凝結(jié)水中,并隨之進(jìn)入鍋爐,造成給水硬度高,爐水磷酸根降低甚至消失,導(dǎo)致水冷壁管結(jié)垢、腐蝕。海水中氯化鎂進(jìn)入鍋爐,分解產(chǎn)生鹽酸,造成爐水氯離子含量高、pH 值降低,因此在氯離子存在下可能發(fā)生閉塞電池腐蝕及pH 值降低造成的全面酸腐蝕。

2 事件經(jīng)過(guò)

2019 年10 月9 日5:16,4#機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng),隨后的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及采取的措施見(jiàn)表1。

另外,停機(jī)過(guò)程要加強(qiáng)鍋爐上、放水的工作。

3 處理

3.1 鈦管檢查

13:54,辦理熱機(jī)工作票:RJ191023029 4#機(jī)組凝汽器水室檢查。

18:50,凝汽器投軸封抽真空查漏,發(fā)現(xiàn)前水室甲側(cè)上部鈦管檢查發(fā)現(xiàn)一處漏點(diǎn)(鈦管內(nèi)部漏點(diǎn)),將該管路進(jìn)行封堵處理。泄漏原因?yàn)殁伖苡挟愇镒矒舢a(chǎn)生直徑約4 mm 漏洞,但未找到撞擊物(圖1)。

3.2 沖洗汽水系統(tǒng)

分凝汽器和鍋爐水系統(tǒng)、高壓過(guò)熱器和開(kāi)機(jī)汽機(jī)側(cè)沖洗3 個(gè)階段進(jìn)行。

(1)第一階段(10 月9 日—15 日):沖洗凝汽器,高中低壓水系統(tǒng)滿(mǎn)足帶壓放水條件開(kāi)始沖洗,高中低壓汽包各上放水兩次,總計(jì)耗水430 t。

9 日—10 日,打開(kāi)熱井底部放水閥,對(duì)熱井進(jìn)行上、放水兩次后,凝結(jié)水Na+為88.6 μg/L,開(kāi)始對(duì)低壓汽包沖洗。

10 日—11 日,對(duì)低壓汽包上、放水沖洗兩次后,測(cè)得低壓爐水pH、電導(dǎo)和Na+分別9.45、10.15 μs/cm、28.5 μg/L,開(kāi)始對(duì)高、中壓汽包沖洗。

11 日,對(duì)中壓汽包沖洗兩次后,中壓爐水pH 和Na+分別為9.4、22 μg/L。

11 日—15 日,對(duì)高壓汽包沖洗3 次后,高壓爐水的pH、電導(dǎo)和Na+分別為9.22、10.92 μs/cm、32.2 μg/L。

(2)第二階段(14—15 日):爐側(cè)高壓過(guò)熱蒸汽管道溫度低于80 ℃,對(duì)過(guò)熱器上、放水各3 次,總計(jì)耗水72 t。

14 日—15 日,采用啟動(dòng)高壓給水泵,通過(guò)高壓減溫水向過(guò)熱器進(jìn)水方式;沖洗范圍為高壓過(guò)熱器1、高壓過(guò)熱器2 及其高壓飽和蒸汽部分管道(水位上至過(guò)熱器出口管道壓力表高度),最終到爐側(cè)高壓主蒸汽閥。

對(duì)高壓過(guò)熱蒸汽管道沖洗3 次后,高壓過(guò)熱蒸汽Na+為32.2 μg/L。

(3)第三階段(10 月21 日):機(jī)組啟動(dòng)對(duì)汽水系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,總度耗水290 t。

機(jī)組啟動(dòng)準(zhǔn)備前,凝結(jié)水pH、Na+和氫電導(dǎo)分別8.35、11.5 μg/L、1.0 μs/cm。

機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中凝結(jié)水Na+兩次上漲過(guò)程:?jiǎn)?dòng)準(zhǔn)備階段及高壓進(jìn)汽20 min 后(就地最高顯示濃度為1830 μg/L、2190 μg/L)。

表1 4#機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)后的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及采取的措施

高壓過(guò)熱蒸汽旁路循環(huán)過(guò)程中Na+最高至72 μg/L,進(jìn)汽前化學(xué)程控電腦顯示Na+為2.02 μg/L(手工檢測(cè)為7.4 μg/L)。

高壓減溫水投入后高壓過(guò)熱蒸汽Na+最高至5.2 μg/L 后下降(程控監(jiān)測(cè)顯示)。

16:00,4#機(jī)凝結(jié)水及過(guò)熱蒸汽監(jiān)控參數(shù)pH、Na+、氫電導(dǎo)均已合格。

4 結(jié)束語(yǔ)

綜上所述,晉江燃?xì)怆姀S4#機(jī)組凝結(jié)水過(guò)氫電導(dǎo)和鈉含量異常的原因有兩個(gè):一是凝汽器鈦管被異物撞擊產(chǎn)生的漏洞,造成海水泄漏至凝汽器汽測(cè)污染凝結(jié)水水質(zhì);二是在線鈉表故障,未能真正起到在線監(jiān)測(cè)作用,不能及時(shí)準(zhǔn)確地測(cè)量汽水品質(zhì)的真實(shí)情況,影響了對(duì)凝汽器循環(huán)水泄漏程度的判斷。在線儀表是化學(xué)監(jiān)督的“眼睛”,需要加強(qiáng)對(duì)其的維護(hù),以便在最短的時(shí)間判斷凝汽器泄漏,防止事故擴(kuò)大。另外,對(duì)因凝汽器泄漏造成的蒸汽品質(zhì)下降,應(yīng)及時(shí)對(duì)過(guò)熱器進(jìn)行沖洗,以確保汽輪機(jī)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

圖1 鈦管上有漏洞

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