王馨薇
摘 要:煤氣作為冶金生產(chǎn)過程中的一種低熱值氣體燃料,能夠持續(xù)供給煉鋼煉鐵所需的熱量,近年來,隨著冶金行業(yè)生產(chǎn)工藝條件的改變,在轉(zhuǎn)爐煉鋼工序中產(chǎn)生的富余煤氣需要輸入高爐煤氣管網(wǎng),以提升高爐煉鐵效率,減少能源消耗,進而為冶金企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。因此,本文將以國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)為例,針對高爐煤氣加機改轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機遵循的原則與設(shè)計理論展開論述。
關(guān)鍵詞:高爐煤氣加壓機;轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機;性能參數(shù);設(shè)計理論
國內(nèi)某鋼鐵企業(yè)在轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中產(chǎn)生大量的富余煤氣,出于對節(jié)能降耗,節(jié)省生產(chǎn)成本的考慮,經(jīng)技術(shù)人員研究決定,將原有的處于閑置狀態(tài)的高爐煤氣加壓機改造成為轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機,同時把轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管網(wǎng)與高爐煤氣管網(wǎng)進行并網(wǎng)處理,以提升轉(zhuǎn)爐煤氣的利用率,改造后的煤氣加壓機通過試驗與運行,收到了良好的應(yīng)用效果。
1.高爐與轉(zhuǎn)爐煤氣性能參數(shù)
高爐煤氣主要由CO、CO2、H2、N2、O2、CH4等據(jù)氣體成分組成,其中CO占總氣體的26.6%,等壓比熱為0.25,CO2占總氣體的20.8,等壓比熱為0.20,H2占總氣體的2.27%,等壓比熱為3.408,N2占總氣體的49.13%,等壓比熱為0.25,O2占總氣體的0.8%,等壓比熱為0.218,CH4占總氣體的0.4%,等壓比熱為0.5271。通過各性能參數(shù)的分子量計算公式,可以計算出定壓比熱值為0.241,絕熱指數(shù)為1.366。
轉(zhuǎn)爐煤氣各氣體組分的性能參數(shù)如下:CO占總氣體的44.2%,等壓比熱為0.25,CO2占總氣體的20.8,等壓比熱為0.20,H2占總氣體的2.27%,等壓比熱為3.408,N2占總氣體的31.33%,等壓比熱為0.25,O2占總氣體的1%,等壓比熱為0.218,CH4占總氣體的0.4%,等壓比熱為0.5271。通過各性能參數(shù)的分子量計算公式,可以計算出定壓比熱值為0.2773,絕熱指數(shù)為1.304。
從以上煤氣混合氣體各分子量的計算結(jié)果可以看出,雖然各氣體組成含量有所不同,但是定壓比熱值與絕熱指數(shù)的數(shù)值并不存在較大差異。在高爐煤氣加壓機改轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機時,受性能參數(shù)的影響并不大,因此,僅僅對轉(zhuǎn)子進行改造就可以提高煤氣利用率,達到降本增效的目的[1]。
2.轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風機的性能參數(shù)
轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風機的性能參數(shù)主要包括介質(zhì)、進氣溫度、進氣流量、進氣壓力、進氣密度、電機功率、主軸轉(zhuǎn)速等。該項目的改造思路主要是煤氣管網(wǎng)的并網(wǎng)改造,因此,在改造之前,首先確定高爐煤氣風機的壓力區(qū)間,經(jīng)過測定,風機壓力波動范圍介于11kpa—12.5kpa之間。為了提升煤氣利用率,出口壓力值應(yīng)當大于12.5kpa這一壓力值,才能確保富余煤氣被高爐煤氣管網(wǎng)所用。
當確定轉(zhuǎn)爐煤氣加壓風機的各項性能參數(shù)后,應(yīng)當計算出改造以后煤氣加壓風機的各項參數(shù)。首先確定進口絕對壓力值為? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,出口絕對壓力值為? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,進氣絕對溫度? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。壓縮比為1.127,多變效率為0.78,進氣介質(zhì)密度為1.17kg/m3,多變能量頭系數(shù)為3.346,溫升為11.75℃,多變能量頭為1085,轉(zhuǎn)子周速為140.45m/s,葉輪直徑為1.807m,選用功率為347KW。
3.高爐煤氣加壓機改轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機試驗與運行
3.1 核算性能參數(shù)
通過上述計算過程發(fā)現(xiàn),改造后的轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機的綜合性能參數(shù)存在較大差異,但是介質(zhì)壓縮性較為相似,因此,原高爐煤氣加壓機的儀表裝置、閥門組件、密封裝置、管道與風機等裝置都具有利用價值,煤氣管網(wǎng)的輸送程序也可作為新型轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機的設(shè)計參考程序。然后重新對設(shè)計參數(shù)進行核對。在設(shè)計葉輪性能參數(shù)時,原風機性能參數(shù)應(yīng)當于新風機性能參數(shù)相匹配。由于原高爐的葉輪材質(zhì)抗腐蝕性能差,因此,需要對改變?nèi)~輪材質(zhì),將碳鋼材質(zhì)替換為沉淀硬化不銹鋼材質(zhì),通過試驗運行發(fā)現(xiàn),運行時間較原來提高1倍以上。當新煤氣加壓機的性能參數(shù)核算完畢,在保持原有機組各性能參數(shù)不變的情況下,對新機組進行上線實驗,通過計算得到的運行功率值相對較低,進而對改變?nèi)~輪材質(zhì)后的新機組予以運行生產(chǎn)。新機組運行參數(shù)如表1所示。
從表1可以看出,新機組的出口位置的壓力值明顯低于高爐煤氣壓力,究其原因主要是由于新機組的出口位置存在一處擴壓段,而在測試壓力值時,測點位置處于高速管道氣流區(qū),如果根據(jù)物理流體力學(xué)原理,該區(qū)域?qū)儆诘蛪毫^(qū),當煤氣流經(jīng)擴壓區(qū)后,新機組出口壓力將陡然上升,因此可以得出結(jié)論,如果擴壓段壓力值高于原高爐煤氣壓力,便可以實現(xiàn)富余煤氣的并網(wǎng)輸送。同時,通過試驗數(shù)據(jù)可以表明,總體流量值偏小,最大流量值只有733m3/min,這就說明此時的電機電流已經(jīng)處于滿負荷狀態(tài),調(diào)節(jié)門的開度已經(jīng)達到極限值[2]。
3.2 更換新電機后的試驗測試結(jié)果
該鋼鐵企業(yè)為了滿足實際生產(chǎn)需求,提高單位時間內(nèi)的生產(chǎn)效率,將原有電機替換為功率為400KW的新電機,然后對煤氣流量等性能參數(shù)進行測定,測試結(jié)果如表2所示。
從表2中可以看出,更換新電機以后,與原高爐煤氣管網(wǎng)壓力相比,有了顯著提升。而風機流量的原設(shè)定值為1000m3/min,表中數(shù)據(jù)顯示,風機流量在入口調(diào)節(jié)門的位置已經(jīng)遠遠超過設(shè)定值。對于風機入口位置的壓力,明顯低于-1.5kPa,這就表明新風機的吸風能力大幅提升,這就隔斷了空氣的入侵通道,避免空氣吸入,使進口閥門阻力值減小,因此,煤氣輸送管網(wǎng)的輸送能力顯著提高。另外,在使用新電機后,進風口與葉輪之間的間隔距離增加,幾乎是原設(shè)定值的2倍,這就容易造成內(nèi)部煤氣損失量過大現(xiàn)象,為了有效避免這種現(xiàn)象的發(fā)生,技術(shù)人員對進風口與葉輪進行重新改造,在提高風量、風壓的同時,轉(zhuǎn)爐煤氣的輸送能力進一步增強,煤氣的利用率也得到大幅提升。
結(jié)論:
通過對該鋼鐵企業(yè)高爐煤氣加壓機的改造設(shè)計,使閑置的高爐煤氣加壓機得到有效利用,這就給企業(yè)節(jié)省了大量的采購與生產(chǎn)成本。另外,在改變原有高爐葉輪以及更換功率為400KW的電機以后,轉(zhuǎn)爐煤氣輸送管網(wǎng)與高爐煤氣管網(wǎng)順利并網(wǎng),轉(zhuǎn)爐中的富余煤氣在新加壓機的作用下,成功輸入到高爐煤氣管網(wǎng)當中,進而實現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的,對提高企業(yè)的經(jīng)濟效益起到積極的促進作用。
參考文獻:
[1]吳畏,鐘天煒.高爐煤氣加壓機改轉(zhuǎn)爐煤氣加壓機的理論與實踐[J].冶金動力,2019(11):27-29.
[2]鄭恒靜.提高煤氣加壓機的運行穩(wěn)定性[J].中國科技投資,2019(11):205.