葉寧, 宋美艷, 常威武, 田爽
(西安熱工研究院有限公司, 西安 710054)
超濾作為反滲透的預(yù)處理手段, 在火電行業(yè)的應(yīng)用越來越廣。 相比較傳統(tǒng)的過濾方式, 超濾系統(tǒng)具有更節(jié)能、 更節(jié)省空間、 更易擴(kuò)展, 而且出水水質(zhì)更穩(wěn)定的特性[1]。 當(dāng)超濾系統(tǒng)進(jìn)入常規(guī)反洗或加藥反洗時(shí), 根據(jù)現(xiàn)有的控制方案, 多采用比較值方法, 或根據(jù)功能塊執(zhí)行順序相互閉鎖實(shí)現(xiàn)優(yōu)先級功能, 實(shí)現(xiàn)優(yōu)先反洗或加藥反洗的控制。 該控制方案中通過長時(shí)間的周期運(yùn)行會(huì)造成優(yōu)先級最高的系統(tǒng)常規(guī)反洗或加藥反洗次數(shù)持續(xù)增加, 而優(yōu)先級低的系統(tǒng)常規(guī)反洗或加藥反洗次數(shù)降低。
針對超濾反洗的問題現(xiàn)狀, 提出了邏輯修改方案, 并在原有的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了更精細(xì)化、 更有效的控制方式。 當(dāng)多套超濾系統(tǒng)周期制水后進(jìn)入常規(guī)反洗或加藥反洗的過程中, 若在同一個(gè)DCS 執(zhí)行周期內(nèi)有多套設(shè)備同時(shí)進(jìn)行常規(guī)反洗或加藥反洗, 確認(rèn)優(yōu)先級最高級別, 并按照“先來先洗”的原則進(jìn)行控制。
超濾系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)包括: 運(yùn)行→周期反洗→運(yùn)行, 超濾一般進(jìn)行若干周期的水反洗(BW)后,要進(jìn)行一次加藥的加強(qiáng)反洗(CEB)[2]。 多套超濾不允許2 臺(tái)及以上同時(shí)進(jìn)行加強(qiáng)反洗, 當(dāng)1 套設(shè)備進(jìn)行加強(qiáng)反洗時(shí), 剩余的多套設(shè)備按照先到先洗的原則進(jìn)行排隊(duì)等待。 加強(qiáng)反洗的超濾設(shè)備必須等到其余的水反洗超濾設(shè)備都完成后再進(jìn)行, 等待時(shí)則保持產(chǎn)水狀態(tài)。 本文以4 套超濾為例, 原有的4 套超濾反洗優(yōu)先級排隊(duì)控制邏輯設(shè)計(jì)如圖1所示。
圖1 原有超濾系統(tǒng)反洗優(yōu)先級邏輯Fig. 1 Original ultra-filtration system backwashing priority logic
原有的邏輯設(shè)計(jì)中利用COUNTER(計(jì)數(shù))進(jìn)行累計(jì), 并通過HISELECT(最大值選擇)進(jìn)行最大值輸出, 再根據(jù)COMPARE(比較)比較后輸出為“1”的數(shù)字量, 每次只輸出一個(gè)最大值確保輸出唯一性。 但在超濾系統(tǒng)實(shí)際長期運(yùn)行中, 發(fā)現(xiàn)在同一個(gè)周期內(nèi)(200 ms), 由于DCS 時(shí)序性掃描問題導(dǎo)致在4 套超濾設(shè)備COUNTER 時(shí)有可能同時(shí)進(jìn)行累計(jì), 那后續(xù)COMPARE 比較后就會(huì)出現(xiàn)4 套設(shè)備同值的情況, 那么會(huì)產(chǎn)生輸出同時(shí)為“1”的情況。 一旦發(fā)生2 套以上的超濾設(shè)備進(jìn)入反洗, 就會(huì)導(dǎo)致超濾雜質(zhì)無法完全沖洗, 長時(shí)間相互作用會(huì)導(dǎo)致相關(guān)物質(zhì)沉積附著在設(shè)備中, 影響出水濁度[3-5]。 甚至因反洗過程中投加鹽酸、 液堿、 殺菌劑的濃度不足, 無法保證超濾產(chǎn)水的SDI, 導(dǎo)致有機(jī)物、 微生物在超濾膜內(nèi)滋生, 產(chǎn)水余氯增加[3-5]。 這種情況下, 就需要運(yùn)行人員手動(dòng)干預(yù)超濾制水過程, 避讓開這200 ms 的掃描周期。 這種操作不但降低了超濾系統(tǒng)的利用率與制水量, 而且增加了制水成本,影響機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行[3-4]。
在新的邏輯優(yōu)化中, 采用FIFO(堆棧)功能塊對其進(jìn)行優(yōu)化處理, FIFO 算法提供基本的先入先出操作, 任何16 位輸入由0 轉(zhuǎn)換成1 的變化都會(huì)按轉(zhuǎn)換順序保留。 RATAT(判斷)是FIFO 輸出的控制條件, 只有當(dāng)RATAT 發(fā)生由0 轉(zhuǎn)換成1 的轉(zhuǎn)換時(shí), OUT 值才會(huì)發(fā)生變化。 OUT 值為輸出值, 即RATAT 每發(fā)生由0 至1 的轉(zhuǎn)換, 最早存入FIFO 的輸入號(hào)將被從內(nèi)部存儲(chǔ)器清除, 且該值被寫入到輸出OUT, 當(dāng)CLR(清除)由0 轉(zhuǎn)換成1 時(shí), FIFO 及OUT 的記錄的數(shù)據(jù)將被清除[6]。 優(yōu)化后超濾系統(tǒng)反洗優(yōu)先級邏輯如圖2 所示。
圖2 優(yōu)化后超濾系統(tǒng)反洗優(yōu)先級邏輯Fig. 2 Optimized ultra-filtration system backwashing priority logic
當(dāng)在同一個(gè)周期內(nèi)有多個(gè)輸入“1”時(shí), OUT 記錄模擬量輸出值只記錄有且唯一輸出值, 只有當(dāng)RATAT 信號(hào)由0 轉(zhuǎn)換成1 時(shí), 才能將其輸出值進(jìn)行復(fù)位, 進(jìn)行下一個(gè)輸入值記錄[6], 從而徹底避免了同一掃描周期內(nèi)同時(shí)輸出多值的情況。
每套超濾制水量為120 m3/h, 每套超濾每天的凈制水周期約為50 次, 實(shí)際運(yùn)行時(shí)間約為20 ~21 h, 每次反洗水量約為1.2 ~1.5 m3。 一般10~12 次水反洗后進(jìn)行一次加強(qiáng)反洗, 加強(qiáng)反洗時(shí)間約為40 s。加強(qiáng)反洗時(shí), 一個(gè)加強(qiáng)反洗周期加藥時(shí)間大約為0.016 h, 加藥量約為1.2 L; 當(dāng)進(jìn)行20 次加堿洗時(shí)需要進(jìn)行一次加酸洗。 加酸量為2 ~3 L/h, 加堿量為2 ~3 L/h, 加次氯酸鈉為170 ~180 L/h。 在記錄了超濾系統(tǒng)的長期運(yùn)行參數(shù)后, 可以說明本次超濾系統(tǒng)邏輯優(yōu)化取得了比較好的效果[7-8]。 邏輯優(yōu)化前后藥品用量對比如表1 所示。
表1 邏輯優(yōu)化前后藥品用量對比Tab. 1 Chemical dosage comparation before and after logic optimization
原有的超濾系統(tǒng)對生水的加熱溫度沒有精細(xì)化控制, 只是大概控制在20 ℃左右。 經(jīng)過長期運(yùn)行后發(fā)現(xiàn), 由于濃差極化的影響, 膜的實(shí)際截留率要遠(yuǎn)小于廠家給定值[9-11]。 考慮到超濾膜的性能評價(jià)指標(biāo)為純水透水率、 截留率和pH 值及允許使用溫度、 操作壓力[9-11], 在其余條件基本保持不變的情況下, 進(jìn)水溫度對膜的透水率有顯著的影響, 如圖3 所示。
從收集的運(yùn)行數(shù)據(jù)來看, 該火電機(jī)組的超濾設(shè)備進(jìn)水溫度在25~30 ℃之間時(shí), 透水率會(huì)有明顯的提升, 斜率增大。 在25 ℃之前水溫升高1 ℃, 透水率約增加2%。 同時(shí)考慮到膜的使用壽命和外殼體的使用材料, 超濾膜的長期使用溫度不得超過40℃, 否則可能導(dǎo)致膜性能的裂化和膜壽命縮短[9-11]。本次生水加熱控制溫度定為25 ℃。
加熱用蒸汽量計(jì)算: 加熱器入口需生水量約為450 t/h, 冬季氣溫條件下(約3 個(gè)月), 按從5 ℃加熱到25 ℃考慮, 溫升20 ℃, 本期供熱蒸汽壓力P 為1.4 MPa, 溫度T 為303.6 ℃, 可按照以下公式計(jì)算:
圖3 水溫對超濾系統(tǒng)透水率的影響Fig. 3 Effect of water temperature on permeable rate of ultrafiltration system
式中: Q0為被加熱水吸收熱量, kJ/h; F0為生水的流量, t/h; S 為加熱用蒸汽量, t/h; △t 為被加熱水溫升, ℃; C 為水的質(zhì)量比熱, 常數(shù)為4.204 kJ/℃; H0為加熱蒸汽初焓, 經(jīng)查詢焓值為3051.59 kJ/kg; H1為加熱后蒸汽初焓, 經(jīng)查詢焓值為251.15 kJ/kg。
將上述常數(shù)帶入公式可知, 所需要的加熱蒸汽量為S =13.5 t/h。
在控制中默認(rèn)上段所述工況為理想工況, 而根據(jù)上述公式可以得到理想工況下所需蒸汽量。 供熱蒸汽溫度的微分量及供熱蒸汽的壓力分量, 作為理想蒸汽流量的修正值, 就可以得到所需的動(dòng)態(tài)蒸汽流量設(shè)定值。
動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)超濾前混合加熱器的輔助蒸汽調(diào)節(jié)閥, 可以達(dá)到控制超濾進(jìn)水溫度在25 ℃左右的目的。 在設(shè)備實(shí)際運(yùn)行中, 進(jìn)一步考慮到運(yùn)行測量的誤差問題, 并且生水流量的大幅度變化對控制有不可避免的擾動(dòng)和較大的遲延性, 對精確控制都帶來了不可預(yù)知的誤差。 因此在長期觀察后, 利用生水流量經(jīng)過死區(qū)限制修正后作為控制輸出的前饋, 同時(shí)為動(dòng)態(tài)蒸汽流量設(shè)定值增加了經(jīng)驗(yàn)偏置, 在消除生水流量大幅度變化對進(jìn)水溫度控制影響的同時(shí),增加了進(jìn)水溫度控制的自學(xué)習(xí)性, 振蕩后可以快速恢復(fù)。
水溫控制PID 的邏輯方案如圖4 所示。
在進(jìn)水溫度控制邏輯優(yōu)化后, 制水記錄表明優(yōu)化取得了一定的效果, 如表2 所示。
圖4 水溫控制PID 的邏輯方案Fig. 4 Water temperature control PID logic program
表2 PID 水溫控制對制水量的影響Tab. 2 Effect of PID water termperature control on waterproduction
(1) 采用改進(jìn)后的控制策略可確保全自動(dòng)超濾系統(tǒng)高效可靠運(yùn)行, 不僅提高制水效率降低酸堿用量, 且在經(jīng)濟(jì)效益方面有所提高和改善; 同時(shí)降低操作運(yùn)行人員的工作強(qiáng)度, 提高生產(chǎn)效率;且該控制策略可適用于其他多套母管制系統(tǒng)控制要求, 如電除塵多電場輸灰系統(tǒng)。
(2) 在運(yùn)行過程中, 需及時(shí)根據(jù)水質(zhì)變化情況、 儀表數(shù)值監(jiān)督分析, 及時(shí)調(diào)整運(yùn)行參數(shù)、 反洗次數(shù)及加藥量, 以確保制水量最優(yōu)化。
(3) 若能再對給水泵、 儀表、 閥門等開展智能化應(yīng)用, 對其參數(shù)進(jìn)行二次開發(fā)及管理, 對該系統(tǒng)的各項(xiàng)故障進(jìn)行預(yù)警分析, 加強(qiáng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)、 趨勢分析等功能, 可加快該系統(tǒng)的數(shù)字化、 智能化進(jìn)程,為實(shí)現(xiàn)智能化電廠奠定基礎(chǔ)。