路培貴
(江蘇華昌化工股份有限公司,江蘇張家港 215634)
江蘇華昌化工股份有限公司(簡稱江蘇華昌)采用多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù),3臺Φ3 600氣化爐2開1備,氣化壓力為6.5 MPa。3臺氣化爐分兩期建設(shè),一期項目建設(shè)2臺氣化爐,于2015年3月投入運行,二期項目建設(shè)1臺氣化爐,于2019年1投入運行。在一期項目建成后的運行中發(fā)現(xiàn),裝置中有部分設(shè)計存在一定缺陷,因此在建設(shè)二期項目時進(jìn)行了改進(jìn),近2 a的運行結(jié)果表明,改造起到了一定的效果。
一期氣化裝置配套1臺Φ10 500×13 225煤漿槽,容積為1 021 m3,配凱美尼爾攪拌器,在投用0.5 a左右發(fā)現(xiàn)攪拌器的減速機發(fā)生晃動,電流波動。2016年5月攪拌器晃動加劇,最終導(dǎo)致減速機箱體和電機底座斷裂,被迫停車。在停車后檢查,攪拌槳葉固定良好,但攪拌軸發(fā)生彎曲變形,單邊晃動量達(dá)到80 mm,煤漿槽防腐層有輕微脫落。
(1) 煤漿槽攪拌軸采用304.8 mm的管軸,懸臂形式,軸長10 500 mm,煤漿槽直徑大、容積大,煤漿在槽內(nèi)停留時間長,存在局部不流動或流動緩慢的死區(qū),導(dǎo)致煤漿結(jié)塊,當(dāng)結(jié)塊到一定程度時,就會倒塌下落,與槳葉碰撞,使攪拌器負(fù)荷突然增大。攪拌軸懸臂長度為10 m,槳葉受到不平衡力,導(dǎo)致攪拌軸彎曲變形,最終也導(dǎo)致攪拌器減速機箱體拉裂[1]。
(2) 煤漿槽擋流板設(shè)計過大。設(shè)計擋流板的目的是為了配合槳葉對煤漿槽壁層流區(qū)的煤漿起到攪動作用,但如果擋流板的寬度設(shè)計過大,反而會增加煤漿流動的死區(qū),增大煤漿結(jié)塊的風(fēng)險[2]。
(3) 煤漿槽內(nèi)防腐采用三油兩布(3道環(huán)氧煤瀝青、2道玻璃纖維布形式),經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),防腐層有輕微脫落現(xiàn)象,一旦有防腐層纏繞在槳葉上,也將導(dǎo)致攪拌器損壞。
(1) 采用直徑為6 000 mm左右的小煤漿槽攪拌器可以保障運行平穩(wěn),但如果對煤漿槽進(jìn)行改造不僅停車時間長,而且改造成本高,因此不考慮改造煤漿槽[3]。
(2) 根據(jù)攪拌裝置的使用經(jīng)驗,決定在攪拌軸懸臂底部增加1個軸承支撐,將攪拌軸底部固定,解決攪拌軸懸臂擺動問題。但底軸承必須一直浸泡在煤漿中,無法潤滑和冷卻,因此需要特殊的耐磨材料。某密封件廠與蘭州大學(xué)研發(fā)的特殊合金材料具有硬質(zhì)合金耐磨性的同時,還具有較好的沖擊韌性,采用粉末冶金鑄造,有很好的自潤滑性能。因此選用該材料進(jìn)行改進(jìn)。
該改進(jìn)措施于2018年4月投用,2018年11月大修時進(jìn)行檢查,軸承的單邊磨損量小于1 mm,說明該軸承的使用壽命可達(dá)3 a以上,自從增加該軸承支撐后,攪拌器運行平穩(wěn),效果明顯。
(3) 將煤漿槽擋流板寬度由800 mm改為200 mm,既保證了煤漿槽壁層流區(qū)煤漿的攪動,又避免了煤漿流動的死區(qū)。
(4) 將煤漿槽內(nèi)防腐由三油兩布改為環(huán)氧煤瀝青防腐,防止防腐層脫落對攪拌機的損傷。
水洗塔的功能是完成合成氣初步凈化,使合成氣出口的含灰質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 mg/m3,不帶水,在對應(yīng)的壓力溫度條件下,合成氣達(dá)到合適的汽氣比,為變換工藝創(chuàng)造條件。水洗塔自上而下由旋流板、泡罩塔盤(3塊,間距為750 mm)、固閥塔盤(2塊,間距為750 mm)、黑水儲槽等組成。2017年1月,A氣化系統(tǒng)水洗塔液位波動大,變換爐溫度下跌,CO含量上升,最終被迫停車。停車后檢查發(fā)現(xiàn)洗滌塔內(nèi)件嚴(yán)重?fù)p毀,五層塔盤幾乎全部被吹翻變形。
(1) 根據(jù)水洗塔內(nèi)件的損毀情況,結(jié)合運行過程操作,認(rèn)為造成A氣化系統(tǒng)水洗塔液位波動大、變換爐溫度下跌、CO含量上升的原因是由于水洗塔進(jìn)出口產(chǎn)生了比較高的壓差,引起強烈的氣流沖擊[4]。檢查停車后拆除的塔盤發(fā)現(xiàn)雖然少量泡罩升氣管中有粘灰現(xiàn)象,但是塔板并未出現(xiàn)大面積的堵灰,再結(jié)合操作運行時洗滌塔未出現(xiàn)較多帶水,且氣化爐壓力較平穩(wěn)的事實,可以排除是因為塔盤被灰堵塞嚴(yán)重引起壓降升高所致。
(2) 通過調(diào)取、查看A氣化系統(tǒng)運行期間洗滌塔進(jìn)出口壓力、氣化爐操作壓力、洗滌塔出口溫度、混合器前后壓差、洗滌塔液位計、變換單元合成氣進(jìn)水煤氣加熱器的旁路調(diào)節(jié)閥開度等的運行趨勢線,在排除因儀表顯示出現(xiàn)偏差的情況下,初步判斷洗滌塔內(nèi)件損毀發(fā)生在2017年1月8日帶壓連投期間,由于通過水洗塔的氣量增大,導(dǎo)致壓差增大。
(3) 經(jīng)過計算,上層3塊泡罩塔盤的通道面積可以滿足帶壓聯(lián)投的氣量,下層2塊固閥板氣體通道面積明顯偏小,更為關(guān)鍵的是塔盤生產(chǎn)廠家沒有將固閥升氣高度拉到工藝包的14 mm,只有不到10 mm,再加上塔盤上有輕微的結(jié)灰結(jié)垢,實際的氣體通道面積更小。
(1) 增大水洗塔固閥塔盤的氣體通道面積。在生產(chǎn)廠家的制造圖紙中,固閥塔盤的降液管結(jié)構(gòu)與工藝包提供的有偏差,但可以接受;塔盤上固閥數(shù)量接近工藝包提供的固閥數(shù)量范圍的低值,從操作運行的彈性考慮,通過減小2個固閥中心距的方法,使中心距由65 mm縮短為60 mm(見圖1),增加每層固閥塔盤上的固閥數(shù)量,以提高固閥塔盤的開孔率,提升塔盤的操作彈性。
圖1 固閥布置調(diào)整
(2) 嚴(yán)格要求塔盤生產(chǎn)廠將固閥升氣高度拉到14 mm。
(3) 從操作上,帶壓連投是多噴嘴對置式水煤漿氣化技術(shù)的一大特點和優(yōu)勢,該技術(shù)在實踐過程中也日漸成熟,但還有完善和提升的空間。在進(jìn)行帶壓連投操作時,力求調(diào)節(jié)平滑、幅度盡量小,以減小對系統(tǒng)的干擾,并從設(shè)備、儀表、操作等方面綜合考慮進(jìn)一步提升帶壓連投的安全性。
通過對水洗塔固閥進(jìn)行調(diào)整改造,并嚴(yán)格要求工藝操作,運行至今,水洗塔運行平穩(wěn),無帶水現(xiàn)場。
渣水工段真空帶式過濾機過濾出來的細(xì)灰含水率為55%~60%,含水率較高,細(xì)灰無法堆積起來,占用很大的堆放面積,現(xiàn)場環(huán)境差。在外運時跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重,無法上路,對環(huán)境和外運造成很大的影響。
造成渣水工段真空帶式過濾機過濾出來的細(xì)灰含水率高導(dǎo)致細(xì)灰無法全部成型,堆放面積大、現(xiàn)場環(huán)境差的主要原因為真空帶式過濾機使用效果差,難以滿足工藝包細(xì)灰含水率在40%的要求。
氣化裝置下游有合成氨、多元醇、純堿、硝酸、尿素等裝置,其穩(wěn)定運行至關(guān)重要。結(jié)合江蘇華昌實際情況,還對以下5個方面進(jìn)行了技術(shù)改造,也取得了滿意的效果:(1)將渣水除氧槽補水由河水改為尿素解吸廢液,解決了尿素解吸廢液的出處問題;(2)將預(yù)熱水回水設(shè)置在流量計后,可以看到流量計顯示預(yù)熱水流量;(3)將去高溫?zé)崴扪a水閥的手閥改為調(diào)節(jié)閥,可以及時補水;(4)在渣水工段抽真空的蒸汽噴射器后設(shè)置冷凝器,解決了現(xiàn)場蒸汽放空的環(huán)境問題;(5)氣化爐出口合成氣管增加高壓水槍沖洗口,方便停爐時用高壓水槍沖洗。
通過這幾年在運行中發(fā)現(xiàn)的問題,江蘇華昌進(jìn)行了一系列的改造,保證了氣化乃至全廠的穩(wěn)定運行,改造效果良好。