靳明亮,周建欣
(中海油惠州石化有限公司, 廣東惠州 516086)
中海油惠州石化有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)惠州石化)煤制氫氣化裝置采用E-Gas氣化技術(shù),氣化爐為上流式兩段式水煤漿氣化爐。氣化爐一段通過(guò)2個(gè)一段煤漿噴嘴注入煤漿與高壓氧氣發(fā)生部分氧化反應(yīng),反應(yīng)中生成的高溫合成氣和熔融灰渣分離,高溫合成氣向上流動(dòng)進(jìn)入氣化爐二段。氣化爐二段中通過(guò)2個(gè)二段煤漿噴嘴注入煤漿和高壓合成氣,對(duì)一段進(jìn)入的高溫合成氣進(jìn)行冷卻。冷卻后的合成氣進(jìn)入氣化爐停留段,進(jìn)一步分解合成中的焦油,在停留段通過(guò)冷凝液進(jìn)一步降低合成氣溫度至740~780 ℃。降溫后的合成氣進(jìn)入合成氣冷卻器,在回收余熱的同時(shí)產(chǎn)生超高壓飽和蒸汽,然后通過(guò)焦過(guò)濾器除去合成氣中夾帶的固體顆粒,焦過(guò)濾器過(guò)濾下來(lái)的固體顆粒使用高壓合成氣輸送到氣化爐一段繼續(xù)進(jìn)行反應(yīng)。除去固體顆粒的合成氣經(jīng)過(guò)水洗后大部分送入下游裝置,少部分經(jīng)壓縮機(jī)循環(huán)返回氣化爐回用。氣化爐一段產(chǎn)生的熔融灰渣向下流經(jīng)下降管后進(jìn)入激冷室,經(jīng)過(guò)破渣機(jī)破碎后通過(guò)減壓組件降壓后送至渣水分離系統(tǒng)。氣化裝置的流程示意簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
1—煤漿罐; 2—?dú)饣癄t; 3—停留段; 4—合成氣冷卻器; 5—汽包; 6—焦過(guò)濾器; 7—氯洗塔; 8—煤漿進(jìn)料泵; 9—煤漿循環(huán)泵。
煤漿的制備在棒磨機(jī)中完成。來(lái)自固體循環(huán)罐的固體循環(huán)水、棒磨機(jī)工藝水和補(bǔ)充新鮮水,以及來(lái)自皮帶稱(chēng)重給料機(jī)的煤(石油焦),按照一定的比例進(jìn)入棒磨機(jī)的入口溜槽。通過(guò)控制棒磨機(jī)入口的水煤比來(lái)保持煤漿濃度,棒磨機(jī)中的煤漿以溢流的方式經(jīng)過(guò)棒磨機(jī)出口的滾筒篩過(guò)濾,然后進(jìn)入煤漿混合罐。煤漿混合罐的煤漿通過(guò)煤漿輸送泵送到煤漿給料分流器,分別送往3個(gè)煤漿儲(chǔ)槽,煤漿給料分流器可以改變煤漿的流向,將煤獎(jiǎng)送到任意1臺(tái)煤漿儲(chǔ)槽中。
來(lái)自煤漿儲(chǔ)槽的煤漿經(jīng)煤漿循環(huán)泵送出,經(jīng)過(guò)一段爐進(jìn)料煤漿泵和二段爐進(jìn)料煤漿泵入口后循環(huán)回煤漿儲(chǔ)槽。氣化爐一段進(jìn)料煤漿泵和二段進(jìn)料煤漿泵從煤漿循環(huán)管線上引出,以一定的流量向氣化爐供應(yīng)煤漿,分別向氣化爐的一段煤漿噴嘴和二段煤漿噴嘴供應(yīng)煤漿。
現(xiàn)行水煤漿氣化工藝中,含細(xì)渣的沉降槽底水(即固體循環(huán)水)一般是通過(guò)泵送至真空過(guò)濾機(jī)進(jìn)行過(guò)濾處理,處理后的水返回作為磨煤機(jī)制漿補(bǔ)充水,壓濾后的細(xì)渣進(jìn)行外送處理[1-2]。E-GAS氣化技術(shù)將固體循環(huán)水通過(guò)變頻泵送至固體循環(huán)槽進(jìn)行儲(chǔ)存,再通過(guò)固體循環(huán)泵將細(xì)渣水送至磨煤機(jī)制備水煤漿,同時(shí)磨煤機(jī)還有備用新鮮水流程。氣化裝置煤漿管線沖洗水、煤漿制備/煤漿備料區(qū)域排放收集水也返回固體循環(huán)槽回用。
固體循環(huán)水直接回用有以下優(yōu)點(diǎn):
(1) 改善現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境。
有別于采用壓濾機(jī)處理細(xì)渣水流程,采用固體循環(huán)水直接回收流程,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)采用通用壓濾機(jī)流程時(shí)產(chǎn)生的酸性氣,也無(wú)細(xì)渣產(chǎn)生,改善了裝置現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,同時(shí)也節(jié)省了細(xì)渣處理費(fèi)用[3-4]。
(2) 提高碳轉(zhuǎn)化率。
固體循環(huán)水中含有的碳(質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~30%)全部送回磨煤機(jī)回用,增加了裝置整體碳轉(zhuǎn)化率,降低了能耗。
(3) 有助于煤漿提濃。
固體循環(huán)水中細(xì)渣的粒度細(xì),在回用固體循環(huán)水進(jìn)行制備煤漿后,在保持其他操作條件穩(wěn)定的情況下,通過(guò)分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),煤漿粒度分布有所改變,煤漿中粒徑小于0.25 mm的顆粒逐漸增加,大于0.25 mm的顆粒逐漸減少,煤漿平均濃度略有提高。
在現(xiàn)有水煤漿氣化工藝中,水煤漿制備都會(huì)回用沉降槽底部細(xì)渣水。渣水中含有酸性氣,會(huì)在磨煤機(jī)廠房?jī)?nèi)溢出,影響現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境。有的裝置通過(guò)在磨煤機(jī)滾筒篩處增加管線,將制漿廢氣直接引至磨煤機(jī)廠房外高點(diǎn)放空;有的裝置在放空氣管線上配套軸流風(fēng)機(jī),通過(guò)軸流風(fēng)機(jī)將制漿廢氣排放至磨煤機(jī)廠房外,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境有所改善,但煤漿槽等設(shè)備均沒(méi)有配套放空系統(tǒng)。E-GAS氣化技術(shù)在各磨煤機(jī)滾筒篩處增加引風(fēng)管,將磨煤機(jī)中釋放氣體送至加熱爐燃燒;同時(shí),煤漿儲(chǔ)槽、固體循環(huán)槽等儲(chǔ)槽配有氮封和放空氣風(fēng)機(jī),制漿廢氣通過(guò)風(fēng)機(jī)送至加熱爐燃燒,裝置現(xiàn)場(chǎng)無(wú)酸性氣排放。
E-GAS氣化裝置3臺(tái)氣化爐配備3臺(tái)煤漿儲(chǔ)槽,進(jìn)料由2臺(tái)進(jìn)料分料器進(jìn)行切換,為方便煤漿儲(chǔ)槽檢修倒料,每臺(tái)煤漿槽配備1臺(tái)倒料泵,可將任意1個(gè)煤漿儲(chǔ)槽內(nèi)煤漿倒至另外2個(gè)煤漿儲(chǔ)罐中;同時(shí),為避免煤漿儲(chǔ)槽攪拌器故障導(dǎo)致煤漿沉降,在每個(gè)煤漿儲(chǔ)槽底部設(shè)8個(gè)吹氣防沉降裝置,攪拌器故障時(shí)可將氮?dú)夤芫€通入防沉降裝置內(nèi),避免煤漿迅速沉降,給檢修爭(zhēng)取時(shí)間。
國(guó)內(nèi)通用的水煤漿儲(chǔ)槽一般為架空式結(jié)構(gòu),煤漿可以通過(guò)料位差自流式進(jìn)入煤漿進(jìn)料泵(一般為隔膜/軟管式容積泵)入口,為煤漿進(jìn)料泵提供必要的入口壓力。E-GAS氣化技術(shù)煤漿儲(chǔ)罐為落地式底平儲(chǔ)罐,每個(gè)煤漿儲(chǔ)罐配有2臺(tái)(1開(kāi)1備)離心式煤漿循環(huán)泵,煤漿通過(guò)煤漿循環(huán)泵增壓后分別進(jìn)入4臺(tái)煤漿進(jìn)料泵,循環(huán)管線上在進(jìn)料泵前后分別設(shè)有煤漿流量計(jì);為防止煤漿循環(huán)管線中煤漿流速過(guò)低導(dǎo)致煤漿沉降,煤漿循環(huán)管線設(shè)置最低流速限制,同時(shí)在非氣化爐運(yùn)行期間,循環(huán)流量設(shè)有定期脈沖沖擊功能,以防止煤漿沉降。
E-GAS氣化技術(shù)每臺(tái)氣化爐有4臺(tái)煤漿噴嘴,為降低氧耗,一段煤漿進(jìn)料管線配備煤漿加熱器,2條一段煤漿進(jìn)料管線共用1臺(tái)煤漿加熱器,利用中壓蒸汽將一段進(jìn)料煤漿加熱至149 ℃左右,降低系統(tǒng)氧耗;通過(guò)操作參數(shù)對(duì)比可知,投用煤漿加熱器不僅可以降低氧耗,而且可以提高合成中有效氣(CO+H2)含量(見(jiàn)圖2)。
為防止煤漿加熱器堵塞,對(duì)煤漿加熱器的投用條件由裝置開(kāi)停工順控進(jìn)行限制:在煤漿燒嘴運(yùn)行后可以投用煤漿加熱器;在煤漿燒嘴跳停后自動(dòng)停用煤漿加熱器。在投用煤漿加熱時(shí)需注意煤漿進(jìn)料管線溫度的改變對(duì)燒嘴應(yīng)力的影響。
圖2 煤漿溫度和合成氣中CO2含量及氧氣消耗的關(guān)系
E-GAS氣化技術(shù)水煤漿進(jìn)料流程中在煤漿循環(huán)管線設(shè)置自動(dòng)沖洗流程,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)判斷是否進(jìn)行煤漿循環(huán)管線沖洗:當(dāng)煤漿進(jìn)料泵停運(yùn)后,煤漿循環(huán)管線上沖洗水閥自動(dòng)打開(kāi)進(jìn)行煤漿循環(huán)管線沖洗,沖洗完畢后系統(tǒng)自動(dòng)停止;煤漿燒嘴進(jìn)料成功后,系統(tǒng)也會(huì)對(duì)煤漿進(jìn)料循環(huán)管線進(jìn)行自動(dòng)沖洗。
惠州石化煤制氫氣化裝置制漿系統(tǒng)于2018年2月開(kāi)始試運(yùn)行。在優(yōu)化工藝流程的過(guò)程中,充分利用煤漿儲(chǔ)槽出口循環(huán)線、煤漿儲(chǔ)槽出口至固體循環(huán)槽管線、煤漿循環(huán)泵出口至固體循環(huán)槽沖洗水管線,歷時(shí)2 d順利完成從首臺(tái)磨煤機(jī)啟動(dòng)至煤漿儲(chǔ)槽建立正常液位,未有廢煤漿排放,初期濃度較低的煤漿全部返回固體循環(huán)槽回用,在節(jié)省了資源的同時(shí)也避免了對(duì)環(huán)境的污染。制備的水煤漿在煤漿儲(chǔ)槽中存儲(chǔ)至2018年8月,供氣化爐開(kāi)工使用。
自2018年2月進(jìn)行首次水煤漿制備以來(lái),在水煤漿制備過(guò)程中未使用添加劑,目前系統(tǒng)運(yùn)行基本正常。
在氣化裝置中,磨煤機(jī)筒體螺栓斷裂、脫落的情況比較普遍。當(dāng)需要更換筒體螺栓時(shí),不僅需要將磨煤機(jī)進(jìn)行沖洗置換,從而產(chǎn)生廢煤漿;而且進(jìn)入磨煤機(jī)內(nèi)進(jìn)行受限空間作業(yè)也會(huì)帶來(lái)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。目前通過(guò)優(yōu)化檢修流程和規(guī)程,實(shí)現(xiàn)了不進(jìn)入磨煤機(jī)進(jìn)行磨煤機(jī)筒體螺栓更換的作業(yè)流程。
由于E-GAS氣化技術(shù)煤漿儲(chǔ)罐為落地式底平儲(chǔ)罐,并設(shè)有煤漿循環(huán)泵。為避免煤漿沉降,煤漿循環(huán)泵需連續(xù)運(yùn)行,在長(zhǎng)期的運(yùn)行中,通過(guò)管線測(cè)厚發(fā)現(xiàn)煤漿循環(huán)管線彎頭處(3D半徑彎頭)磨損嚴(yán)重。發(fā)現(xiàn)磨損后,優(yōu)化煤漿流速,既避免流速過(guò)低導(dǎo)致煤漿沉降,又防止流速過(guò)高導(dǎo)致磨損嚴(yán)重;同時(shí)對(duì)磨損部位做更換為大半徑彎頭處理。
在2018年4月運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)三系列煤漿儲(chǔ)罐攪拌器振動(dòng)異常,將三系列煤漿儲(chǔ)罐內(nèi)煤漿倒至其他煤漿儲(chǔ)罐后進(jìn)人檢查發(fā)現(xiàn)煤漿儲(chǔ)罐內(nèi)壁折流板部分脫落。分析原因?yàn)檎哿靼逯螐?qiáng)度不夠,后陸續(xù)將3臺(tái)煤漿儲(chǔ)罐折流板進(jìn)行加固,運(yùn)行至今未發(fā)現(xiàn)異常。
E-GAS氣化技術(shù)的水煤漿制備及給料系統(tǒng)特點(diǎn)突出。部分流程的配置,不論是通過(guò)回用固體循環(huán)水直接作為煤漿制備用水、減少直至杜絕廢煤漿的產(chǎn)生排放,還是制漿放空氣回收集中處理、煤漿加熱器降低氧耗等,對(duì)于經(jīng)濟(jì)和環(huán)境都有積極影響。目前水煤漿制備及給料系統(tǒng)運(yùn)行基本正常,在以后的運(yùn)行中還需繼續(xù)摸索,在提高煤漿濃度、熱煤漿對(duì)系統(tǒng)的影響等方面進(jìn)行探索,優(yōu)化裝置運(yùn)行。