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板式換熱器用密封墊片失效分析及改進(jìn)

2021-03-16 05:20吳麗冬
關(guān)鍵詞:失效分析

吳麗冬

摘要:板式換熱器運(yùn)行效率高,維護(hù)工作量少,在石油、油脂、輕工等領(lǐng)域中得到了迅速普及,也發(fā)揮著積極作用。我國(guó)近年來(lái)的板式換熱器產(chǎn)品性能得到了有效提升,類型也比較齊全,應(yīng)用領(lǐng)域廣,尤其是在節(jié)能減排上,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要作用。板式換熱器中,橡膠密封墊片是關(guān)鍵部件,本文對(duì)其失效原因進(jìn)行了分析,最后提出來(lái)一些養(yǎng)護(hù)措施。

關(guān)鍵詞:板式換熱器;密封墊片;失效分析

中圖分類號(hào):TK172;TH136

作為換熱器關(guān)鍵部分之一,密封墊片決定了其運(yùn)行工況最高溫度以及內(nèi)部介質(zhì)壓力。由于密封墊片主要采用橡膠材料制作而成,其密封效果受到橡膠含膠量影響,同時(shí),墊片從混煉膠到檢驗(yàn)包裝整個(gè)生產(chǎn)加工過(guò)程都會(huì)影響墊片制品的質(zhì)量,生產(chǎn)中的任何問(wèn)題都需要及時(shí)分析原因,明確針對(duì)性措施,通過(guò)加強(qiáng)控制生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量,可以提高產(chǎn)品質(zhì)量和合格率。在后續(xù)投入使用后,后期維護(hù)養(yǎng)護(hù)需要及時(shí)跟進(jìn),并及時(shí)更換墊片,延長(zhǎng)墊片的使用壽命。

一、橡膠墊片密封作用和原理

板式換熱器采用橡膠密封墊片,其位于板式換熱器金屬板片間,通過(guò)壓緊螺桿和板片具有密封作用。在板片溝槽中,墊片是利用掛扣或是粘膠進(jìn)行固定的。換熱器端板間利用螺栓加緊壓力,將壓力傳輸至金屬板片中,彼此間墊片被壓緊后具有密封作用[1]。相對(duì)于管殼式換熱器而言,板片式換熱器的換熱效果更高,可以節(jié)約空間、成本,經(jīng)濟(jì)實(shí)用性更強(qiáng)。在整個(gè)裝置中,橡膠密封墊片不夠明顯,十分影響裝置整體使用壽命,若是由于橡膠墊片老化會(huì)導(dǎo)致裝置故障,則無(wú)法工作。墊片具有重要作用,封住板片間介質(zhì)可以讓介質(zhì)不到設(shè)備處。板式換熱器墊片密封效果是用墊片壓縮而成的封贏力以及設(shè)備中流體壓力所決定的,具有密封性能,不然會(huì)導(dǎo)致泄漏現(xiàn)象。墊片采用橡膠材質(zhì),但是其由于長(zhǎng)期處于形變壓力狀態(tài)下導(dǎo)致墊片應(yīng)力松弛,盡管壓力固定,但是長(zhǎng)期作用下密封應(yīng)力會(huì)逐漸衰減。因此,需要及時(shí)更換墊片。

二、橡膠墊片缺陷類型及原因

橡膠墊片生產(chǎn)加工時(shí)必然會(huì)出現(xiàn)一些質(zhì)量問(wèn)題,通過(guò)分析墊片缺陷類型,控制常見(jiàn)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生原因,降低產(chǎn)品不良率。

1.按照要求,墊片由于單板換熱面積差異,其厚度公差也不同,受到磨具型腔、生產(chǎn)設(shè)備等因素影響。其中,磨具型腔加工時(shí)由于設(shè)備加工精度、道具等會(huì)導(dǎo)致磨具型腔深度具有較大波動(dòng),超過(guò)了產(chǎn)品公差要求。為了防止出現(xiàn)上述問(wèn)題,需要加強(qiáng)檢查型腔加工,調(diào)整加工參數(shù),并加大力度培訓(xùn)人員技術(shù)水平,做好監(jiān)測(cè)跟蹤,以糾正其中的問(wèn)題[2]。同時(shí),生產(chǎn)設(shè)備會(huì)影響產(chǎn)品厚度,生產(chǎn)時(shí),磨具在設(shè)備熱板上固定,磨具合模壓力是根據(jù)設(shè)備油缸提供的,因此,設(shè)備狀態(tài)決定了產(chǎn)品厚度。

2.橡膠產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)氣泡等缺陷,影響產(chǎn)品使用性能。氣泡缺陷出現(xiàn)原因包括材料、工藝、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、膠料中的水分等。

3.墊片取出時(shí)會(huì)有斷裂現(xiàn)象,也就是墊片粘斷現(xiàn)象,導(dǎo)致這種現(xiàn)象出現(xiàn)原因主要是由于墊片和磨具型腔粘結(jié)太緊,難以取出導(dǎo)致墊片取出時(shí)出現(xiàn)斷裂,或是由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)本身不佳導(dǎo)致斷裂[3]。

4.墊片生產(chǎn)時(shí)極易與飛邊粘連,若是粘連部位位于主密封面上則極易導(dǎo)致墊片密封失效,換熱器泄露。就粘連情況來(lái)看,可以分成墊片內(nèi)部和表面粘廢邊兩種,墊片內(nèi)部廢邊出現(xiàn)原因是膠條存放或運(yùn)行接觸飛邊時(shí)粘在儀器,或磨具表面清理不干凈導(dǎo)致廢邊粘在膠條上,隨著壓力進(jìn)入膠料內(nèi)。而表面粘廢邊出現(xiàn)原因是從磨具去除產(chǎn)品時(shí),廢邊薄,溫度高、粘,極易與高溫產(chǎn)品粘在一起。

5.墊片表面常出現(xiàn)明顯的各種痕跡現(xiàn)象,痕跡一般相對(duì)于其他部位硬度更高、更脆,這是因?yàn)槟>咝颓恢心z條硫化度不同,膠料中的一些部位已經(jīng)出現(xiàn)了交聯(lián)硫化現(xiàn)象,但是其他部位膠料仍然在流動(dòng)則會(huì)導(dǎo)致二者無(wú)法充分融合,出現(xiàn)燒焦痕跡。

6.墊片的料不熔缺陷就是在墊片位置上的膠料并未與其他部位相融合,出現(xiàn)分界線,一掰就斷。而導(dǎo)致這種現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因是同一材料未融合起來(lái)或是不同材料混用導(dǎo)致的,人員操作失誤、分子結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致材料融合出現(xiàn)問(wèn)題,在連接點(diǎn)部位出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。

7.墊片放在平臺(tái)上,在缺乏外力影響下,墊片部位與平臺(tái)遠(yuǎn)離,也就是墊片扭曲變形。換熱器組裝時(shí),扭曲變形墊片極易使墊片脫離板片溝槽,由于墊片硫化度不足時(shí)內(nèi)部材料交聯(lián)度低,強(qiáng)度也不符合要求,墊片存放或周轉(zhuǎn)時(shí)被擠壓變形,產(chǎn)生扭曲變形現(xiàn)象。

板式換熱器運(yùn)行后,使用時(shí)會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題,甚至?xí)苯訉?dǎo)致墊片密封失效,無(wú)法起到密封效用,導(dǎo)致?lián)Q熱器泄露。通常導(dǎo)致泄露原因主要體現(xiàn)在壓力、溫度、時(shí)間等方面。若是在額定工作壓力下出現(xiàn)泄露,操作人員很難察覺(jué)問(wèn)題,相對(duì)于穩(wěn)定工作壓力來(lái)說(shuō),沖擊會(huì)導(dǎo)致瞬間壓力峰值提升幅度較大,導(dǎo)致橡膠密封墊移動(dòng),隨之失去密封作用[4]。而溫度突變也會(huì)使密封失效,溫度變化過(guò)快,密封墊線脹系數(shù)、彈性變形量以及密封預(yù)緊力無(wú)法有效匹配,因此一旦作用力減少就會(huì)導(dǎo)致設(shè)備承壓性下降。隨著橡膠墊片的長(zhǎng)期使用會(huì)逐漸老化,影響密封性。

三、板式換熱器密封墊片養(yǎng)護(hù)措施

換熱器安全性標(biāo)準(zhǔn)十分嚴(yán)格,若是密封墊失效會(huì)導(dǎo)致外觀滴漏,一般可以根據(jù)該設(shè)備冷態(tài)運(yùn)行期間或是停車?yán)鋮s期間的滴漏情況對(duì)密封件的失效現(xiàn)象進(jìn)行判斷,根據(jù)發(fā)展情況,該類設(shè)備中的一部分具有再調(diào)節(jié)作用,也就是在出現(xiàn)少量的滴漏之后,再緊固設(shè)備片組螺栓,以增加密封墊片應(yīng)力,解決滴漏問(wèn)題。對(duì)于橡膠密封墊片而言,要對(duì)性能進(jìn)行檢查測(cè)試,對(duì)于可能出現(xiàn)銹蝕的現(xiàn)象需要即可檢查,并將老化件去除掉,根據(jù)污垢類型進(jìn)行酸堿化學(xué)清理,避免零件表面被腐蝕。

四、結(jié)語(yǔ):

在功能上,換熱器和墊片投入應(yīng)用后,后續(xù)維護(hù)保養(yǎng)要做好跟進(jìn)工作,穩(wěn)定其運(yùn)行情況,盡量延長(zhǎng)使用壽命。

參考文獻(xiàn):

[1]高建稀,王巖.板式換熱器故障分析及處理[J].冶金動(dòng)力,2019(9):47-49.

[2]王勛偉,肖建斌.板式換熱器橡膠密封墊片質(zhì)量缺陷及原因分析[J].特種橡膠制品,2020,v.41;No.241(01):45-48+53.

[3]張艷麗.板式換熱器失效原因分析及維修方法研究[J].冶金管理,2020,No.387(01):113+119.

[4]郝建峰,王博,王蒙,等.316LSS管板式換熱器管束的腐蝕穿孔失效分析[J].材料保護(hù),2019,52(7):149-152.

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