韓永吉,李普慶,王衛(wèi)東
(山鋼股份萊蕪分公司焦化廠,山東 濟南271112)
山鋼股份萊蕪分公司焦化廠配煤系統(tǒng)采用先配后粉工藝,現(xiàn)行工藝條件下,配合煤為末端一次性粉碎,受不同單種煤性質(zhì)的影響,粉碎過程中配合煤的細(xì)度指標(biāo)無法準(zhǔn)確合理有效控制。弱黏結(jié)性的氣煤、1/3 焦煤和瘦煤由于硬度高無法進行有效粉碎,而黏結(jié)性較好的焦煤、肥煤由于硬度低,容易造成粉碎過度。粉碎后的配合煤存在部分粒度過細(xì)、黏結(jié)性和結(jié)焦性降低、堆密度低等問題,導(dǎo)致焦化廠的焦炭產(chǎn)量和質(zhì)量波動較大,對公司生產(chǎn)成本和質(zhì)量穩(wěn)定帶來較大影響,同時影響后續(xù)高爐穩(wěn)定生產(chǎn)。配合煤的篩分作業(yè)篩分設(shè)備的選擇非常關(guān)鍵,直接影響到配合煤篩分效果的好壞,對此,在三區(qū)配煤系統(tǒng)5#、6#粉碎機室安裝滾軸交叉篩,對物料進行了預(yù)篩分,取得了較好的篩分效果。降低了粉碎機的負(fù)荷,在保證焦炭質(zhì)量穩(wěn)定的前提下適當(dāng)提高了氣煤、瘦煤等硬度較大的煤種粉碎效率,從而改善了配合煤的粒度分布,確保了焦炭質(zhì)量穩(wěn)定提升。
山鋼股份萊蕪分公司焦化廠配煤系統(tǒng)采用先配后粉工藝,進廠單種煤經(jīng)過配煤室配成配合煤后送往粉碎機室進行粉碎,再通過皮帶機輸送至各焦?fàn)t煤塔,在焦?fàn)t上通過加煤車將粉碎后的配合煤加入焦?fàn)t炭化室進行煉焦。焦化廠參與煉焦的單種煤的黏結(jié)性和硬度不同,其中弱黏結(jié)的煤種按照煉焦用煤的要求應(yīng)增加粉碎程度,因其硬度較大,粉碎比較困難,一起破碎時很難滿足工藝要求;而黏結(jié)性較好的煤種要求不能過細(xì)粉碎,但因其硬度相對較小,一起粉碎時反而容易破碎,易造成過細(xì)粉碎,反而導(dǎo)致其黏結(jié)性和結(jié)焦性降低。煉焦用配合煤要求粒度<3 mm 的物料占比在75%左右,目前使用的配合煤在粉碎機前粒度<3 mm的物料的占比在50%左右。按照煉焦用煤工藝要求這些<3 mm 的煤料不用粉碎,再次經(jīng)過粉碎機勢必會造成過細(xì)粉碎,不僅造成粉碎機電耗增大,設(shè)備使用壽命降低,還會因粒度<0.5 mm 的煤料占比增多,使裝煤操作困難,增加集氣管內(nèi)焦油渣量,降低煤焦油質(zhì)量,甚至堵塞上升管。<3 mm 的煤料增加后會使配合煤的堆比重下降,炭化室裝煤量減少,從而使焦炭產(chǎn)量減少,強度降低。通過市場考察,焦化廠三區(qū)配煤系統(tǒng)5#、6#粉碎機室安裝洛陽益礦機械設(shè)備有限公司生產(chǎn)的滾軸交叉篩,能夠適用焦化廠煉焦配合煤的預(yù)篩分工藝。
因煉焦煤用各單種煤是由原煤經(jīng)過了洗煤廠的破碎洗選處理,降低原煤中的灰分、硫分等有害成分后獲得的,單種煤的水分含量比較高,水分指標(biāo)一般在9%~12%,最終配合而成的配合煤的黏性比較大,篩分過程中很容易造成篩面和篩孔堵塞,影響篩分效果。配合煤的篩分作業(yè)篩分設(shè)備的選擇非常關(guān)鍵,直接影響到配合煤篩分效果的好壞。傳統(tǒng)篩分設(shè)備有棒條篩、振動篩和鋼弦篩等。在篩分煉焦用配合煤時容易出現(xiàn)粘、堵、卡等異常情況,需要頻繁停機進行人工清理,導(dǎo)致系統(tǒng)篩分效率低;篩體篩面使用壽命短,設(shè)備故障率高,檢修作業(yè)頻繁。傳統(tǒng)篩分設(shè)備產(chǎn)生以上問題的根源在于“靜篩孔”的篩分方式和篩體機械強度不足。滾軸交叉篩是一種適于各種工況、各種粒度分級的篩分設(shè)備,其對黏、濕、細(xì)粒難篩分物料篩分更具有優(yōu)越性。
滾軸交叉篩篩面由多組同向旋轉(zhuǎn)的滾動篩軸組成,每根篩軸上安裝若干間距相等的篩片,相鄰篩軸上的篩片相互交叉排列,篩片和篩片之間間隙相等。篩片采用合理優(yōu)化的外輪廓端面結(jié)構(gòu),使物料在篩面上移動時能充分的擾動塊狀物料,合理有效規(guī)避物料卡堵現(xiàn)象,保證物料運行暢通無阻。交叉篩在使用過程中,所有的滾軸在電機減速機的帶動下,沿著物料運行方向不停轉(zhuǎn)動,相鄰滾軸上的篩片其旋轉(zhuǎn)方向相對相反,相反旋轉(zhuǎn)的篩片之間形成了“動態(tài)篩孔”,物料在篩面滾軸不斷的滾動過程中實現(xiàn)粗細(xì)物料的分離。
小顆粒物料通過“動態(tài)篩孔”落到篩面下部,大顆粒物料或黏結(jié)成塊的物料被不斷轉(zhuǎn)動的滾軸帶著不斷向前滾動,逐級經(jīng)過后續(xù)多級滾軸和篩片的滾動篩分,最終大顆粒的物料從篩面最前端下部料斗落入粉碎機中進行粉碎。小顆粒物料長時間接觸篩孔,通過相鄰篩片“手搓式”作用完成強制透篩,大顆?;蝠そY(jié)成塊的物料在滾動中不斷受沖擊、打散、積聚黏結(jié)顆粒,并自動清理粘附在篩片上的細(xì)微顆粒,達(dá)到篩面“自清理”目的。同時每一組篩軸下設(shè)有不銹鋼清掃器,清理剩余粘附在篩片及篩軸上的細(xì)小顆粒,保證篩體篩分過程始終保持篩孔通透,實現(xiàn)篩面“不堵、不沾、不卡料”的篩分作業(yè)。
滾軸交叉篩和傳統(tǒng)振動篩分設(shè)備的性能參數(shù)對比見表1。
表1 滾軸交叉篩和傳統(tǒng)振動篩分設(shè)備的性能參數(shù)
“物料清理物料”是大顆粒物料在滾軸交叉篩篩面上做滾動、滑動、跳動、直線、曲線等多種復(fù)雜形式的運動。一方面在一定速度的滾動中不斷沖擊、打散、團聚顆粒;另一方面通過在篩片間滯留、自轉(zhuǎn)清理篩片上的粘附細(xì)料。物料自清理方式不需要任何附加動力,較其他篩分設(shè)備復(fù)雜的機械清理方式更方便、簡單實用,完全做到了“物料自清自理”。滾軸交叉篩的“動態(tài)篩孔”是指相鄰篩軸上的篩片相互交叉,使組成篩孔的四面,兩兩相對做方向相反的“手搓式”運動,物料顆粒通過自身重力、篩片給的摩擦力的綜合作用,帶動篩片之間物料透篩。
萊鋼焦化廠在三區(qū)配煤系統(tǒng)5#粉碎機前安裝1臺滾軸交叉篩進行試用,5#、6#粉碎機室的現(xiàn)場土建系統(tǒng)無需進行大的改造。5#粉碎機增加滾軸交叉篩示意圖如圖1所示。
圖1 5#粉碎機增加滾軸交叉篩后示意圖
1)在5#粉碎機上層空間增加1 臺滾軸交叉篩設(shè)備,交叉篩上部大顆粒物料進入5#粉碎機,下部粒度較小的配合煤收集后導(dǎo)入粉碎機下一層的3P2 皮帶機。將配合煤中的粒度符合要求的物料提前篩分出來,使其不再進入粉碎機進行粉碎,篩下物直接落入后續(xù)皮帶,和篩上物經(jīng)過粉碎后在后續(xù)皮帶上進行多次混合,最終摻混均勻后進入焦?fàn)t煤塔。
2)在來料皮帶3P1 皮帶上加裝1 臺犁式卸料器,配合煤通過卸料器落入交叉篩。
3)配套增加交叉篩的篩上進料溜管和篩下料溜管,并對5#粉碎機溜管進行改造,使其能夠接受滾軸交叉篩的來料。
4)由于需要安裝滾軸交叉篩位置的3 根承重梁距離稍遠(yuǎn),交叉篩安裝位置下部需要增加鋼結(jié)構(gòu)平臺,平臺與3 根承重梁相搭接,保證土建基礎(chǔ)的強度。
滾軸交叉篩在山鋼股份萊蕪分公司焦化廠已經(jīng)連續(xù)運行12個月,整體運行使用情況良好,解決了水分較大、黏度較大的物料篩分效果差易堵料的行業(yè)難題。在保證焦炭質(zhì)量不變的情況下,對改善各單種煤的配比結(jié)構(gòu)比較有利,產(chǎn)生了比較明顯的間接效益。
焦化廠選用交叉篩的篩孔距離為5 mm,從現(xiàn)場篩下物、篩上物取樣檢測結(jié)果來看,篩下物中>3 mm的物料比例為30%左右,滿足工藝要求;篩上物中<3 mm的物料占比在25%~30%,較篩分前<3 mm 的物料統(tǒng)計結(jié)果50%來看,目前篩分效率為40%~50%。使用交叉篩運行前后配合煤粒度分級檢測結(jié)果看出,粒度<1 mm 物料的占比下降了5.11%,粒度<5 mm物料的占比下降了9.32%,粒度>6 mm 以及其他粒級物料的結(jié)果變化不大,配合煤粉碎細(xì)度指標(biāo)降低了4.6 個百分點。交叉開篩投用后,每天增加焦炭產(chǎn)量74 t,緩解了焦炭產(chǎn)能不足的壓力。焦炭質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示更加穩(wěn)定,焦炭熱態(tài)強度指標(biāo)合格率連續(xù)10 個月實現(xiàn)了100%,反應(yīng)后強度平均指標(biāo)達(dá)到70%。每年電耗節(jié)省78 840 元。