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連續(xù)燒漏風口小套原因分析

2021-03-16 06:23楊軍昌
中國鋼鐵業(yè) 2021年12期
關(guān)鍵詞:渣鐵鼓風鐵口

楊軍昌

1.概述

首鋼長治鋼鐵有限公司座落于山西省長治市,隸屬于首鋼集團。目前投產(chǎn)運行的有2座千級高爐。根據(jù)公司系統(tǒng)檢修安排,定于2021年5月18日對9號高爐、煉鋼轉(zhuǎn)爐、動力制氧機進行系統(tǒng)檢修。由于鐵水處理困難,且不能進行富氧、噴煤,8號高爐需要降低冶強,并轉(zhuǎn)為全焦冶煉生產(chǎn)。在系統(tǒng)檢修前的5月17日22:25時進行預(yù)休風,堵2、6、10、14、18號共5個風口。

2.風口小套燒漏過程

5月17日23:15時復(fù)風后,逐步恢復(fù)風量至2200m3/min,熱風壓力230kpa運行。爐前出鐵間隔時間延長至25分鐘。在夜班出第849571爐次鐵過程中,06:15時發(fā)現(xiàn)13號風口小套漏水,在開849752爐次鐵口過程中,07:00時發(fā)現(xiàn)4號風口小套漏水。對13號和4號風口小套采取壓水措施,現(xiàn)場觀察13號風口小套下端有掛渣現(xiàn)象,小套與二套接觸面滲水較多,判斷漏水部位較大。于是聯(lián)系調(diào)度,組織爐前出渣鐵,準備休風更換風口小套。10:15時休風后卸下13號風口小套,發(fā)現(xiàn)下部底端內(nèi)側(cè)、左側(cè)(靠14號風口側(cè))兩個部位都有燒漏,且燒漏面積較大;4號風口下部底端外側(cè)燒漏。更換完畢后,堵2、6、10、13、18號風口于11:35時復(fù)風。復(fù)風后逐步恢復(fù)風量至2200m3/min,在中班849758爐次鐵堵口后約10分鐘,17:35時發(fā)現(xiàn)9號風口小套漏水,風口小套在壓水措施后下端仍有掛渣,小套與二套接觸面滲水較多,判斷風口漏水部位較大。于是聯(lián)系調(diào)度,開鐵口出849579爐次鐵準備休風,在出鐵后期,第一次減風后發(fā)現(xiàn)11號風口小套漏水。19:46時休風后卸下9號風口小套,發(fā)現(xiàn)下部底端內(nèi)側(cè)燒漏,面積較大,11號風口下部底端外側(cè)燒漏。更換完畢漏水風口后,堵3、6、13、18號風口復(fù)風,逐步恢復(fù)風量至2150m3/min;熱風壓力228kpa運行。5月19日01:30時開始富氧、噴煤,由降低冶煉強度、全焦冶煉生產(chǎn)結(jié)束轉(zhuǎn)為正常富氧、噴煤生產(chǎn)。

3.風口小套燒漏原因分析

本次轉(zhuǎn)換生產(chǎn)過程共燒漏4個風口小套,這是事前沒有預(yù)料到的。對此進行分析,認為與爐前出鐵組織、鼓風動能較大、封堵風口位置不適有關(guān)。

3.1 爐前出鐵組織

降低冶強生產(chǎn)后,變化最大的是風量和熱風壓力,兩者明顯降低,使爐前出鐵組織產(chǎn)生一些變化。本次降低冶強轉(zhuǎn)全焦生產(chǎn)后,在爐前出鐵組織上對鐵口深度、孔徑、流速沒有及時調(diào)整到位,對整個高爐生產(chǎn)造成了一定影響(見表1)。

表1 5月18日爐前出鐵組織統(tǒng)計表

3.1.1 虧鐵量大

8號高爐要求鐵量差小于10%。在降低冶強生產(chǎn)過程中,第一次發(fā)現(xiàn)風口小套漏水在06:15時,正是849571爐次出鐵過程中,而上爐鐵949570爐次虧鐵16.7噸,鐵量差13.1%。第二次發(fā)現(xiàn)風口小套漏水是在17:35時,正是在開849578爐次的鐵口過程中,而上一爐次849577爐次虧鐵24.5噸,鐵量差24.5%。從上述數(shù)據(jù)分析,這兩次風口小套燒漏前都出現(xiàn)虧鐵現(xiàn)象,且虧鐵量較大,鐵量差都大于10%。虧鐵影響爐內(nèi)順行,使高爐憋風,減少下料批數(shù),燒壞冷卻設(shè)備,甚至造成冷卻設(shè)備爆炸[1]。

3.1.2 鐵口流速低

8號高爐正常生產(chǎn)時平均流速在3.1t/min,本次降低冶強生產(chǎn)過程中,第一次發(fā)現(xiàn)風口小套漏水的849571爐次鐵口流速2.1t/min,上爐次849570爐次為1.8t/min。第二次發(fā)現(xiàn)風口小套漏水的849578爐次鐵口流速1.7t/min,上爐次849577爐次為1.7t/min。都遠低于3.1t/min的流速水平。鐵口流速低會出現(xiàn)渣鐵排不盡,影響料柱透氣性,造成壓差升高,使爐缸內(nèi)積存渣鐵過多等。所以,要適當開大鐵口孔徑,按使用風量占正常風量的比例,降低鐵口流速占正常流速的比例。

3.1.3 鐵口深

合理的鐵口深度是爐缸內(nèi)襯至爐殼厚度的1.2~1.5倍[2]。8號高爐正常生產(chǎn)時鐵口深度在2500mm水平。本次降低冶強生產(chǎn)后,鐵口深度仍在2400~2500mm,基本在正常范圍。這種深度相對于2200m3/min的風量來說是深了。鐵口深了會出現(xiàn)鐵口難開、鉆漏,出現(xiàn)潮泥造成噴濺,出鐵不均勻,導(dǎo)致渣鐵排不盡的情況。所以降低冶強生產(chǎn)后,要適當放淺鐵口深度至2100~2200mm,向鐵口區(qū)域爐墻厚度的1.2倍下限范圍靠攏,與風量相匹配。

3.1.4 小結(jié)

從上述分析看,對于降低冶強生產(chǎn)后的鐵口維護,要適當放淺深度,適當增大鐵口孔徑,按使用風量占正常風量的比例,降低鐵口流速占正常流速的比例。對于出鐵爐次不建議刻意降低,按實際生產(chǎn)節(jié)奏組織出鐵即可。

3.2 鼓風動能

3.2.1 鼓風動能理論計算

高爐煉鐵生產(chǎn)中,單位時間內(nèi)每個風口鼓入高爐內(nèi)鼓風所具有的機械能稱為鼓風動能。不同高爐有與其冶煉條件和爐容相適應(yīng)的鼓風動能。過小的鼓風動能會造成爐缸不活躍,使初始煤氣流分布偏向邊緣。過大的鼓風動能易形成順時針方向的渦流,造成風口下方堆積而使風口下端燒壞[3]。生產(chǎn)實踐對鼓風動能的計算,一般參照《高爐生產(chǎn)知識問答》中的鼓風動能計算公式進行計算:

E(kg·m/s)=1/2×(P0Q0/gn)×[(Q0/nf)×(273+t)/273×(P0/P)]2。

公式中P0為標準狀態(tài)下鼓風密度kg/m3;g為重力加速度,9.81m/s2。根據(jù)該公式,8號高爐正常生產(chǎn)時風量3166m3/min,20個風口,使用富氧、噴煤時,鼓風動能約在16417 kg·m/s水平。5月18日轉(zhuǎn)入堵5個風口降低冶強,停氧停煤轉(zhuǎn)為全焦冶煉生產(chǎn)時,鼓風動能約為16648kg·m/s。從計算結(jié)果看,降低冶強全焦冶煉生產(chǎn)的鼓風動能,比造成富氧噴煤生產(chǎn)的鼓風動能略大(見表2)。

表2 高爐操作參數(shù)控制表

3.2.2 爐況實際反應(yīng)

從實際操作情況看,5月18日高爐出現(xiàn)料速不均勻,出鐵前慢6.0/6.5批,出鐵后料快8.0/8.5批。爐頂溫度波動大110℃~300℃,溫度帶窄,料快時爐頂溫度低,料慢時爐頂溫度高。從風口工作狀況看,風口工作活躍,但顯涼,風口破損多在內(nèi)側(cè)下端。實際燒漏的4個風口小套中13號、9號風口小套就是燒漏在下端內(nèi)側(cè)。從爐溫控制情況看,生鐵含硅量在0.40%~0.70%之間,生鐵含硫量在0.020%~0.030%之間,鐵水物理熱較正常生產(chǎn)低,石墨碳析出少。這些爐況反應(yīng)與鼓風動能過大的征兆基本吻合。在5月18日高爐第二次休風更換漏水風口小套完畢21:33時復(fù)風后,堵4個風口送風,風量恢復(fù)至2150m3/min,熱風壓力228kpa,熱風溫度用至960℃不再增加,鼓風動能在13200kg·m/s水平,高爐爐況明顯好轉(zhuǎn),運行正常。

3.2.3 小結(jié)

根據(jù)上述理論分析和實際操作情況看,本次降低冶強轉(zhuǎn)全焦冶煉生產(chǎn)后的鼓風動能大于正常富氧噴煤生產(chǎn)的鼓風動能。所以,在有類似降低冶強生產(chǎn)時,鼓風動能的控制不能超過正常生產(chǎn),應(yīng)比正常生產(chǎn)略低。

3.3 封堵風口

堵風口操作是高爐使用的一種工藝手段,有花堵和集中堵之分?;ǘ率侵搁g隔開堵風口;集中堵是指挨著連續(xù)堵風口。根據(jù)不同的爐況和堵風口的目的,堵風口的方式也不盡相同。本次8號高爐堵風口的目的是減少入爐風量,降低冶煉強度,降低產(chǎn)量在日常2100噸左右,匹配鑄鐵機處理鐵水能力。同時保證一定的風速和鼓風動能,維持爐缸的工作狀況。共堵2、6、10、14、18號5個風口。

3.3.1 燒漏風口小套與鐵口及送風口關(guān)系

這次燒漏的風口是13、4、9、11號共4個風口小套。從燒漏的時間順序和位置分析,第一個發(fā)現(xiàn)燒漏的是13號風口小套,13號風口前端熔化的渣鐵從南鐵口排出要經(jīng)過14號風口位置,而14號風口位置緊挨著南鐵口上方的15號風口,所以堵14號風口會對南鐵口工作狀況造成影響,對13號風口前原來的渣鐵流通道產(chǎn)生影響。第二個發(fā)現(xiàn)的是4號風口小套,4號風口前端熔化的渣鐵從北鐵口排出要經(jīng)過2號風口,而2號風口位置緊挨著北鐵口上方1號風口,會對北鐵口工作狀況造成影響,對2號風口前原來的渣鐵流通道產(chǎn)生影響。第三個發(fā)現(xiàn)燒漏的是9號風口小套,第四個發(fā)現(xiàn)燒漏的是11號風口小套;9號和11號風口在靠東方向,距離南北鐵口都較遠;但由于在10號風口兩側(cè),在高爐進風總管位置的10號與11號風口之間,所以進風狀態(tài)也發(fā)生了變化。這些都可能導(dǎo)致風口小套燒漏。

3.3.2 小結(jié)

(1)鐵口和送風口。堵鐵口上方的風口或堵緊挨鐵口上方的風口,對鐵口工作的影響較大,所以如果不是鐵口工作失?;驙t況需要,一般不建議堵鐵口上方的風口或緊挨鐵口上方的風口。反而要與鐵口上方的風口保持一定距離,使鐵口上方的風口與鐵口貫通,形成煤氣流通道和渣鐵流通道。要選擇離開鐵口適當距離位置的風口進行封堵。高爐送風口,因其距離鐵口最遠,所以其正下方左右兩邊的風口不要封堵,盡量錯開。

(2)渣鐵流通道。堵風口后煤氣流與渣鐵流通道都會發(fā)生變化。堵風口數(shù)越多變化越大。原先的通道會被截斷、堵死、縮小。如果通道不暢,渣鐵液不能及時滲透、排出,容易引發(fā)事故。所以一方面需要送風口與開鐵口的引導(dǎo),形成新的通道。另一方面要保持能用的原通道暢通,即保持良好的渣鐵流動性,保持原通道不被堵塞或縮小太多。

(3)爐型變化。高爐建成后工作一段時間爐型會發(fā)生變化,稱為操作爐型。每個高爐都有自己的操作爐型,8號高爐的操作爐型侵蝕情況北邊多南邊少;2個鐵口夾角為80度,堵風口應(yīng)重點考慮選擇在2個鐵口之間和侵蝕較為嚴重的北邊。

(4)堵風口方式。可以根據(jù)所需降低冶強的水平來計算堵風口的個數(shù),當個數(shù)決定后再決定堵風口的方式。從8號高爐的設(shè)計和生產(chǎn)實踐中堵風口的實例來說,較經(jīng)典的堵風口模式:堵1個風口是根據(jù)需要堵任何位置;堵4個風口是3、8、13、18號風口;堵7個風口是集中堵。5至6個風口的封堵要參考以上分析,采取花堵與集中堵相結(jié)合的方式。本次堵風口是花堵2、6、10、14、18號5個風口。與經(jīng)典模式相比,與鐵口距離較近,在送風口正下方。

4.結(jié)語

降低冶強堵風口生產(chǎn)要統(tǒng)一思路,制定好方案,把風量、風口、鼓風動能調(diào)整到一個匹配的平臺。應(yīng)重點考慮爐況穩(wěn)定、順行、匹配,而不是堵了風口后再增加一點風量用風的問題。

降低冶強生產(chǎn),爐前對鐵口的維護深度比正常生產(chǎn)要略淺一些,孔徑比正常生產(chǎn)略大一些,鼓風動能的降低要比正常生產(chǎn)略低一些。堵風口時要結(jié)合實際爐況、爐型和已經(jīng)形成的模式及鐵口和送風口的位置進行封堵。

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