任 巖
(河北華電石家莊熱電有限公司,河北 石家莊 050041)
河北華電石家莊熱電有限公司新建的2×453 MW 級燃機工程,配套東方菱日鍋爐有限公司生產(chǎn)制造的MHDB-SGT5-4000F-Q1 型余熱鍋爐,三壓、再熱、無補燃、臥式、自然循環(huán)型式。
機組冷態(tài)啟動時,利用八期機組產(chǎn)生的輔助蒸汽加熱余熱鍋爐高壓蒸發(fā)器及汽包內(nèi)的水,加快余熱鍋爐啟動速度,同時保證汽包上下壁溫差在允許范圍內(nèi),減小熱應力沖擊延長其使用壽命。輔汽母管壓力0.5 ~0.8 MPa,溫度200 ~290 ℃。
4 號余熱鍋爐投產(chǎn)后高壓輔汽加熱管道連續(xù)發(fā)生兩次因焊縫開焊引起的泄漏事件。2019-09-27,輔汽至4 號爐高壓汽包下水管右側(cè)分配管連接處發(fā)生泄漏,停爐后對泄漏部位焊縫進行了打磨并重新焊接,還對另兩側(cè)分配管的相同部位焊縫進行了檢查及加固處理。2019-10-20,輔汽至4 號爐高壓汽包下水管中間分配管連接處發(fā)生泄漏。
泄漏點:輔汽至4 號爐高壓汽包右、中下水管分配管的套管連接焊口;管子:φ57×8,20G;套管:20III(鍛件III 類)。泄漏點位置示意見圖1。
高壓輔汽加熱管道一側(cè)與高壓汽包下降管分配管焊接,運行時此端隨著下降管有較大的向下位移;另一側(cè)與爐殼連接,位移為零。經(jīng)具體管道應力分析可知,靠近高壓汽包下降管分配管處局部二次應力較大[1],在余熱鍋爐長期運行后,尤其是燃氣機組因調(diào)峰頻繁啟停后,管系在冷熱狀態(tài)下的反復交變應力作用下出現(xiàn)反復塑性變形,并因塑性應變的反復累計而引起疲勞破壞,導致焊口產(chǎn)生裂紋并發(fā)生泄漏。
圖1 泄漏點示意
燃氣機組冷態(tài)啟動時,余熱鍋爐上水后,需投入輔汽加熱系統(tǒng)。輔汽經(jīng)由輔汽管道至高壓汽包下水管左、中、右分配管,一路從分配管進入高壓蒸發(fā)器模塊,一路從分配管經(jīng)下降管進入高壓汽包,從而對鍋爐受熱面進行啟動前預熱。輔汽投入后,因汽水混合,管道極易發(fā)生振動[2],且振動強度大,持續(xù)時間約5 ~6 h,直至機組啟動完成。汽水混合引發(fā)的輔汽管道振動,振動強度大,持續(xù)時間長,加劇了輔汽管道焊縫的疲勞破壞,靠近高壓汽包下降管分配管處應力最為集中,此處焊縫損傷程度最大,最易發(fā)生泄漏。
綜合以上分析,高壓輔汽加熱管道泄漏主要是因為輔汽管道布置柔性不足,吸收膨脹能力不夠,此外,輔汽投入時,汽水混合引發(fā)的管道振動過大也是主要原因之一。
為確保機組供熱安全,避免再次發(fā)生此類泄漏事件,對4 號余熱鍋爐高壓輔汽加熱管道進行了改造,同時對冷態(tài)啟動前輔汽投入進行嚴格控制。
(1) 在套管焊口處對裂紋周圍進行打磨并做MT 檢查,檢查無殘余裂紋后進行電弧焊補焊,保證焊接質(zhì)量,焊縫打磨光滑。
(2) 優(yōu)化輔汽加熱管道走向,通過延長相應直管段、增加門形彎、增大門形彎等方法增加管系柔性,以降低套管處二次應力[3]。改造示意見圖2。管道改造時用機械的方法打磨焊接部位,露出金屬光澤,呈V 型坡口,清潔焊接部位周圍50 mm 范圍內(nèi)銹、油、漆及氧化皮等污物。焊接方法:氬弧焊打底,電弧焊蓋面。
(3) 冷態(tài)啟動前,投入輔汽加熱系統(tǒng)時,手動控制輔汽至高壓蒸發(fā)器電動門開度,適度減小輔汽流量,盡可能降低汽水混合引起的管道振動[4]。
通過對輔汽管道的優(yōu)化、改造,增加了管系柔性,降低了輔汽至高壓汽包下水管分配管連接處的二次應力,避免了套管焊口因疲勞破壞產(chǎn)生裂紋而發(fā)生泄漏。輔汽管道改造后,2019-11-06 至2019-11-10 機組啟動調(diào)峰,2019-11-13 機組啟動開始供熱,保持連續(xù)運行至今,未再次發(fā)生輔汽管道泄漏。
4 號余熱鍋爐投產(chǎn)后高壓輔汽加熱管道連續(xù)發(fā)生因焊縫開焊引起的泄漏事件,通過現(xiàn)場檢查、圖紙分析,得出高壓輔汽加熱管道泄漏主要是因為輔汽管道布置柔性不足,吸收膨脹能力不夠。通過對輔汽管道的優(yōu)化、改造,增加了管系柔性,降低了輔汽至高壓汽包下水管分配管連接處的二次應力,避免了套管焊口因疲勞破壞產(chǎn)生裂紋而發(fā)生泄漏。該余熱鍋爐高壓輔汽加熱管道改造方案給處理因管道膨脹受阻、振動引起的泄漏提供了參考。
圖2 改造示意