黃光偉,馬躍輝,陳智廣,李立中,林偉銘
(福聯(lián)集成電路有限公司,福建莆田 351111)
在GaAs 垂直電感中,關(guān)鍵制程為背孔工藝,在背孔垂直度且通孔完全的要求下[1],由于濕蝕刻具有各相同性,一般采用干蝕刻[2-3]研究背孔工藝,采用感應(yīng)耦合等離子體蝕刻(Inductively Couple Plasma Etch,ICP)。周佳輝等人[4]采用Ni 作為掩模,Cl2/BCl3為蝕刻氣體,優(yōu)化蝕刻條件得到近90°且側(cè)壁光滑的孔洞形貌。李丹丹等人[5]發(fā)現(xiàn)分別以金屬和光阻為掩模的條件下,單一金屬為掩模會(huì)導(dǎo)致底部出現(xiàn)長草現(xiàn)象。作者之前的研究采用Au 為掩模,光阻涂布30 μm,優(yōu)化金屬厚度和濕蝕刻時(shí)間,得到無崩邊且孔洞垂直的形貌[6]。
然而在現(xiàn)有的背孔工藝條件下[7]缺乏有效的監(jiān)控方法,現(xiàn)有設(shè)備或因探針尺寸比孔洞大,或因量測(cè)深度有限無法量測(cè)200 μm 深度,導(dǎo)致研發(fā)階段成本上升,具體為在背孔工藝前,需將晶圓正面覆在藍(lán)寶石上研磨至目標(biāo)厚度,在完成ICP 蝕刻后,采用光學(xué)顯微鏡(Optical Microscope, OM)觀察[8],為進(jìn)一步確認(rèn)蝕刻形貌需拆去藍(lán)寶石進(jìn)行裂片,再用聚焦離子束(Focused Ion beam,F(xiàn)IB)分析[9],使晶圓無法完成后續(xù)工藝,該過程耗去大量成本且信息反饋不及時(shí),不利于對(duì)工藝的及時(shí)改進(jìn)。
基于以上情況,為降低成本、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品的可靠性要求,本文主要研究在GaAs 研磨至200 μm 厚度下的蝕刻背孔監(jiān)控方法。
試驗(yàn)主要分為從背面監(jiān)控通孔情況和從正面監(jiān)控通孔情況。
背面監(jiān)控主要按主制程工藝在完成正面金屬后,背孔對(duì)準(zhǔn)正面金屬圖案進(jìn)行開圖蝕刻,借助OM 光學(xué)方法來觀察正面金屬。
正面監(jiān)控方法在無金屬布線的情況下,沉積氮化物和聚酰亞胺,利用通孔后的側(cè)蝕以及在OM 光學(xué)成像下進(jìn)行通孔監(jiān)控。
工藝流程為布置正面金屬導(dǎo)線,覆上藍(lán)寶石,研磨至200 μm,涂布光阻,對(duì)準(zhǔn)顯影,ICP 蝕刻4500 s,如圖1 所示。
圖1 ICP 蝕刻后示意圖
光學(xué)顯微鏡是利用可見光在晶圓表面的局部散射或折射產(chǎn)生差異對(duì)比,背孔蝕刻情況在光學(xué)顯微鏡下觀察主要有3 種視圖,分別如圖2(a)、圖3(a)、圖4(a)所示。聚焦離子束是鎵離子束在電透鏡聚焦,再經(jīng)二次聚焦至試片表面,利用物理碰撞達(dá)到切割的作用;通過3 種OM 視圖進(jìn)行FIB 確認(rèn)ICP 蝕刻孔洞形貌,分別如圖2(b)、圖3(b)、圖4(b)所示。圖2(a)所示未蝕刻至正面金屬,底部呈碗狀,且GaAs 反射率較差,故形成小的亮斑;圖3(a)所示為通孔完全,光源射到正面金屬后反射,形成大的亮斑;圖4(a)所示為過蝕,正面金屬被ICP 蝕刻出凹凸形貌,光源在凹凸處向四周折射,形成中心黑周邊亮的光斑。
以上信息可以大致判斷OM 視圖下孔洞的通孔情況,但背面孔洞數(shù)量甚多,依靠目檢會(huì)有遺漏,且有部分孔洞在OM 下視圖介于圖2(a)和圖3(a)之間,給判斷帶來難度。為更直觀地監(jiān)控通孔情況,下文介紹從正面監(jiān)控的方式。
圖2 ICP 蝕刻未通孔OM 視圖和FIB 形貌
圖3 ICP 蝕刻通孔OM 視圖和FIB 形貌
圖4 ICP 蝕刻過蝕OM 視圖和FIB 形貌
為更接近產(chǎn)品工藝結(jié)構(gòu),試驗(yàn)仿照正常工藝流程在晶圓正面沉積3 層,依次為Si3N4,厚度600 nm,聚酰亞胺(Polyimide,PI),厚度1.6 μm,Si3N4,厚度800 nm;掩模厚度至200 μm,采用金屬和光阻為掩模,ICP 蝕刻4500 s。
背孔工藝完成后,從正面采用OM 觀察,20 倍視野下可以從正面看到蝕刻孔印記,如圖5 所示,尺寸約為61 μm×85 μm;掃描電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope,SEM) 觀察如圖6 所示,從圖6 中可見Si3N4厚度在600 nm 上下,說明在ICP 蝕刻條件不變的情況下,蝕刻至正面時(shí),Si3N4基本不會(huì)被ICP 蝕刻;且蝕刻孔原長寬尺寸應(yīng)為40 μm×65 μm,圖5 所示尺寸偏大,這是由于在蝕刻孔底部發(fā)生了側(cè)蝕,如圖7 所示,對(duì)比圖4 可得在試驗(yàn)條件相同的情況下Si3N4較金屬更耐ICP 蝕刻,導(dǎo)致背孔在對(duì)準(zhǔn)正面為金屬時(shí)形貌垂直,而為Si3N4時(shí)發(fā)生側(cè)蝕。
基于以上研究得出如下結(jié)論:在背孔工藝完成后,OM 觀察正面圖像,在正面形成蝕刻孔印記且單邊尺寸較原始尺寸大10 μm,判斷蝕刻通孔完全。
以正面監(jiān)控方法直觀判斷通孔情況,省去裂片分析步驟,縮短反饋時(shí)間,使得晶圓繼續(xù)完成后續(xù)工藝,大大節(jié)省了工藝成本。
圖5 正面視圖
圖6 通孔至正面Si3N4 局部放大圖
圖7 背孔側(cè)蝕局部放大圖
本文闡述了GaAs 背孔工藝對(duì)產(chǎn)品可靠性的影響以及背孔良率在工藝上監(jiān)控的難度,進(jìn)而提出正面監(jiān)控的方法,較背面監(jiān)控更客觀、更直觀,且受蝕刻深度影響小,為今后制作更深背孔節(jié)約研發(fā)成本,并為背孔工藝的監(jiān)控提供研究方向。