鄭繼平 齊萬兵 盧春雪
(1.廣東韶鋼松山股份有限公司 廣東韶關 512123; 2.中鋼集團武漢安全環(huán)保研究院有限公司 武漢 430081)
針對高爐爐役后期爐缸保溫性能下降等生產(chǎn)實際,通過對休風操作制度、休風料、復風操作制度等生產(chǎn)實踐的跟蹤研究,對高爐爐溫(Si、PT)、料線、休風料負荷、料制角度、復風風量控制等進行優(yōu)化,解決爐內(nèi)冷渣冷鐵難排放,風壓壓差升高,爐況恢復較緩慢等問題,實現(xiàn)了高爐在短時間內(nèi)快速恢復爐況且運行安全、穩(wěn)定、高產(chǎn)的目的。
韶鋼7號高爐(有效容積2 200 m3)于2005年8月18日點火開爐,截至2020年5月,有效爐容產(chǎn)鐵量已達12 627 t/m3,雖屬于爐役后期生產(chǎn),但7號高爐仍處于重負荷的強化冶煉時期,各項經(jīng)濟技術指標均領先國內(nèi)同類型爐役后期高爐。在無異常休風的情況下,定修周期由原來的40多天延長至70多天,配合多工序同時檢修,相應的檢修時間也由原來的10 h左右延長至20 h以上。由于休風時間長且爐役后期爐型不規(guī)則以及爐缸保溫性能下降,復風后爐缸不活躍,風壓壓差較高,復風一般20 min后出現(xiàn)探尺動作才放料,隨之出現(xiàn)崩滑料、甚至管道氣流,致爐況失常,同時因復風后渣鐵物理熱上升慢,流動性差,加劇了爐況恢復的難度。通過不斷地分析討論,進一步優(yōu)化休復風方案,合理調(diào)整休風料加入方式和量,同時合理控制各段休風料的堿度、Al2O3質(zhì)量分數(shù)以及渣比,配合上下部調(diào)劑,明顯減小了高爐休風時煤氣利用率下降的幅度,并實現(xiàn)了復風后爐況的快速恢復。
(1)7號爐已處于爐役后期生產(chǎn),爐缸保溫性能已極大下降,同時每次長時間休風,送風設備更換較多,風口處于敞開狀態(tài),大量空氣促使休風焦炭緩蝕,使料柱進一步擠壓且爐缸熱損加劇。復風后爐溫低,渣鐵流動性差,新生成的渣鐵較難流到鐵口部位,爐內(nèi)冷渣冷鐵難排放,風壓壓差升高,爐況恢復較緩慢。
(2)因送風設備的大幅更換和調(diào)整以及復風后煤氣流的重新分布影響,渣皮不穩(wěn)定,時有脫落現(xiàn)象,爐墻出現(xiàn)大面積報警,熱負荷高位振蕩,甚至出現(xiàn)局部管道氣流,導致爐況和爐溫恢復難度增加。
(3)因長時間休風是多工序的綜合檢修,復風前期高爐用料質(zhì)量不穩(wěn)定,大比例使用落地燒或水熄焦,使慢風時間增加,延緩了高爐恢復進程。
3.1.1 休風操作制度優(yōu)化
(1)休風前20 h退負荷操作,確保爐溫目標:硅含量≥0.60%、PT≥1 505~1 520 ℃。維持合適的壓量關系,保證爐況穩(wěn)定順行。若休風前爐墻出現(xiàn)大面積報警,熱負荷上升,煤氣利用率波動大,爐況出現(xiàn)頂壓冒尖、崩滑料現(xiàn)象時,應及時減風200~500 m3/min,減氧1 000~2 000 m3/h控制過渡,若減風、減氧后爐況無惡化,順行逐步好轉(zhuǎn),爐溫逐步上升,則逐步回風爭取休風料批數(shù)。
(2)休風前第一個鐵口出鐵40 min后,必須打開第二個鐵口出鐵,以確保準點休風,控制好檢修時間。
(3)爐內(nèi)風量約在3 000 m3/min時爐頂通蒸汽,重力除塵器通氮氣吹趕煤氣;風壓降到150 kPa通知看水工關閉高爐本體漏水冷卻壁;值班工長開爐頂放散閥時(風壓<15 kPa),通知看水工關閉漏水小套進水,以減小漏水入爐對爐況的恢復。
(4)嚴格按料線1 450~1 500 mm操作,確保最后放入爐內(nèi)為焦炭,切斷煤氣后不再放料。從減風開始,注意控制上料料線,爐頂溫度在120 ℃以上,保證爐頂順利點火,使檢修進度正常推進。
(5)休風前風量3 000 m3/min,停1臺常壓冷卻泵;休風后立即停1臺高壓泵;導流后,常壓水調(diào)至0.38 MPa,高壓水調(diào)至0.8~1.0 MPa,以確保爐內(nèi)熱狀態(tài)的平衡,避免爐墻大幅波動。
(6)休風后將不更換的風口前端清理干凈,全部堵上水炮泥,更換好的第一時間也要堵好水炮泥,以減少爐缸熱損,直至復風前試漏結束后,全部捅開。
3.1.2 休風料的優(yōu)化
(1)休風料由以凈焦分段集中加入改退礦分段加入,以減少料層厚度的波動,確保適宜的氣流分布;同時嚴控休風料加入時間,H1開始入爐后控制入爐休風料(41±1)批,按28 h休風時間計算休風料(見表1)。
表1 按28 h休風時間計算休風料
(2)中心焦加入方式由定比例改定量加入,以維持中心氣流的穩(wěn)定性,同時要繼續(xù)使用小焦,固定用量(0.5~0.8 t/批),以減少休風前煤氣利用率的大幅下降。
(3)二元堿度的控制。H0段休風料較正常降低0.08~0.12倍,H1和H2段休風料較正常降低0.3~0.35倍,杜絕復風后高堿度、高硅鐵水。
(4)休風料的設定。使用輔料調(diào)整每段休風料的配比,渣比不得超過380 kg/t,Al2O3質(zhì)量分數(shù)不得超過15%,以保證鎂鋁比維持在0.6~0.7,確保爐渣的流動性正常,爐況平穩(wěn)。
3.2.1 上部制度優(yōu)化
基于爐溫因素以及煤氣流分布情況,復風后一般退礦批至63 t,二元堿度按1.13~1.15倍控制,上部制度調(diào)整適當疏松邊緣,提中心焦量,強化中心,維持兩道氣流,以促進爐況恢復。后續(xù)隨著風量和礦批的逐步恢復,逐步調(diào)回正常中心焦量。休風前后料制對比見表2。
3.2.2 下料控制優(yōu)化
復風后,風溫全用,送風比達1.0以上時,即開加濕,調(diào)至20~30 g/m3控制,以降低煤氣黏度,加快料動,提早放料,減少深料線對爐況和爐溫的影響。當料線恢復至2 000~2 200 mm時,人為控料,減緩下料速度,以防氣流過于壓制,出現(xiàn)邊緣管道。
3.2.3 料倉使用優(yōu)化
基于7號爐料倉排料,由遠及近,復風后對于落地燒或水熄焦的使用,要求固定放置中間倉位,分別按一定比例搭配,使其布置在爐內(nèi)環(huán)帶位置,盡量減小對爐況恢復的影響。
表2 休風前后料制對比
3.2.4 爐溫恢復優(yōu)化
7號爐放風前要求必須風口出現(xiàn)堆焦,即H1段休風料和空焦達到,以增大軟熔帶焦窗厚度,提高料柱的透氣性,使其在復風后二次鐵反應,促進爐溫的快速提升。復風后礦焦比4.0 t/t控制,目標硅含量為0.80%,風溫盡可能全用。當風壓上至150 kPa時開爐身漏水冷卻壁進水,以確保爐內(nèi)熱狀態(tài)的平穩(wěn)過渡。休風前后爐溫控制見表3。
表3 休風前后爐溫控制
3.2.5 爐前出鐵優(yōu)化
7號高爐2#、3#鐵口夾角60°,同在南場,1#鐵口為主鐵口,在北場。從探尺反應以及爐缸狀態(tài)分析,1#鐵口方位爐缸相對活躍,利于冷渣冷鐵的排放。一般高爐復風后無特殊情況下,第一爐鐵水均選擇1#鐵口出鐵,鉆頭規(guī)格規(guī)定為φ60 mm,開鐵口時間由以前規(guī)定復風60~70 min后打開,現(xiàn)要求按累計風量達20萬~24萬m3時打開鐵口,有效杜絕了鐵口打開空噴即堵的現(xiàn)象。
3.2.6 風氧量恢復優(yōu)化
引煤氣后,送風率1.0~1.2時,開加濕視風口狀況操作。前期頂壓低5~10 kPa,以盡量吹透中心。視壓差情況,選擇加風幅度和頻度。風量小于3 000 m3/min,每次加風200~300 m3/min;后續(xù)在爐況穩(wěn)定的前提下,快速回風至3 500 m3/min以上,開始富氧3 000 m3/h,并噴煤15 t/h,短時間休風(一般要求60 min內(nèi)恢復正常風量,80 min內(nèi)恢復正常氧量操作)。
3.2.7 優(yōu)化后的效果分析
通過科學調(diào)劑精料管理、優(yōu)化休風料加入方式、上下部操作制度并改進造渣制度和出鐵模式等一系列措施,減少爐況的波動,實現(xiàn)高爐煤氣流分布和操作爐型的快速形成,達到高爐在短時間內(nèi)快速恢復爐況的目的。
(1)結合7號高爐自身特點,通過吸取歷史經(jīng)驗,長時間休風以堿度控制在0.95左右,Al2O3質(zhì)量分數(shù)≤14.5%,MgO質(zhì)量分數(shù)≥8.0%為基本原則來下休風料,確保了復風后渣鐵流動性正常。
(2)休風料加入模式上維持中心焦量不變,穩(wěn)定休風前的氣流分布,減少了煤氣利用率大幅下降的現(xiàn)象。
(3)對于爐役后期高爐,較長時間檢修時(>20 h),提前1 d采取退守操作,調(diào)整好爐況,確保煤氣流分布合理,爐溫充沛,維持爐況穩(wěn)定順行,是實現(xiàn)高爐復風后快速恢復的基礎。
(4)爐役后期高爐長時間的休風,爐況恢復時要提前做好準備,尤其是爐前出鐵作業(yè)。