李軍鋒,賀奕
昌河飛機工業(yè)(集團)有限責任公司 江西景德鎮(zhèn) 333002
我公司一臺哈默C40U機床配置海德漢iT530系統(tǒng),屬于搖籃式五軸數(shù)控機床,其C軸轉(zhuǎn)臺采用力矩電動機驅(qū)動,由液壓制動器制動。由于力矩電動機直接驅(qū)動,所以C軸的圓光柵除了用于速度、位置檢測外,還需要為力矩電動機提供電磁角度,使得磁偏角與機械角度完全重合,從而在任意位置都能達到最大的輸出轉(zhuǎn)矩。
C40U機床在加工過程中,突發(fā)“2923 EMERG.STOP GENERAL C3B0 Motor C does not rotate”報警,重新上電后,報警無法消除,故障一直存在,對C軸進行屏蔽后,機床可以上電。
機床上電后,開啟機床的防護門,轉(zhuǎn)動A軸到0°,保持轉(zhuǎn)臺在水平位置,按下急停按鈕。通過旋轉(zhuǎn)液壓站的溢流閥旋鈕,可以對液壓站進行卸壓,卸壓之后,C軸失去液壓鎖緊壓力。C軸是否有壓力,可以通過液壓站上的數(shù)顯壓力表進行判斷(見圖1),當數(shù)顯壓力表顯示0時,表示C軸的鎖緊壓力完全釋放。卸除轉(zhuǎn)臺C軸的液壓鎖緊壓力后,人工無法轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)臺,說明轉(zhuǎn)臺已經(jīng)在機械上鎖死,由此判斷需要拆卸轉(zhuǎn)臺C軸進行進一步檢查。將C軸溢流閥釋放開關(guān)鎖緊后,重新上電,除C軸不能旋轉(zhuǎn)外,其他軸可以正常運行。
圖1 開啟溢流閥釋放C軸的液壓鎖緊壓力
1)A軸限位在-90°~+25°。當A軸限位在-90°時,轉(zhuǎn)臺底部朝向內(nèi)部,無法拆卸,需要將A軸限位放開至+90°后,才能對轉(zhuǎn)臺底部進行拆卸。修改方法為:按下MOD按鈕,輸入密碼95148,找到MP910的A軸,將A軸正向限位修改為+90°,按下END按鈕結(jié)束并保存;按下MOD按鈕,輸入密碼984651,找到MP650的A軸,將A軸的安全位置限位修改為+90°,按下END按鈕結(jié)束并保存。這時系統(tǒng)會自動重新起動,待系統(tǒng)重新起動后,需要輸入確認密碼5038167,當密碼正確輸入后,機床正常進入系統(tǒng)。這時機床可以正常上電,但由于系統(tǒng)重要參數(shù)被修改,所以需要進行坐標軸位置確認,才能允許機床移動。確認方法為:按下CYCLE START按鈕,X軸開始慢速移動,當移動至正確位置時,出現(xiàn)對話框,詢問位置是否正確,選擇“YES”,按下CONFIRM按鈕確認,直至完成所有軸的確認。由于C軸被屏蔽,C軸不需要確認。
2)拆卸外殼后,可以看到C軸制動器以及C軸光柵尺的部分固定螺栓完全斷裂,其他螺栓也存在不同程度的損傷(見圖2中紅圈部分)。
3)拆卸轉(zhuǎn)臺的圓光柵時,拆卸帶有紅圈標記的固定螺栓后(見圖3),取出轉(zhuǎn)臺的圓光柵。需要注的是,其他螺栓是圓光柵的裝配螺栓,一定意不要拆卸。
圖2 拆卸外殼后斷裂螺栓位置
圖3 圓光柵固定螺栓
4)拆卸光柵之后,拆卸均勻分布的12個固定螺栓(見圖4紅圈標識螺栓所在圓周上的螺栓),可以取出光柵尺固定環(huán)(也稱防護罩)。
圖4 圓光柵防護罩固定螺栓
5)拆卸水冷管、液壓管和氣密封管等各種管線,需要注意兩點:首先,需要對進水口和出水口進行標記后再拆卸轉(zhuǎn)臺電動機的水冷管;其次,電動機繞組的動力線和溫度傳感線不需要拆卸(見圖5)。
6)固定制動器有兩個定位銷,需要進行拆卸(見圖6)。
7)拆卸制動盤內(nèi)圈的固定螺栓(見圖7中兩紅圈內(nèi)螺栓)之后,可以將制動盤與轉(zhuǎn)臺分離,分離后轉(zhuǎn)臺可以人工轉(zhuǎn)動。由此可以確認只是制動器出現(xiàn)機械故障,而電動機及轉(zhuǎn)臺軸承的狀態(tài)良好。
圖5 管線拆卸位置
圖6 拆卸制動器的定位銷位置
圖7 轉(zhuǎn)臺制動盤內(nèi)圈的固定螺栓
圖8 轉(zhuǎn)臺制動盤外圈的固定螺栓
8)拆卸轉(zhuǎn)臺制動盤外圈的均勻分布的32個固定螺栓(見圖8除最內(nèi)圈螺栓外的其他螺栓)之后,可以取下轉(zhuǎn)臺制動盤。需要注意的是,由于該制動盤質(zhì)量較大,需要使用吊環(huán),用吊車提住后才能進行螺栓拆卸,以免出現(xiàn)安全問題。
9)拆卸制動盤之后,對轉(zhuǎn)臺心軸進行檢測(見圖9),徑向圓跳動在0.01mm以內(nèi),軸向圓跳動為0.04mm,初步判斷轉(zhuǎn)臺軸承略有損傷。
圖9 轉(zhuǎn)臺心軸精度測試
10)對制動盤進行清理及分解。在分解的過程中發(fā)現(xiàn)制動盤有較嚴重的磨損,說明完全是因為制動器的制動盤機械損傷導(dǎo)致制動盤無法旋轉(zhuǎn)。該制動器大體分為三部分:制動盤、銅質(zhì)制動鼓及與轉(zhuǎn)臺連接的內(nèi)圈連接片。對此三部件進行清理、打磨后,保證接觸面光滑,沒有摩擦。
11)重新組裝后,在地面使用手動液壓泵進行測試,當手動泵入液壓后,制動器能鎖住,但當液壓釋放后,制動盤有輕微摩擦現(xiàn)象。
12)重新拆卸制動器,發(fā)現(xiàn)銅質(zhì)制動鼓沒有完全復(fù)位,原因是復(fù)位膠條的厚度不夠(見圖10),當液壓釋放后,不能完全復(fù)位制動鼓。經(jīng)過測量,制動盤端面到制動鼓之間還需要增加1mm的距離,才能完全對制動鼓進行復(fù)位。使用厚度1mm軟性鋁合金墊圈(見圖11)加固到制動鼓的端面上,測試時能順利完成制動與釋放動作。
圖10 復(fù)位膠條厚度不夠
圖11 增加的軟性鋁合金墊圈
13)C軸轉(zhuǎn)臺制動器安裝完成后,由于C軸拆卸了光柵尺,而且C軸是由力矩電動機驅(qū)動的,所以光柵尺作為同步軸,需要進行同步校準,否則機床上電后,會出現(xiàn)“C380 Motor C not controllable ”報警。同步角設(shè)定方法為:將MP2254.3參數(shù)原值2改為0,MP2256.3參數(shù)原值+15331658 改為0,MP2257.3參數(shù)原值+16744175改為0,重新上電后,系統(tǒng)會自動讀取同步角并存入MP2256.3和MP2257.3,報警消除后,將MP2254.3修改為原值2,完成同步角設(shè)置。
14)重新上電后,觀察C軸的旋轉(zhuǎn)電流在4%左右,溫度27℃,屬于正常范圍。當按下急停按鈕后,C軸可以制動,轉(zhuǎn)臺能可靠鎖緊。M25指令可實現(xiàn)C軸放松,M26指令可實現(xiàn)C軸鎖緊。
對于這種采用力矩電動機驅(qū)動的C軸轉(zhuǎn)臺故障,進行故障排查時,要綜合機械、液壓和電氣等多種手段進行分析,列出可能導(dǎo)致問題出現(xiàn)的各種原因,然后對可能的原因進行逐一排查和測試,最終確定準確的故障原因,才能解決設(shè)備的故障問題,使機床恢復(fù)正常運行。