魯 喻 馮 嵩
(中車(chē)株洲車(chē)輛有限公司 湖南 株洲 412003)
中車(chē)株洲車(chē)輛有限公司以新技術(shù)MES(生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng))的引入為契機(jī),結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,融合現(xiàn)有HMIS(鐵路貨車(chē)信息化系統(tǒng))和ERP系統(tǒng)(生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃系統(tǒng)),提高了企業(yè)輪軸生產(chǎn)線信息化集成程度,由原先各個(gè)系統(tǒng)費(fèi)時(shí)費(fèi)力地各自報(bào)工,達(dá)到一次報(bào)工可將3套系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)共享串聯(lián)的目的,從而減少報(bào)工次數(shù),降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。并結(jié)合企業(yè)的“以機(jī)代人”設(shè)備升級(jí)改造,打造了物流、信息自動(dòng)化生產(chǎn)線,為公司提高工作效率創(chuàng)造更大的生產(chǎn)價(jià)值,下文對(duì)此進(jìn)行介紹。
目前,中車(chē)株洲車(chē)輛有限公司整條輪軸生產(chǎn)線由整備班、車(chē)軸班、磨床班、探傷班、油壓班和輪軸班組成,如圖1所示。
圖1 輪軸生產(chǎn)線
1.2.1報(bào)工次數(shù)多
員工完成加工操作之后需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行工位報(bào)工,原先僅需要在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行報(bào)工即可,2017年開(kāi)始為符合國(guó)鐵公司下發(fā)實(shí)施的《鐵路貨車(chē)輪軸組裝檢修及管理規(guī)則》部署了HMIS輪軸系統(tǒng),員工需要同時(shí)在2套互不兼容的系統(tǒng)內(nèi)報(bào)工,造成了勞動(dòng)量的增大和時(shí)間的浪費(fèi)。
1.2.2報(bào)工準(zhǔn)確度不高
員工報(bào)工都是手動(dòng)在ERP、HMIS系統(tǒng)中輸入報(bào)工信息,給報(bào)工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度帶來(lái)隱患,很多數(shù)據(jù)都需要上傳至國(guó)鐵公司,數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠直接影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),所以如何提高報(bào)工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性成了亟待解決的問(wèn)題。
1.2.3信息流傳遞方面
由ERP下達(dá)產(chǎn)線計(jì)劃,信息傳遞時(shí)通過(guò)紙質(zhì)記錄、《過(guò)程控制卡》、手工報(bào)工等方式記錄生產(chǎn)過(guò)程,造成信息追溯困難,尋找原始記錄繁瑣且不真實(shí)易被篡改。
通過(guò)MES系統(tǒng)對(duì)HMIS、ERP系統(tǒng)進(jìn)行串聯(lián)形成一個(gè)整體:?jiǎn)T工報(bào)工后僅需在HMIS輪軸中報(bào)工一次即可,由設(shè)計(jì)的后臺(tái)數(shù)據(jù)接口向MES系統(tǒng)傳導(dǎo)數(shù)據(jù),并通過(guò)MES系統(tǒng)將數(shù)據(jù)與ERP系統(tǒng)進(jìn)行共享,完成報(bào)工后自動(dòng)將輪軸信息同步至相應(yīng)系統(tǒng),一次報(bào)工完成三套系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)處理,減少了員工的工作量。
通過(guò)在車(chē)軸、輪餅、軸承等關(guān)鍵物料粘貼二維條碼(全車(chē)間單件管理),將整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行串聯(lián)。員工采用移動(dòng)PDA直接掃關(guān)鍵物料二維碼完成報(bào)工,系統(tǒng)報(bào)工時(shí)自動(dòng)匹配父子項(xiàng)關(guān)系,將信息傳遞至下一工位,減少人為干預(yù),提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠性,并使企業(yè)具備了減員增效的條件。對(duì)各班組各工位職能進(jìn)行梳理,改變傳統(tǒng)的按照班組進(jìn)行統(tǒng)一報(bào)工的模式,轉(zhuǎn)變?yōu)榘凑展の环止で闆r,各工位獨(dú)立報(bào)工的模式,使得工序傳遞更加優(yōu)化,上下工位之間銜接更加緊密(見(jiàn)圖2)。
圖2 報(bào)工流程
密切關(guān)注“以機(jī)代人”的實(shí)施進(jìn)度,根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物理工位的布局,實(shí)現(xiàn)工位制生產(chǎn);對(duì)上線產(chǎn)品通過(guò)二維碼的跟蹤實(shí)現(xiàn)輪座、輪轂孔復(fù)核等記錄電子化,具備實(shí)現(xiàn)車(chē)間無(wú)紙化管理?xiàng)l件(目前已取消“過(guò)盈量選配”記錄)。綜合應(yīng)用二維碼、手持PDA等信息手段,實(shí)現(xiàn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)狀態(tài)等信息的快速采集、反饋和處理,做到記錄追溯查詢(xún)簡(jiǎn)潔方便,且無(wú)法被人工篡改,保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
為滿(mǎn)足檢測(cè)設(shè)備和壓裝設(shè)備的數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸條件,實(shí)現(xiàn)手持設(shè)備和電腦共享數(shù)據(jù),先期對(duì)臺(tái)車(chē)車(chē)間輪軸生產(chǎn)線的相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā)的工作。完成車(chē)軸檢測(cè)機(jī)、泰格線輪對(duì)壓裝機(jī)、輪對(duì)檢測(cè)機(jī)、軸承壓裝機(jī)、車(chē)軸三徑檢測(cè)機(jī)、軸承內(nèi)徑檢測(cè)機(jī)、標(biāo)志板刻打機(jī)、兩臺(tái)磨合機(jī)等設(shè)備的數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā),做到了數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集和自動(dòng)上報(bào),避免了數(shù)據(jù)錯(cuò)漏情況的發(fā)生。
拓展報(bào)工方式的多樣性,員工既可以通過(guò)手持PDA掃碼報(bào)工,也可以通過(guò)電腦完成報(bào)工(見(jiàn)圖3),而且所有數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)共享,無(wú)論手持設(shè)備還是電腦所有的報(bào)工資料均可實(shí)現(xiàn)交互。為保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)膰?yán)謹(jǐn)性,嘗試?yán)霉芾硎侄喂膭?lì)操作者采取手持PDA報(bào)工的模式,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的推廣,所有工位的操作人員利用手持PDA參與報(bào)工的比例已經(jīng)接近100%。
圖3 手持PDA報(bào)工
實(shí)現(xiàn)“一碼通”,所有關(guān)鍵物料全部通過(guò)二維碼進(jìn)行信息傳遞。上線后立足于用戶(hù)需求,不斷完善程序,將整條輪軸生產(chǎn)線手工填寫(xiě)的紙質(zhì)記錄納入報(bào)工操作,具備實(shí)現(xiàn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)辦公無(wú)紙化的條件。目前下發(fā)了17部手持終端設(shè)備,全線采用掃碼完成報(bào)工。針對(duì)原來(lái)錯(cuò)誤率尤為突出的輪餅信息內(nèi)容錯(cuò)漏進(jìn)行跟蹤,實(shí)現(xiàn)了降低差錯(cuò)率的目的,全輪軸生產(chǎn)線保守預(yù)計(jì)可以將錯(cuò)誤率減少65%。HMIS輪軸系統(tǒng)中所有關(guān)鍵物料全部通過(guò)二維碼進(jìn)行信息傳遞。二維碼攜帶的信息來(lái)源于已經(jīng)做好數(shù)據(jù)互聯(lián)的ERP系統(tǒng),每張二維碼均攜帶物料單件號(hào)信息。為每一個(gè)關(guān)鍵部件進(jìn)行全生命周期的追溯,在HMIS輪軸系統(tǒng)完成質(zhì)檢后所有信息會(huì)實(shí)時(shí)同步至MES生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng),該單件號(hào)也會(huì)作為其在MES系統(tǒng)中的唯一標(biāo)識(shí),方便以后進(jìn)行信息追蹤,具體如圖4所示。
車(chē)軸二維碼 輪餅二維碼 軸承二維碼
編寫(xiě)輪對(duì)壓裝機(jī)和軸承壓裝機(jī)的專(zhuān)用掃碼數(shù)據(jù)接口,實(shí)現(xiàn)掃碼槍掃碼后可以將部件攜帶信息,自動(dòng)寫(xiě)入壓裝設(shè)備,減少人為參與,實(shí)現(xiàn)信息流自動(dòng)化(見(jiàn)圖5)。轉(zhuǎn)向架作為鐵路貨車(chē)走行部最基礎(chǔ)的核心部件,直接關(guān)系到車(chē)輛的運(yùn)行安全,而將車(chē)軸與輪餅壓裝成輪對(duì),將輪對(duì)與軸承壓裝成輪軸的壓裝工位又是轉(zhuǎn)向架生產(chǎn)的重中之重。在實(shí)施HMIS輪軸系統(tǒng)之前的輪對(duì)壓裝和軸承壓裝工位,壓裝信息的錄入只能依靠人工,操作者的工作狀態(tài)直接影響壓裝合格率。因?yàn)榍捌诘臄?shù)據(jù)來(lái)源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化傳遞,相關(guān)壓裝信息的收集也由紙質(zhì)傳遞升級(jí)為數(shù)據(jù)流,因此,開(kāi)發(fā)了壓裝機(jī)專(zhuān)用數(shù)據(jù)接口,在獲取壓裝結(jié)果數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,還能將前部工位收集的數(shù)據(jù)在壓裝準(zhǔn)備階段自動(dòng)寫(xiě)入。
圖5 直接掃碼導(dǎo)出數(shù)據(jù)至壓裝設(shè)備
將一些紙質(zhì)質(zhì)??▋?nèi)容納入輪軸系統(tǒng),員工報(bào)工時(shí),將所需質(zhì)保資料填寫(xiě)入手持終端PDA中,該數(shù)據(jù)將保留在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中,并做好導(dǎo)出模塊,方便質(zhì)檢人員隨時(shí)查詢(xún)(見(jiàn)圖6)。
圖6 系統(tǒng)自動(dòng)形成電子記錄
根據(jù)使用者的不同需求和習(xí)慣積極修改系統(tǒng)界面和功能,滿(mǎn)足不同崗位的需要。質(zhì)檢員的工作具有其獨(dú)特性和嚴(yán)肅性,為了凸顯這個(gè)作用,為質(zhì)檢員配備了具備指紋簽名功能的手持PDA,質(zhì)檢員檢查產(chǎn)品并通過(guò)質(zhì)檢之后,完成確認(rèn)的環(huán)節(jié)必須使用指紋簽名,對(duì)不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)將其返修至上游工位進(jìn)行再次加工。為了更好地指引操作者完成操作,對(duì)界面進(jìn)行了優(yōu)化,對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)設(shè)置閾值,只有閾值范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)才符合操作條件,超出閾值數(shù)據(jù)無(wú)法保存,并提示操作者進(jìn)行修改;有些工位的操作必須要由2個(gè)操作員同時(shí)完成,兩人的操作有合作也有分工。界面的顏色太過(guò)于單調(diào)不利于操作,因此對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)的顏色進(jìn)行區(qū)分,用醒目的色調(diào)提醒操作員注意(見(jiàn)圖7)。
圖7 系統(tǒng)界面
企業(yè)圍繞“建設(shè)數(shù)字化車(chē)間”的目標(biāo),以工位化管理為指引,實(shí)施生產(chǎn)制造執(zhí)行系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等,解決現(xiàn)有生產(chǎn)過(guò)程中的突出問(wèn)題。實(shí)現(xiàn)了車(chē)軸生產(chǎn)線手持報(bào)工,全程對(duì)輪、軸、軸承貼碼,操作工采用掃碼報(bào)工方式,提高了報(bào)工的準(zhǔn)確率和及時(shí)率,同時(shí)手工填報(bào)記錄均已通過(guò)系統(tǒng)錄入,為減人減紙創(chuàng)造條件。通過(guò)MES、ERP、HMIS多系統(tǒng)信息化集成應(yīng)用,最終達(dá)到了提高生產(chǎn)率、提高物料配送率、節(jié)約制造成本,提升現(xiàn)場(chǎng)管理等目的。由于是三套系統(tǒng)進(jìn)行集成,并且傳輸?shù)膬?nèi)容包括近300項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù),所以接口相當(dāng)繁復(fù)。每套系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的格式不一樣,為了將這300項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng),保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)膰?yán)謹(jǐn)和準(zhǔn)確性,通過(guò)近半年的努力,進(jìn)行接口程序的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、連調(diào),實(shí)現(xiàn)了三套系統(tǒng)數(shù)據(jù)的順利對(duì)接,本次信息系統(tǒng)集成的實(shí)施為企業(yè)減少生產(chǎn)輔助人員,減少現(xiàn)場(chǎng)紙質(zhì)記錄提供了軟件基礎(chǔ),達(dá)到了企業(yè)通過(guò)信息化手段降本增效的目的?!?/p>