董 蕾, 張 雷
(1. 海軍裝備部駐上海地區(qū)軍事代表局駐寧波地區(qū)軍事代表室,浙江寧波315000;2. 中國艦船研究設(shè)計中心,武漢430064)
目前,國內(nèi)外針對框架斷路器操作機構(gòu)可靠性開展了以下工作,任俊勇[1]通過建立操作機構(gòu)剛?cè)狁詈夏P瓦M行應(yīng)力分析研究其可靠性與優(yōu)化設(shè)計方法;蘇秀萍[2]通過有限元強度分析得到靜強度可靠度和疲勞強度可靠度評估方法,Yu Xue[3]分析了鎖扣機構(gòu)對斷路器操作機構(gòu)可靠性的影響。以上研究主要通過建立操作機構(gòu)運動學(xué)和靜力學(xué)模型,計算各部件在各類工況時的應(yīng)力水平,構(gòu)架操作機構(gòu)的可靠性分析模型,計算各部件在各個工況條件下的應(yīng)力水平,構(gòu)建操作機構(gòu)的可靠性分析模型。但較少從服役中的操作機構(gòu)全壽命周期表現(xiàn)出發(fā),分析各結(jié)構(gòu)部件的磨損、斷裂及破壞失效情況。
本文以某型船用框架式斷路器操作機構(gòu)為例,構(gòu)建其可靠性分析模型,解析了關(guān)鍵部件對可靠性影響機理,在此基礎(chǔ)上提出關(guān)鍵部件加工工藝的改進方法,可明顯提升框架式斷路器操作機構(gòu)的可靠性。
框架斷路器操作機構(gòu)由機構(gòu)本體、電操裝置、手操裝置、合閘電磁鐵、分勵脫扣器、欠壓脫扣器(可選)、操作軸等部分組成。
框架斷路器的操作機構(gòu)能夠在接收到外部命令或人為干涉的情況下完成儲能、閉合、斷開、欠壓脫扣(可選)等操作。操作機構(gòu)如下圖所示。
通過對某型船用框架式斷路器壽命試驗及服役期間運行維護數(shù)據(jù)進行分析,得到操作機構(gòu)各零部件在壽命末期的表現(xiàn)。分析各零部件在操作機構(gòu)工作過程中的權(quán)重和破損情況,從加工工藝角度提出改進建議,提升操作機構(gòu)運行可靠性。
2.1.1 脫扣力的形成
斷路器處于閉合狀態(tài)時,其靜觸頭對動觸頭產(chǎn)生觸頭反力(一般為幾千牛頓),并通過連桿、轉(zhuǎn)軸、連桿、杠桿、連桿傳遞,作用力逐級遞減,最終使杠桿對半軸產(chǎn)生一個壓力(一般為幾十牛頓)。
距離半軸中心為r的懸臂上作用一驅(qū)動半軸旋傳并使操作機構(gòu)脫扣的力P,即斷路器操作機構(gòu)脫扣力(也稱斷路器的脫扣力)。若忽略半軸兩端的支承磨擦力,且作用力指向半軸中心,它基本不產(chǎn)生阻力矩,則欲使機構(gòu)脫扣。
2.1.2 改進措施解決方法
通過分析脫扣力的影響因素,制訂以下幾點在不改變斷路器結(jié)構(gòu)的情況下,在生產(chǎn)中可快速、有效地解決脫扣力離散度的問題:
1)穩(wěn)定 T扭簧。半軸由脫扣力驅(qū)動后,往往要由扭簧進行復(fù)位,T扭簧為構(gòu)成脫扣力的一部分。因此,要穩(wěn)定脫扣力扭簧扭矩的公差應(yīng)控制在較小范圍內(nèi)(一般為±5%);
2)半軸5、杠桿7扣面部位應(yīng)較高的硬度和較低的粗糙度值。采用GCr15軸承鋼,局部高頻淬火(50~53)HRC,淬火后進行外圓磨床磨半軸外圓,保證精確的尺寸,確保產(chǎn)品質(zhì)量。
杠桿是機構(gòu)中的關(guān)鍵部件之一,其性能直接關(guān)系到斷路器的穩(wěn)定性與可靠性,研究杠桿對機構(gòu)使用壽命具有重要作用。
通過對閉合系統(tǒng)進行分析,發(fā)現(xiàn)其有很多薄弱環(huán)節(jié),提出以下幾點解決方法:
1)原采用45號鋼,在使用中部分有拉開變形,頭部與勾部嚴重磨損,儲能不可靠,考慮材料改為強度和硬度更高的錳鋼65Mn;
2)改進熱處理工藝,調(diào)質(zhì)(22~28)HRC后局部淬火(50~53)HRC,用夾具把工件組合固定淬火,然后調(diào)平處理。
經(jīng)過壽命3000次試驗后,觀察發(fā)現(xiàn)凸輪軸和孔有明顯磨損痕跡,前后搖動很大,對比出廠時的操作機構(gòu)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)其凸輪、軸配合較松,提出以下工藝改進方法:
1)改進軸的熱處理工藝,調(diào)質(zhì)(22~28)HRC改為正火(234~283)HB,V型槽加工后再進行高頻局部淬火,正火細化材料內(nèi)部組織,提高材料切削性能,保證銑刀幾何形狀與加工壽命;
2)軸與凸輪孔采用過盈配合,凸輪孔60°處,要求不能小于 60°,R符合要求,然后用夾具固定在氣壓機上整體壓合。
2.5.1 跳扣軸壓鉚
1)設(shè)計左右兩片,跳扣鉚接工裝。分析了跳扣較薄,經(jīng)過熱處理出現(xiàn)工件變形大,脫落很多氧化層造成孔與軸配合過松,兩片前后不齊等缺陷產(chǎn)生的原因,并給出解決方案。通過工裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計,機構(gòu)的可靠性與穩(wěn)定性有了很大的提高,解決了滑扣現(xiàn)象;
2)零件工藝分析。ZW系列斷路器都有的類似零部件,要將軸臺階上的余料壓鉚在跳扣平面上。壓鉚后需要滿足一定的扭矩檢測要求。采用原工裝進行零件加工,由于定位軸與跳扣孔公差較大,導(dǎo)致跳扣處單片與夾具上摩擦,一但夾具松掉,跳扣回到原變形狀態(tài),孔與軸配合較松,鉚牢小鉚釘后,造成跳扣前后不齊,軸與跳扣板打圈。同時軸硬度不高,跳扣有較高的硬度,經(jīng)過短暫試驗就產(chǎn)生3處較深的勾槽,縮短機構(gòu)使用壽命。
2.5.2 改進方法
1)設(shè)計易于加工裝配的工裝夾具。在生產(chǎn)中實際檢驗,鉚接強度穩(wěn)定可靠安全,上壓塊內(nèi)孔臺階比零部件軸的臺階少0.1~0.2 mm左右,軸與跳扣孔采用過盈公差配合,鉚壓整體;
2)軸保留兩端40°錐度,頂住兩軸端,專用磨夾具固定整體跳扣進行外圓磨R65。改進加工工藝使得零件加工精度大有提高,確保了同心度與加尺寸要求,增強扭矩力與強度,保證可靠穩(wěn)定。
機構(gòu)中的鉚合件,軸與孔都采用過盈配合,放長了軸的鉚合長度,要求高的孔進行鉸孔處理,保證了孔的公差要求,增強鉚合的強度。
機構(gòu)兩側(cè)板是機構(gòu)主要骨架零件,它的加工精度直接關(guān)系到機構(gòu)其他關(guān)鍵零部件的安裝定位精度,因此需重點關(guān)注機構(gòu)側(cè)板的加工變形情況。
在某型斷路器操作機構(gòu)的加工過程中,左右側(cè)板材料較薄,在沖制加工中發(fā)現(xiàn)有嚴重彎曲變形情況,孔距不準,孔切面深造成喇叭孔口,孔成橢圓形,尺寸及粗糙度均不滿足技術(shù)要求。部分連接寬度較小處有斷裂現(xiàn)象,在機構(gòu)整體裝配完成后,側(cè)板開檔尺寸不準,導(dǎo)致半軸不能靈活轉(zhuǎn)動卡死,直接影響機構(gòu)質(zhì)量。
根據(jù)上述問題提出了實際可行解決方案,彌補了沖制加工過程中存在的薄弱環(huán)節(jié):
1)材料明確規(guī)定使用3mm20號冷軋鋼板(原為Q235-A板);
2)軸與孔靜配合一律采用過盈配合,關(guān)鍵孔進行精沖孔,保證孔公差配合技術(shù)要求。
機構(gòu)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)軸與動觸頭連接的連接使操作機構(gòu)與觸頭系統(tǒng)的接口,操作機構(gòu)通過此處連接為觸頭系統(tǒng)提供合閘時保持力和分閘力,其動作穩(wěn)定性是合分閘可靠性的重要保證。在拆卸壽命試驗后的連接機構(gòu)轉(zhuǎn)軸與動觸頭連接銷軸發(fā)現(xiàn),銷軸表面、操作機構(gòu)懸臂、動觸頭連桿等連接處有一定的塑性變形。對此,提出了以下改進方案:
1) 對連接件進行材料更換或表面處理提高硬度;
2) 在裝配技術(shù)要求中提高連接處的裝配精度要求。
彈簧、扭簧、拉簧是機械杠桿傳遞的機構(gòu)是不可缺少的關(guān)鍵元件之一,其在斷路器的合分閘過程中彈簧力和形變反復(fù)變化,會放大材料內(nèi)部缺陷,產(chǎn)生低周疲勞導(dǎo)致破壞失效。因此,在材料的選擇、熱處理,加工樣品測試等環(huán)節(jié)需嚴格把控。
1)將原關(guān)鍵的部位(觸頭彈簧、儲能彈簧)選用的碳素彈簧鋼絲更換為硅錳鋼絲60Si2MnA,提高耐壓,穩(wěn)定性以及安全系數(shù);
2)嚴格把關(guān)彈、扭、拉簧的質(zhì)量,關(guān)鍵零件按照技術(shù)要求施行全檢;
本文以某型船用框架斷路器操作機構(gòu)為研究對象,立足于國內(nèi)外現(xiàn)有成熟技術(shù),提出了操作機構(gòu)可靠性影響因素分析方法,給出了通過關(guān)鍵部件加工工藝改進促進可靠性提升的建議,達到了產(chǎn)品可靠性的要求。保證了用戶的可靠安全使用,對整個供電系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性具有重要的現(xiàn)實意義。