摘要:閉式水系統(tǒng)可為發(fā)電廠輔機設(shè)備提供機械密封及冷卻水源,減少設(shè)備的腐蝕和污染,保證設(shè)備有較高的傳熱效率,提高設(shè)備的可靠性。現(xiàn)針對一次閉式水系統(tǒng)的異常,在系統(tǒng)分析各種原因的基礎(chǔ)上,深入排查系統(tǒng)故障并使系統(tǒng)參數(shù)恢復(fù)正常。最后,給出了異?,F(xiàn)象的運行注意事項及改進建議,以期保障機組安全運行。
關(guān)鍵詞:火力發(fā)電廠;閉式水系統(tǒng);異常處理
0? ? 引言
閉式水系統(tǒng)可為部分輔機設(shè)備提供機械密封及冷卻水源,是保障設(shè)備穩(wěn)定工作的必要條件[1-2]。一旦閉式水系統(tǒng)出現(xiàn)故障,會造成設(shè)備的腐蝕和污染,并降低傳熱效率[3],必須及時發(fā)現(xiàn)并排除故障。壓縮空氣進入閉式水系統(tǒng)的早期,關(guān)鍵參數(shù)可能未超過規(guī)定閾值,但結(jié)合運維檢測記錄及異常現(xiàn)象分析[4],即可對設(shè)備當前狀態(tài)做出評估并對潛在風(fēng)險進行預(yù)判,這對運維工作具有重要意義。
1? ? 設(shè)備簡述及事件概況
某330 MW機組閉式水系統(tǒng)有化學(xué)除鹽水和本機凝結(jié)水兩路補充水源,正常運行方式下,由化學(xué)除鹽水補水至位于標高18 m的10 m3閉式水膨脹水箱,經(jīng)兩臺100%容量的單級雙吸離心泵提壓后向用戶供冷卻水源;本機凝結(jié)水為系統(tǒng)備用水源。整個系統(tǒng)如圖1所示,基本流程可表述為:化學(xué)除鹽水→閉式水膨脹水箱→閉式水泵→閉式水冷卻器→用戶→閉式水泵。
某日監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機冷氫溫度偏差逐漸增大,對氫冷器冷卻水放氣時發(fā)現(xiàn)排氣量明顯增大,同時化驗人員發(fā)現(xiàn)閉式水電導(dǎo)率較往常有明顯增大,查閱運行記錄,發(fā)現(xiàn)閉式水泵電機電流和系統(tǒng)壓力均無明顯波動,系統(tǒng)異常前后水質(zhì)主要監(jiān)視參數(shù)如表1所示。
2? ? 原因分析及排查過程
從異?,F(xiàn)象來看,在補充水水質(zhì)無明顯變化的情況下,閉式水電導(dǎo)率明顯增大,說明有雜質(zhì)滲入系統(tǒng)中。氫冷器放氣門處排氣明顯增大,說明可能是由于某種氣體進入系統(tǒng)。大量現(xiàn)場經(jīng)驗表明,閉式水水質(zhì)變差會導(dǎo)致污垢在機械密封處積累,引起軸承溫度升高,甚至燒壞軸承;閉式水進入氣體會導(dǎo)致閉式水泵氣化、輔機溫度失去控制,最終威脅機組運行安全,因此必須及時進行排查。
2.1? ? 閉式水系統(tǒng)異常
閉式水膨脹水箱水位過低,空氣進入閉式水系統(tǒng)。閉式水膨脹水箱可以消除水的流量波動及熱膨脹,最終使系統(tǒng)壓力維持穩(wěn)定。若補水系統(tǒng)因發(fā)生故障而無法滿足用水要求,或閉式水系統(tǒng)出現(xiàn)嚴重泄漏,水位降到安全水位以下,空氣會通過水箱頂部排氣管道進入系統(tǒng)。運維人員檢查膨脹水箱就地水位計與DCS水位曲線均在正常范圍內(nèi),補水系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)異常,冷卻水系統(tǒng)也沒有明顯外漏現(xiàn)象。
2.2? ? 輔機油系統(tǒng)泄漏
油系統(tǒng)冷卻器破損,油進入閉式水系統(tǒng)。閉式水是輔機油系統(tǒng)的冷卻介質(zhì),包括送、引風(fēng)機油系統(tǒng)和密封油系統(tǒng)等。通常,閉式水壓小于油壓。一旦冷卻器出現(xiàn)磨損,油將進入閉式水系統(tǒng)并導(dǎo)致水質(zhì)變差。運維人員對閉式水放水,未發(fā)現(xiàn)水中有油污現(xiàn)象,且對所有油系統(tǒng)進行檢查,油位均無明顯變化。
2.3? ? 系統(tǒng)有異動導(dǎo)致水質(zhì)被污染
若系統(tǒng)因改造、檢修或誤操作而導(dǎo)致其與相鄰系統(tǒng)連接的閥門被打開,且相鄰系統(tǒng)壓力高于閉式水系統(tǒng)壓力,介質(zhì)將會進入閉式水系統(tǒng)并對水質(zhì)造成污染。新用戶投運時系統(tǒng)放氣不徹底,系統(tǒng)內(nèi)氣體會跟隨閉式水流動,水流存在大量的氣泡,會形成很高的局部壓力,引起管路振蕩,激起管壁積累的臟污,氣體逐漸在氫冷器累積,導(dǎo)致冷氫溫度異常。運維人員對現(xiàn)場工作及異動進行梳理,未發(fā)現(xiàn)異常且管路閥門開閉正確。
2.4? ? 氫氣系統(tǒng)泄漏
氫氣可能由兩處進入閉式水系統(tǒng),一處是吸附式氫氣干燥器的冷卻系統(tǒng),吸附式氫氣干燥器以閉式水作為冷卻介質(zhì),氫氣可通過換熱器進入閉式水系統(tǒng);另一處是發(fā)電機氫冷器,其位置較高,此處氫壓大于水壓,氫冷器泄漏,會導(dǎo)致氫氣進入閉式水系統(tǒng)。通過對放出的氣體進行檢測,發(fā)現(xiàn)該氣體并不是氫氣,且氫氣系統(tǒng)壓力及漏氫量均無明顯變化。
2.5? ? 壓縮空氣系統(tǒng)泄漏
空壓機冷卻器破損,壓縮空氣泄漏。該廠采用雙螺桿式空氣壓縮機,閉式水作為壓縮空氣和工作油的冷卻介質(zhì),正常工作時冷卻器中的氣體壓力維持在0.7 MPa左右,若空壓機冷卻器破損,壓縮空氣會進入閉式水系統(tǒng)。按照順序停運空壓機并將冷卻系統(tǒng)隔離,發(fā)現(xiàn)隔離#3空壓機后閉式水系統(tǒng)氣體含量明顯減少,據(jù)此基本可以認為#3空壓機存在漏點。將#3空壓機管殼式冷卻器解體檢查,發(fā)現(xiàn)薄壁銅管存在明顯腐蝕的破損點。檢修人員對漏點進行處理后恢復(fù)備用,排盡系統(tǒng)內(nèi)殘留空氣,并重新?lián)Q水后系統(tǒng)恢復(fù)正常。
3? ? 異常排查經(jīng)驗
閉式水系統(tǒng)作為主要的冷卻介質(zhì),對水質(zhì)要求較高,一旦系統(tǒng)出現(xiàn)異常,不僅影響其冷卻效果,還會威脅設(shè)備安全,甚至造成軸瓦燒損、機組被迫停運等惡性事件。氣體在氫冷器內(nèi)部聚集,會導(dǎo)致冷氫溫度劇烈波動,可能造成氫冷器銅管破損泄漏或發(fā)電機機座變形而產(chǎn)生劇烈振動。因此,必須重視閉式水系統(tǒng)的水質(zhì)。
發(fā)現(xiàn)閉式水系統(tǒng)異常應(yīng)立即組織排查。首先要檢查系統(tǒng)壓力是否正常,水中是否含有氣體或油污。若水質(zhì)不合格,應(yīng)盡快換水;若水中含有氣體,應(yīng)立即排放干凈系統(tǒng)內(nèi)氣體,并盡可能確定氣體成分,再結(jié)合現(xiàn)象查找原因。
閉式水系統(tǒng)進入空氣通常會引起冷氫溫度波動。氫冷器一般位置較高,是閉式水用戶的最高點,系統(tǒng)進入氣體后,首先會聚集在氫冷器,造成冷氫溫度異常,本例由于及時發(fā)現(xiàn)冷氫溫度異常,并及時準確排查異常而避免了事故擴大。故障初期現(xiàn)象不明顯,但結(jié)合經(jīng)驗對多種現(xiàn)象進行綜合分析,可以快速找到問題所在。
4? ? 運行注意事項及改進建議
閉式水系統(tǒng)運行期間要加強系統(tǒng)參數(shù)及水質(zhì)監(jiān)視。水箱盡量保持在高水位,避免系統(tǒng)水溫大幅波動,定期打開系統(tǒng)放氣門進行排氣。新投運系統(tǒng)或系統(tǒng)檢修后投運時應(yīng)進行注水排空氣,在空壓機等易故障系統(tǒng)回水管路加裝觀察窗,加強水流檢測,一旦發(fā)現(xiàn)空壓機冷卻器有漏點,應(yīng)立即進行專業(yè)修復(fù)或更換冷卻器。對輔機設(shè)備的熱交換器進行定期檢查并做壓力試驗,在空壓機回水管道加裝自動排氣門,排氣門與閉式水膨脹水箱上部相連,確保有空氣進入時能及時排出。
5? ? 結(jié)語
本文針對冷氫溫度波動大引起閉式水系統(tǒng)異常的案例,對閉式水系統(tǒng)異常的檢查、分析過程進行了總結(jié),并提出改進方案與運行注意事項,為解決同類問題提供了參考。
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收稿日期:2021-01-11
作者簡介:汪歡歡(1991—),男,河南南陽人,助理工程師,主要從事火電廠集控運行相關(guān)工作。