王飛 仲偉兵
摘要:介紹了基于PLC控制的變頻恒壓供水自平衡系統(tǒng)在豎井鑄造中的應(yīng)用,闡述了系統(tǒng)調(diào)試生產(chǎn)中遇到的一些問題和改進方法,可供同類設(shè)備調(diào)試時借鑒。該控制系統(tǒng)緊密結(jié)合生產(chǎn)工藝,保證了控制精度和運行可靠性。
關(guān)鍵詞:恒壓供水;水錘現(xiàn)象;兩泵搶水;氣阻現(xiàn)象
0? ? 引言
豎井鑄造設(shè)備在熔鑄鋁行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備、鑄造系統(tǒng)的好壞對鑄棒品質(zhì)起著決定性的作用。鑄造冷卻水系統(tǒng)如果波動不穩(wěn),將會影響鑄棒的冷卻效果,輕則在鑄棒表面產(chǎn)生氫氧化鋁[Al(OH)3]和三氧化二鋁(Al2O3)氧化層,重則造成鑄棒的粗晶和偏析層增大,從而導(dǎo)致鑄造失敗,所以保證冷卻水流量的穩(wěn)定性顯得尤其重要。筆者就在鑄造調(diào)試生產(chǎn)中遇到的恒壓供水系統(tǒng)問題及其改進措施加以分析總結(jié),以便對設(shè)備進行優(yōu)化應(yīng)用。
1? ? 恒壓供水系統(tǒng)硬件設(shè)計
(1)我公司使用的鑄井冷卻水系統(tǒng)選用2臺450 m3/h,揚程30 m,最高供水壓力0.4 MPa,臥式直連離心水泵并聯(lián)組合,通過架空明裝管道保證冷卻水供應(yīng),泵房距鑄造井管路距離約90 m,管裝高度9 m。其控制系統(tǒng)選用的是西門子品牌S7-200 PLC控制的ABB510系列變頻器與壓力變送器共同構(gòu)成的PID恒壓控制自平衡系統(tǒng),如圖1所示。
(2)其工作原理是在鑄造生產(chǎn)中,根據(jù)生產(chǎn)的模盤號和牌號不同,選用不同的工藝配方,對應(yīng)不同的水流量。
1)在鑄造小截面棒料時,僅開一臺泵就能滿足生產(chǎn)工藝對冷卻水的要求,程序自動由變頻器控制1#水泵進行恒壓供水,系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的管道運行壓力,經(jīng)PID運算由PLC輸出4~20 mA信號自動調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率。
2)當鑄造大截面棒料用水量增加時,1#泵變頻器會自動增大輸出頻率,若頻率在0~50 Hz變化就能滿足生產(chǎn)需求,則使用1#泵進行恒壓供水。若1#泵頻率已達50 Hz,但是仍不能滿足使用需求,則將1#泵自動切換到工頻運行,同時將變頻器自動切換到2#泵,由2#泵補充進行恒壓供水。
3)當需求流量降低時,由PLC進行PID運算輸出4~20 mA信號來調(diào)節(jié)降低變頻器運行頻率,當變頻器運行頻率降低至切換值時,供水壓力仍大于設(shè)定值,則PLC自動給1#泵停止發(fā)送信號,同時迅速提高2#泵運轉(zhuǎn)頻率,并進行恒壓供水控制。
2? ? 調(diào)試生產(chǎn)中遇到的問題
本工程設(shè)計中,從設(shè)計思想和目標上分析,恒壓供水理論無論是在工藝需求,還是在節(jié)能環(huán)保方面都適合當下豎井鑄造生產(chǎn)工藝,但隨著恒壓供水系統(tǒng)安裝調(diào)試的深入,一系列的調(diào)試問題顯現(xiàn)了出來,具體分析如下:
2.1? ? 水泵出水流量較額定流量不足
當鑄造系統(tǒng)設(shè)置流量330 m3/h(合5 500 L/min)時,單臺泵出水流量只有250 m3/h,未達到單臺泵設(shè)計要求,與設(shè)計流量450 m3/h相差較大,需啟動2#泵同時供水方可滿足工藝需求,造成較大的能耗浪費。如圖2所示,閥門、過濾器造成漏氣和水阻。
2.2? ? 兩泵搶水
當兩臺泵一臺工頻一臺變頻同時運行時,因兩臺泵出口設(shè)置單向閥,其開啟動作受前后壓差影響,工頻泵上壓快于變頻泵,且轉(zhuǎn)速高于變頻泵,導(dǎo)致變頻泵單向閥無法打開,進而造成水泵憋壓,產(chǎn)生過熱及氣蝕問題。如圖3所示,兩泵出口單向閥相同,但兩泵出水壓力不同,造成搶水現(xiàn)象。
2.3? ? 水錘現(xiàn)象
(1)當鑄造進入預(yù)檢查期,遠程信號會啟動水泵,但此時鑄造系統(tǒng)進水閥并未打開,管道中已形成空氣壓力,水的急劇流動,沖擊鑄造系統(tǒng)管路和閥門,形成水錘和氣錘現(xiàn)象,導(dǎo)致管路漏水。
(2)當系統(tǒng)停泵時,鑄造冷卻水進口閥門又未及時關(guān)閉,停泵集聚斷流造成在泵出口單向閥附近形成水錘現(xiàn)象。經(jīng)測量瞬時壓力達到0.8 MPa,造成管路閥門、法蘭間橡膠墊片爆出漏水。
2.4? ? 氣阻現(xiàn)象
我公司鑄造冷卻水管路為架空安裝,架空高度9 m,管線長度約90 m,當冷卻泵加壓時,由于空氣的密度比水小,空氣集聚在管道中高點無法排出形成氣阻,從而降低管道水流截面,導(dǎo)致鑄造水流量不足和波動異常。
3? ? 改進方案
3.1? 水泵出水不足的處理方法
筆者調(diào)查了冷卻水系統(tǒng)的配型和管路走向等因素,發(fā)現(xiàn)水泵進水端連接點較多,管道過濾器目數(shù)較細是造成水泵出水不足的主要原因。經(jīng)團隊研究,得出如下改進方案:
(1)取消進水端管道過濾器:
1)本身水池上塔循環(huán)系統(tǒng)已含過濾器,可有效阻止大顆粒雜質(zhì);
2)我公司冷卻水池為全密封玻磚貼面水池,并定期清理;
3)鑄造系統(tǒng)本身自帶自潔式反沖洗過濾器,可有效阻止泥沙和懸浮物。
(2)取消引水罐進水閥門,以排除漏氣和閥阻。
改進后如圖4所示。
以上改進完成后,單泵出水流量可達420 m3/h(合7 000 L/min),滿足鑄造工藝用水要求,避免能源浪費。
3.2? ? 兩泵搶水的處理方法
兩泵搶水問題發(fā)生后,筆者通過現(xiàn)場調(diào)查,查閱文獻資料發(fā)現(xiàn),解決母管供水系統(tǒng)中兩泵搶水問題也是困擾工程設(shè)備人員的一大難題,其解決方法是選用凝泵、給泵、凝補泵、定冷泵等調(diào)節(jié)方式。但筆者認為,對于特定的單一供水系統(tǒng),降低變頻泵單向閥的開啟壓力,即增加彈簧的舒張力可避免兩泵搶水現(xiàn)象,并驗證實施。
3.3? ? 水錘的處理方法
筆者通過查閱資料,總結(jié)分析管路結(jié)構(gòu)得出,我公司鑄造水系統(tǒng)水錘現(xiàn)象是啟泵和停泵瞬間水流的急劇流動造成的。其解決方法如下:
(1)當鑄造結(jié)束停泵時,自動控制方面先關(guān)閉鑄造冷卻水閥再停泵,避免因水斷流管道進氣造成的反向水錘;
(2)當鑄造開始啟泵時,先微開鑄造水閥門,使得管道中氣體得以排空,避免水流急劇變化慣性推動造成的水錘;
(3)延長變頻器的加速和減速時間,避免鑄造初期和結(jié)束期水流的急劇變化。
3.4? ? 氣阻的處理方法
形成氣阻的原因是空氣在管路最高點形成集聚且無法排出,處理方法是在最高點設(shè)置排氣孔,當水泵開啟時自動打開排氣孔排氣。如圖5所示,在管道最高點拐角處設(shè)置排氣孔。
4? ? 結(jié)語
機電安裝調(diào)試是發(fā)現(xiàn)問題并解決問題的過程,完美的設(shè)計方案也可能因為安裝、控制的不同,造成不同的結(jié)果。本次調(diào)試平衡解決了恒壓供水和恒流量問題,解決了水錘、氣阻、兩泵搶水等未曾預(yù)見的問題,同時提高了水泵的工作效率,節(jié)約了能源。
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收稿日期:2020-12-25
作者簡介:王飛(1985—),男,江蘇沭陽人,機械工程師,研究方向:機電維修與項目管理。