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甲醇精餾操作中有效控制精甲醇產(chǎn)品乙醇含量的方法

2021-04-04 10:07:30胡樂朋
氮肥與合成氣 2021年1期
關(guān)鍵詞:常壓塔收率乙醇

李 君, 胡樂朋

(新能鳳凰(滕州)能源有限公司, 山東滕州 277500)

新能鳳凰(滕州)能源有限公司采用華東理工大學(xué)自主開發(fā)的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的對置式四噴嘴高壓氣化工藝制氣,水煤氣經(jīng)變換、低溫甲醇洗后進(jìn)入合成系統(tǒng)。甲醇合成為2套裝置并聯(lián)使用,一、二期36萬t/a甲醇裝置的精餾裝置采用三塔精餾工藝,精餾Ⅰ系統(tǒng)于2009年12月投入運(yùn)行,精餾Ⅱ系統(tǒng)于2011年10月投入運(yùn)行,實現(xiàn)了順利投產(chǎn)。2015年為提高市場競爭力,增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,在原裝置的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造,以實現(xiàn)年產(chǎn)100萬t甲醇的目標(biāo)。同時,根據(jù)近幾年運(yùn)行的情況,對原裝置進(jìn)行了部分設(shè)備、管道和儀表等優(yōu)化改造,使精餾裝置的生產(chǎn)能力得到提高。2套精餾系統(tǒng)可以根據(jù)市場需求,調(diào)整生產(chǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)等品且乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤200×10-6。筆者就近幾年的生產(chǎn)運(yùn)行情況,分析總結(jié)了精甲醇中乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)高的原因和控制方法。

1 工藝流程

來自低溫甲醇洗工序的凈化氣(要求總硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.1×10-6),與氫回收裝置回收的富氫氣混合,然后與經(jīng)循環(huán)氣壓縮機(jī)加壓后的循環(huán)氣在緩沖罐混合,出緩沖罐的混合氣進(jìn)入入塔氣預(yù)熱器的殼程,被來自合成塔反應(yīng)后的出塔熱氣體加熱至約200 ℃后,進(jìn)入合成塔頂部,合成塔為管殼外冷絕熱式固定床催化反應(yīng)器。管內(nèi)裝有低壓甲醇合成催化劑。當(dāng)合成氣進(jìn)入催化劑床層后,在5.3 MPa、220~260 ℃條件下CO、CO2與H2反應(yīng)生成甲醇和水,同時還有微量的其他有機(jī)雜質(zhì)生成。從合成塔出來的熱反應(yīng)氣進(jìn)入入塔氣預(yù)熱器的管程與入塔合成氣逆流換熱,被冷卻到95 ℃左右,此時有一部分甲醇被冷凝成液體。該氣液混合物再經(jīng)甲醇水冷卻器進(jìn)一步冷凝,然后進(jìn)入甲醇分離器分離出粗甲醇。分離出的粗甲醇進(jìn)入甲醇膨脹槽進(jìn)行減壓閃蒸,然后送入精餾崗位。由甲醇合成膨脹槽來的粗甲醇經(jīng)預(yù)精餾塔(簡稱預(yù)塔)進(jìn)料泵加壓后,進(jìn)入粗甲醇預(yù)熱器,由蒸汽冷凝液加熱后送入預(yù)塔。預(yù)塔塔頂?shù)募状颊羝?jīng)過預(yù)塔一級冷凝器將大部分甲醇蒸汽冷凝下來送往預(yù)塔回流槽。預(yù)塔塔底來的預(yù)后甲醇,經(jīng)加壓精餾塔(簡稱加壓塔)進(jìn)料泵加壓后通過加壓塔進(jìn)料預(yù)熱器預(yù)熱后送至加壓塔。加壓塔塔頂甲醇蒸汽進(jìn)入常壓精餾塔(簡稱常壓塔)再沸器作為常壓塔的塔底熱源,甲醇蒸汽被冷凝成了液體后進(jìn)入加壓塔回流槽,一部分由加壓塔回流泵加壓后回流至加壓塔塔頂,其余部分經(jīng)精甲醇冷卻器冷卻后作為產(chǎn)品送入精甲醇貯槽。由加壓塔塔底排出的甲醇溶液減壓后送至常壓塔,常壓塔頂排出的甲醇蒸汽經(jīng)常壓塔冷凝冷卻器后,汽液混合物進(jìn)入常壓塔回流槽,甲醇液體經(jīng)常壓塔回流泵加壓,一部分作為回流送入常壓塔頂部,其余部分作為產(chǎn)品送往精甲醇計量槽[1-2]。

2 控制方法及典型案例

2.1 控制合成新鮮氣成分

近年來,根據(jù)甲醇市場的需求,要求精醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤200×10-6。CO體積分?jǐn)?shù)高、CO2體積分?jǐn)?shù)低時,合成副反應(yīng)增加,粗甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)就高,精餾系統(tǒng)在脫除乙醇時的負(fù)荷就重,雖然提高CO2體積分?jǐn)?shù)會使乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低,但是過高的CO2體積分?jǐn)?shù)會造成粗甲醇濃度降低,也會增加精餾蒸汽的消耗量[3],所以日??刂艭O2體積分?jǐn)?shù)為2.8%~3.1%。

案例1:從2013年中旬開始,對精餾系統(tǒng)中的乙醇進(jìn)行了控制,因為客戶要求乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤200×10-6,原粗甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)在800×10-6左右,針對精餾系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,開常壓塔側(cè)線采出,加回流量,降靈敏點溫度,可以把乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)控在指標(biāo)內(nèi),但是為了讓甲醇合成增產(chǎn),將CO2體積分?jǐn)?shù)控制在4.0%左右之后,卻發(fā)現(xiàn)粗甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)升高了,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為500×10-6左右,精餾系統(tǒng)的收率由93.5%降到了92.7%。后期經(jīng)過統(tǒng)計計算,得出了CO2體積分?jǐn)?shù)最佳的控制范圍為2.8%~3.1%,既控制了粗甲醇中乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù),又保證了精餾系統(tǒng)的收率。

案例2:2015年5月,氣化爐跳車,單系統(tǒng)運(yùn)行時,低溫甲醇洗將合成新鮮氣中的CO2體積分?jǐn)?shù)控制在0.5%,精餾系統(tǒng)中乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到了400×10-6,取樣分析粗甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)高達(dá)2 000×10-6。可以看出:CO2體積分?jǐn)?shù)對乙醇的生成影響很大。

2.2 控制靈敏板溫度

常壓塔靈敏板溫度越高,精甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)就越高;溫度越低,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)越低。但是常壓塔靈敏板溫度低,會造成精餾系統(tǒng)的收率低。綜合考慮,靈敏板溫度控制在80 ℃左右為宜,既保證了產(chǎn)品質(zhì)量,又保證了精餾系統(tǒng)的收率。

案例1:2013年9月,為了提高精甲醇的收率,將靈敏點溫度由79 ℃提到了82 ℃。剛開始運(yùn)行了16 h,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)沒有明顯上漲,精餾系統(tǒng)收率由93.5%漲到了93.7%;24 h后,精甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)由160×10-6漲到了210×10-6;乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)后,立即又將靈敏點溫度控制在80 ℃,分析乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為180×10-6。

2.3 控制雜醇的采出體積流量

雜醇采出體積流量小,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)高;采出體積流量大,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)低[4]。但是雜醇采出體積流量過大,會造成收率低,因此,日常控制采出體積流量為0.98 m3/h(一期)、1.3 m3/h(二期)。

案例1:2019年7月,一期精餾系統(tǒng)80 m3負(fù)荷運(yùn)行,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)由180×10-6漲到了249×10-6,雜醇采出體積流量由0.8 m3/h增加到1.5 m3/h,經(jīng)過8 h后,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)降到了177×10-6,但是精餾系統(tǒng)的收率由93.5%降到了93%,收率下降明顯,所以將雜醇側(cè)線采出體積流量控制在1 m3/h,分析乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為190×10-6。

2.4 控制回流量

回流量越大,精餾效果越好,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)越低,需要根據(jù)塔壓負(fù)荷定回流量,但是在塔壓過高、負(fù)荷過重的情況下,越加回流量、越提負(fù)荷,精甲醇中的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)就越高,因為在原有的12~14塊塔盤采出口無法采出了,組分上移了,所以要根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)整,靈活操作。

案例1:2018年4月1日,二期精餾系統(tǒng)中乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo),分析值為240×10-6。正常運(yùn)行時,精餾系統(tǒng)進(jìn)料82 m3,加壓塔塔壓控制在550~560 kPa,加壓塔回流閥位為58%,體積流量為106 m3/h,常壓塔回流閥位為22%,體積流量為78 m3/h。出現(xiàn)乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)以后,常用的操作手段為開側(cè)線采出,降靈敏板溫度,提塔壓,加回流量。由于當(dāng)時側(cè)線采出為全開狀態(tài),靈敏板溫度也不高(78℃),所以能采取的手段就是提塔壓、加回流量。2018年4月1日中班開始將加壓塔塔壓提至570 kPa,加壓塔回流閥位開到63%,體積流量達(dá)到111 m3/h,常壓塔回流閥位加到27%,體積流量為82 m3/h,分析乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為270×10-6;2018年4月2日大夜班接班后,將加壓塔塔壓提至590 kPa,加壓塔回流閥位加到69%,體積流量為121 m3/h,常壓塔回流閥位為33%,體積流量為90 m3/h,分析乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為350×10-6;2018年4月2日白班,將加壓塔塔壓提至610 kPa,加壓塔回流閥位為74%,體積流量為132 m3/h,常壓塔回流閥位為47%,體積流量為98 m3/h,分析乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為500×10-6。隨著提塔壓和加回流量的操作,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)反而越來越高,隨后經(jīng)過討論之后,將精餾系統(tǒng)的負(fù)荷降了下來,加壓塔塔壓控制在550 kPa左右,加壓塔回流閥位控制在56%,體積流量控制在103 m3/h,常壓塔回流閥位控制在21%,體積流量控制在76 m3/h,精餾系統(tǒng)在此狀態(tài)下運(yùn)行了4 h后,取樣分析乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)為220×10-6,降了下來。所以在精餾系統(tǒng)負(fù)荷過高的情況下,越提塔壓、越提負(fù)荷,乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)越高,就是因為雜醇上移了,在原有的采出口無法采出,所以要根據(jù)具體的情況調(diào)整系統(tǒng)。

2.5 優(yōu)化控制乙醇的方法總結(jié)

在生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行的時候,常會遇到某個班組乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)突然上漲,甚至超標(biāo)的情況,這時一般采取的手段都是開大粗甲醇2的采出閥、降靈敏板的溫度以降低乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù),但是這樣會導(dǎo)致收率下降。在遇到這種情況時,應(yīng)第一時間核算超標(biāo)班組加壓塔、常壓塔分別的采出量(FIQ5208差值、FIQ5211差值),然后和其他產(chǎn)品達(dá)標(biāo)的班組進(jìn)行對比,如果加壓塔采出量比其他班組小,常壓塔采出量比其他班組大,那么乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)的原因就是兩個塔負(fù)荷偏差且常壓塔乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)高。調(diào)整時,只需要增加常壓塔回流量,降低加壓塔回流量,側(cè)線采出閥位不需要開大,中間罐的乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)就會快速下降。

案例1:2017年7月26日白班乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)(233×10-6),采取的措施是將側(cè)線采出閥位由50%開到90%,靈敏板溫度下調(diào)了1 K,但是乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)下降并不明顯;接班后,核算了超標(biāo)班組的兩塔采出體積流量(加壓塔27.8 m3/h、常壓塔32 m3/h),合格班組的采出體積流量(加壓塔28.98 m3/h、常壓塔30.6 m3/h),隨后就將加壓塔回流體積流量降低2 m3/h(由112 m3/h降到110 m3/h),常壓塔回流體積流量增加0.8 m3/h(由92.0 m3/h加到92.8 m3/h),乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至149×10-6,然后將常壓塔側(cè)線采出閥門由90%關(guān)到了40%,精餾系統(tǒng)的收率也提高了0.2%。

通過這種操作(分別計算兩塔采出量,然后在班組之間進(jìn)行對比)既能降低乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)、穩(wěn)定收率,還能減輕分析工作量。該方法適用于生產(chǎn)負(fù)荷穩(wěn)定、其他工藝操作不變且中間罐區(qū)乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超250×10-6的情況。

3 結(jié)語

隨著現(xiàn)代化化工企業(yè)的發(fā)展,對精餾系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行要求越來越高,既要保證產(chǎn)品的質(zhì)量,又要降低蒸汽的消耗,實現(xiàn)節(jié)能高產(chǎn)。在精餾操作中,遇到產(chǎn)品乙醇質(zhì)量分?jǐn)?shù)超標(biāo)時,可以從上述4個方面查找原因,并做出相應(yīng)調(diào)整,實現(xiàn)精餾系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。

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