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新景礦佛洼泵站水垢綜合治理技術(shù)

2021-04-06 01:05:22
煤礦安全 2021年3期
關(guān)鍵詞:除垢晶核氣水

白 雪

(1.中煤科工集團(tuán)沈陽(yáng)研究院有限公司,遼寧 撫順113122;2.煤礦安全技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,遼寧 撫順113122;3.沈陽(yáng)煤炭科學(xué)研究所有限公司,遼寧 沈陽(yáng)110011)

設(shè)備垢害是影響瓦斯抽采泵站正常運(yùn)行的長(zhǎng)期問(wèn)題,水環(huán)真空泵內(nèi)壁及葉輪被硬垢覆蓋,抽采阻力大大增加,降低了瓦斯抽采效率[1-3]。若不及時(shí)處理,極易發(fā)生卡泵、泵軸扭斷、燒毀電機(jī)等事故,造成非計(jì)劃停機(jī),危害瓦斯抽采系統(tǒng)及礦井安全[4-6]。目前泵站一般采用高壓沖洗、人工酸洗等方法除垢,耗費(fèi)人力物力、清洗效果不佳,還會(huì)造成設(shè)備腐蝕、水體污染等問(wèn)題[7-12]。因此,針對(duì)煤礦瓦斯抽采泵站水垢問(wèn)題開(kāi)展綜合治理技術(shù)研究,對(duì)于提高瓦斯抽采效率、保障煤礦安全生產(chǎn)具有重要意義。

1 循環(huán)水質(zhì)及垢樣成分分析

新景礦佛洼泵站現(xiàn)有水環(huán)真空泵5 臺(tái),由于泵站長(zhǎng)期運(yùn)行,且無(wú)水質(zhì)處理和設(shè)備定期維護(hù),導(dǎo)致水環(huán)真空泵、氣水分離器等設(shè)備結(jié)垢嚴(yán)重,內(nèi)部堆積大量煤泥污垢,抽采阻力和負(fù)擔(dān)大大增加,整個(gè)抽采系統(tǒng)處于低效運(yùn)行狀態(tài)。

2018 年3 月,中煤科工沈陽(yáng)研究院開(kāi)始對(duì)佛洼泵站循環(huán)水系統(tǒng)及站內(nèi)設(shè)備進(jìn)行綜合治理研究。首次打開(kāi)真空泵進(jìn)水口使用內(nèi)窺鏡觀察,泵殼內(nèi)表面和葉輪均被堅(jiān)硬的垢層覆蓋,泵內(nèi)結(jié)垢厚度約為1 cm,最厚處近2 cm。氣水分離器結(jié)垢更為嚴(yán)重,有近2 cm 的舊垢、淤泥堆積在管壁內(nèi),嚴(yán)重影響整個(gè)抽采系統(tǒng)的工作效率。為進(jìn)一步確定泵站循環(huán)水、補(bǔ)充水的水質(zhì)和水垢成分,為技術(shù)研究提供理論和數(shù)據(jù)支撐,分別采集了補(bǔ)充水、循環(huán)水水樣和泵內(nèi)壁垢樣,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室定量、定性分析,佛洼泵站水樣檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1,佛洼泵站水垢檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。

表1 佛洼泵站水樣檢測(cè)結(jié)果Table 1 Test results of water samples for Fowa pump station

表2 佛洼泵站水垢檢測(cè)結(jié)果Table 2 Test results of scale samples for Fowa pump station

通過(guò)對(duì)水質(zhì)結(jié)果進(jìn)行分析可知,補(bǔ)充水鈣離子含量為176.4 mg/L,數(shù)值非常高,說(shuō)明水質(zhì)較硬;氯離子含量為120.47 mg/L,說(shuō)明水樣具有一定的腐蝕性;同時(shí)堿度高,容易結(jié)垢,也容易使設(shè)備發(fā)生銹蝕;從循環(huán)水的檢測(cè)結(jié)果得出,濃縮倍數(shù)為12.1 倍,出垢率為57%,對(duì)設(shè)備結(jié)垢影響嚴(yán)重。

通過(guò)對(duì)垢樣檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析得出,碳酸鈣占垢樣含量的22%~26%,泥沙和煤渣約占垢樣含量的40%,難清洗的碳酸鎂和碳酸鋇約占10%。檢測(cè)結(jié)果中發(fā)現(xiàn)部分鐵離子,說(shuō)明設(shè)備已經(jīng)存在一定的銹蝕。通過(guò)觀察口和內(nèi)窺鏡觀察也驗(yàn)證了檢測(cè)結(jié)果。

2 水垢綜合治理

2.1 總體方案

目前,解決煤礦設(shè)備垢害的方法主要有物理法和化學(xué)法2 類。物理法主要是指高壓水沖洗,這種方法需拆卸設(shè)備、浪費(fèi)水資源,且除硬垢效果不佳。電子除垢儀也屬于物理方法,通過(guò)靜電吸引鈣鎂離子,抑制水垢生成,處理效果和水質(zhì)有關(guān),對(duì)硬垢具有一定抑制作用,對(duì)軟垢無(wú)效?;瘜W(xué)方法主要是人工酸洗和軟化水法。人工酸洗采用酸類與金屬銹蝕反應(yīng)生成可溶物質(zhì),與垢質(zhì)反應(yīng)生成氣體和松散殘片來(lái)除垢,酸類物質(zhì)會(huì)對(duì)管路和設(shè)備造成腐蝕傷害,且廢液污染水質(zhì)和環(huán)境,耗費(fèi)人力物力。軟化水系統(tǒng)通過(guò)化學(xué)原料改變水質(zhì),除去水中鈣鎂離子,降低水質(zhì)硬度,達(dá)到除垢、阻垢目的,但這種方法無(wú)法徹底改變水質(zhì),消耗大量軟水劑,除垢效果不佳。

上述物理和化學(xué)方法均需要拆卸設(shè)備,操作復(fù)雜、耗費(fèi)人力物力。物理方法對(duì)環(huán)境無(wú)污染但除垢效果不佳?;瘜W(xué)方法除垢徹底,但污染環(huán)境、腐蝕設(shè)備。綜合分析,為此提出一種基于無(wú)機(jī)鹽混合物的全自動(dòng)在線處理水垢的新方法,使用低磷環(huán)保型無(wú)機(jī)鹽除垢劑代替酸洗劑,配合基于PLC 智能控制技術(shù)的全自動(dòng)在線水垢處理設(shè)備,前期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗除垢,后期對(duì)泵站循環(huán)水進(jìn)行在線阻垢,實(shí)現(xiàn)泵站水垢問(wèn)題的徹底治理。

2.2 特配無(wú)機(jī)鹽試劑

為了避免酸性試劑對(duì)設(shè)備的腐蝕、對(duì)環(huán)境的污染,方案采用一種低磷環(huán)保、原液pH 值接近中性的無(wú)機(jī)鹽試劑,其主要成分為無(wú)機(jī)酸、減、鹽,并根據(jù)表1 和表2 的水質(zhì)、垢樣分析結(jié)果,加入各種添加劑按特定比例配置而成。試劑主要參數(shù)見(jiàn)表3。

表3 試劑主要參數(shù)Table 3 Main parameters of detergent

水垢的形成是從微小的晶體形成開(kāi)始的,主要經(jīng)過(guò)晶核→晶格→晶體3 個(gè)過(guò)程,晶體從過(guò)飽和溶液中析出沉積成水垢。晶核形成、晶格生長(zhǎng)又可分為初期、中期、末期3 個(gè)階段。只有在晶核的某些活化區(qū)域上,吸附沉淀離子,晶格才能生長(zhǎng),并且經(jīng)過(guò)3 個(gè)生長(zhǎng)期逐漸形成晶體,也就是水垢。傳統(tǒng)酸洗劑著重于在第2 階段(即晶格形成過(guò)程)利用分散、溶解和其他方式干擾晶格的生長(zhǎng)和成熟[8-9];而本方案采用的試劑是在水垢晶核形成的最初期,便以離子的形式直接參與并干擾水垢晶核的形成過(guò)程,使其晶核發(fā)生畸變,迫使其夭折于發(fā)育期,從而不再可能有水垢晶體形成。

2.3 除垢方案

除垢方案針對(duì)設(shè)備內(nèi)已生成的水垢設(shè)計(jì),根據(jù)垢樣成分配比特定的除垢試劑,研制全自動(dòng)循環(huán)清洗裝置,輔以水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)技術(shù),實(shí)現(xiàn)水環(huán)真空泵和氣水分離器等設(shè)備的徹底除垢。

除垢裝置分為除垢系統(tǒng)、信號(hào)采集與控制系統(tǒng)、管路系統(tǒng)。除垢系統(tǒng)包括循環(huán)泵、過(guò)濾器、試劑箱、pH 值探測(cè)儀、電導(dǎo)率探測(cè)儀、測(cè)溫儀、濾網(wǎng)等設(shè)備,加入特配無(wú)機(jī)鹽試劑,通過(guò)設(shè)備與泵體的相互連接,實(shí)現(xiàn)在線清洗;信號(hào)采集與控制系統(tǒng)以PLC 控制技術(shù)為核心,通過(guò)實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)pH 值、電導(dǎo)率、溫度、壓力、液位等傳感器,控制除垢系統(tǒng)循環(huán)清洗,并通過(guò)判斷pH 值、電導(dǎo)率的變化確定真空泵是否清洗結(jié)束。除垢過(guò)程中,隨著垢的脫落,過(guò)濾器起著重要的作用,一級(jí)過(guò)濾器及時(shí)將垢過(guò)濾出來(lái),沉淀到底部排出;之后進(jìn)入二級(jí)過(guò)濾器,進(jìn)行精細(xì)過(guò)濾。二級(jí)過(guò)濾器需要進(jìn)行濾網(wǎng)清洗,設(shè)計(jì)為手動(dòng)、差壓、定時(shí)3種清洗方式,均由PLC 進(jìn)行控制。

將各組成部件固定在可移動(dòng)的車上,留有進(jìn)水、回水接口,通過(guò)管路系統(tǒng)快速接頭和軟管同水環(huán)真空泵連接,組成循環(huán)系統(tǒng),將根據(jù)垢樣分析特配的無(wú)機(jī)鹽除垢劑循環(huán)注入真空泵體中,邊加熱邊循環(huán),最終完成除垢。除垢工藝流程圖如圖1。

圖1 除垢工藝流程圖Fig. 1 Flow chart of descaling process

2.4 阻垢方案

泵站設(shè)備經(jīng)過(guò)除垢清洗后,基本除去了98%以上的硬垢和淤泥。為了徹底解決泵站水垢問(wèn)題,還需進(jìn)一步對(duì)泵站循環(huán)水進(jìn)行阻垢處理。阻垢方案中加入水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)模塊,根據(jù)水質(zhì)反饋信息自動(dòng)定量投放阻垢試劑,實(shí)現(xiàn)整個(gè)循環(huán)水系統(tǒng)的阻垢。

根據(jù)此方案設(shè)計(jì)的阻垢裝置,可分為阻垢系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、管路系統(tǒng)和信號(hào)采集系統(tǒng)。同樣以PLC作為控制核心,通過(guò)信號(hào)采集系統(tǒng)在線監(jiān)測(cè)泵站循環(huán)水pH 值、電導(dǎo)率、溫度、壓力的信息,自動(dòng)制定加藥策略,控制加藥時(shí)間和加藥量,自動(dòng)加藥,保證抽采系統(tǒng)無(wú)垢運(yùn)行。阻垢系統(tǒng)設(shè)有自動(dòng)加藥裝置,按補(bǔ)充水的流量自動(dòng)加入一定比例的緩釋阻垢劑,以離子的形式直接參與并干擾水垢晶核的形成,并在金屬表面上形成穩(wěn)定、致密牢固的保護(hù)膜的同時(shí)阻止了水垢的產(chǎn)生,阻垢率能達(dá)到95%以上。管路系統(tǒng)通過(guò)快速接頭與瓦斯抽采泵站循環(huán)水管路連接,形成阻垢循環(huán)系統(tǒng),由PLC 進(jìn)行控制,實(shí)時(shí)對(duì)循環(huán)水水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),根據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)結(jié)果自動(dòng)配比藥液濃度、確定投放時(shí)間,定時(shí)將阻垢藥液注入循環(huán)系統(tǒng)中,完成連續(xù)阻垢。阻垢工藝流程圖如圖2。

圖2 阻垢工藝流程圖Fig. 2 Flow chart of scale inhibition process

3 工業(yè)試驗(yàn)

3.1 除垢試驗(yàn)

泵站內(nèi)共有5 臺(tái)水環(huán)真空泵及氣水分離器,經(jīng)與礦方協(xié)商后確定,先清洗1 號(hào)與3 號(hào)備用泵與氣水分離器,清洗后恢復(fù);申請(qǐng)倒泵后,再清洗2 號(hào)與5 號(hào)泵與氣水分離器。4 號(hào)泵由于剛返廠維修,經(jīng)內(nèi)窺鏡檢查內(nèi)部無(wú)垢,暫不清洗。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況卸下水環(huán)真空泵兩側(cè)排污口盲孔法蘭,改裝法蘭盤(pán)連接,作為除垢系統(tǒng)中水環(huán)真空泵的進(jìn)水口和出水口(只有1 個(gè)排污口時(shí),上進(jìn)下出),水環(huán)真空泵的軸溢流管分別連接至出水口閥門(mén)后有單獨(dú)球閥和單向閥控制,以便收集軸溢流水到除垢系統(tǒng)的回水管路。水環(huán)真空泵側(cè)面頂部有接儀表預(yù)留口,改成排氣口,末端高于泵體,排除除垢反應(yīng)過(guò)程中產(chǎn)生的氣體。完成接口安裝、供電與供水后,便開(kāi)始逐臺(tái)清洗除垢,除垢效果對(duì)比圖如圖3。

由圖3 可以看出,清洗前后真空泵和氣水分離器內(nèi)壁的變化。清洗前,真空泵和氣水分離器器壁的表面沉積了1 層較厚的腐蝕產(chǎn)物,這主要是鐵元素被氧化,變成Fe3+,腐蝕產(chǎn)物的主要成分是Fe(OH)3和Fe2O3。清洗后,管道表面整潔光滑,除了一些原有的物理磨損外,腐蝕物和水垢基本被清洗干凈。此外,無(wú)機(jī)鹽除垢劑對(duì)器壁具有很好的保護(hù)作用,會(huì)在器壁表面與鐵發(fā)生配位形成致密而堅(jiān)固的保護(hù)層,阻礙器壁被進(jìn)一步腐蝕。

3.2 阻垢試驗(yàn)

新景礦佛洼泵站循環(huán)水高位水池容積80 m3,低位水池容積200 m3,補(bǔ)充水流量約2.4 m3/h。將阻垢裝置接入循環(huán)水系統(tǒng),定量投放阻垢試劑,運(yùn)行1 個(gè)月后,取循環(huán)水水樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室檢測(cè),阻垢后循環(huán)水樣檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表4。由表4 可以看出,經(jīng)過(guò)阻垢處理后,循環(huán)水的堿度由784.4 mmol/L 降低至75.3 mmol/L,pH 值更趨于中性,金屬離子減少導(dǎo)致電導(dǎo)率也明顯降低,出垢率、腐蝕率分別降至10%以內(nèi),水環(huán)境明顯改善。

表4 阻垢后循環(huán)水樣檢測(cè)結(jié)果Table 4 Test results of water sample after scale inhibition

4 結(jié) 語(yǔ)

1)針對(duì)新景礦佛洼泵站提出“前期除垢、后期阻垢”的水垢治理方案可行;研制的除垢、阻垢技術(shù)裝備具有可操作性。

2)前期除垢通過(guò)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)、智能化藥劑投放等功能設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)水垢的全自動(dòng)在線清洗除垢,免于拆卸泵體、降低人力物力成本。后期阻垢為泵站建立了1 套智能化、長(zhǎng)效化的阻垢及水治理方法。

3)設(shè)備內(nèi)部水垢清除徹底,管道表面整潔光滑;阻垢系統(tǒng)運(yùn)行1 個(gè)月后,循環(huán)水水質(zhì)明顯改善,出垢率和腐蝕率明顯下降。該方案使瓦斯抽采泵站實(shí)現(xiàn)了無(wú)垢運(yùn)行。

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