薛建平,石益鋒,江龍華,嚴(yán)興朝,徐 興
(1.紹興市天龍錫材有限公司,浙江紹興 312001;2.浙江越宮機(jī)械有限公司,浙江紹興 312071;3.銅陵龍峰新材料有限公司,安徽銅陵 244000)
軋制具有比拉絲模拉拔更節(jié)能、污染物排放更少的優(yōu)勢(shì),因此近年逐步在?3.0mm 以上的有色金屬線材加工中得到應(yīng)用,為糾正有色金屬加工屬高能耗誤區(qū)[1]發(fā)揮一定作用。為提高生產(chǎn)效率,軋制速度往往350m/min 以上,對(duì)軋輥等機(jī)件提出了更高要求,以滿足精度和使用壽命要求。隨著技術(shù)發(fā)展,軋輥等機(jī)件性能等滿足了使用要求,但存在一些問題。單電機(jī)驅(qū)動(dòng)適合一種成分合金,變頻控制各道次獨(dú)立電機(jī)驅(qū)動(dòng),可適應(yīng)多種成分合金軋制。不同成分有色金屬寬展特性不同,因此各道次之間的軋制速度也各不相同,獨(dú)立電機(jī)驅(qū)動(dòng)的軋機(jī)可調(diào)整速度匹配。為建立穩(wěn)定的軋制條件,各道次之間需保持適度的漲緊力,但漲緊力會(huì)導(dǎo)致軋輥與線坯的打滑,打滑率一般控制在0.5%~1.0%。對(duì)于銅、鋁等具有優(yōu)良塑形的材料,打滑率影響不大,但對(duì)熔點(diǎn)低、塑形較差的鋅基等有色合金,則容易造成線坯斷裂、軋輥表面粘附致碎屑增多、線坯表面易受損,同時(shí)打滑率存在會(huì)使附加載荷增加,能耗和機(jī)件磨損也會(huì)有所增加。本文針對(duì)一臺(tái)變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)的8 架次連續(xù)軋輥存在的線材易斷、軋輥與線材打滑率等問題,試驗(yàn)采用8 臺(tái)獨(dú)立伺服電機(jī)分別控制8 架次軋機(jī),并結(jié)合各道次之間線坯漲力機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)各道次之間速度匹配智能控制,消除打滑率引起的線材異常斷裂、附加載荷等,使一套連續(xù)輥軋機(jī)適合多種成分有色合金材料加工。
新購(gòu)的8 機(jī)架連續(xù)輥軋機(jī)(一個(gè)機(jī)架軋制一道次),各機(jī)架軋機(jī)獨(dú)立伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),進(jìn)線?7.5mm,出線?3.0mm,電機(jī)總功率39.5kW,軋制速度350m/min,適當(dāng)增大各道次軋機(jī)的間距,進(jìn)行以下改進(jìn)。
2.1.1 獨(dú)立伺服電機(jī)控制
各道次軋輥獨(dú)立使用伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),伺服電機(jī)與控制系統(tǒng)采用西門子V90 單軸伺服驅(qū)動(dòng),V90 支持即插即用式調(diào)試,伺服性能充分優(yōu)化,與SIMATIC PLC 快速集成,可靠性高。與全新的SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī)配套使用,形成最佳伺服系統(tǒng)。V90 支持內(nèi)部設(shè)定值位置控制、外部脈沖位置控制、速度控制和扭矩控制,整合脈沖輸入、模擬量輸入/輸出、數(shù)字量輸入/輸出及編碼器脈沖輸出接口。通過(guò)實(shí)時(shí)自動(dòng)優(yōu)化和自動(dòng)諧振抑制功能,可自動(dòng)優(yōu)化為一個(gè)兼顧高動(dòng)態(tài)性能和平滑運(yùn)行的系統(tǒng)。本文設(shè)計(jì)V90 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與西門子的S7-1215PLC 進(jìn)行組合,PLC 與V90 伺服電機(jī)進(jìn)行速度的控制精度可以達(dá)到±0.1r/min,可滿足不同成分材料的穩(wěn)定軋制。
2.1.2 點(diǎn)動(dòng)與聯(lián)動(dòng)控制
考慮生產(chǎn)效率,在線坯頭部穿過(guò)連續(xù)輥軋機(jī)過(guò)程,設(shè)備處于點(diǎn)動(dòng)狀態(tài),各機(jī)架軋輥之間打滑率控制在1.5%左右,使線坯快速漲緊,進(jìn)入正常軋制后,根據(jù)合金成分寬展特性預(yù)先確定道次間速度匹配參數(shù),并與漲力機(jī)構(gòu)位控傳感器聯(lián)動(dòng)(設(shè)置于2 臺(tái)軋機(jī)之間),該機(jī)構(gòu)根據(jù)位控傳感器松緊程度產(chǎn)生0~10V 的模擬量信號(hào),該模擬量信號(hào)反饋到PLC 模擬量輸入通道。PID 控制器由比例單元(P)、積分單元(I)和微分單元(D)組成。其輸入e(t)與輸出u(t)的關(guān)系為:
傳遞函數(shù)為:
式中,u(t)是輸出;kp是比例系數(shù);e(t)是輸入;TI 是積分時(shí)間常數(shù);TD 是微分時(shí)間常數(shù);d(t)是采樣輸入;dt 是采樣時(shí)間,積分的上下限分別是0和t,調(diào)整PID 參數(shù)提高各電機(jī)之間漲力穩(wěn)定[2]。
圖1 軟件設(shè)計(jì)中需完成西門子的硬件組態(tài)后,V90 伺服與西門子PLC 采用網(wǎng)口通訊,用100兆速率的西門子PROFINET 進(jìn)行通訊數(shù)據(jù)交換,極大的提高了伺服電機(jī)的快速響應(yīng)能力。
在完成PLC 與V90 伺服驅(qū)動(dòng)的硬件組態(tài)后,按圖2 的程序調(diào)用MC-POWER 的功能塊對(duì)軸4進(jìn)行程序編寫,同時(shí)在下面左側(cè)畫面工藝對(duì)象中對(duì)7 個(gè)伺服傳動(dòng)軸進(jìn)行運(yùn)動(dòng)控制參數(shù)配置。
觸摸屏設(shè)計(jì)中通過(guò)改變傳動(dòng)比、機(jī)械參數(shù)就可以方便精確的調(diào)整電機(jī)的速度,圖3 中設(shè)置點(diǎn)動(dòng)系數(shù)與自動(dòng)系數(shù),方便點(diǎn)動(dòng)控制狀態(tài)與自動(dòng)控制狀態(tài)下精確的微調(diào)電機(jī)的同步速度。
圖4 是系統(tǒng)漲力設(shè)定畫面,設(shè)計(jì)顯示7 臺(tái)電機(jī)的漲力設(shè)定與漲張力控制倍率,可以方便調(diào)整各軋制線坯之間的張力變化[3]。
圖1 CPU1215C 與軸1 的網(wǎng)絡(luò)通訊組態(tài)畫面
為實(shí)現(xiàn)連續(xù)軋制零打滑率的目的,本文采用圖5 漲力機(jī)構(gòu)。工作原理如下:當(dāng)線坯頭部穿過(guò)連續(xù)輥軋機(jī)時(shí),位控滑輪退回至起始位置,設(shè)備處于點(diǎn)動(dòng)狀態(tài),當(dāng)線坯完全穿過(guò)連續(xù)輥軋機(jī),并進(jìn)入正常聯(lián)動(dòng)軋制時(shí),位控滑輪前移壓緊線坯,即時(shí)控制線坯的漲緊程度;位控滑輪靠近極限漲緊或松弛位置時(shí),位控傳感器發(fā)出模擬量信號(hào),適當(dāng)增或減進(jìn)線側(cè)的軋機(jī)的軋制速度,進(jìn)線側(cè)各道次的軋制速度同步增減,確保線坯始終處于適度的漲緊狀態(tài),但又不至于過(guò)度拉緊產(chǎn)生打滑。
各道次速度匹配預(yù)先根據(jù)合金寬展特征設(shè)置,在此基礎(chǔ)上才可采用漲力機(jī)構(gòu),漲力機(jī)構(gòu)的調(diào)整幅度,在軋制速度350m/min 時(shí)參數(shù)變化幅度不應(yīng)超過(guò)±1.5%,控制系統(tǒng)持續(xù)超過(guò)5min 即發(fā)出報(bào)警,提示該種合金成分預(yù)先設(shè)置速度匹配不合理,或軋輥孔型尺寸有磨損變化。試驗(yàn)表明,位控滑輪松弛調(diào)整距離一般不超過(guò)30mm,具體根據(jù)線坯的直徑粗細(xì)及控制系統(tǒng)的靈敏度選擇。
圖2 程序中軸4 調(diào)用MC-POWER 的功能塊
圖3 參數(shù)設(shè)定畫面
圖4 系統(tǒng)張力設(shè)定畫面
圖5 漲緊機(jī)構(gòu)示意圖
該設(shè)備控制系統(tǒng)改進(jìn)完成后投入運(yùn)行一年,初期發(fā)現(xiàn)軟件設(shè)計(jì)時(shí)用的軟件版本過(guò)低,系統(tǒng)有時(shí)會(huì)反映變慢,反饋速度跟不上,軟件升級(jí)后,完成對(duì)各種不同成分合金寬展特征數(shù)據(jù)的提取,及各道次之間速度的匹配參數(shù)。初期軟件設(shè)計(jì)有部分缺陷,連續(xù)軋制過(guò)程還是偶爾異常斷裂,后程序經(jīng)過(guò)不斷的完善,伺服驅(qū)動(dòng)器的運(yùn)動(dòng)控制各種參數(shù)進(jìn)行了多次的自學(xué)習(xí),對(duì)伺服電機(jī)的電子齒輪比進(jìn)行了重新校正,并反復(fù)的調(diào)整重要的伺服參數(shù),連續(xù)輥軋機(jī)可穩(wěn)定使用。
漲緊機(jī)構(gòu)投入使用后,一直較為正常。通過(guò)位置傳感器對(duì)各道次進(jìn)線側(cè)的速度進(jìn)行微調(diào),微調(diào)的范圍基本不超過(guò)設(shè)定匹配速度數(shù)據(jù)±1%,消除了各道次之間的打滑現(xiàn)象和坯異常拉斷。
消除打滑后,軋輥表面粘料現(xiàn)象也消失,線坯表面的質(zhì)量有明顯的提高,圖6a 是有打滑軋制的線坯表面照片,圖6b 是無(wú)打滑軋制的線坯表面照片,軋制過(guò)程產(chǎn)生的碎屑明顯降低。
圖6 線坯表面
常規(guī)連續(xù)輥軋機(jī)為建立正常的連續(xù)軋制,各道次之間需維持適度漲緊力成為反漲力,反漲力有助于降低合金的寬展特征[4],但也增加附加負(fù)載,致能耗增加。本文無(wú)打滑連續(xù)輥軋機(jī),以350m/min速度連續(xù)軋制抗拉強(qiáng)度280MPa 的有色金屬線材,與原先的一臺(tái)變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)相比,節(jié)能20%左右。
無(wú)打滑連續(xù)輥軋機(jī)消除了附加負(fù)載,軋輥的孔型磨損現(xiàn)象明顯降低,軋輥的使用壽命增加了30%左右,同時(shí)其他機(jī)件的損耗也同步降低。
(1)獨(dú)立伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制的多道次輥軋機(jī)控制速度精度高,可滿足?7.5mm 以下、抗拉強(qiáng)度低于300MPa 的有色金屬連續(xù)軋制速度匹配控制。
(2)增設(shè)的漲緊機(jī)構(gòu),進(jìn)一步解決了各道次的同步軋制問題,消除連續(xù)輥軋前后道次之間的打滑率,節(jié)能效果顯著,改善了線坯表面質(zhì)量,減少了碎屑產(chǎn)生,機(jī)件的使用壽命延長(zhǎng),是以后有色金屬連續(xù)輥軋機(jī)自動(dòng)化設(shè)計(jì)的主流方向。
傳統(tǒng)的連續(xù)輥軋機(jī)各道次之間存在的打滑率形成漲緊力,有利于提高線坯的斷面減縮率。本文的漲力機(jī)構(gòu)消除了打滑現(xiàn)象,反漲力消除或可控,因此各道次軋輥的斷面減縮率設(shè)計(jì)需要考慮該因素。也可以為探討和研究漲緊力氣缸提供適當(dāng)且穩(wěn)定的反漲力,以彌補(bǔ)無(wú)打滑消失的反漲力,但以不產(chǎn)生打滑為準(zhǔn)。
熔點(diǎn)低于450℃的有色合金線材,變形熱容易造成材料軟化,進(jìn)而使寬展特征發(fā)生變化,帶來(lái)軋制不穩(wěn)定現(xiàn)象,因此一道次軋橢及后一道次軋圓結(jié)合的斷面減縮率宜不超過(guò)25%,具體視不同合金成分確定。
需軋制多種合金材料的連續(xù)輥軋機(jī),宜采用寬展因素[5]最大的一種合金材料來(lái)設(shè)計(jì)軋輥孔型,以橢-圓孔型工藝參數(shù)為佳,孔型形狀建議采用唇形結(jié)構(gòu)[6]。各機(jī)架間距有所加大,進(jìn)入圓孔型軋輥的橢形線坯宜用導(dǎo)衛(wèi)導(dǎo)入。
各機(jī)架間距,可依據(jù)線坯的粗細(xì)確定合理的距離,間距越大,易于控制同步精度,但會(huì)增加設(shè)備的占地面積,具體可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況確定。
試驗(yàn)表明進(jìn)線坯直徑不宜大于?7.5mm,否則不易控制同步精度。線徑小于?3.0mm,則會(huì)影響產(chǎn)能,需根據(jù)金屬材料的品種和產(chǎn)能綜合考慮。