吳春雷
(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)
1- 丁烯是一種重要的化工原料,高純度的1-丁烯用于生產(chǎn)線性低密度聚乙烯樹脂(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、聚丁烯(PB) 樹脂等,用途十分廣泛。
國(guó)內(nèi)1- 丁烯主要來(lái)源為乙烯裝置及煉廠催化裂解裝置副產(chǎn)碳四餾分和乙烯二聚,以及煤制烯烴副產(chǎn)碳四。
對(duì)于煤制烯烴裝置而言,由于下游LLDPE 的產(chǎn)能較大,造成煤制烯烴裝置副產(chǎn)碳四中的1- 丁烯不能滿足LLDPE 的生產(chǎn)需求,所以對(duì)于1- 丁烯來(lái)說(shuō)存在不同程度的缺口。
目前,以C4 烴為原料的抽提或分離工藝是全球1- 丁烯生產(chǎn)的主流技術(shù)路線,在此過(guò)程中,還將副產(chǎn)富含2- 丁烯的烴類混合物(主要是2- 丁烯及正丁烷)。
與1- 丁烯相比,2- 丁烯的工業(yè)應(yīng)用價(jià)值相對(duì)較低。如果將2- 丁烯通過(guò)異構(gòu)化反應(yīng)轉(zhuǎn)化為1-丁烯,然后再進(jìn)行循環(huán)分離,實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)高純1- 丁烯的目的,對(duì)于提高C4 烴綜合利用價(jià)值,提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的意義重大。
中國(guó)石化上海石油化工研究院開發(fā)的增產(chǎn)1-丁烯技術(shù)于2009 年在中原石化工業(yè)應(yīng)用成功。在溫度為250~350 ℃,壓力為0.5~2.0 MPa 的工況下,1- 丁烯的收率為16%~21%。
丁烯異構(gòu)法技術(shù)具有催化劑穩(wěn)定性好、原料不需預(yù)處理、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。
中煤陜西榆林能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱中煤榆林能化) 擁有180 萬(wàn)t/a MTO 裝置以及下游裝置,1- 丁烯產(chǎn)能存在缺口。
采用中國(guó)石化上海石油化工研究院(以下簡(jiǎn)稱上海石化院) 開發(fā)的2- 丁烯異構(gòu)化制1- 丁烯成套技術(shù),于2015 年10 月開始打樁,2016 年10 月異構(gòu)化裝置建成投產(chǎn),年增產(chǎn)1- 丁烯2 萬(wàn)t,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
中煤榆林能化年產(chǎn)1- 丁烯(折純后) 2 萬(wàn)t 工業(yè)裝置以1- 丁烯裝置的副產(chǎn)重C4 作為異構(gòu)化原料,反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)初步分離后返回到1- 丁烯裝置,分離精制得到1- 丁烯產(chǎn)品。
丁烯異構(gòu)化裝置包括異構(gòu)化反應(yīng)系統(tǒng)和1- 丁烯提濃系統(tǒng)兩部分。
丁烯異構(gòu)化裝置的工藝流程如圖1 所示。
圖1 丁烯異構(gòu)化裝置工藝流程Fig.1 Process flowof butene isomerization unit
由圖1 可以得出以下結(jié)論。
(1) 來(lái)自1- 丁烯裝置第2 精餾塔塔釜的副產(chǎn)重C4 與1- 丁烯提濃塔返回的C4 進(jìn)入進(jìn)料緩沖罐進(jìn)行混合。
(2) 混合之后的產(chǎn)物再進(jìn)入進(jìn)料蒸發(fā)器進(jìn)行氣化。
(3) 混合物與異構(gòu)化反應(yīng)的產(chǎn)物在進(jìn)/出料換熱器中進(jìn)一步換熱。
(4) 換熱之后的混合物進(jìn)入加熱器中進(jìn)行加熱,加熱到反應(yīng)所需溫度后再進(jìn)入反應(yīng)器中。
(5) 混合物在反應(yīng)器中進(jìn)行異構(gòu)化反應(yīng)。
(6) 經(jīng)進(jìn)料換熱后的反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入1- 丁烯提濃塔中,塔頂餾出物為提濃后的粗1- 丁烯產(chǎn)品。
(7) 將粗1- 丁烯送往1- 丁烯裝置進(jìn)行精制,即得到高純度的1- 丁烯產(chǎn)品。
(8) 塔釜混合C4 餾分部分循環(huán)回到進(jìn)料緩沖罐中,部分送往界外。
影響丁烯雙鍵異構(gòu)化反應(yīng)的主要因素有反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力和空速。
(1) 反應(yīng)溫度。
丁烯雙鍵異構(gòu)化反應(yīng)屬于典型的可逆反應(yīng),在一般情況下,丁烯異構(gòu)化產(chǎn)物分布主要受熱力學(xué)因素的影響。
反應(yīng)溫度越高,越有利于提高1- 丁烯的收率,而溫度越高,使得反應(yīng)產(chǎn)物中雜質(zhì)的含量也隨之增多。溫度過(guò)高,易導(dǎo)致催化劑的壽命縮短。
(2) 反應(yīng)壓力。
丁烯雙鍵異構(gòu)化過(guò)程中的主反應(yīng)為等分子反應(yīng),從熱力學(xué)角度看,反應(yīng)壓力不改變反應(yīng)過(guò)程中1- 丁烯的平衡收率。因此,反應(yīng)對(duì)壓力變化的影響不敏感。
(3) 空速。
空速是影響丁烯異構(gòu)化過(guò)程非常重要的因素,空速的高低不僅在一定程度上影響到反應(yīng)器的尺寸、催化劑的負(fù)荷、再生周期,而且對(duì)催化劑的壽命和目的產(chǎn)物的收率均會(huì)產(chǎn)生影響。
綜合各操作參數(shù)對(duì)丁烯雙鍵異構(gòu)化反應(yīng)的影響規(guī)律,以目標(biāo)產(chǎn)品為依據(jù),操作時(shí)進(jìn)行綜合調(diào)整并跟蹤觀察分析。
確定反應(yīng)器的主要操作參數(shù)的適宜范圍:反應(yīng)溫度為300 ~320 ℃,反應(yīng)器壓力為0.4 ~0.6 MPa,空速為 3 ~ 6 h-1。
2016 年11 月初,該裝置一次投料開車成功,粗產(chǎn)品返回到1- 丁烯裝置分離系統(tǒng),依托1- 丁烯裝置分離精制得到合格的1- 丁烯產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)1- 丁烯的目的。
丁烯異構(gòu)化裝置自投料開車以來(lái),至今已穩(wěn)定運(yùn)行超過(guò)4 a。在C4 進(jìn)料量為16.24 t/h,反應(yīng)溫度為316 ℃,反應(yīng)壓力為0.42 MPa 的條件下,1- 丁烯單程收率≥17.5%,折純后,1- 丁烯產(chǎn)量>2 萬(wàn) t/a。
反應(yīng)器進(jìn)出口典型數(shù)據(jù)見表1。
表1 反應(yīng)器進(jìn)出口典型數(shù)據(jù)Table 1 Typical data of reactor inlet and outlet
(1) 中煤榆林能化年產(chǎn)2 萬(wàn)t 的1- 丁烯(折純后) 工業(yè)裝置運(yùn)行情況表明,上海石化院所研發(fā)的2- 丁烯雙鍵異構(gòu)化制1- 丁烯的催化劑技術(shù),具有抗雜質(zhì)、抗干擾能力強(qiáng)、反應(yīng)性能和穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。
(2) 丁烯異構(gòu)化成套技術(shù)在中煤榆林能化成功工業(yè)應(yīng)用后,運(yùn)行平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便,有效解決了公司煤制烯烴 (MTO) 加線型低密度聚乙烯(LLDPE) 工藝路線下副產(chǎn)1- 丁烯不足的難題,提升了副產(chǎn)C4 資源的利用價(jià)值,提高了裝置的綜合效益。