姚欣林,蔡昊霖
1.中國港灣西部非洲區(qū)域公司,科特迪瓦 999063 KTDW
2.中交第二航局工程局第五工程分公司,湖北 武漢 430000
科特迪瓦PK24工業(yè)園項目地處科特迪瓦首都阿比讓,屬于熱帶雨林氣候,年平均最高氣溫和最低氣溫分別為30.1℃和23.5℃,年降水量為2144mm,每年5月至7月為大雨季,10月至次年1月為小雨季。該項目各種混凝土管共有19200m。
(1)原因分析。①套筒磨損過大,導致豎向主筋不能隨鋼筋籠旋轉;②部分尺寸的鋼筋籠剛度不能滿足滾焊機工藝生產(chǎn)需要。(2)解決思路。①旋轉或更換銅套筒;②增強鋼筋籠剛度,改進鋼筋籠制作工藝。
(1)原因分析。①屬地員工操作自動變徑滾焊機不熟練;②設備維護不及時,制作過程中缺少檢查。(2)解決思路。①加強對屬地員工的技能培訓,專崗人員操作;②定期維護設備,制作過程中加強檢查。
(1)原因分析。①電流過大,導致螺旋筋燒傷;②螺旋筋表面不干凈,局部銹蝕,影響焊接效果,存在脫焊現(xiàn)象。(2)解決思路。①通過現(xiàn)場實踐,確定不同管徑對應的焊接電流;②已經(jīng)銹蝕的鋼筋通過調(diào)直機除銹,清理鋼筋上雜物;③鋼筋籠經(jīng)滾焊機制作完后人工檢查,按需補焊;④脫焊的交叉點應用手工綁扎牢固或電焊加固[1]。
(1)原因分析。①鋼筋籠縱向鋼筋按設計圖紙下料,滾焊機加工鋼筋籠時需要夾住部分主筋,導致籠長不足;②縱向鋼筋長度不足,導致承口螺旋筋長度不足;③承口擴徑操作不當。(2)解決思路。①適當加長主筋下料長度;②主筋加長后,可以有效改善承口或插口螺旋筋長度不足,長度仍然不足的,則可進行人工接長;③在承口鋼筋加工過程中,擴徑控制難度較高,安排專人負責檢查。
(1)原因分析。①存放不當,導致鋼筋籠變形;②轉運不當,導致鋼筋籠局部受損。(2)解決思路。①改進存放方法,統(tǒng)一采用立式存放;②對轉運鋼筋籠的施工人員進行交底,注意操作方法,避免造成鋼筋籠變形[2]。
(1)原因分析。①加長縱向鋼筋后,部分鋼筋籠過長導致無法入模;②鋼筋籠入模后,空隙過大;③螺旋筋加工過程出現(xiàn)彎折,致使局部位置出現(xiàn)保護層厚度偏差。(2)解決思路。①檢查鋼筋籠長度,拆剪鋼筋籠;②鋼筋籠入模后檢查,及時調(diào)整;③預處理螺旋筋,改進滾焊機操作。
(1)原因分析。①骨料粒徑較大,承口狹長,混凝土不容易進入模具壓實,影響承口質(zhì)量;②熱脹冷縮也是造成插口紋的因素,鋼模板膨脹系數(shù)大于混凝土,容易造成裂紋;③拆模較早,養(yǎng)護不到位,造成管局部溫差較大;④使用撬棍單點撬開承口鋼模板,容易造成裂紋進一步加大;⑤制管過程中輥壓時間短,發(fā)生跳振、鋼筋脫焊、混凝土密實度不夠、混凝土太干、送料不均、模具變形等,造成管壁縱向和環(huán)向裂縫[3]。(2)解決思路。①骨料級配,增加細集料用量,人工搗實;②往承口灑水降溫,管內(nèi)養(yǎng)護升溫,降低不同部位管的溫差;③改進拆模工藝,避免單點撬導致外力過于集中;④優(yōu)化送料順序,從承口開始,通過人工配合送料機喂料,使承口混凝土密實。
(1)原因分析。①制管4d后實測管身混凝土強度比插口高2~4MPa,一是天氣炎熱,日常平均風力達3級,導致水分蒸發(fā)快,混凝土制備后未及時入模;二是因為承口設計特殊,難以通過軸承壓實;②吊運過程中碰撞導致。(2)解決思路。①加強入模混凝土質(zhì)量控制,混凝土制備后及時入模,不合格混凝土不得入模;嚴禁往管承插口處直接噴水,改用高效減水劑,改善混凝土性能;②對門式起重機操作人員進行培訓,存放區(qū)采取木方減振。
(1)原因分析。①雙層鋼筋籠不同心,導致局部間距不足;②雙層鋼筋籠連接鋼筋不夠,剛度不足,制作時引起局部脫焊;③懸輥工藝制管時,混凝土在管模內(nèi),受離心力、輥壓力和振動力的作用,傳遞至鋼筋籠,使其受合力作用,焊點不牢固時環(huán)筋散架;④混凝土拌和料中的卵石或碎石如果粒徑等同于鋼筋骨架環(huán)筋的間距,填料輥壓中直接破壞鋼筋骨架的環(huán)筋間距,導致焊接點脫開,環(huán)筋移位。(2)解決思路。①采用對稱方法連接雙層鋼筋籠,避免其間距不均;②增加雙層鋼筋籠連接鋼筋數(shù)量,確保其間距和剛度;③優(yōu)化大尺寸圓管的制管工藝,先兩頭再中間,利于鋼筋籠的固定,避免其散架;④根據(jù)不同規(guī)格管的配筋情況調(diào)整混凝土拌和料中的粗骨料,其最大粒徑不得大于鋼筋混凝土管壁厚的1/3,同時不得大于環(huán)向鋼筋凈距的3/4。避免骨料粒徑太大,在混凝土成型時對鋼筋籠產(chǎn)生破壞作用。
(1)原因分析。①鋼筋偏離,導致一側鋼筋保護層不足,另外一側保護層過大,管內(nèi)壁可見環(huán)形印跡;②制管過程中振動,并且懸輥軸旋轉,造成鋼筋籠局部脫焊,管內(nèi)壁局部露筋;③降雨天氣,導致石料含水量增加,管內(nèi)壁軸印明顯,局部存在黏皮現(xiàn)象;④管內(nèi)壁超厚,導致內(nèi)徑尺寸不足。(2)解決思路。①鋼筋籠入模后檢查,采取固定措施,確保鋼筋籠在軸向和徑向的可移動量不超過1cm;②均勻送料,及時清理輥軸上和管內(nèi)過多的混凝土料,避免振動造成鋼筋籠脫焊;③增加頂棚防雨措施,天氣變化時加強對砂石料含水量的檢測,嚴格控制施工配合比;④按需向管內(nèi)拋灑水泥和沙的混凝土料,有效避免黏皮現(xiàn)象;⑤混凝土蓋過鋼筋網(wǎng)后,控制喂料速度,寧慢勿快,避免一次加料過多導致管壁過厚。
(1)原因分析。①模板未清理干凈,含有少量砂漿;鋼模長期不用,內(nèi)外壁產(chǎn)生銹蝕;②脫模劑涂刷不均或者脫模劑中含有結塊物不干凈,造成麻面;③送料量不足、不勻,輥軸對混凝土輥壓不密實,造成局部麻面;④太陽照射,導致模板溫度較高,導致混凝土入模時水分損失;⑤拆模時間過早,拆模方式不當;⑥V型鋼筋保護層外露,造成保護層局部混凝土空鼓。(2)解決思路。①及時清理模板,涂脫模劑;②長期不用的鋼模,及時上油拼裝后存放;③均勻涂抹脫模劑,發(fā)現(xiàn)雜物時及時清理;④喂料均勻,管壁適當加厚,確保管體在輥壓軸的作用下密實,避免麻坑;⑤喂料機喂料前,對模板灑水降溫;⑥升溫養(yǎng)護以滿足7h拆模需要,改進拆模工藝,分散拆模受力;⑦取消V型鋼筋限位器,改用高強混凝土限位塊,在限位塊中加入扎絲,綁扎、固定在鋼筋骨架外層與模具之間,確?;炷帘Wo層精確。
(1)原因分析。①降雨導致骨料含水量增大;②由于滾焊機配件磨損造成鋼筋籠尺寸偏小、混凝土保護層墊塊脫落等原因,鋼筋籠偏向一側,如混凝土內(nèi)壁距離鋼筋超5cm且停在上方,則頂部容易發(fā)生混凝土空鼓、塌落;③制管時粒徑較大的骨料卡在鋼筋骨架上,受輥壓力作用,環(huán)筋變形后引起塌落。(2)解決思路。①裝料時,優(yōu)先裝料場頂部含水量較小的材料,并在自動配料機料倉上方增加頂棚防雨;②優(yōu)化保護層墊塊設計,加入扎絲,根據(jù)不同管徑細化安裝方案,增加墊塊;③輕吊輕放,在堆管區(qū)采用緩沖措施;④嚴格控制粗骨料粒徑,在喂料機上料時安排人工檢查,避免超粒徑骨料入模。
(1)原因分析。①夜間完成制管后,吊離懸輥機時碰撞了內(nèi)壁;②門式起重機操作不當;③屬地員工配合不熟練。(2)解決思路。①增加照明,避免疲勞作業(yè),避免吊裝時碰傷內(nèi)壁;②專人操作門式起重機,及時修復碰傷的內(nèi)壁。
熱帶雨林氣候條件下的濕度、溫度適合懸輥工藝生產(chǎn)混凝土管,拆模時間短,生產(chǎn)效率較高。但受氣候影響,粗骨料、細骨料的含水量容易發(fā)生較大的變化,應注意施工配合比的控制,尤其是在雨季期間。午后溫度較高,平均風力達三級,混凝土生產(chǎn)后水分揮發(fā)較快,宜按需生產(chǎn)混凝土,嚴格控制入?;炷临|(zhì)量,縮短懸輥制管時間。