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一種核電廠輻射水平異常分析及處理方法

2021-04-15 15:57:28趙永生
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2021年3期
關(guān)鍵詞:吸附器劑量率排氣管

趙永生

(海南核電有限公司,海南 昌江 572733)

0 前言

海南核電1/2號機組為CNP650壓水堆型機組,核電廠正常運行時,RPE(核島疏水排氣系統(tǒng))收集的含氧廢氣進入TEG(廢氣處理系統(tǒng))含氧廢氣處理單元,加熱后通過9TEG001PI(廢氣處理系統(tǒng)1號碘吸附器)或9TEG002PI(廢氣處理系統(tǒng)2號碘吸附器)過濾,排入DVN(核輔助廠房通風系統(tǒng)),最終通過核輔助廠房的煙囪排放[1],9TEG001PI和9TEG002PI交替運行,一般每月切換一次。

9TEG001PI和9TEG002PI所在區(qū)域NB502房間設(shè)計為綠區(qū),場所劑量率上限為0.01 mSv/h,正常情況下為0.25 μSv/h左右 。電廠輻射防護人員在巡檢時發(fā)現(xiàn)NB502房間輻射水平異常,經(jīng)劑量率普查,發(fā)現(xiàn)異常來自9TEG001PI,最大接觸劑量率為1.02 mSv/h,1 m處劑量率為0.026 mSv/h,達到熱點標準。由于9TEG001PI碘吸附器劑量率升高,因此所在房間NB502周圍環(huán)境的劑量率升高。

經(jīng)過輻射防護人員周期性的趨勢跟蹤分析,他們認為9TEG001PI劑量率異常是放射性物質(zhì)沉積導(dǎo)致的。由于該區(qū)域輻射水平無降低趨勢,經(jīng)調(diào)研同類型機組,TEG碘吸附器接觸劑量率一般為10 μSv/h~20 μSv/h,海南核電輻射水平已經(jīng)遠遠超出同類型機組輻射水平,且該熱點已經(jīng)遠遠超出該區(qū)域設(shè)計標準。

輻射防護人員根據(jù)前期的趨勢分析及調(diào)研結(jié)論,提出了更換9TEG001PI碘吸附器的輻射防護優(yōu)化建議。然后維修部門實施了9TEG001PI碘吸附器更換作業(yè),發(fā)現(xiàn)更換下的舊碘吸附器附著積存物,經(jīng)輻射測量最大接觸劑量率為6 mSv/h。更換碘吸附器后,NB502房間劑量率水平恢復(fù)至0.25 μSv/h正常綠區(qū)水平。

1 異常分析

1.1 碘吸附器附著物核素分析

收集碘吸附器更換過程中脫落的部分積存物,從外形上看,脫落物除了有少量黑色顆粒外,主要部分為黃色、均勻的細小顆粒,與核級樹脂外觀較為接近。經(jīng)過樹脂更換人員仔細核對脫落粉末形態(tài),確認是樹脂顆粒。

對樹脂顆粒進行核素分析,從核素分析結(jié)果來看,放射性核素以Co-60、Mn-54、Co-58為主,這3種核素均為一回路材料的活化腐蝕產(chǎn)物。經(jīng)過測量分析得出3種主要核素的放射性活度比為Co-60∶Mn-54∶Co-58=233∶199∶100,由于Co-58半衰期相對于其他核素較短,考慮到脫落物已經(jīng)衰變了一段時間,則Co-58的核素占比最高,這種核素比例特征與大修氧化運行期間核素比例特征相符合[2],初步認定脫落物是大修期間吸收了大量氧化運行釋放產(chǎn)物的RCV系統(tǒng)樹脂或其他放射性系統(tǒng)樹脂。

1.2 碘吸附器附著樹脂來源分析

根據(jù)放射性樹脂的所有可能來源,查閱RCV(化學和容積控制系統(tǒng))、TEP(硼回收系統(tǒng))、TEU(廢液處理系統(tǒng))、PTR(反應(yīng)堆換料水池和乏燃料水池冷卻和處理系統(tǒng))、TES(固體廢物處理系統(tǒng))、RPE、TEG等系統(tǒng)工藝流程圖,分析可能導(dǎo)致9TEG001PI吸附樹脂的5種潛在途徑:1) RCV除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)。2) TEP除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)。3) TEU除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)。4) PTR除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)。5) 更換下的放射性廢樹脂在TES樹脂罐儲存時進入RPE系統(tǒng)。針對上述5種潛在途徑,結(jié)合處理過程逐條進行分析。

1.2.1 RCV除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)

1/2RCV系統(tǒng)各有3個除鹽床(1/2RCV001DE、1/2RCV002DE、1/2RCV003DE)[3],除了鹽床在更換樹脂時,需要開啟對應(yīng)的排氣閥,氣體沿管線進入RPE收集管,最終進入TEG系統(tǒng)。

以1RCV001DE為例,在更換樹脂時,先將除鹽床從系統(tǒng)中隔離,打開除鹽床下方的樹脂排放閥和頂部排氣閥,將廢樹脂排放到TES廢樹脂儲罐,然后關(guān)閉樹脂排放閥,從頂部法蘭盲板裝填新樹脂。在裝填新樹脂過程中,樹脂顆??赡苓M入排氣管道。

3個除鹽床的排氣在RPE管道匯合,經(jīng)過排氣氣液分離視鏡,根據(jù)氣液分離視鏡的設(shè)計原理,如果氣體中有液體及樹脂,液體及樹脂將在重力作用下進入視鏡下方工藝排水管道,一般不會進入視鏡上方排氣管道。在更換過程中,工作人員也會實時通過視鏡觀察系統(tǒng)排氣情況,據(jù)樹脂更換工作人員反饋,未發(fā)現(xiàn)樹脂進入視鏡的情況。

經(jīng)過查詢維修工單系統(tǒng),未查詢到正常運行期間排氣閥出現(xiàn)內(nèi)漏的情況,可排除運行期間樹脂通過排氣管道泄露的可能。

經(jīng)過測量除鹽床排氣閥及下游管線、閥門、分離視鏡的接觸劑量率,測量結(jié)果為4.5 μSv/h~75.0 μSv/h,管線上不大可能殘留RCV樹脂顆粒。

綜上分析:9TEG001PI吸附的樹脂顆粒來源于RCV除鹽床樹脂更換過程中泄露的可能性很小。

1.2.2 TEP除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)

9TEP系統(tǒng)共有7個除鹽床(9TEP001DE-9TEP007DE)[3],樹脂更換過程與RCV系統(tǒng)類似,系統(tǒng)也設(shè)計了排氣氣液分離視鏡,維修工單系統(tǒng)未查詢到正常運行期間排氣閥出現(xiàn)內(nèi)漏的情況。

經(jīng)過測量除鹽床排氣閥及下游管線、閥門、分離視鏡的接觸劑量率,測量結(jié)果為0.5 μSv/h~3 μSv/h,說明在管線上一般不會有樹脂顆粒殘留。

綜上分析:9TEG001PI吸附的樹脂顆粒來源于TEP除鹽床樹脂更換過程中泄露的可能性很小。

1.2.3 TEU除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)

9TEU系統(tǒng)有2個除鹽床(9TEU001DE、9TEU002DE)[3],樹脂更換過程與RCV系統(tǒng)類似,系統(tǒng)也設(shè)計了排氣氣液分離視鏡,維修工單系統(tǒng)未查詢到正常運行期間排氣閥出現(xiàn)內(nèi)漏的情況。

經(jīng)過測量除鹽床排氣閥及下游管線、閥門、分離視鏡的接觸劑量率,測量結(jié)果為0.2 μSv/h~0.5 μSv/h,說明管線上一般不會有樹脂顆粒殘留。

綜上分析,9TEG001PI吸附的樹脂顆粒來源于TEU除鹽床樹脂更換過程中泄露的可能性很小。

1.2.4 PTR除鹽床樹脂更換過程中進入RPE系統(tǒng)

1/2PTR系統(tǒng)各有1個除鹽床(1PTR001DE、2PTR001DE)[3],除鹽床在更換樹脂時,需要開啟對應(yīng)的疏水排氣閥,PTR系統(tǒng)不同于RCV、TEP和TEU系統(tǒng)的除鹽床,疏水排氣通過漏斗排出,氣體直接排放到廠房空氣中,疏水經(jīng)收集后進入TEU系統(tǒng)。測量疏水排氣閥和漏斗的接觸劑量率,測量結(jié)果為0.4 μSv/h~0.5 μSv/h,可排除樹脂來源于PTR除鹽床樹脂更換過程的可能性。

綜上分析,9TEG001PI吸附的樹脂顆粒不可能來源于PTR除鹽床樹脂更換過程。

1.2.5 更換下的放射性樹脂在TES樹脂罐儲存時進入RPE系統(tǒng)

從RCV、TEP、TEU、PTR更換下的放射性樹脂全部收集到9TES002BA和9TES003BA暫存衰變,其中9TES002BA與9TES003BA均設(shè)計容量9 m3,為了避免堵塞上部溢流濾網(wǎng),設(shè)計文件建議廢樹脂罐內(nèi)的廢樹脂量達到7 m3時停止輸送廢樹脂。廢樹脂罐設(shè)置有震動葉片型料位探測器,超過7 m3時觸發(fā)高料位報警。

在樹脂罐底部設(shè)置了1個用水或壓縮空氣疏松樹脂的管口,在貯存期間,對罐內(nèi)的廢樹脂進行定期疏松(每月至少一次),以防廢樹脂結(jié)塊而堵塞管道,同時還可以使廢樹脂的放射性均衡。海南核電目前采用壓縮空氣疏松的方式。疏松時打開壓空調(diào)節(jié)閥,壓縮空氣從樹脂罐底部翻動樹脂,廢氣從上部排氣管線排出。

壓空調(diào)節(jié)閥為手動蝶閥,由于疏松管線無壓力和流量指示,疏松時工作人員憑經(jīng)驗根據(jù)氣流聲音和閥門開度控制壓空流量,疏松時間為30 min。疏松期間由于樹脂罐上部排氣管存在負壓,且上部排氣管無濾網(wǎng)。如果罐內(nèi)樹脂料位較高時進行壓空疏松,存在將樹脂顆粒吸入RPE系統(tǒng)管道的可能,且一旦樹脂被吸入管道,由于下游無排氣氣液分離視鏡,樹脂將沿著管線直接進入TEG系統(tǒng)。

查詢9TES002BA樹脂罐接收記錄(見表1),2018年11月19日接收第二床廢樹脂后罐內(nèi)樹脂料位1.9 m3,由于罐內(nèi)料位很低,此時疏松不太可能從排氣管漏出樹脂。2019年1月9日-2月10日,9TES002BA短期內(nèi)接收了大量廢樹脂,罐內(nèi)料位達到8.4 m3,由于已經(jīng)接近了設(shè)計容量,2019年度固體廢物管理人員未實施樹脂疏松,樹脂從9TES002BA漏出的可能性小。

表1 TES002BA接收記錄表

查詢9TES003BA樹脂罐接收記錄(見表2),9TES003BA在2018年1月28日接收2RCV002DE的樹脂0.95 m3,接收后料位達到6.80 m3,該床樹脂經(jīng)歷201大修氧化運行過濾,放射性水平較高;2019年2月12日,接收1RCV002DE的樹脂0.95 m3,接收后料位達到7.75 m3,該床樹脂經(jīng)歷102大修、103大修氧化運行過濾,放射性水平較高。由于這兩床廢樹脂均處于9TES003BA較高料位,已經(jīng)超出了設(shè)計停止輸送料位。在用壓空從底部疏松時,上層RCV樹脂極有可能隨氣流從樹脂罐上部排氣管漏出。

表2 TES003BA接收記錄表

對比9TES002BA和9TES003BA排氣閥接觸劑量率(表3)發(fā)現(xiàn),9TES003BA遠大于9TES002BA,推測是9TES003BA漏出的樹脂在排氣閥處滯留。

表3 9TES002BA和9TES003BA排氣閥接觸劑量率對比表

對樹脂罐排氣閥下游的管線閥門進行劑量率測量時發(fā)現(xiàn),下游容易沉積的部位劑量率均比較高,為50 μSv/h~588 μSv/h,水平管線(RPE氣體收集母管)劑量率0.7 μSv/h~5.0 μSv/h,根據(jù)劑量率推測,漏出的樹脂隨氣流移動的過程中在易沉積部位重力沉積,造成該處劑量率明顯升高。

經(jīng)咨詢TES系統(tǒng)設(shè)計人員,在設(shè)計中未考慮防止樹脂通過樹脂罐排氣管漏出的措施。根據(jù)其他電廠的調(diào)研情況,其他電廠也出現(xiàn)過TES儲罐內(nèi)廢樹脂從排氣管道漏出的情況,但是沒有造成較大的影響。目前一般包括2種措施:將壓空疏松改為除鹽水疏松,不定期疏松,并將料位控制在6 m3;每3個月使用除鹽水對TES系統(tǒng)廢樹脂儲罐進行一次疏松。

經(jīng)過上述分析可知:1) TES002BA樹脂罐在高料位下沒有進行壓空吹掃工作,但是TES003BA樹脂罐在高料位下,進行了壓空吹掃工作。2) 對比9TES002BA和9TES003BA排氣閥接觸劑量率發(fā)現(xiàn),9TES003BA遠大于9TES002BA,因此推測是9TES003BA排氣閥漏出的樹脂在排氣閥處滯留。因此9TEG001PI吸附的樹脂顆粒來源于TES003BA樹脂罐的可能性極大。

1.3 漏出樹脂輸運路徑分析

根據(jù)系統(tǒng)流程圖,9TEG003BA排氣閥漏出的樹脂從RPE系統(tǒng)上游入口進入,通過RPE系統(tǒng)管路后從下游出口進入TEG含氧廢氣處理系統(tǒng),沿氣流方向?qū)PE管線進行輻射水平測量,管線接觸劑量率為5 μSv/h~10 μSv/h,部分易于沉積的彎角、三通等部分接觸劑量率可達25 μSv/h,推測部分樹脂顆??赡軞埩粼谘鼐€管道上,但是未對周圍環(huán)境造成顯著的影響。

9TEG001PI和9TEG002PI交替運行,一般每月切換一次,此次出現(xiàn)劑量率異常的為9TEG001PI,對比碘吸附器運行記錄和樹脂罐疏松記錄,TEG001PI運行記錄和TEG003BA疏松記錄未能完全吻合,經(jīng)過推測,其原因可能是9TES003BA在某次疏松時漏出了大量樹脂,樹脂沿管線輸運了一段時間,集中到達TEG碘吸附器時9TEG001PI正在運行。

1.4 分析結(jié)果

通過對樹脂源頭(RCV除鹽床、TEP除鹽床、TEU除鹽床、PTR除鹽床、TES樹脂儲罐)逐項排查,從工藝設(shè)計、系統(tǒng)運行記錄、劑量率普查角度分析, 9TEG001PI吸附的樹脂顆粒來源于RCV除鹽床、TEP除鹽床、TEU除鹽床、PTR除鹽床的可能性很小,最大的可能是在用壓空從底部疏松TES樹脂儲罐時,上層RCV樹脂隨氣流從樹脂罐上部排氣管漏出,最終進入TEG系統(tǒng)。

2 預(yù)防措施

為了防止TES樹脂儲罐內(nèi)樹脂再次漏出,采取了一系列措施:調(diào)研采用SED水進行樹脂疏松的操作方法和注意事項,使用SED水疏松,疏松時控制水流,疏松后驗證疏松效果;在TES樹脂罐排氣管線上增加汽水分離裝置、濾網(wǎng)等措施,一旦樹脂漏出,可以在第一時間攔截,防止輸運到其他管道;在壓空疏松管線上增加壓力表、流量表和流量調(diào)節(jié)閥等,制定疏松時的壓力標準,防止壓力過大;建立廢樹脂儲罐料位控制預(yù)警機制,料位一旦達到6 m3,及時排出樹脂,防止樹脂料位過高;建立定期巡檢機制,測量排氣管道接觸劑量率,監(jiān)測劑量率變化趨勢,及時發(fā)現(xiàn)異常。

3 殘留樹脂處理

TES樹脂儲罐內(nèi)高放樹脂從排氣管漏出后,隨著氣流在管道內(nèi)的運輸過程中,由于重力作用在9TEP625VA下游、9TEP230VA下游、9TEP229VA下游彎管處堆積。由于堆積的樹脂為高放樹脂,熱點劑量率為1.03 mSv/h,周圍的輻射水平明顯升高,影響輻射分區(qū)。經(jīng)過對管道的長期監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)輻射水平?jīng)]有明顯降低,樹脂在管道內(nèi)沒有明顯移動。為了降低熱點影響,組織電廠運行部門、維修部門聯(lián)合編制了殘余樹脂清除方案,充分利用電廠的現(xiàn)有設(shè)備,使用吸塵器、U型屏蔽容器、塑料軟管制作了專用抽吸工裝,通過打開熱點附近閥門,使用專用工裝抽吸,成功地去除了殘余樹脂。

3.1 清除方案

3.1.1 清除方式選擇

由于大部分管道采用焊接方式連接,無法直接打開,且RPE管道支路很多,無法使用壓空吹掃的方式,熱點清除主要采用拆除熱點附近閥門,使用吸塵器抽吸的方式。

3.1.2 隔離方式確認

根據(jù)9TEP625VA下游熱點、9TEP230VA下游熱點、9TEP229VA下游熱點在管道中的位置、抽吸條件及運行隔離要求,確定隔離方式。

3.1.3 專用工裝改造

由于熱點所在管道內(nèi)徑較細,且距離閥門開口處較遠,因此對吸塵器吸嘴進行了改造,以便于深入管道內(nèi)部抽吸。

3.1.4 人員防護

布置污染隔離場地,抽吸人員佩戴半面罩、橡膠手套,抽吸出來的樹脂收集并運送到廢物暫存庫暫存。

3.2 效果驗證

去除前先測量表4中點位的劑量率,抽吸后重新測量,驗證抽吸效果。

去除效果見表4,3個熱點的接觸劑量率均大幅度降低,最大的去除比例達到了93.6%,大大降低了輻射源項,保證了熱點所在房間作業(yè)人員的輻射安全。

表4 熱點處理前后對比表

4 結(jié)論

通過核素分析判斷樹脂種類,工藝分析判斷可能的來源,歷史工單查找和現(xiàn)場測量驗證確定概率大小,最后成功確定了樹脂來源,為此類輻射異常的分析提供了1條有效思路。

此次熱點去除從源項角度主動降低熱點影響,改變了以往依靠鉛屏蔽的被動措施,充分利用了現(xiàn)有的物資條件,改造抽吸工裝以適應(yīng)現(xiàn)場需要。同時輻射防護、核清潔、運行各自發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢,通力合作,為后續(xù)開展熱點去除工作積累了寶貴的經(jīng)驗。

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