強(qiáng)永平 張莉 朱勇軍
(1.上海漕涇熱電有限責(zé)任公司, 上海, 201507; 2.上海電力大學(xué) 上海熱交換系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心, 上海, 200090)
凝汽器壓力是反映汽輪機(jī)冷端系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的綜合指標(biāo), 往往也作為評價(jià)發(fā)電機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的一級指標(biāo), 在蒸汽發(fā)電循環(huán)中有著舉足輕重的作用, 凝汽器壓力低則蒸汽發(fā)電循環(huán)經(jīng)濟(jì)性好[1-3]。但是, 目前較多蒸汽發(fā)電機(jī)組普遍存在凝汽器壓力偏高的現(xiàn)象, 影響了發(fā)電機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。 因此, 運(yùn)行人員一直希望了解各因素[4-8]對凝汽器壓力影響的程度, 尤其是與運(yùn)行有關(guān)的因素, 以便在可調(diào)節(jié)的運(yùn)行范圍內(nèi)盡可能地達(dá)到降低凝汽器運(yùn)行壓力的目的。
本文以某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的軸向排汽式凝汽器為研究對象, 基于其性能測試數(shù)據(jù), 對影響凝汽器壓力的因素進(jìn)行分析, 獲知影響凝汽器壓力的主要因素, 為運(yùn)行人員優(yōu)化運(yùn)行降低凝汽器壓力提供指導(dǎo), 同時(shí)也為相關(guān)人員熟悉凝汽器性能影響因素提供有益的參考。
本文的研究對象為某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組的軸向排汽式凝汽器, 該聯(lián)合循環(huán)機(jī)組為熱電機(jī)組, 主要為工業(yè)園區(qū)抽汽供熱。表1 給出了該凝汽器設(shè)計(jì)工況(即100%供汽工況)下的相關(guān)參數(shù)。
表1 某軸向進(jìn)汽凝汽器的設(shè)計(jì)參數(shù)
對上述凝汽器進(jìn)行了性能測試, 測試數(shù)據(jù)見表2。 從表中蒸汽負(fù)荷的數(shù)據(jù)來看, 測試工況下的蒸汽負(fù)荷遠(yuǎn)比設(shè)計(jì)值大, 超過了設(shè)計(jì)工況負(fù)荷的2倍; 凝汽器的循環(huán)水流量低于凝汽器的設(shè)計(jì)工況,僅為設(shè)計(jì)工況水流量的71%; 冷卻水進(jìn)口溫度偏離凝汽器冷卻水進(jìn)口溫度設(shè)計(jì)值較遠(yuǎn)。 與此同時(shí),冷卻管的清潔系數(shù)也可能與設(shè)計(jì)工況下的0.9 不同。 正是因?yàn)樯鲜龆鄠€(gè)影響因素均偏離了設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致凝汽器壓力也遠(yuǎn)離了設(shè)計(jì)值。
表2 某軸向進(jìn)汽凝汽器性能測試數(shù)據(jù)
凝汽器的熱負(fù)荷由循環(huán)冷卻水的吸熱量由計(jì)算而得, 見式(1)。
式中:Q為凝汽器熱負(fù)荷, W;cp為冷卻水平均溫度下的比熱, J/(kg·K);m為冷卻水流量, kg/s;Δt為冷卻水溫升, ℃。
凝汽器端差是指凝汽器內(nèi)蒸汽的飽和溫度與冷卻水出口溫度的溫差。 根據(jù)傳熱學(xué)知識, 凝汽器端差與冷卻水的溫升存在的關(guān)系見式(2~3)[9]。
式中:δt為凝汽器端差, ℃;A為凝汽器換熱面積, m2;k為凝汽器傳熱系數(shù), W/(m2·℃)。
根據(jù)傳熱學(xué)[10]知識, 凝汽器內(nèi)蒸汽與冷卻水之間傳熱的對數(shù)平均溫差的計(jì)算見式(4)。
式中:ts為凝汽器壓力下的飽和蒸汽溫度, ℃;t1為冷卻水進(jìn)口溫度, ℃;t2為冷卻水出口溫度, ℃;LMTD為對數(shù)平均溫差, ℃。
根據(jù)傳熱學(xué)知識, 測試工況下凝汽器內(nèi)蒸汽與冷卻水之間傳熱的傳熱系數(shù)的計(jì)算見式(5)。
式中:kT為測試工況下的總傳熱系數(shù), W/(m2·℃)。
凝汽器的HEI 標(biāo)準(zhǔn)[11]中給出了在一定冷卻水流速、 冷卻水進(jìn)口水溫以及冷卻管規(guī)格條件下的凝汽器傳熱系數(shù)計(jì)算見式(6)。
式中:k0為基本傳熱系數(shù), W/(m2·K), 根據(jù)冷卻水設(shè)計(jì)流速查??;βt為冷卻水進(jìn)口溫度修正系數(shù),根據(jù)冷卻水進(jìn)口溫度查?。沪耺為冷卻管管材和壁厚修正系數(shù), 根據(jù)管材和壁厚查??;βc為凝汽器清潔系數(shù), 根據(jù)管材選取, 取值為1 時(shí)表示冷卻管絕對清潔。
凝汽器現(xiàn)場測試所得的傳熱系數(shù)與由凝汽器HEI 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算出的冷卻管絕對清潔時(shí)的傳熱熱系數(shù)之比即為凝汽器冷卻水管的清潔系數(shù), 計(jì)算見式(7)。
式中:kclear為冷卻管絕對清潔時(shí)的傳熱系數(shù), W/(m2·℃);βcT為凝汽器試驗(yàn)清潔系數(shù)。
因?yàn)槟鞯臏y試工況不是設(shè)計(jì)工況, 為了分析影響因素對凝汽器運(yùn)行壓力的影響, 需要將測試工況下凝汽器壓力的試驗(yàn)值進(jìn)行修正。 其中,首先需要對凝汽器傳熱系數(shù)進(jìn)行修正, 修正包括來自冷卻水流速的修正、 冷卻水進(jìn)口溫度的修正、清潔系數(shù)的修正等方面。
根據(jù)美國傳熱學(xué)會的HEI 標(biāo)準(zhǔn), 當(dāng)冷卻水流量、 冷卻水進(jìn)口溫度、 清潔系數(shù)偏離設(shè)計(jì)工況時(shí),對試驗(yàn)所得的傳熱系數(shù)kT的修正系數(shù)見式(8~10)。
式中:Fν為冷卻水流速修正系數(shù);Ft為冷卻水水溫修正系數(shù);Fc為清潔系數(shù)修正系數(shù)。
對某影響因素進(jìn)行修正時(shí)只需乘以該影響因素的修正系數(shù)。 同時(shí)考慮冷卻水流速、 進(jìn)口溫度,清潔系數(shù)等因素后的傳熱系數(shù)見式(11)。
式中:kc為修正后的傳熱系數(shù), W/(m2·K)
在對凝汽器傳熱系數(shù)進(jìn)行修正之后, 即可以將凝汽器壓力修正至冷卻水流量、 冷卻水進(jìn)口溫度、 清潔系數(shù)等參數(shù)處于設(shè)計(jì)工況條件下的凝汽器壓力。
首先, 由式(12)確定凝汽器壓力對應(yīng)的飽和溫度, 計(jì)算得到tsc[9], 然后即可從水蒸氣熱力性質(zhì)表中直接查得凝汽器修正壓力pc。
式中:tsc為凝汽器壓力對應(yīng)的飽和溫度修正值, ℃;t1D為設(shè)計(jì)冷卻水進(jìn)口溫度, ℃; Δtc為傳熱系數(shù)修正后的冷卻水溫升, ℃;δtc為為傳熱系數(shù)修正后的凝汽器端差, ℃;mD為設(shè)計(jì)冷卻水流量, kg/s。
首先, 基于測試數(shù)據(jù)對測試時(shí)凝汽器的清潔系數(shù)進(jìn)行計(jì)算, 結(jié)果見表3。 從表3 中的分析結(jié)果可以看出, 測試時(shí)凝汽器的清潔系數(shù)為0.832, 說明凝汽器冷卻管清潔系數(shù)低于凝汽器設(shè)計(jì)時(shí)清潔系數(shù)0.9 的取值, 但清潔度尚可。
表3 某軸向進(jìn)汽凝汽器清潔系數(shù)計(jì)算結(jié)果
表4 首先給出了將蒸汽負(fù)荷、 冷卻水入口水溫、 冷卻水流量和冷卻管清潔系數(shù)4 個(gè)影響因素均修正到設(shè)計(jì)值后凝汽器壓力的修正值, 修正后的凝汽器壓力為3 901 Pa, 與設(shè)計(jì)工況下的凝汽器壓力設(shè)計(jì)值3 884 Pa 相比,凝汽器壓力接近(略高于)凝汽器壓力的設(shè)計(jì)值,表明該凝汽器基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
其次, 表4 分別給出了依次僅考慮冷卻水入口水溫、 冷卻水流量、 清潔系數(shù)和蒸汽負(fù)荷4 個(gè)影響因素中的1 個(gè)影響因素修正后的凝汽器壓力分別為9 995 Pa、 4 813 Pa、 5 463 Pa、 9 283 Pa,與試驗(yàn)工況下的凝汽器壓力9 753 Pa 相比, 蒸汽負(fù)荷修正至設(shè)計(jì)值后凝汽器壓力相比于試驗(yàn)工況下的凝汽器壓力值差別最大, 其次為冷卻水流量的修正, 說明這2 個(gè)因素是導(dǎo)致凝汽器壓力偏離的主要因素。
最后, 表4 中還給出了上述4 個(gè)影響因素中僅不考慮一個(gè)影響因素的修正后的的凝汽器壓力分別為3 912 Pa、 6 895 Pa、 4 507 Pa、 4 030 Pa,與修正后設(shè)計(jì)工況下的凝汽器壓力3 901 Pa 相比,仍然是蒸汽負(fù)荷偏離設(shè)計(jì)值時(shí)后凝汽器壓力與設(shè)計(jì)工況下的凝汽器壓力差別最大, 其次為循環(huán)水流量。
上述2 個(gè)角度的分析均表明, 對于本文研究的凝汽器, 蒸汽負(fù)荷過高和冷卻水流量不足是影響凝汽器壓力偏高的主要因素。
表4 某軸向進(jìn)汽凝汽器壓力影響因素的分析結(jié)果
續(xù)表
論文基于凝汽器性能現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)對凝汽器的性能進(jìn)行評估和影響因素分析, 得到以下結(jié)論:
(1)測試時(shí)凝汽器的清潔系數(shù)為0.83, 說明凝汽器冷卻管清潔系數(shù)低于凝汽器設(shè)計(jì)時(shí)清潔系數(shù)0.9 的取值, 清潔度尚可。
(2)對測試條件修正后的凝汽器壓力為3 901 Pa, 凝汽器壓力接近設(shè)計(jì)值(3 884 Pa),表明該凝汽器基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
(3)蒸汽負(fù)荷過高和冷卻水流量不足是影響凝汽器壓力偏高的主要因素。