李 凱
(中國石化催化劑有限公司 長嶺分公司,湖南 岳陽 414012)
某催化劑公司有兩臺20 世紀(jì)90 年代從國外進(jìn)口的鐘罩窯設(shè)備,用于分子篩產(chǎn)品的焙燒。由于使用年限已長,部分設(shè)備開始老化,故障率逐漸增高,而且控制系統(tǒng)的自動化程度較低,需要操作人員手動參與設(shè)置,這不僅增加了操作人員的勞動強度,降低了控溫精度,而且還不能準(zhǔn)確地執(zhí)行產(chǎn)品焙燒工藝,極大地影響了產(chǎn)品質(zhì)量。
鐘罩窯采用窯式設(shè)備對物料進(jìn)行長時間焙燒反應(yīng)。生產(chǎn)前,先將窯體升起,將堆放物料的活動小車推入窯體內(nèi),再將窯體下降,讓物料完全置入窯體內(nèi),點火,升溫,焙燒,通過尾氣風(fēng)機在窯體底部抽吸,讓窯內(nèi)壓力在微正負(fù)壓之間波動,形成良好的焙燒反應(yīng)氣氛。
原設(shè)備控制系統(tǒng)如圖1 所示。需要操作人員手動先依次啟動尾氣風(fēng)機、一次風(fēng)機、二次風(fēng)機,再手動開始系統(tǒng)吹掃,吹掃時間完成后,再手動進(jìn)行1#、2#、3#火嘴的手動點火,然后再對4#、5#、6#火嘴進(jìn)行手動點火。當(dāng)6 個火嘴全部點燃后,啟動溫度曲線開始升溫。溫度曲線走完后,熄滅所有火嘴,開始降溫。當(dāng)溫度降至80℃以下,手動關(guān)閉一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、尾氣風(fēng)機。
圖1 原設(shè)備控制系統(tǒng)Fig.1 Original equipment control system
由于生產(chǎn)工藝的特殊性,必須保證物料有40 個小時以上的加熱反應(yīng)時間,普通焙燒爐無法滿足工藝要求,重新研發(fā)需要很長時間,且不能保證完全滿足需要。因此,在生產(chǎn)任務(wù)緊張的情況下,只能對兩臺鐘罩爐在設(shè)備、原控制邏輯不變的基礎(chǔ)上,對控制系統(tǒng)進(jìn)行升級改造。
原設(shè)備采用老式的溫控表控制,聯(lián)鎖邏輯由繼電器實現(xiàn),由于年久失修,頻繁出問題。備用器件的更換也比較繁瑣,部分功能已經(jīng)永久失效了。有如下幾個方面需要進(jìn)行升級改造:
1)控制系統(tǒng)由多個溫控表控制,有控制精度低,響應(yīng)速度慢,穩(wěn)定性差等缺點[1]。
2)控制系統(tǒng)的電纜、儀表等使用時間較長,需要更換,以保證信號和控制的精度。
3)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)記錄采用的是有紙記錄儀,且已經(jīng)喪失記錄功能。
4)電機啟停只能在電機柜柜面操作,比較繁瑣。
5)原調(diào)節(jié)閥均為模糊控制方式,控制精度不高;繼電器頻繁動作,報修率非常高,一、兩個星期就需要更換一批繼電器。
6)溫度控制的不精確導(dǎo)致爐內(nèi)溫度分布不均勻,使焙燒出的部分產(chǎn)品不合格,給生產(chǎn)效益帶來較大影響。
因為要在原設(shè)備及舊的控制邏輯基礎(chǔ)上對系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,主要有以下幾個方面的難點需要一一克服:
1)需要研究當(dāng)初鐘罩窯的原始設(shè)計圖紙,以確保保留原主要控制聯(lián)鎖邏輯關(guān)系。為此,設(shè)計人員借閱了當(dāng)初的設(shè)計圖紙,對200 多頁全英文的設(shè)計圖紙進(jìn)行了詳細(xì)的研究,最后完全掌握了原設(shè)計圖紙的控制聯(lián)鎖邏輯關(guān)系,并在此基礎(chǔ)上,對原有聯(lián)鎖邏輯關(guān)系進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計。
表1 系統(tǒng)IO點數(shù)表Table 1 System IO points table
2)溫度的精確控制是產(chǎn)品品質(zhì)的保證,既是重點也是難點。難點在于:①窯體溫區(qū)距離較近,加熱相互干擾;②由于是下部3 個溫區(qū),上部3 個溫區(qū),下部溫區(qū)的加熱對上部溫區(qū)影響較大;③因為設(shè)備運行時,尾氣風(fēng)機會持續(xù)運行,窯內(nèi)壓力會在微正壓和微負(fù)壓之間來回波動,對溫度的控制有一定的影響。
3)為了減少操作人員的人工干預(yù),新的控制系統(tǒng)應(yīng)盡量自動化,保證工藝條件的統(tǒng)一性。
對系統(tǒng)的升級改造主要分為以下幾個方面:
原電機控制柜只能就地現(xiàn)場控制,無法將電機狀態(tài)上傳,也無法實現(xiàn)遠(yuǎn)程啟停。故對電機控制柜進(jìn)行了全新設(shè)計,使其能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程啟停,遠(yuǎn)程監(jiān)測電機狀態(tài)。
舊儀表及電纜使用時間較長,為保證后期控制系統(tǒng)的信號傳輸及控制精度,將原有的儀表及電纜進(jìn)行了更換。
新的控制系統(tǒng)配備了兩臺電腦作為操作員站,采用S7-300 PLC 對所有信號進(jìn)行集中處理。
1)控制系統(tǒng)的I/O 點數(shù)
本系統(tǒng)的I/O 點數(shù)見表1。
2)控制系統(tǒng)的組成
根據(jù)系統(tǒng)的I/O 點數(shù),配置了如表2 所示PLC 板卡。
3)控制系統(tǒng)拓?fù)鋱D
控制系統(tǒng)的拓?fù)鋱D如圖2 所示。
本系統(tǒng)采用S7-300 系列PLC,適用于中等工業(yè)控制場合,具有運行穩(wěn)定可靠等優(yōu)點,對二進(jìn)制和浮點運算具有較高的處理能力,同時具有PID 運算功能[2]。
升級改造后的控制系統(tǒng),如圖3 所示。操作界面一目了然,各種按鈕清晰可見,操作簡單易懂,無需人工干預(yù),控溫精準(zhǔn),能夠很好地滿足工藝曲線進(jìn)行升溫焙燒,各種監(jiān)測數(shù)據(jù)集中顯示,方便查看,還有歷史曲線方便追溯查詢。
表2 PLC板卡Table 2 PLC board
圖2 控制系統(tǒng)拓?fù)鋱DFig.2 Control system topology
圖3 新控制系統(tǒng)操作界面Fig.3 Operation interface of new control system
1)點火控制
由PLC 控制器實現(xiàn)自動控制,操作員發(fā)出點火命令,系統(tǒng)自動啟動風(fēng)機對爐膛進(jìn)行吹掃,吹掃完畢即打開燃?xì)忾y,關(guān)小風(fēng)門并給點火變壓器通電開始打火;系統(tǒng)檢測到火焰,顯示火焰正常即進(jìn)入溫度控制階段;如果系統(tǒng)未收到火焰燃燒信號,即點火失敗,則程序自動關(guān)閉點火電磁閥,并發(fā)出聲音報警,人為排除故障后方可再次點火。當(dāng)爐頂測溫值超過800℃時,可直接通入燃?xì)恻c火,不需要吹掃。
2)程序升溫
系統(tǒng)判斷燃燒器燃燒正常后即進(jìn)入程序升溫階段,根據(jù)預(yù)先設(shè)定好的升溫曲線進(jìn)行升溫,通過曲線的形勢實時顯示各點溫度值以及升溫時間,使操作員一目了然地看到現(xiàn)在溫度點所處的階段。操作員僅需要設(shè)置目標(biāo)溫度和目標(biāo)時間,所有的操作都可由程序自動完成。升溫過程中,二次風(fēng)風(fēng)量也根據(jù)曲線進(jìn)行調(diào)節(jié)。在升溫過程中可以隨時對單個燒嘴切換為手動模式,實現(xiàn)手動控制閥門開度。
新的控制系統(tǒng),可存儲10 條預(yù)設(shè)升溫曲線,當(dāng)更改工藝升溫時,只需要選擇相應(yīng)的曲線即可,無需像之前的溫控表一樣,對每段溫度值進(jìn)行手動輸入,極大地節(jié)省了時間和工作量。
3)4 個溫區(qū)的PID 控制
鐘罩窯系統(tǒng)共4 個溫區(qū),但是有6 個火嘴,為了實現(xiàn)對溫度的精確控制,因此采用PID 控制方式。PID 控制是目前應(yīng)用最廣泛的一項溫控技術(shù),PID 控制系統(tǒng)由模擬PID控制器和被控對象組成,是一種線性控制器,控制規(guī)律為:
其中,Kp 為比例系數(shù);T1為積分時間常數(shù);TD為微分時間常數(shù)[3]。
一號溫區(qū)在窯體右側(cè)下部,由1#、3#火嘴和1#一次風(fēng)閥控制火力;三號溫區(qū)在窯體左側(cè)上部,由5#、6#火嘴和3#一次風(fēng)閥控制火力。二號溫區(qū)和四號溫區(qū)分別由1 個火嘴和1 個風(fēng)閥組成。三號溫區(qū)和四號溫區(qū)由于處于窯體上部,受到下部一號和二號溫區(qū)的影響較大,使得各區(qū)的PID 參數(shù)難以確定,計算復(fù)雜,所以在參數(shù)設(shè)置上,必須以現(xiàn)場設(shè)置參數(shù),觀察反饋的結(jié)果,并逐步將參數(shù)優(yōu)化至最佳。
經(jīng)過摸索試驗,最終確定了四區(qū)的加熱參數(shù),增益系數(shù)分別為1.26、1.26、0.81、1.53,積分時間分別為45.9s、35s、96.3s、13.4s,微分時間分別為11.5s、8.8s、25.6s、3.5s,其他參數(shù)這里不再贅述,實際溫度控制做到了±50℃。
鐘罩窯內(nèi)的系統(tǒng)壓力控制是僅次于窯內(nèi)溫度控制的重要因素,是滿足工藝要求和保證產(chǎn)品合格率的重要指標(biāo)。因此,設(shè)置PID 控制回路,由爐膛微壓變送器、尾氣風(fēng)機閥門組成,最終可實現(xiàn)±10Pa 的精準(zhǔn)壓力控制。
鐘罩窯控制系統(tǒng)中,對燃燒器一次風(fēng)和二次風(fēng)都設(shè)有壓力開關(guān),檢測風(fēng)壓是否超出安全值。在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中,燃?xì)庀到y(tǒng)的風(fēng)壓報警和聯(lián)鎖是強制執(zhí)行的,避免發(fā)生因沒有風(fēng)壓而造成停爐或燃?xì)庑孤﹩栴}。該系統(tǒng)中壓力安全聯(lián)鎖是通過現(xiàn)場壓力開關(guān)檢測風(fēng)壓,當(dāng)出現(xiàn)風(fēng)壓異常時,壓力開關(guān)送出信號到PLC,PLC 產(chǎn)生報警或聯(lián)鎖燃?xì)忾y門關(guān)閉。
1)新的控制系統(tǒng)已連續(xù)運行15 個月,運行穩(wěn)定,啟停方便,控制精度超過預(yù)期。
2)改造后,窯內(nèi)無異常溫度死角,可以實現(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品全部合格。
3)優(yōu)化設(shè)計的控制系統(tǒng),降低了操作人員的勞動強度,提高了生產(chǎn)過程的連續(xù)化、自動化水平,系統(tǒng)控溫準(zhǔn)確。
4)針對本系統(tǒng)專門研發(fā)了一套聯(lián)鎖邏輯保護(hù)關(guān)系,確保在各種情形下能保證鐘罩窯系統(tǒng)的安全,大幅改善了現(xiàn)場作業(yè)條件。