郭祎民
(中海石油天野化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古呼和浩特 010070)
中海石油天野化工有限責(zé)任公司甲醇裝置,是一套國內(nèi)自主設(shè)計,年產(chǎn)20萬噸生產(chǎn)裝置。本裝置設(shè)計單位是中國五環(huán)科技有限公司,由中化二建公司承建,裝置于2005年11月建成投產(chǎn)。其中CO2回收工段在甲醇生產(chǎn)中起著降低消耗、減少大氣污染的作用。
二氧化碳回收工段采用的是將轉(zhuǎn)化工序中轉(zhuǎn)化爐所產(chǎn)生的煙道氣和合成氨來的氣提氣,經(jīng)過二氧化碳回收裝置的三塔工藝及脫碳溶液、緩蝕劑和抗氧劑的混合溶液回收純度在99%以上的CO2,再經(jīng)CO2壓縮機(jī)入口分離器分離水后,一部分送到甲醇裝置轉(zhuǎn)化工段,增加轉(zhuǎn)化氣中的CO2含量,增加甲醇產(chǎn)量。另一部分供給尿素裝置,增加尿素產(chǎn)量(圖1)。
圖1 二氧化碳回收流程簡圖
CO2產(chǎn)量的高低,直接影響甲醇或化肥裝置的產(chǎn)能,對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營起著至關(guān)重要的作用。通過梳理影響二氧化碳產(chǎn)量的因素,為下一步采取能耗措施提供理論依據(jù)。
由表1可以看出,二氧化碳回收裝置存在的問題是產(chǎn)能低、消耗高,產(chǎn)生這兩方面問題主要有以下幾方面原因:
1)二氧化碳回收產(chǎn)能減少
化肥裝置進(jìn)行節(jié)能改造后,輸送到二氧化碳回收裝置的氣提氣總量減少,從27 000m3/h 減少到10 000m3/h,原料氣減少導(dǎo)致二氧化碳回收工段CO2產(chǎn)量減少。但改造后,化肥裝置對CO2需求量減少,原供給量為1 300m3/h,現(xiàn)供給量600m3/h。但總碳量仍有500m3/h 缺口。
2)脫碳溶液消耗增加
(1)因二氧化碳回收工段CO2產(chǎn)量減少,為了提高產(chǎn)能,系統(tǒng)采取提高再生塔運行溫度,降低再生塔壓力的措施后,再生塔出口二氧化碳冷卻器CO2出口溫度上漲了10℃,從40℃上漲到50℃,CO2帶液量增加,脫碳溶液消耗增加。
(2)二氧化碳回收系統(tǒng)運行過程存在溶液降解,開胺回收加熱器再生降解溶液時,溶液存在損耗。
3)電量增加
(1)溶液循環(huán)系統(tǒng)的循環(huán)量控制高。為了降低再生塔運行溫度,二氧化碳回收系統(tǒng)溶液循環(huán)量控制高限運行。
(2)吸收塔入口煙氣風(fēng)機(jī)運行負(fù)荷高,用于增加溶液循環(huán)系統(tǒng)負(fù)荷。
4)脫鹽水消耗增加
(1)為了增加CO2產(chǎn)量,再生塔運行溫度控制高,CO2帶液量增加,引起水耗上漲。
(2)溶液循環(huán)系統(tǒng)溫度高,吸收塔頂部帶液量增加,水耗上漲。
表1 影響二氧化碳回收運行能耗指標(biāo)
在原溶液的基礎(chǔ)上,減少容易對設(shè)備產(chǎn)生腐蝕活性成分含量,降低了溶液的操作濃度,同時對助劑抗氧化劑、緩蝕劑添加了幾種抗腐蝕、抗氧化、抗降解的添加劑。根據(jù)溶液中各配方在不同濃度下的降解速度進(jìn)行反復(fù)實驗,最終確定了最佳溶液濃度配方(溶液暫命名為T-001脫碳劑)見表2,通過對工藝參數(shù)監(jiān)控,新溶液能夠完全滿足生產(chǎn),而且達(dá)到了預(yù)期效果,溶液降解速度慢,CO2吸收效率高。
表2 TN-001脫碳劑與原溶液對比
為了加快降解溶液再生的速度,減少溶液消耗,利舊使用了一臺閑置換熱器,與原胺回收加熱器并聯(lián)使用,當(dāng)溶液出現(xiàn)降解,1臺胺回收加熱器不能及時恢復(fù)溶液顏色時,開啟另1臺同時再生溶液,提高了溶液的再生能力。同時,為避免胺回收加熱器內(nèi)部堵塞和結(jié)垢,規(guī)定每年清洗胺回收加熱器一次,保證兩臺胺回收加熱器有良好的再生效果。
回收提純后的CO2氣體攜帶部分水和溶液,進(jìn)入二氧化碳壓縮機(jī)后,氣體和水、溶液經(jīng)過四級冷凝、分離,CO2送到甲醇轉(zhuǎn)化爐,作為爐前補(bǔ)碳使用,水和溶液送到公用工程拌煤使用,不僅造成鍋爐煤耗上漲,還造成溶液和水的浪費。通過改造,將入二氧化碳壓縮機(jī)的分離器液送到機(jī)械過濾器過濾,去除雜質(zhì)后,再回收到二氧化碳回收系統(tǒng)使用,實現(xiàn)節(jié)能、減排、降耗的目的。
甲醇裝置所有的蒸汽冷凝液經(jīng)冷卻器降溫后,回收到二氧化碳回收冷凝液槽,通過技改,將二氧化碳回收冷凝液配管到脫鹽水管線上,用冷凝液替代脫鹽水補(bǔ)液,冷凝液進(jìn)行了二次使用,降低了脫鹽水消耗。
因化肥裝置酸性氣過剩,多余的酸性氣直接排入大氣,排放掉對環(huán)境存在污染,而且也是一種能源浪費(表3)。
表3 酸性氣組分
(1)酸性氣的脫硫
酸性氣主要成分為CO2,其他成分有CO、H2、CH4、N2、硫化物等(見表3)。為避免對尿素裝置的管線和設(shè)備存在腐蝕,酸性氣需要脫硫處理,甲醇裝置閑置兩臺活性炭精脫硫槽可以使用。
(2)確定中壓放空氣爆炸極限
因酸性氣中含有一定量的CO、H2、CH4等可燃?xì)怏w,這些氣體在整個工藝過程中,隨未反應(yīng)的氨、鈍化空氣經(jīng)中壓惰氣洗滌塔處理后排放,經(jīng)尿素中壓惰氣洗滌后的混合氣體存在爆燃的風(fēng)險。需計算混合氣體的爆炸極限(表4、表5)。
表4 三種氣體組分
根據(jù)原料氣中的氮氣量等于中壓放空氣中氮氣量,計算中壓放空總量為:27 000×1.26÷44.27=768nm3/h
表5 中壓放空混合氣組分
混合氣體中可燃?xì)夥至浚篐2含量45.3%;CO 含量41.8%;CH4含量10%;NH3含量2.9%。
在空氣中的爆炸極限:
在氧氣中的爆炸極限:
氧的最小含量:
去除氨后,可燃?xì)饨M分:H2含量46.6%、CO 含量43%、CH4含量10.3%。
可燃?xì)庾钚『浚?/p>
去除氨后,可燃?xì)饨M分:H2含量46.6%、CO 含量43%、CH4含量10.3%。
混合氣體坐標(biāo)為A0(可燃?xì)?6.8%,惰氣:44.3%,氧氣8.9%)
圖2 三成分系混合氣體爆炸極限圖
通過計算中壓放空混合氣的爆炸極限,投用酸性氣不存在爆炸風(fēng)險。
(3)酸性氣改造方案
酸性氣改造流程見圖3。
圖3 酸性氣改造流程
管徑計算。
已知條件:管長L=20m;壓力p1=0.2MPa;壓力p2=0.05MPa;Q=700m3/h;酸性氣密度ρ=1.35g/L,計算管道直徑D。
管道的比阻s=0.001 736÷D5.3
管道兩端的作用位差ΔH=Δp/(ρg)=150 000÷1.96÷9.81=7 801.29
流量Q=(ΔH/sL)(1/2),帶入數(shù)值:
為了避免酸性氣量有增加,選用DN80管線配管。
(4)實施效果
經(jīng)過改造,酸性氣中硫含量可控制到<0.10×10-6,完全滿足化肥裝置使用要求。
改造前,尿素裝置用碳主要通過回收轉(zhuǎn)化爐尾氣,經(jīng)二氧化碳回收裝置脫碳溶液來提純CO2實現(xiàn)的。
改造后,尿素裝置每小時使用酸性氣量1 000m3/h,二氧化碳回收產(chǎn)碳量控制在4 800m3/h,就可以滿足甲醇、化肥兩套裝置的用碳需求,二氧化碳回收整體的運行能耗顯著降低。
通過改造,二氧化碳回收裝置整體能耗降低,如表6所示。
表6 節(jié)能改造后二氧化碳回收運行能耗指標(biāo)
二氧化碳回收裝置節(jié)能改造,不僅解決了企業(yè)的環(huán)保問題,也為公司的節(jié)能降耗工作做出了突出貢獻(xiàn)。降低了生產(chǎn)成本,為企業(yè)帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,提高了企業(yè)的綜合競爭力。