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水力造穴技術(shù)在底板巖巷消突工程的應(yīng)用

2021-04-20 00:44劉向忠
山西焦煤科技 2021年2期
關(guān)鍵詞:衰減系數(shù)瓦斯煤層

劉向忠

(山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 東曲煤礦, 山西 古交 030200)

山西焦煤集團(tuán)公司東曲煤礦是西山礦區(qū)3個(gè)高突礦井之一,主要可采煤層(2#、4#、8#和9#煤層)均為突出煤層。其中,2#、4#煤為上組煤,8#、9#煤為下組煤,均為近距離煤層。 隨著礦井由+973 m水平向+860 m水平的延伸,尤其是即將進(jìn)入采掘活動(dòng)的九采區(qū)上組煤,煤層原始瓦斯壓力為0.4~1.6 MPa,原始瓦斯含量高達(dá)11~12 m3/t,遠(yuǎn)超突出臨界值,是礦井當(dāng)前瓦斯壓力最大、瓦斯含量最高和煤層埋深最深的采區(qū)。因此,九采區(qū)上組煤安全高效的消突方案是采掘活動(dòng)開始前的首要難點(diǎn)與重點(diǎn),對(duì)礦井的深部開采具有重要意義。

1 九采區(qū)上組煤概況

2#煤層厚度1.46~2.11 m,平均煤厚1.80 m,煤層傾角3°~8°,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,局部有夾矸,屬穩(wěn)定型煤層;4#煤層厚度1.06~2.00 m,平均煤厚1.48 m,平均傾角3°,煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,屬穩(wěn)定型煤層。蓋山厚度為267~374 m,地面標(biāo)高為1 017~1 264 m. 九采區(qū)上組煤位于突出危險(xiǎn)區(qū),須同時(shí)對(duì)2#、4#煤層進(jìn)行消突。

2 底板巖巷穿層鉆孔消突方案

2.1 底板巖巷位置

22906軌道順槽為設(shè)計(jì)的首掘煤巷,位于2#煤層,下方4#煤層中外錯(cuò)30 m布置24906軌道順槽為次掘煤巷。根據(jù)4#煤層下部巖性(見圖1),確定在4#煤層底板下方巖層中先布置一條巖巷,內(nèi)錯(cuò)22906軌道順槽30 m布置,距4#煤層平均間距8 m.

圖1 4#煤層下部巖層柱狀圖

2.2 鉆孔參數(shù)

在鉆孔參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)考慮到煤層賦存情況、鉆孔的有效抽采范圍等因素,在底板巖巷內(nèi)布置穿層鉆孔預(yù)抽2#煤層、4#煤層的條帶煤層瓦斯,鉆孔有效抽采半徑按2.5 m計(jì)算,需每隔5 m施工一組鉆孔。為了確保鉆孔覆蓋范圍無空白帶,經(jīng)多次優(yōu)化,呈扇形布置,每組12個(gè)孔,孔徑113 mm,單個(gè)鉆場(chǎng)鉆孔進(jìn)尺合計(jì)582 m(見表1,圖2). 底板巖巷設(shè)計(jì)長(zhǎng)度1 030 m,鉆場(chǎng)數(shù)量206個(gè),鉆孔總進(jìn)尺119 892 m.

2.3 穿層鉆孔消突方案優(yōu)缺點(diǎn)

1) 安全性方面:在底板抽采巷施工穿層鉆孔,有抽采空間,安全可靠性較高。

2) 鉆孔成孔率方面:鉆孔長(zhǎng)度較短,鉆孔施工容易;由于鉆孔長(zhǎng)度較短,鉆孔偏離設(shè)計(jì)方向較小,容易保證鉆孔均勻布置[1-2].

表1 底板巖巷穿層條帶鉆孔參數(shù)表

圖2 底板巖巷穿層鉆孔布置圖

3) 瓦斯治理時(shí)間方面:九采區(qū)上組煤是礦井準(zhǔn)備區(qū),首掘面的順槽掘進(jìn)時(shí)間為2020年9月,穿層鉆孔完工時(shí)間為2019年6月,預(yù)抽時(shí)間為15個(gè)月,有充足的消突和瓦斯治理時(shí)間,抽采效果較好,且今后的掘進(jìn)巷道可以一次到位,避免了抽掘銜接緊張的局面。

4) 經(jīng)濟(jì)性方面:底板巖巷既能作為掩護(hù)順槽掘進(jìn)的區(qū)域消突巷道,又能作為工作面回采期間的瓦斯治理巷,同時(shí)還能作為今后下部8#煤層采煤工作面的高抽巷使用,實(shí)現(xiàn)“一巷多用”目的。

3 水力造穴增透技術(shù)

礦井各煤層的透氣性系數(shù)偏低,處于0.362~1.215 m2/MPa2·d,其中2#煤層為0.641 m2/MPa2·d,4#煤層為1.215 m2/MPa2·d,屬于可抽采煤層,但是影響瓦斯預(yù)抽效果。為了進(jìn)一步提升底板巖巷穿層消突鉆孔的預(yù)抽效果,引進(jìn)水力造穴增透技術(shù)。

3.1 水力造穴原理

1) 主要是利用鉆沖一體化成套裝備完成,采用清水泵配合高低壓轉(zhuǎn)換沖孔造穴裝置實(shí)現(xiàn)不退鉆桿鉆進(jìn)、沖孔造穴的功能。

2) 常規(guī)鉆進(jìn)時(shí),采用系統(tǒng)靜壓水,高低壓轉(zhuǎn)換沖孔造穴裝置前端打開,完成正常鉆進(jìn)供水排渣。沖孔作業(yè)時(shí),連接清水泵供水,高壓狀態(tài)下,高低壓轉(zhuǎn)換沖孔造穴裝置前端封閉,側(cè)部出水孔形成高壓水射流,實(shí)現(xiàn)沖孔造穴功能。

3) 裝置工作壓力可達(dá)到18 MPa,高壓水對(duì)煤體進(jìn)行沖孔造穴,在煤體中形成一定寬度和高度的不規(guī)則縫槽,最大可形成直徑 1 m的空間,從而提高煤層的透氣性和瓦斯釋放速度,縮短評(píng)價(jià)周期。

3.2 水力造穴一體化裝備

ZDY4500LXY型煤礦用履帶式液壓鉆機(jī)、BQWL200/31.5型高壓清水泵站、d73 mm三棱高壓密封鉆桿、d113 mm鉆頭、送水裝置、耐高壓密封旋轉(zhuǎn)接頭、三防裝置、高低壓水射流轉(zhuǎn)換裝置及移動(dòng)式排水倉。

3.3 方案設(shè)計(jì)

考慮到前期選擇部分鉆孔進(jìn)行考察時(shí),由于單孔抽采流量較小、抽采變化特征不明顯,選定5組(60個(gè)鉆孔)為一個(gè)考察單元,共兩個(gè)單元,其中一個(gè)單元施工的所有鉆孔進(jìn)行水力造穴,另一個(gè)單元施工的穿層鉆孔不進(jìn)行水力造穴,通過放大基數(shù)確??疾旃ぷ黜樌M瑫r(shí),兼顧單孔抽采效果變化考察需求,每一單元的5組鉆孔,均選擇穿煤段較長(zhǎng)的4號(hào)孔觀測(cè)單孔濃度、流量等參數(shù),一旦具備分析條件,一并予以分析報(bào)告。

為避免兩個(gè)單元的鉆孔施工時(shí)間不影響抽采數(shù)據(jù)分析,設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)每施工完一個(gè)鉆孔后關(guān)閉孔口閥門、暫不接抽,待同一單元的所有鉆孔施工完畢后集中帶抽。為進(jìn)一步凸顯抽采效果隨時(shí)間變化趨勢(shì),設(shè)計(jì)按接抽30天、60天分別進(jìn)行考察分析。

3.4 抽采效果考察分析

3.4.1抽采濃度分析

1) 單元混合抽采濃度衰減。

從每一單元混合抽采濃度數(shù)據(jù)來看,經(jīng)歷了抽采初期(造穴鉆孔10天左右,非造穴鉆孔30天左右)的瓦斯源相對(duì)豐富期(關(guān)閉鉆孔控制閥門,孔內(nèi)積聚有一定量的瓦斯),后期呈現(xiàn)出抽采負(fù)壓升高、抽采濃度下降的趨勢(shì)。

造穴鉆孔抽采濃度受抽采負(fù)壓變化的時(shí)間提前,表明沖孔造穴工藝加劇了包括鉆孔封孔段所在圍巖體的松動(dòng)卸壓速度(也有可能包括范圍),即今后需維持更長(zhǎng)時(shí)間的高濃度抽采,需考慮進(jìn)一步提高造穴鉆孔封孔質(zhì)量,包括對(duì)周邊圍巖體進(jìn)行一定的封堵。

2) 單元混合抽采濃度橫向?qū)Ρ取?/p>

造穴鉆孔前30天混合抽采濃度18%~30%,平均濃度26.3%;前60天混合抽采濃度18%~32%,平均濃度28.2%. 非造穴鉆孔前30天混合抽采濃度18%~30%,平均濃度25.8%;前60天混合抽采濃度18%~35%,平均濃度30.2%.

3.4.2單元抽采瓦斯純量分析

造穴鉆孔前30天日抽采純量0.103~0.448 m3/min,日平均抽采純量0.287 m3/min;前60天日抽采純量0.103~0.448 m3/min,日平均抽采純量0.298 m3/min.

非造穴鉆孔前30天日抽采純量0.096~0.230 m3/min,日平均抽采純量0.162 m3/min;前60天日抽采純量0.096~0.230 m3/min,日平均抽采純量0.150 m3/min.日抽采純量曲線見圖3,圖4.

圖3 30天內(nèi)日抽采純量變化曲線圖

圖4 60天內(nèi)日抽采純量變化曲線圖

數(shù)據(jù)表明,抽采30天內(nèi)造穴鉆孔日平均抽采純量是非造穴鉆孔的1.8倍,抽采60天內(nèi)造穴鉆孔日平均抽采純量是非造穴鉆孔的2.0倍,即水力造穴鉆孔瓦斯抽采純量有明顯增加,并且隨著抽采時(shí)間的延長(zhǎng),二者差距進(jìn)一步增加。通過圖4清晰可見,造穴鉆孔所在單元每日抽采瓦斯純量明顯高于非造穴鉆孔(初期單日瓦斯抽采純量變化較大與鉆孔接抽前封閉、孔內(nèi)積聚一定量的瓦斯有關(guān))。

3.4.3單元累計(jì)瓦斯抽采純量分析

造穴鉆孔前30天累計(jì)抽采瓦斯12 418.56 m3,前60天累計(jì)抽采瓦斯25 741.44 m3;非造穴鉆孔前30天累計(jì)抽采瓦斯6 999.84 m3,前60天累計(jì)抽采瓦斯12 997.44 m3.

相比日抽采瓦斯純量、平均抽采瓦斯純量變化趨勢(shì),逐日累計(jì)抽采瓦斯量變化趨勢(shì)更加明顯,考察單元內(nèi)抽采瓦斯純量明顯大于非造穴鉆孔。

3.4.4瓦斯流量衰減情況分析

造穴鉆孔最大抽采混合流量為1.968 m3/min(第4天),第30天后衰減到1.098 m3/min,瓦斯流量衰減系數(shù)0.021 6-d;第60天后衰減到1.052 m3/min,瓦斯流量衰減系數(shù)0.011 0-d. 非造穴鉆孔最大抽采混合流量為0.932 m3/min(第5天),第30天后衰減到0.495 m3/min,瓦斯流量衰減系數(shù)0.024 3-d;第60天后衰減到0.41 m3/min,瓦斯流量衰減系數(shù)為0.014 7-d. 60天內(nèi)考察單元逐日瓦斯流量衰減系數(shù),見圖5.

圖5 逐日瓦斯流量衰減系數(shù)變化曲線圖

數(shù)據(jù)表明,造穴鉆孔的瓦斯流量衰減系數(shù)略小于非造穴鉆孔,差別在0.003-d左右。同時(shí),雖然通過造穴增透提升了瓦斯抽采純量,但鉆孔流量衰減系數(shù)仍未突破0.003-d(最低0.011 0-d),表明造穴增透本質(zhì)上未改變煤體可抽性質(zhì),仍維持在可抽采狀態(tài),未實(shí)現(xiàn)由可抽到易抽的轉(zhuǎn)變。

4 結(jié) 語

1) 在東曲煤礦實(shí)施底板巖巷穿層鉆孔消突技術(shù)符合礦井實(shí)情,實(shí)現(xiàn)了抽采工程與煤巷掘進(jìn)工程的分離,達(dá)到了安全高效消突的目標(biāo)。

2) 水力造穴實(shí)現(xiàn)了增透效果。通過逐日累計(jì)抽采瓦斯純量,造穴鉆孔明顯大于非造穴鉆孔,對(duì)今后改善預(yù)抽效果、實(shí)現(xiàn)快速消突有著現(xiàn)實(shí)意義。

3) 實(shí)現(xiàn)高濃度、高效抽采,需進(jìn)一步改進(jìn)水力造穴鉆孔封孔工藝,提高封孔質(zhì)量,改善孔口周邊圍巖體(煤體)的封閉條件。該方案主要考察瓦斯?jié)舛取⑼咚沽髁考巴咚沽髁克p情況,并未對(duì)水力造穴工藝條件下瓦斯壓力下降幅度或殘余瓦斯壓力變化,包括抽采有效、影響半徑情況進(jìn)行分析,下一步繼續(xù)進(jìn)行相關(guān)考察,為更好地推廣該工藝進(jìn)行準(zhǔn)備。

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