(廣東中天創(chuàng)展球鐵有限公司,廣東英德 513000)
本公司小件車間為批量生產(chǎn)小型鑄件的車間,常年生產(chǎn)各種50 kg 以下鑄件,大概每月產(chǎn)量400 t左右,每種鑄件數(shù)量在30~500 件。原工藝為樹脂砂型板工藝,有以下缺點:1)生產(chǎn)效率低,每天只能做六箱;2)工藝出品率低,砂鐵比高,大概5:1~8:1,造成鑄造成本較高;3)鑄件在拆箱過程中丟失,經(jīng)常補做,不能按時交貨;4)鑄件披鋒不宜控制,造成打磨困難。為了解決以上問題,類似鑄件嘗試采用冷芯機工藝、采用疊起來澆鑄的方法,徹底解決了相關(guān)的困擾,提高了鑄件的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,取得較好的改進(jìn)效果。
根據(jù)鑄件結(jié)構(gòu)特點,設(shè)計冷芯盒疊鑄造型工藝,根據(jù)鑄件的大小可以一型一件或一型多件,也可以不同鑄件組型來制作冷芯盒鑄造模具,生產(chǎn)效率成倍提高,鑄件冷芯盒模具見圖1,生產(chǎn)的鑄件砂芯見圖2.
圖1 鑄件冷芯盒模具
圖2 鑄件砂芯
涂料采用醇基涂料,采用浸涂的模式,組模采用多種鑄件組合,也可以是同一種鑄件,一般采用底注工藝,充型平穩(wěn)排氣順暢。疊好砂型后套入砂箱,考慮到球墨鑄鐵膨脹特性,鑄型必須有較高剛性,所以選擇采用樹脂砂填充,還有另外兩種填充方式可選擇,采用干砂負(fù)壓的模式或者填充鋼丸。砂芯浸涂見圖3,造型砂芯組模見圖4.
圖3 砂芯浸涂
圖4 造型砂芯組模
原來單箱重量一般為幾十到100 kg 左右,現(xiàn)在單箱重量大多500 kg 以上,砂箱的高度也由原來500 mm 增加到1 200 mm 以上,大大方便了澆注工人的操作。以前砂箱高度500 mm 左右用5 t 包澆注,初期鐵水包鐵水太滿,砂箱低,澆注起來不好控制,容易斷流造成冷隔,后期鐵水包水少了,鐵水溫度降低了也容易出現(xiàn)冷隔?,F(xiàn)在砂箱高度提高了,適合滿包水澆注,出現(xiàn)冷隔的鑄件和原來比減少90%以上,鑄件壓頭也相對較高,縮松缺陷大大減少,鑄件質(zhì)量提高,不合格品率降低。加之鑄件樹型串在一起,所以鑄件不容易脫落,容易找到鑄件,而且鑄件披峰也比原來薄,減少了打磨的成本,拋丸單拋的數(shù)量也比原來大幅提高,提高了拋丸效率。鑄件樹串如圖5 所示。
圖5 鑄件樹串圖
打磨一直是鑄造企業(yè)的一個瓶頸工序,隨著環(huán)保要求越來越規(guī)范;職業(yè)健康因素影響使得打磨工越來越稀缺,而且人工成本逐步攀升,清理工序問題一直無法得到很好的解決,也成了制約公司上產(chǎn)能的卡口。為了解決這個問題,嘗試采用機器人打磨取得了較好的經(jīng)濟效益與較高的效率,釋放了產(chǎn)能,人工打磨一天(8 h)每人可以打磨20 件,采用機器人一天(12 h)可以打磨200 件,不但提高了打磨效率,而且改進(jìn)了打磨質(zhì)量。鑄件機器人打磨如圖6所示,鑄件機器人打磨效果如圖7 所示。
圖6 鑄件機器人打磨
圖7 機器人打磨效果
冷芯盒制芯工藝與其他各種制芯工藝相比各有特點,經(jīng)綜合測算,冷芯盒工藝其綜合成本是各種樹脂砂工藝最低者。采用冷芯盒疊鑄造型工藝和傳統(tǒng)工藝比較,砂鐵比降到2∶1~3∶1,鑄件加工余量減少,由原來的4mm~5mm 降到2 mm~3 mm,質(zhì)量也提高了,加工余量的減少降低了原材、能源消耗;由于應(yīng)用冷芯盒工藝鑄件出現(xiàn)冷隔與原來比減少90%以上,成本節(jié)約50%.
1)針對小型鑄件結(jié)構(gòu)特點,采用冷芯盒造型工藝代替?zhèn)鹘y(tǒng)樹脂砂造型工藝,大幅度提高了生產(chǎn)效率,解決了交期和質(zhì)量的困擾;
2)采用冷芯盒疊鑄造型工藝和傳統(tǒng)工藝比較,砂鐵比降到2∶1~3∶1,鑄件加工余量減少,由原來的4 mm~5 mm 降到2 mm~3 mm,鑄件缺陷減少,質(zhì)量提高,降低了生產(chǎn)成本;
3)采用機器人打磨代替人工打磨,提高了鑄件后處理階段的生產(chǎn)效率,并提高了鑄件打磨質(zhì)量的一致性。