包友興,劉 嬌
(中鹽昆山有限公司,江蘇 昆山 215300)
中鹽昆山有限公司遷建年產(chǎn)60萬t純堿項目在2016年4月16日開車投入正常生產(chǎn)以來,已經(jīng)有4年多時間了。合成氨實際生產(chǎn)能力達到30萬t/a,聯(lián)堿實際生產(chǎn)能力達到80萬t/a,液體二氧化碳設(shè)計生產(chǎn)能力20萬t/a。
合成氨工藝:華東理工大學(xué)四噴嘴水煤漿6.5 MPa氣化技術(shù),耐硫變換,低溫甲醇洗,液氮洗,14 MPa氨合成,硫制酸WSA工藝。
聯(lián)堿工藝:大型外冷碳化塔制堿,81 m2帶式過濾機過濾重堿,840 m3冷、鹽結(jié)晶器,φ3000輕灰爐、φ2800重灰爐,輕灰、重灰粉體流涼堿工藝等。
工廠還負責(zé)對昆山市開發(fā)區(qū)供應(yīng)熱能蒸汽。
本文所述的全廠二氧化碳平衡和利用,不包括鍋爐燃料煤燃燒所產(chǎn)生的煙氣中的二氧化碳。文章討論內(nèi)容是化工原料煤所產(chǎn)生的CO2的平衡和利用。
合成氨低溫甲醇洗工藝為大連理工大學(xué)大連佳純氣體凈化技術(shù)開發(fā)有限公司“低溫甲醇洗、液氮洗工藝包”。其中低溫甲醇洗采用半貧液流程,目的是進一步降低甲醇消耗和能耗,提高2#解吸塔CO2解吸氣回收率。
低溫甲醇洗工序生產(chǎn),統(tǒng)計2018年10月至2019年12月份,合成氨平均產(chǎn)量為 914.27 t/d,2#解吸塔回收CO2量平均為29 862 Nm3/h。工藝包設(shè)計要求是合成氨生產(chǎn)能力達到900 t/d時,2#解吸塔CO2回收保證值34 794 Nm3/h,實際生產(chǎn)統(tǒng)計結(jié)果是,實際CO2回收量比工藝包設(shè)計值減少4 932 Nm3/h。
表1 低溫甲醇洗工序主要設(shè)備
表2 低溫甲醇洗工序2018年10月~2019年12月生產(chǎn)CO2統(tǒng)計
解吸塔CO2回收率工藝包為60%,實際解吸塔CO2回收率為50.0%,2#解吸塔CO2回收率偏差10%左右。
尾氣水洗塔后排放氣CO2濃度工藝包為76.37%,實際尾氣水洗塔后放空氣CO2濃度為82.9%,增加6.5% 。
設(shè)計生產(chǎn)能力為食品級液體二氧化碳 20萬t/a。
為降低液體二氧化碳生產(chǎn)原料氣CO2壓縮過程的電耗,我們盡可能提高進入壓縮機進口的CO2濃度和壓力。
原料氣CO2供應(yīng)由低溫甲醇洗工序的2#解吸塔解吸的CO2氣和3#塔H2S濃縮塔頂部出口氣兩部分組成。因這兩部分CO2原料氣壓力不同,進入CO2壓縮機前,設(shè)置一個集合槽(緩沖罐),把3#H2S濃縮塔頂部出口氣0.03 MPa(G)通過液體二氧化碳生產(chǎn)裝置內(nèi)的羅茨鼓風(fēng)機,增壓到2#解吸塔解吸CO2壓力0.14 MPa(G),再進入集合槽。集合槽出口CO2進入CO2壓縮機壓縮到2.5 MPa(G),壓縮后CO2氣經(jīng)冷卻、凈化產(chǎn)出食品級液體CO2。
圖1 液體二氧化碳生產(chǎn)原料氣CO2流程示意圖
液體CO2生產(chǎn)中制造成本的物耗成本主要是電耗。2016年4月20日國務(wù)院取消化肥生產(chǎn)優(yōu)惠電價,采用地方大工業(yè)電價,近年來全廠網(wǎng)購電價基本穩(wěn)定,液體CO2生產(chǎn)電耗成本占物耗成本約為68%,所以,液體CO2生產(chǎn)要抓節(jié)電工作。
2018年液體CO2電耗為131.01 kW·h/t,2019年電耗為130.49 kW·h/t;2020年電耗為130.24 kW·h/t。與液體CO2生產(chǎn)其他的工藝流程相比較,2018年至2020年的三年統(tǒng)計結(jié)果,節(jié)電量約為50 kW·h/t,節(jié)電27%左右,節(jié)能效果明顯。
表3 2019年~2020年液體CO2單位產(chǎn)品平均物耗表
表4 2018年10月~2019年12月共15個月全廠回收使用CO2統(tǒng)計
說明:1.2018年10月~2019年12月共15個月聯(lián)堿產(chǎn)量969 456 t;液體CO2產(chǎn)量138 199 t。(2019年春節(jié)液體二氧化碳生產(chǎn)停產(chǎn)放假14天,減少產(chǎn)量約3 500 t)
2.合成氨低溫甲醇洗工序3#塔H2S濃縮塔出口尾氣放空閥沒有全關(guān)閉,以平衡塔內(nèi)壓力。所以3#塔H2S濃縮塔出口尾氣CO2只有部分抽送液體二氧化碳生產(chǎn)裝置,供液體CO2生產(chǎn)使用。
3.全廠二氧化碳回收利用率56.45%,其中:聯(lián)堿使用42.49%,液體二氧化碳使用13.95%。
全廠CO2使用中存在問題是,生產(chǎn)液體CO2產(chǎn)品的原料氣CO2(含量V%:99%)不夠,主要原因:一是原設(shè)計聯(lián)堿60萬t/a,2018年8月和2020年1月,聯(lián)堿新增9#、10#碳化塔投產(chǎn),共有10座碳化塔可輪換作業(yè),2018年10月至2019年3月共6個月聯(lián)堿產(chǎn)量403 788 t,實際達到年產(chǎn)能力80萬t, 增加CO2用量6 250 Nm3/h;二是低溫甲醇洗工藝包2#解吸塔CO2回收率原設(shè)計為60%,2018年10月至2019年12月,共15個月生產(chǎn)時間統(tǒng)計結(jié)果,實際回收率為50%,工藝包CO2回收量與實際回收量兩者相差為4 932 Nm3/h左右。上述兩項影響CO2共計11 000 Nm3/h左右。
聯(lián)堿增產(chǎn)增加的CO2用量,擬采用低溫甲醇洗6#尾氣水洗塔出口CO2,濃度為83%,與2#解吸塔解吸氣CO299% 摻合,完全適用于聯(lián)堿生產(chǎn),工藝示意圖如圖2。
圖2 技改工藝示意圖
原則:我們要合理利用更多的低溫甲醇洗工序后產(chǎn)生的各種成分CO2氣。CO2被壓縮的壓力越高,壓縮功越大,應(yīng)盡可能選高濃度成分CO2氣。液體CO2生產(chǎn)時,CO2要求壓縮到2.5 MPa(g),進行液化、凈化,所以盡可能使用CO299%的氣源。
1)聯(lián)堿合成氣CO2(聯(lián)堿行業(yè)內(nèi)稱為“合成氣”)可摻用合成氨低溫甲醇洗工序尾氣水洗塔出口氣生產(chǎn)。
聯(lián)堿原設(shè)計能力為純堿60萬t/a,原設(shè)計富裕度能力10%,近年又增加9#、10#碳化塔后,聯(lián)堿生產(chǎn)能力已接近80萬t/a,增加20萬t/a能力,要消耗CO2量:250 Nm3/t堿×20萬t/8 000 h=6 250 Nm3/h。
為此,我們要采取具體辦法解決增量CO2用量,并在合成氨低溫甲醇洗工序條件不變化的情況下予以平衡。
表5 2018年10月~2019年12月共15個月低溫甲醇洗工序6#尾氣水洗塔出口氣
我們采取合成氨低溫甲醇洗工序6#尾氣水洗塔出口氣約6 000 Nm3/h左右,摻合到聯(lián)堿合成氣CO2中,送聯(lián)堿生產(chǎn)純堿。
表6 聯(lián)堿合成氣摻合低溫甲醇洗工序尾氣水洗塔出口氣組成
2)低溫甲醇洗工序6#尾氣水洗塔出口水洗氣后增裝羅茨鼓風(fēng)機,2020年5月增裝羅茨鼓風(fēng)機投入使用,正常運行為水洗氣量2 500~5 000 Nm3/h。全廠CO2實際使用情況較好:滿足液體二氧化碳生產(chǎn)對原料氣CO2要求;聯(lián)堿生產(chǎn)正常,聯(lián)堿合成氣CO2摻合低溫甲醇洗工序6#尾氣水洗塔出口水洗氣后,聯(lián)堿合成氣CO2濃度約94%左右,聯(lián)堿蒸汽煅燒爐爐氣CO2濃度90%~95%,聯(lián)堿合成氣與煅燒爐氣同時供給碳化制堿,制堿氣CO2濃度約93%左右,適用于碳化塔制堿作業(yè)。
目前,全廠化工原料煤所產(chǎn)生的CO2的回收利用率約為55%左右。我們進一步加強全廠二氧化碳平衡工作,加大回收CO2量,減少CO2排放,在節(jié)能減排上做出努力。