潘玉強(qiáng),曲曉紅,孫在勇,寧尚海,李磊明
(山東?;煞萦邢薰炯儔A廠,山東 濰坊 262737)
山東?;煞萦邢薰炯儔A廠老線鹽水車間鹵水納濾生產(chǎn)采用超濾+納濾雙膜法工藝,通過超濾膜去除鹵水中的懸浮物、泥沙、細(xì)小微粒、膠體和大分子有機(jī)物等,然后通過保安過濾器再進(jìn)入納濾膜,分別得到鈣、鎂、硫酸根濃縮的納濾濃水和氯化鈉純度較高的精制鹵水。精制鹵水代替海水直接用于純堿廠生產(chǎn)化鹽,減少了純堿生產(chǎn)中固體原鹽的使用量,節(jié)省了鹽水除雜中的石灰石、焦炭、純堿耗用量,降低了鹽水的精制費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)了純堿生產(chǎn)的降本增效。同時(shí)硫酸根離子大幅降低,可減少純堿系統(tǒng)結(jié)垢使蒸餾塔運(yùn)行周期大大延長(zhǎng),對(duì)純堿穩(wěn)定生產(chǎn)起到了有利作用。
其中保安過濾器作為納濾膜前最后一道保障過濾設(shè)備,起到了防止超濾膜斷絲造成的污染物進(jìn)入納濾膜,對(duì)防止納濾膜污染,延長(zhǎng)納濾膜使用壽命起到重要作用。我車間一期納濾系統(tǒng)分為3套,每套設(shè)置保安過濾器3臺(tái),每臺(tái)保安過濾器安裝9支濾芯,濾芯精度為5 μm。保證濾芯運(yùn)行情況下采用適合的通量及有效過濾面積是后續(xù)納濾生產(chǎn)的重要保證,正常情況下濾芯的壓差到達(dá)0.1 MPa則需要更換濾芯,濾芯的有效使用周期的長(zhǎng)短決定了濾芯的更換頻次,對(duì)納濾生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定及生產(chǎn)成本具有一定的影響。
通過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行發(fā)現(xiàn),原料鹵水質(zhì)量受供水線路調(diào)度、原鹽生產(chǎn)、風(fēng)力等外界因素影響較大,造成鹵水中出現(xiàn)懸浮物增加、微生物滋長(zhǎng)、鹵水中鈣鎂離子和有機(jī)物含量的突然升高等情況。
特別是少量泥沙也進(jìn)入超濾系統(tǒng),造成超濾系統(tǒng)產(chǎn)量下降,化學(xué)清洗頻繁,超濾膜絲存在破損情況,部分大顆粒物進(jìn)入保安過濾器,造成5 μm濾芯堵塞嚴(yán)重,濾芯更換周期大幅降低。同時(shí)更換新濾芯后使用周期較短,其中水質(zhì)較差時(shí)不到10天就達(dá)到使用壓差極限,嚴(yán)重時(shí)甚至只有5天,并且更換下的濾芯難以沖洗恢復(fù),沖洗后使用周期也只能達(dá)到3~5天,大大增加了停車及更換濾芯的次數(shù),不僅影響納濾生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定,而且增加了生產(chǎn)成本費(fèi)用。
對(duì)堵塞的保安過濾器濾芯進(jìn)行解剖檢測(cè)。由圖1可見,濾膜折皺處含黃色雜質(zhì),但白色部分較多,可見濾芯過濾極不均勻,只有一部分過濾面積的膜堵塞,這充分說明了該款濾芯存在大量過濾面積未能充分利用的情況。
外層導(dǎo)流 PP膜 內(nèi)層導(dǎo)流(無紡布) 最內(nèi)層導(dǎo)流(只繞中心桿一圈)圖2 解剖后濾芯外觀圖
分析原因判斷為設(shè)計(jì)使用流量過大,而這也是該款保安過濾器濾芯壽命短的主要原因。
在進(jìn)一步通過對(duì)更換后的濾芯進(jìn)出口尺寸研究分析,發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)保安過濾器濾芯中心孔為400 mm,經(jīng)計(jì)算水流流速達(dá)6.85 m/s,進(jìn)而造成保安過濾器濾芯初始?jí)航荡?,其過濾面積難以完全利用。更換更大中心孔孔徑、更大過濾面積的大流量濾芯,可解決此問題。
需對(duì)原保安過濾器進(jìn)行改造,其中擴(kuò)大保安過濾器濾芯中心孔到700 mm,可使單支濾芯流速下降到2.2 m/s左右的正常流速,同時(shí)對(duì)管板、筒體進(jìn)行配套改造。
同時(shí)進(jìn)一步針對(duì)濾芯污染物成分進(jìn)行多次分析,情況如表1。
表1 第1次5 μm大流量濾芯雜質(zhì)元素(重量%) 分析測(cè)試結(jié)果
由表1可知,本次污染物主要是微生物膠體類雜質(zhì)多,其次應(yīng)為硅類剛性雜質(zhì),無機(jī)鹽雜質(zhì)較少。
由表2可知,此次污染物成分與上次不同,基本無微生物,堵塞物主要是硅酸鹽和鐵鹽等。更換后的舊濾芯,最初通過加藥浸泡、水沖清理后再投入使用,以減少成本費(fèi)用,但效果較差,對(duì)使用壽命延長(zhǎng)不大,并且更換仍較頻繁。為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,車間根據(jù)污染物組成,通過研究、選擇、配伍、試驗(yàn)清洗藥劑及清洗流程,制作在線清洗設(shè)備,對(duì)使用過的濾芯進(jìn)行在線清洗,提高清洗效果,使清洗后濾芯具備再利用價(jià)值。
表2 第2次5 μm大流量濾芯雜質(zhì)元素(重量%)分析測(cè)試結(jié)果
1)對(duì)3臺(tái)一期保安過濾器進(jìn)行改造,增加過濾通量。
通過計(jì)算,更換、改變管板結(jié)構(gòu),增大管板9個(gè)中心流孔,即每個(gè)中心孔由400 mm擴(kuò)大到700 mm;改變管板與濾芯的原有壓緊式連接方式,即改變?cè)鲈O(shè)每個(gè)濾芯底座與管板孔螺紋連接,每支濾芯與底座螺紋連接,增加濾芯的穩(wěn)固性,防止濾芯串動(dòng)而形成介質(zhì)短路,降低過濾作用。同時(shí)方便了底座、濾芯的更換;經(jīng)過測(cè)繪與計(jì)算,增加設(shè)備筒體高度130 mm,在保證過濾參數(shù)的情況下更換較長(zhǎng)的大通量濾芯,保證設(shè)備與濾芯的整體配套及大流量通量。
2)設(shè)計(jì)與制作1套移動(dòng)式在線濾芯清洗裝置,制定了濾芯化學(xué)清洗操作流程。
圖2 移動(dòng)式在線濾芯清洗流程圖
選用耐酸堿腐蝕UPVC材料制作清洗管線及濾芯盛裝體1個(gè),設(shè)正反洗切換及調(diào)節(jié)管路、閥門、壓力指示,自加工移動(dòng)式裝置構(gòu)架,設(shè)耐腐蝕循環(huán)泵1臺(tái),配藥PE桶1個(gè)。利用保安過濾器原排污口及排氣口,對(duì)接清洗裝置,利用配藥桶進(jìn)行配藥,做好清洗液的指標(biāo)控制,正反循環(huán)進(jìn)行清洗。
表3 技改項(xiàng)目實(shí)施效果對(duì)比分析
1)保安過濾器改型,保安過濾器濾芯中心孔由400 mm增加大700 mm,選擇了更適合鹵水體系的大通量濾芯,初始?jí)翰钣?0 kPa下降到接近0 kPa,在過濾過程中避免了污染物僅僅堵塞在濾芯表面的缺點(diǎn),在保證過濾效果的同時(shí),過濾面積得到了充分利用,因此其使用壽命大幅延長(zhǎng),大大降低了濾芯更換頻次。
2)通過在線清洗使已經(jīng)達(dá)到使用壓差的濾芯重復(fù)利用,有效地提高了濾芯清洗質(zhì)量,解決可使用后的濾芯無法清洗的弊端,經(jīng)過清洗后的濾芯在過濾指標(biāo)符合要求的情況下,能再次投入生產(chǎn)使用,可再延長(zhǎng)濾芯使用壽命50%左右。
以上兩項(xiàng)實(shí)施后濾芯使用壽命平均由10~30天增加到20~50天以上。
圖3 保安過濾器改型前后壓差變化曲線圖
項(xiàng)目實(shí)施后每立方米精制鹵水濾芯單位成本降低了0.22元,改造后年精制鹵水產(chǎn)量為2 378 108 m3,故總節(jié)約成本52.32萬元。
1)鑒于鹵水成分較為復(fù)雜,保持超濾及其前處理的穩(wěn)定,對(duì)納濾保安過濾器濾芯使用壽命具有重要意義。
2)建議進(jìn)一步研究濾芯清洗藥劑配伍及清洗方法組合,提高清洗效果,提高濾芯回用率,持續(xù)降低生產(chǎn)成本。