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大力推進(jìn)中國高品質(zhì)球團(tuán)礦生產(chǎn)與發(fā)展

2021-05-06 02:10許滿興
礦業(yè)工程 2021年2期
關(guān)鍵詞:煉鐵堿度高爐

許滿興

(北京科技大學(xué),北京 100083)

0 引言

近幾年來中國球團(tuán)礦生產(chǎn)有了一個良好的發(fā)展勢頭,如2019年5月至6月,首鋼京唐公司第2,第3條年產(chǎn)400萬t的帶式焙燒機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)相繼順利投產(chǎn),河鋼樂亭鋼鐵公司兩條年產(chǎn)480萬t的帶式焙燒機(jī)建設(shè)快馬加鞭的在進(jìn)行,去年年底,福建三鋼年產(chǎn)240萬t的帶式球團(tuán)生產(chǎn)線投產(chǎn),柳鋼搬遷工程廣西防城港400萬t帶式機(jī)球團(tuán)生產(chǎn)線的建設(shè)在加快進(jìn)行,四川山西等省多條中小型帶式焙燒機(jī)球團(tuán)在規(guī)劃籌建。唐山磁石礦冶科貿(mào)公司由平燒技改為帶式機(jī)球團(tuán)多條生產(chǎn)線項目在各地推進(jìn)中,一個調(diào)整爐料結(jié)構(gòu),提高球團(tuán)礦配比,正在成為高爐煉鐵的新動向,不僅要大力推進(jìn)中國球團(tuán)礦的發(fā)展而且重在大力發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦,實現(xiàn)以高品質(zhì)球團(tuán)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),取代近幾十年來中國以高堿度燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),以解決高爐煉鐵燃料比居高不下,近20年來徘徊在530~540 kg/t的卡脖子問題,開啟中國高爐煉鐵綠色發(fā)展高質(zhì)量智能發(fā)展的新篇章。

1 調(diào)整中國以燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu)勢在必行

1.1 背景

中國高爐煉鐵的爐料結(jié)構(gòu),自20世紀(jì)80年代初起就開始形成高堿度燒結(jié)礦為主搭配部分酸性爐料的結(jié)構(gòu),取代了60年代到70年代100%的自熔性燒結(jié)礦的爐料結(jié)構(gòu),這種爐料結(jié)構(gòu)在中國已實施了近40年的時間,近40年來鋼鐵工業(yè)發(fā)展的歷程證明了這種爐料結(jié)構(gòu)對改革開放40年鋼鐵工業(yè)的高速發(fā)展起了積極的作用,既有它的突出優(yōu)勢,也有它的弊端和問題。

1.2 以高堿度燒結(jié)礦為主搭配部分酸性爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢

中國高爐煉鐵近40年來實施的爐料結(jié)構(gòu),以高堿度燒結(jié)礦為主搭配部分酸性爐料(酸性球團(tuán)礦+塊礦),這種爐料結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢在于它既發(fā)揮了高堿度燒結(jié)礦優(yōu)良冶金性能的優(yōu)勢,同時又發(fā)揮了酸性爐料高品位和低渣量的優(yōu)勢。這種爐料結(jié)構(gòu)比100%自熔性燒結(jié)礦的爐料結(jié)構(gòu)明顯改善了爐料在高爐內(nèi)的行為,多年來對中國高爐冶煉指標(biāo)起了良好的積極作用。在2001~2010年,高爐的利用系數(shù)由上世紀(jì)70年代全國平均1.48 t/m3·d,提高到2.54 t/m3·d的水平,燃料比由上世紀(jì)70年代全國平均618.5 kg/t降低到533.7 kg/t的水平。2010年代比上世紀(jì)70年代全國高爐年平均利用系數(shù)提高了1.059 t/m3·d,燃料比平均降低了84.8 kg/t[1]??梢姮F(xiàn)行以高堿度燒結(jié)礦為主搭配部分酸性爐料的爐料結(jié)構(gòu),對中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展起過極為重要的積極作用。

1.3 現(xiàn)行以高堿度燒結(jié)礦為主爐料結(jié)構(gòu)的短板和問題

現(xiàn)行以高堿度燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),由于燒結(jié)礦的固結(jié)機(jī)理是渣相鏈接,其SiO2必須大于4.5%,2.0的堿度,CaO大于9.0%,再加上MgO和Al2O3含量,形成成品礦的含鐵品位多數(shù)在55%~56%的水平,僅有少數(shù)單位達(dá)到57%~58%的水平。2001~2018年全國燒結(jié)礦全鐵含量平均為55.53%,SiO2含量平均為5.695%.實際上酸性爐料高品位低渣量的優(yōu)勢沒有得到較好的發(fā)揮,多年來中國酸性球團(tuán)礦的含鐵品位均在62%~63%,SiO2含量均在6%左右的水平,造成近20年來全國入爐礦的含鐵品位平均為57.47%的水平。這種爐料結(jié)構(gòu)與國外的先進(jìn)指標(biāo)相比,顯然是入爐礦品位低,渣鐵比高;冶煉效果利用系數(shù)低,燃料比高的結(jié)果。近20年來,中國高爐煉鐵的燃料比一直徘徊在530~540 kg/t的水平。2000年~2018年全國高爐煉鐵的燃料比,平均為535.29 kg/t[1]。入爐礦品位低,渣鐵比高,成了中國高爐燃料比降不下來的“卡脖子”問題,這是現(xiàn)行高爐爐料結(jié)構(gòu)的最大短板和問題。

2 新時代球團(tuán)礦與燒結(jié)礦生產(chǎn)成本的對比分析

多年來國內(nèi)鋼鐵界普遍輿論,球團(tuán)礦比燒結(jié)礦價格高,形成中國鋼鐵企業(yè)的高爐料以燒結(jié)礦為主,球團(tuán)礦的配用比例多年來停留在低于20%的水平。2001~2018年中國球團(tuán)礦的年產(chǎn)量和占爐料的比例列于表1,對球團(tuán)礦生產(chǎn)成本和質(zhì)量的認(rèn)識一定程度上影響了中國球團(tuán)礦生產(chǎn)的發(fā)展。

表1 2001~2018年中國球團(tuán)礦年產(chǎn)量約占爐料的比例[2]

為了推進(jìn)高品質(zhì)球團(tuán)礦的發(fā)展,通過合理計算球團(tuán)礦和燒結(jié)礦的生產(chǎn)成本,正確認(rèn)識高品質(zhì)球團(tuán)礦的生產(chǎn)成本是必要的,為此選擇了2018年全國既有球團(tuán)礦成本核算也有燒結(jié)礦成本核算的、具有代表性的6家企業(yè),對其球團(tuán)礦和燒結(jié)礦的生產(chǎn)成本做了對比分析,其結(jié)果列于附表2。

表2 國內(nèi)外幾種球團(tuán)礦SiO2含量與其冶金性能的關(guān)系

3 高品質(zhì)球團(tuán)礦的內(nèi)涵及其主要原料的開發(fā)途徑

3.1 高品質(zhì)球團(tuán)礦的內(nèi)涵

高品質(zhì)球團(tuán)礦是高爐煉鐵的精料,它不該是低品位,高SiO2含量的料,也不該是粒度大而不均勻的料,更不應(yīng)該是冶金性能差的料,高品質(zhì)球團(tuán)礦其內(nèi)涵應(yīng)包括以下三個方面[3]。

1)含鐵品位高,SiO2含量低。含鐵品位應(yīng)≥65%,SiO2含量≤4%,生產(chǎn)實踐和研究均證明,低品位高SiO2含量的球團(tuán)礦的冶金性能都比較差,國內(nèi)外幾種球團(tuán)礦的冶金性能與其SiO2含量的關(guān)系列于表2。

SiO2含量對球團(tuán)礦的冶金性能有決定性的影響,因此球團(tuán)礦的含鐵品位和SiO2含量是決定球團(tuán)礦品質(zhì)的關(guān)鍵性因素。已有的大量研究說明,球團(tuán)礦的化學(xué)成分對其質(zhì)量的影響除了品位和SiO2含量外,還有堿度、MgO含量和TiO2含量的影響。對球團(tuán)礦的質(zhì)量而言,在可能的條件下,應(yīng)爭取生產(chǎn)熔劑性球團(tuán)(CaO/SiO2=0.8~1.2),MgO質(zhì)球團(tuán)(MgO=1.5±0.5%)和低于0.45%的TiO2的球團(tuán)礦。

2)小而勻的粒度:粒度是球團(tuán)礦的一項重要質(zhì)量指標(biāo),粒度不僅影響焙燒階段的透氣性、干燥速度和產(chǎn)量,還影響能耗。德國的一項研究證明,焙燒8 mm直徑的球團(tuán)礦是焙燒16 mm直徑能源消耗的42.35%,焙燒過程球團(tuán)礦的最佳直徑為11 mm[2]。球團(tuán)礦的直徑不僅影響其產(chǎn)量和能耗,成品球團(tuán)礦的直徑還影響其入高爐后的煤氣分布、煤氣利用率和煉鐵的燃料比。小而勻的球團(tuán)礦(10~13 mm)入爐后有利于改善還原性、提高煤氣利用率、降低燃料比。瑞典SSAB3#和4#高爐,采用100%LKAB公司的小而勻的球團(tuán)礦冶煉,煤氣利用率達(dá)到56.5%的水平,實現(xiàn)了噸鐵450 kg燃料比的世界先進(jìn)水平。2018年中國全國高爐煤氣利用率平均為45.15%,寶鋼高爐的煤氣利用率為51.5%,高爐煤氣利用率的這一差距與爐料的粒度直接相關(guān)。

3)良好的高溫冶金性能:高品質(zhì)的球團(tuán)礦不僅要具有含鐵品位高、SiO2含量低、小而勻的粒度,還應(yīng)具有良好的高溫冶金性能。日本國早在上世紀(jì)八十年代初即提出和制定了平價球團(tuán)礦的高溫性能方法,并具體規(guī)定了球團(tuán)礦在進(jìn)入高爐爐身下部前的還原度要達(dá)到70%(≤1 000 ℃的溫度前),還原膨脹指數(shù)應(yīng)低于16%,提出軟化開始和熔融開始溫度要高,軟熔區(qū)間要窄。日本新日鐵公司推薦球團(tuán)礦的開始熔融溫度(TS)>1 300 ℃,開始滴落溫度(Td)<1 470 ℃,熔滴區(qū)間(⊿T)≤170 ℃,最大壓差值(ΔPmax)<150 Pa,熔滴性能總特性值(S值)<166 KPa℃。經(jīng)過近幾十年的實踐證明,新日鐵公司所推薦的球團(tuán)礦高溫性能指標(biāo)具有重要推廣價值。球團(tuán)礦良好的高溫冶金性能才能確保其優(yōu)良的高爐冶煉效果。新日鐵公司同時提出提高球團(tuán)礦的堿度,降低SiO2含量、添加適量MgO是改善球團(tuán)礦高溫冶金性能的有效手段。

3.2 發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦主要原料鐵精粉的開發(fā)途徑

生產(chǎn)和發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦的一個重要問題是必須具備有高品質(zhì)的鐵精粉,而中國是一個貧鐵礦國家,冶金礦山生產(chǎn)的鐵精粉不僅鐵品位低而且二氧化硅含量高,要生產(chǎn)含鐵品位≥65%,SiO2含量≤4%并不容易,由此才造成目前中國生產(chǎn)的球團(tuán)礦含鐵品位大多數(shù)為62%~63%,二氧化硅含量高于6%的水平。中國要發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦這是必須要解決的問題。2000年至2002年,中國幾大礦山通過提鐵降硅的攻關(guān),2003年幾大礦山的鐵精粉和SiO2含量均達(dá)到了生產(chǎn)高品質(zhì)球團(tuán)礦的高含鐵品位和低SiO2含量的要求,具體公關(guān)效果列于表3。

表3 中國鞍本和太鋼鐵精粉提鐵降硅的公關(guān)效果[4] %

但國內(nèi)鐵精粉的產(chǎn)量滿足不了大力發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦生產(chǎn)的需求,需要大量進(jìn)口高品質(zhì)的鐵精粉,而國外資源也處于短缺狀態(tài)。中國目前已有企業(yè)開發(fā)找到了解決的辦法,進(jìn)口品位為53%~60%品位,SiO2含量均在5%以上的燒結(jié)鐵礦粉,通過再磨再選可以實現(xiàn)品位≥67%, SiO2≤2%的鐵精粉,加工成本每噸不超過28元,而且已經(jīng)實現(xiàn)了年產(chǎn)1 000萬t的水平,通過以上討論,中國大力生產(chǎn)和發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦的原料問題可以得到解決。

4 大力推進(jìn)高品質(zhì)球團(tuán)礦生產(chǎn)對高爐煉鐵的價值

1)高品質(zhì)球團(tuán)礦品位高,SiO2低,用于高爐煉鐵噸鐵礦耗低,渣鐵比低,有利于節(jié)能減排,有利于提高高爐產(chǎn)量,降低燃料比消耗。鐵品位66%的球團(tuán)礦,每噸鐵用礦僅需要1 400 kg;而采用57%品位的燒結(jié)礦,冶煉一噸生鐵需要用燒結(jié)礦1 667 kg,冶煉一噸鐵高品位球團(tuán)礦比燒結(jié)礦減少267 kg礦。高品質(zhì)球團(tuán)礦冶煉一噸生鐵的渣量為168 kg,消耗燃料為460 kg/t,而用57%品位的燒結(jié)礦冶煉一噸生鐵渣量達(dá)到320 kg,燃料消耗為530 kg,同樣冶煉一噸生鐵可降低燃料比70 kg。

青海漢話大多是將[tala]置于時間名詞之后、動詞之前,表示動作行為的“終止”,或者行為動作達(dá)到的“界限”,蒙古語則是將[tala]接綴在動詞詞干上,同樣表示行為的“終止”或行為延續(xù)結(jié)束的“界限”。例如:

2)高品質(zhì)球團(tuán)礦因強(qiáng)度高,粒度小而勻,用于高爐冶煉有利于高爐煤氣流合理分布,提高爐料的還原性,有利于提高煤氣利用率,降低燃料比。瑞典SSAB高爐采用100%高品質(zhì)球團(tuán)礦冶煉,煤氣利用率高達(dá)56.5%,燃料比為450~452 kg/t,2018年中國高爐煤氣利用率為45.15%,寶鋼高爐煤氣利用率為51.5%,1%的煤氣利用率影響燃料比5 kg/t,這一差距與爐料的粒度和還原性直接相關(guān)。

3)高品質(zhì)球團(tuán)礦優(yōu)良的冶金性能有利于改善高爐上下部的透氣性,有利于爐況穩(wěn)定和改善高爐操作指標(biāo),國內(nèi)外球團(tuán)礦質(zhì)量和爐料結(jié)構(gòu)與高爐操作指標(biāo)的關(guān)系對比列于表4。

由表2和表4的數(shù)據(jù)對比可見,球團(tuán)礦的質(zhì)量(主要是品位和SiO2含量)和爐料結(jié)構(gòu)是高爐操作指標(biāo)優(yōu)劣的決定性因素。發(fā)展高品質(zhì)球團(tuán)礦生產(chǎn)的目的,主要在于改變現(xiàn)行的以燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),形成新時代以高品質(zhì)球團(tuán)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),解決長期以來中國高爐煉鐵燃料比一直徘徊在530~540 kg/t的“卡脖子”問題,開創(chuàng)中國低燃料比高爐煉鐵的新局面。

表4 國內(nèi)外球團(tuán)礦質(zhì)量和爐料結(jié)構(gòu)與高爐操作指標(biāo)的關(guān)系對比

5 結(jié)語

由以上討論和分析可以得出以下幾點結(jié)論性意見:

1)以燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),對改革開放以來鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展起了重要的積極作用。但其入爐礦品位低,渣鐵比高是中國高爐煉鐵燃料比近20年來一直徘徊在530~540 kg/t“卡脖子”的問題所在。

2)未來的以高品質(zhì)球團(tuán)礦為主的爐料結(jié)構(gòu),入爐礦品位高,渣鐵比低,用于高爐冶煉燃料比低,以其取代燒結(jié)礦為主的爐料結(jié)構(gòu)勢在必行。

3)品位和SiO2含量是球團(tuán)礦質(zhì)量的基礎(chǔ)因素,高品位,低SiO2,小而勻的粒度和優(yōu)良冶金性能是高品質(zhì)球團(tuán)礦的主要內(nèi)涵。

4)中國的選礦技術(shù),生產(chǎn)高品位,低SiO2的鐵精粉已成熟過關(guān),對進(jìn)口普通鐵礦粉經(jīng)再磨再選,能生產(chǎn)出滿足生產(chǎn)高品質(zhì)球團(tuán)礦對鐵精粉的要求。

5)含鐵品位高,SiO2低的高品質(zhì)球團(tuán)礦是新時代中國高爐煉鐵實現(xiàn)綠色發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展低燃料比的關(guān)鍵舉措。

6)小而勻粒度的高品質(zhì)球團(tuán)礦在高爐內(nèi)煤氣流分布均勻,還原性好,是高爐煉鐵提高煤氣利用率,降低燃料比的重要條件。

7)高品質(zhì)球團(tuán)礦,良好的冶金性能,在高爐內(nèi)上下部阻力損失小,透氣性好,是高爐煉鐵獲得順行高產(chǎn)低燃料比的關(guān)鍵因素。

附錄:新時代球團(tuán)礦與燒結(jié)礦生產(chǎn)成本的對比與分析表

續(xù)表

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