王銀濤,白和強(qiáng),劉 堅,劉宗海,周 岳,丁言鑫
(1.北方爆破科技有限公司,北京 100089;2.山西江陽工程爆破有限公司,山西 太原 030041)
深孔臺階爆破作為大型露天礦山采剝最常用的技術(shù)因其高效性、安全性被廣泛的運(yùn)用于采剝作業(yè)中。傳統(tǒng)的連續(xù)裝藥爆破技術(shù)存在單耗大、爆轟波作用時間短、爆破區(qū)域巖體過度粉碎等諸多缺點(diǎn),空氣間隔裝藥技術(shù)可以有效地解決了這些問題。
楊宗躍等[1]發(fā)現(xiàn)徑向不耦合裝藥相對于軸向不耦合裝藥對爆炸能量的分布更為合理,對巖體產(chǎn)生的破壞范圍更為均勻;白和強(qiáng)等[2]在進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)孔底間隔裝藥技術(shù)可以明顯降低炸藥單耗,降低爆破成本,具有可觀的經(jīng)濟(jì)效;曹祺等[3]研究表明在炮孔內(nèi)隨空氣柱長度增加,沖擊波峰值壓力降低;趙繼忠等[4]進(jìn)行了空氣間隔裝藥結(jié)構(gòu)爆破試驗(yàn)研究,統(tǒng)計結(jié)果表明大塊率明顯減少、炸藥單耗降低,改善了爆破效果;朱紅兵等[5]在向家壩工程中采用了空氣間隔裝藥爆破技術(shù),并取得了良好的爆破效果;劉鵬程等[6]在大孔徑深孔采礦中使用了空氣間隔裝藥技術(shù),并試驗(yàn)得出了空氣間隔長度存在1 個最佳范圍;曲艷東等[7]在露天開采的臺階爆破中進(jìn)行了空氣間隔裝藥結(jié)構(gòu)的應(yīng)用研究,探索了適合于煤礦層的空氣層裝藥比例;王凱等[8]對爆破過程進(jìn)行相關(guān)數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)17.5%比例中部空氣間隔裝藥在開挖效果、大塊率、爆破振動及作業(yè)成本等方面綜合要優(yōu)于傳統(tǒng)連續(xù)裝藥;丁銀貴[9]結(jié)合現(xiàn)場實(shí)例,發(fā)現(xiàn)空氣間隔爆破技術(shù),更利于巖體破碎效果更好,大塊率下降10%~30%,同時降低了爆破后沖作用。
1)露天礦山簡介。緬甸萊比塘露天銅礦是我國一帶一路建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一,礦山位于緬甸中部城市蒙育瓦,為緬甸中特大的有色金屬露天礦山。在剝離初期,日采剝規(guī)模已達(dá)10 萬m3,年采剝總量約3 800 萬m3。緬甸萊比塘露天銅礦在開采中的設(shè)計邊坡垂直高度15 m,炮孔深度(17±0.5)m。礦山設(shè)計孔網(wǎng)參數(shù)分為2 種,在廢石區(qū)域和高黏土礦石區(qū)域?yàn)?.0 m×7.0 m,在低黏土礦石區(qū)域?yàn)?.0 m×6.0 m,個別區(qū)域根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)調(diào)整。爆破主要參數(shù):①炮孔直徑250 mm;②裝藥量45 kg/m3(現(xiàn)場混裝多孔粒銨油炸藥)和70 kg/m3(現(xiàn)場混裝乳化炸藥);③每次起爆3~5 排,逐孔微差爆破,起爆順序根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況采用對角(斜線)、V 型、掏槽等3 種方式,考慮到現(xiàn)場操作方便,其中對角起爆方式居多。
2)爆破質(zhì)量問題。緬甸萊比塘露天銅礦目前采剝總量大,爆破質(zhì)量尤為關(guān)鍵。但是該露天礦山在日常爆破施工作業(yè)時,在2 個炮區(qū)銜接處時常出現(xiàn)炮區(qū)后沖現(xiàn)象。炮區(qū)后沖現(xiàn)場主要產(chǎn)生以下影響:①影響臨近炮區(qū)穿孔質(zhì)量,易造成卡鉆現(xiàn)象;②降低延米爆破量,增加炮區(qū)炸藥單耗等施工成本;③易出現(xiàn)爆破質(zhì)量問題,如大塊、根底等,進(jìn)而影響鏟裝效率。針對此現(xiàn)象,現(xiàn)場施工中一直強(qiáng)調(diào)減小后排炮孔裝藥量,但是隨著后排炮孔裝藥量的減少,頂部填塞段隨之增加,炮孔上部易出現(xiàn)大塊現(xiàn)象,此種施工方式雖然解決了炮區(qū)后沖現(xiàn)象,但是降低了炮區(qū)爆破質(zhì)量,而且在鏟裝作業(yè)過程中頂部大塊容易給鏟裝作業(yè)的挖機(jī)和車輛帶來安全隱患。
1)空氣間隔器加工制作。本次試驗(yàn)材料主要為塑料PVC 管(直徑=200 mm),制作過程中將PVC 管裁剪為0.8、1.0、1.2、1.5 m 4 種不同規(guī)格,然后用頂部采用帶倒角(防止間隔器下落過程中劃傷導(dǎo)爆管)的同材質(zhì)的管帽將PVC 管上下管頭封?。▋?nèi)部充滿空氣),然后根據(jù)尺寸做好標(biāo)記以備使用。
2)炮孔裝藥結(jié)構(gòu)。根據(jù)試驗(yàn)要求選定試驗(yàn)區(qū)域,在試驗(yàn)炮區(qū)后排選擇試驗(yàn)炮孔15 個。為了保證爆破質(zhì)量,控制炮孔深度為設(shè)計孔深的±0.5 m 以內(nèi),炮孔孔位偏差為設(shè)計孔位的±0.5 m 以內(nèi)。根據(jù)爆破施工流程在炮孔內(nèi)放入孔內(nèi)管和起爆彈;同時為了避免放置PVC 管空氣間隔器及填塞過程中劃傷導(dǎo)爆管,放置起爆彈過程中讓導(dǎo)爆管緊緊貼住炮孔內(nèi)壁,裝入混裝銨油炸藥后按照順序放入已標(biāo)記的不同長度塑料PVC 空氣間隔管,并詳細(xì)記錄相關(guān)現(xiàn)場數(shù)據(jù),最后用炮孔填塞機(jī)進(jìn)行填塞,保證填塞質(zhì)量。炮區(qū)裝藥結(jié)構(gòu)如圖1。
圖1 炮區(qū)裝藥結(jié)構(gòu)示意圖
3)炮區(qū)起爆網(wǎng)絡(luò)。炮區(qū)起爆時,采用毫秒延期非電導(dǎo)爆管起爆網(wǎng)路,孔內(nèi)延期500 ms,孔外孔間42 ms 延期,排間100 ms 延期,采用逐孔起爆方式。起爆網(wǎng)絡(luò)如圖2。
圖2 起爆網(wǎng)絡(luò)示意圖
炮區(qū)裝藥數(shù)據(jù)及爆破效果詳細(xì)統(tǒng)計見表1。
1)爆破后沖距離分析。根據(jù)表1 中統(tǒng)計數(shù)據(jù),隨著炮孔內(nèi)PVC 管空氣間隔器長度的增加,炮區(qū)后排炮孔后沖長度逐漸減小。在未放置PVC 管空氣間隔器的炮孔內(nèi),單孔炸藥單耗0.40 kg/m3,填塞高度8.5 m 的情況下,炮區(qū)后沖長度大于7.0 m。隨著放入PVC 管空氣間隔器長度的增加,炮區(qū)后沖長度逐漸減小,當(dāng)PVC 管空氣間隔器長度為1.5 m 時,炮區(qū)后沖距離大約3.0 m 左右,但是從現(xiàn)場爆破效果看出炮孔附近只是出現(xiàn)微小裂痕,爆破質(zhì)量較差。
表1 炮區(qū)裝藥數(shù)據(jù)及爆破效果詳細(xì)統(tǒng)計表
2)爆破大塊個數(shù)分析。根據(jù)緬甸萊萊比塘露天銅礦現(xiàn)有鏟裝設(shè)備較大的特點(diǎn),將爆破后最大外形直徑超過1.2 m 巖石定為大塊巖石,需要采用機(jī)械二次破碎。爆破后利用RTK 測量儀器對試驗(yàn)炮孔進(jìn)行放樣標(biāo)記,挖掘鏟裝到此區(qū)域時,對大塊個數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場統(tǒng)計,為了便于統(tǒng)計將炮孔內(nèi)PVC 管長度相同的試驗(yàn)炮孔編為同一組。根據(jù)表1 統(tǒng)計結(jié)果得出以下結(jié)論:隨著PVC 空氣間隔器長度的增加,填塞段(空氣段和填塞料段)逐漸增長,大塊個數(shù)存在逐漸增加趨勢,當(dāng)PVC 空氣間隔器長度大于1.2 m 時,大塊個數(shù)增加明顯,影響挖機(jī)鏟裝運(yùn)輸。
3)爆后鏟裝效率分析。整個礦山的鏟裝運(yùn)輸工作主要通過集控中心的卡調(diào)系統(tǒng)控制,通過卡調(diào)系統(tǒng)可以查詢特定區(qū)域的挖機(jī)鏟裝效率,試驗(yàn)炮區(qū)挖機(jī)為小松PC 2000 型反鏟,考慮到定位挖機(jī)作業(yè)區(qū)域的局限性,將PVC 管長度相同的試驗(yàn)炮孔編為同一組,在保證車輛充足的前提下分別統(tǒng)計挖機(jī)不同組的鏟裝效率。從表1 中統(tǒng)計的數(shù)據(jù)可以明顯看出:隨著試驗(yàn)炮孔中PVC 管空氣間隔器長度的增加,挖機(jī)鏟裝效率逐漸下降,PVC 空氣間隔器為0.8、1.0、1.2 m 時挖機(jī)鏟裝效率雖然存在降低的趨勢,但總體并無太大波動,當(dāng)空氣間隔器長度為1.5 m 時,挖機(jī)鏟裝效率降低明顯,說明對現(xiàn)場鏟裝產(chǎn)生較大影響;在不影響爆破效果和挖機(jī)鏟裝效率的前提下,PVC 空氣間隔器長度越長,對爆破成本控制越有利。綜上分析PVC 空氣間隔器長度為1.2 m 時,對爆破效果影響小。
根據(jù)礦山現(xiàn)有的炸藥類型和直徑200 mmPVC空氣間隔器可計算出成本,PVC 塑料管為30 元/m,管帽15 元1 個,長度為1.0 m 的PVC 管空氣間隔器價格為60 元?,F(xiàn)場混裝銨油炸藥的單價為5 000元/t。以其中一次爆破試驗(yàn)方案所采用100 個炮孔為例在采用長度為1.2 m 的PVC 管空氣間隔裝藥結(jié)構(gòu)方案中,每孔增加空氣間隔器成本60 元,而炸藥用量每孔相對減少約54 kg,每孔裝藥成本相對減少210 元,以其中一次爆破試驗(yàn)方案采用空氣間隔器的25 個炮孔為例,總成本降低5 250 元。
綜上所述,現(xiàn)場爆破施工中,炮區(qū)排距為7.0 m,理論爆后沖距離為3.0~4.0 m 時,利于下個炮區(qū)穿孔,綜合考慮爆破效果、質(zhì)量、成本等因素,當(dāng)PVC管空氣間隔器長度為1.2 m 時,爆破效果和爆破質(zhì)量不僅滿足現(xiàn)場鏟裝需求,而且有效降低爆破成本,為爆破施工帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
爆破后觀察試驗(yàn)炮區(qū)爆破效果,同時測量炮區(qū)后沖距離、分組統(tǒng)計炮區(qū)大塊個數(shù)及挖機(jī)鏟裝效率,并對數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析。PVC 管空氣間隔器長度為1.5 m 時,炮區(qū)后沖距離雖然最小,但是總體爆破質(zhì)量差、大塊個數(shù)最多,挖機(jī)鏟裝效率最低。PVC 管空氣間隔器長度為1.2 m 時,爆破效果和爆破質(zhì)量不僅滿足現(xiàn)場鏟裝需求,而且有效降低爆破成本。