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油封的密封機(jī)理為油封的密封唇口與旋轉(zhuǎn)表面之間直接接觸,形成了一個(gè)寬度為0.1~0.2mm的窄環(huán)帶,這就是密封界面。在預(yù)加載荷的作用下(通常為彈簧),油封與軸之間一般有1N/mm2左右的平均徑向接觸壓力,當(dāng)潤(rùn)滑油壓力低于該壓力值的情況下,油封阻止其向外界泄漏。因此,如果旋轉(zhuǎn)表面存在壓傷等缺陷時(shí),將會(huì)造成油封密封性能變差,從而導(dǎo)致油封漏油。
在發(fā)動(dòng)機(jī)制造現(xiàn)場(chǎng),曲軸下線目檢工序頻繁出現(xiàn)油封位有壓傷的情況,經(jīng)分析曲軸油封位壓傷頻數(shù)為7,占問(wèn)題總數(shù)的50%,成為質(zhì)量站首要問(wèn)題,嚴(yán)重影響了一次下線合格率。
挑選油封位壓傷最嚴(yán)重的曲軸,測(cè)量其壓傷深度約0.05~0.07mm,通過(guò)拋光機(jī)返修仍無(wú)法消除壓傷。PFMEA評(píng)估曲軸位油封壓傷裝配后將會(huì)導(dǎo)致曲軸油封漏油,影響發(fā)動(dòng)機(jī)的耐久性,PFMEA嚴(yán)重度為7,一旦流出將引起用戶對(duì)產(chǎn)品的抱怨。
通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析2019年1~12月下線曲軸油封位壓傷數(shù)據(jù),其中2019年10月油封位壓傷導(dǎo)致報(bào)廢高達(dá)12件之多,而每月平均產(chǎn)生5件油封位壓傷。
當(dāng)前制造現(xiàn)場(chǎng)對(duì)曲軸油封位壓傷的檢測(cè)方法僅是下線時(shí)員工對(duì)油封位外圓進(jìn)行100%目視檢查,該檢測(cè)方法存在缺陷流出風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)關(guān)聯(lián)圖分析(見(jiàn)圖1),所有末端因素皆為曲軸油封位壓傷問(wèn)題發(fā)生的可能原因,歸結(jié)如下。
1)過(guò)程抽檢造成油封位磕碰傷。
2)機(jī)械手位置不正確造成油封位磕碰傷。
3)OP20、OP50卡爪夾緊力過(guò)大。
圖1 關(guān)聯(lián)圖分析
4)OP20、OP50卡爪磨損或損壞。
5)OP20、OP50卡爪安裝不正確。
6)OP20卡爪粘鐵屑。
如果在過(guò)程抽檢中操作不當(dāng),容易造成曲軸油封位磕碰傷,因此要求員工抽檢操作過(guò)程中嚴(yán)格按照SOS/JES操作,避免對(duì)油封位造成磕碰傷。通過(guò)跟蹤驗(yàn)證下線情況,仍存在曲軸油封位壓傷問(wèn)題。
如果機(jī)械手位置不正確,容易造成曲軸油封位撞到支架上,引起油封位磕碰傷。機(jī)械手原點(diǎn)位置有PM檢查要求,周期為180天,查看PM檢查記錄表,未發(fā)現(xiàn)機(jī)械手原點(diǎn)偏移的記錄。同時(shí)檢查全線機(jī)械手上下料位置,均無(wú)發(fā)現(xiàn)異常情況。
測(cè)量OP20、OP50卡爪夾緊力在5MPa左右,懷疑夾緊壓力過(guò)大。嘗試降低夾緊力至4MPa,驗(yàn)證時(shí)出現(xiàn)“卡爪未正確夾緊報(bào)警”,無(wú)法降低夾緊力驗(yàn)證。測(cè)量正常夾緊時(shí)的曲軸油封位外圓夾痕深度為0.08~0.12mm,跟蹤至完成OP80磨床加工(磨床總單邊磨削量為0.3mm),夾痕能完全消除。
卡爪更換周期為24個(gè)月,檢查當(dāng)前機(jī)床卡爪已使用10個(gè)月,查看卡爪工作面均未出現(xiàn)異常磨損或損壞。
OP20、OP50卡爪的安裝有PM的檢查要求,周期為30天,查看PM檢查記錄表,未發(fā)現(xiàn)卡爪安裝不正確的記錄。同時(shí)檢查卡爪安裝無(wú)異常,相關(guān)緊固螺栓無(wú)松動(dòng)的現(xiàn)象。
懷疑卡爪粘鐵屑,導(dǎo)致曲軸油封位外圓卡爪夾緊時(shí),夾痕過(guò)深,后工序無(wú)法完全消除。檢測(cè)卡爪有磁性,磁性達(dá)8~10Gs(1Gs=10-4T),放置鐵屑驗(yàn)證,鐵屑能吸附在卡爪的工作面上,而且使用機(jī)床吹氣也無(wú)法有效清除鐵屑。同時(shí)查看有嚴(yán)重壓痕的曲軸,其壓痕處有鐵屑?xì)埩舻暮圹E。
綜上所述,造成曲軸油封位壓傷的根本原因是OP20卡爪有磁性導(dǎo)致卡爪粘鐵屑,從而當(dāng)卡爪夾緊油封位外圓時(shí)就會(huì)在外圓上留下深深的夾痕,后工序沒(méi)法完全消除,導(dǎo)致下線出現(xiàn)曲軸油封位有壓傷的問(wèn)題。
針對(duì)卡爪帶磁性導(dǎo)致卡爪粘鐵屑問(wèn)題擬定兩個(gè)對(duì)策方案,見(jiàn)表1。
表1 對(duì)策方案評(píng)估
方案1可實(shí)施性較低,因?yàn)榭ㄗТ判?,磁?chǎng)方向無(wú)法確定,目前無(wú)法進(jìn)行有效消磁;方案2優(yōu)勢(shì)明顯,因此確認(rèn)采用方案2。優(yōu)化曲軸油封位外圓加工工藝,將外圓加工由一刀切改為兩刀切(優(yōu)化前后工藝分析見(jiàn)表2、表3)。
綜上所述,發(fā)動(dòng)機(jī)制造過(guò)程中由于卡爪粘鐵屑造成曲軸油封位外圓留下深深的夾痕的問(wèn)題,建議從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn)(見(jiàn)表4),以避免油封位壓傷問(wèn)題的再次發(fā)生。
表2 優(yōu)化前工藝分析
改善前,完成加工后曲軸油封位外圓存在夾痕如圖2所示。
改善后,通過(guò)優(yōu)化曲軸油封位外圓的加工工藝,消除曲軸油封位外圓夾痕問(wèn)題。經(jīng)過(guò)MCR驗(yàn)證,檢查曲軸油封位外圓無(wú)夾痕產(chǎn)生(見(jiàn)圖3),連續(xù)統(tǒng)計(jì)3個(gè)月下線數(shù)據(jù),已無(wú)油封壓傷問(wèn)題產(chǎn)生,達(dá)到了預(yù)期的改進(jìn)效果。
表3 優(yōu)化后加工工藝
表4 優(yōu)化對(duì)策實(shí)施
圖2 改善前油封位外圓
圖3 改善后油封位外圓
通過(guò)對(duì)制造現(xiàn)場(chǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸油封位壓傷問(wèn)題分析,得出造成曲軸油封位壓傷缺陷的原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)方案,有效地消除了油封位壓傷導(dǎo)致的油封漏油的潛在影響。這樣既提高了發(fā)動(dòng)機(jī)的壽命以及用戶對(duì)產(chǎn)品的滿意度,又為后續(xù)發(fā)動(dòng)機(jī)的制造過(guò)程設(shè)計(jì)起到了一定的建設(shè)性意義。