姚 亮,晁 霞,高云飛,劉燕霞,張志旺
(1 濟(jì)源鋼鐵公司,河南 濟(jì)源454650;2 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料工程系,河北 石家莊050091)
隨著用戶加工產(chǎn)品精度不斷提升,對(duì)鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的要求日趨嚴(yán)格,走訪下游用戶發(fā)現(xiàn)因鑄坯中心偏析和中心疏松引起鋼材加工件拉拔性能、焊接性能、增大拉斷率等質(zhì)量問題較多。以濟(jì)源鋼鐵公司1#連鑄機(jī)生產(chǎn)240 mm×240 mm斷面GCr15鋼連鑄坯為試驗(yàn)鋼種,在對(duì)GCr15鋼固相率進(jìn)行模擬的基礎(chǔ)上,制定輕壓下參數(shù),通過(guò)分析各階段試驗(yàn)連鑄坯低倍及碳偏析控制情況[1-5],確定最佳試驗(yàn)方案,建立合適的輕壓模型,從而減輕中心偏析和中心疏松,實(shí)現(xiàn)鑄坯內(nèi)部質(zhì)量提高。
輕壓下試驗(yàn)在240 mm×240 mm斷面GCr15鋼連鑄坯上進(jìn)行,重點(diǎn)研究實(shí)施輕壓下技術(shù)對(duì)鑄坯質(zhì)量的改善效果。
在現(xiàn)有連鑄機(jī)設(shè)備基礎(chǔ)上,對(duì)4架鉗式拉矯機(jī)及底座主體設(shè)備進(jìn)行改造,采用7架牌坊式拉矯機(jī)代替4 架鉗式拉矯機(jī),壓下輥間距1 150~1 200 mm,同時(shí)將原有的多點(diǎn)矯直改為連續(xù)矯直,增加相關(guān)的液壓、潤(rùn)滑、冷卻等輔助系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)。試驗(yàn)所用連鑄機(jī)為:弧形半徑10 000 mm 的7 流弧形連鑄機(jī),流間距為1 400 mm;結(jié)晶器銅管材質(zhì)為CuAg合金,長(zhǎng)度900 mm,斷面為240 mm×240 mm,外置結(jié)晶器電磁攪拌+凝固末端電磁攪拌;采用二次冷卻分為4 區(qū),軋輥全水冷卻+其余氣霧冷卻。主要技術(shù)參數(shù)為:采用牌坊式動(dòng)態(tài)壓下拉矯機(jī)組,開口度80~360 mm;采用7 架/流,7 對(duì)輥,上輥驅(qū)動(dòng),液壓缸驅(qū)動(dòng)上輥壓下,連續(xù)矯直。
試驗(yàn)分為3個(gè)階段,各試驗(yàn)階段的輕壓下參數(shù)見表1,試驗(yàn)過(guò)程拉速為0.75 m/min。
表1 各輥試驗(yàn)階段輕壓下參數(shù)
圖1 為GCr15 鋼未輕壓下和輕壓下低倍組織,表2為輕壓下各階段的低倍組織。從圖1和表2可以看出,輕壓下投用后低倍中心疏松級(jí)別改善不大,但中心縮孔有明顯改善,尤其是壓下量14 mm的第二階段試驗(yàn),≤0.5 級(jí)中心縮孔達(dá)到了100%。第二階段低倍仍有個(gè)別試樣有縮孔;為改善縮孔,第三階段將壓下量增大至16 mm,但未取得理想效果。綜合分析,第二階段低倍數(shù)據(jù)最好。
表3為輕壓下各階段的偏析情況,從表中分析可以看出,第一階段從1#輥開始?jí)合?,最大壓下量?2 mm。試樣的中心碳平均偏析指數(shù)由1.13 降到1.10,最大偏析指數(shù)由1.31 降到1.28;第二階段將3#輥壓下量降低至11 mm,4#輥增大至14 mm,其余壓下量不變。試樣的中心偏析合格率由42.9%提高到72.7%,中心碳平均偏析指數(shù)由1.10 降低到1.04,最大偏析指數(shù)由1.28降低到1.22;第三階段3#輥壓下12 mm,4#輥增大至16 mm,試樣的中心偏析合格率由72.7%降低到42.9%,中心碳平均偏析指數(shù)由1.04增加到1.11,最大偏析指數(shù)由1.22增大到1.39。可以看出,隨著輕壓下壓下量的增加,尤其是第二階段當(dāng)最大壓下量達(dá)到14 mm時(shí),中心偏析合格率達(dá)72.7%,最大偏析指數(shù)僅為1.04,明顯地改善了鑄坯中心碳偏析的問題。第3 階段壓下量達(dá)到16 mm后,偏析指數(shù)明顯升高。
圖1 GCr15未輕壓下和輕壓下低倍照片
表2 輕壓下各階段的低倍組織
表3 輕壓下各階段的偏析情況
綜上看出,第二階段試驗(yàn)方案得到的GCr15鑄坯質(zhì)量是最優(yōu)的。通過(guò)在三個(gè)階段試驗(yàn),最終確定最佳輕壓模型參數(shù)見表4,拉速為0.75 m/min。
3.1 總壓下量為14 mm,拉速為0.75 m/min,過(guò)熱度為28 ℃時(shí),軸承鋼GCr15 低倍疏松≤1.5 級(jí)和縮孔≤0.5 級(jí)比例均達(dá)到100%,有效改善了中心疏松和中心縮孔。
3.2 總壓下量為14 mm,拉速為0.75 m/min,過(guò)熱度為28 ℃時(shí),軸承鋼GCr15 中心碳偏析合格率由28.61%提高到72.7%,中心碳平均偏析指數(shù)由1.13降到1.04,最大偏析指數(shù)由1.31 降到1.22,較好地解決了中心碳偏析。
3.3 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)踐證明,240 mm×240 mm GCr15鋼實(shí)施輕壓下以后,有效改善了鑄坯中心偏析、中心疏松和中心縮孔,提高了鑄坯質(zhì)量。
表4 最佳輕壓下參數(shù)