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汝陽某選礦廠鉬精選工藝優(yōu)化及改造實踐

2021-05-17 07:47:12
中國鉬業(yè) 2021年2期
關(guān)鍵詞:旋流器工藝流程精礦

張 峰

(金堆城鉬業(yè)集團有限公司 陜西 渭南 714100)

0 引 言

汝陽某選礦廠自2015年開始試生產(chǎn),試生產(chǎn)初期做了大量的改造工作,到2018年第一季度實現(xiàn)達產(chǎn),但生產(chǎn)組織過程中常出現(xiàn)工藝不穩(wěn)定現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為:粗精選工藝不暢、精選段泵池外溢頻繁、精尾品位波動較大、品位高、精礦含雜難以控制、嚴(yán)重時造成整個浮選工藝波動。

1 工藝流程簡介

該選礦廠碎磨工藝流程采用粗碎+半自磨+球磨+頑石破碎的流程,選別工藝流程,粗選為一粗、一精、二掃流程,精選為三段再磨+五次精選+三次精掃選流程,二段、三段再磨為開路磨礦,設(shè)計鉬精礦品位 57%[1],精尾直接排放。工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程圖

2 粗精選工藝流程優(yōu)化

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

粗精選泡沫流入4號泵池,經(jīng)VTM300立磨機再磨與旋流器形成閉路,溢流產(chǎn)品進入5號泵池,進入浮選柱精選。由于礦石性質(zhì)波動較大且易泥化,粗精作業(yè)易發(fā)粘,4號泵池外溢情況嚴(yán)重,而控制刮量后粗精品位過高,粗選段回收率受到影響。該段旋流器溢流細(xì)度高于設(shè)計值[2](設(shè)計旋流器溢流細(xì)度為-0.038 mm占85%)。對精尾中輝鉬礦粒度進行分析,結(jié)果見表1。

表1 精尾中輝鉬礦粒度統(tǒng)計表

由表1可知,精尾中輝鉬礦的顆粒數(shù)含量以-0.043 mm~+0.01 mm 和-0.01 mm粒徑為主,兩者合計占99.46%。按近似面積含量計算,兩粒級合計占96.68%。粗精過磨、精尾中細(xì)粒級輝鉬礦占比高是精選回收率低的重要原因。

2.2 工藝優(yōu)化

2.2.1 部分粗精礦快選少磨

根據(jù)粒度數(shù)據(jù)及粗精品位分析,粗精作業(yè)工藝不暢和粗精過磨均對回收率有一定影響,為減少過磨,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備布置情況,對粗精選泡沫進行分流,將粗精選前兩槽易選且品位高的泡沫產(chǎn)品不再磨直接進入精選I作業(yè),該工藝改造不僅減少粗精礦過磨,而且有利于提升Ⅱ段再磨作業(yè)濃度,減少用水量。改造后工藝流程見圖2。

圖2 粗精工藝改造后流程圖

2.2.2 穩(wěn)定Ⅱ段磨礦細(xì)度

(1)將現(xiàn)場普通渣漿泵,改為適應(yīng)于泡沫輸送的泡沫泵,極大改善了旋流器給礦的穩(wěn)定性,旋流器運行壓力波動大幅度降低。

(2)將旋流器壓力穩(wěn)定在60~80 kpa,旋流器開啟個數(shù)根據(jù)壓力進行調(diào)節(jié),控制溢流產(chǎn)品細(xì)度-0.038 mm占比在80%~85%。

2.3 改造后效果

改造后可根據(jù)現(xiàn)場泡沫情況,靈活調(diào)整選別工藝:

(1)根據(jù)原礦性質(zhì)變化,當(dāng)粒度較細(xì)、精選段泥化嚴(yán)重時增加直接進入精選I的礦漿量,減輕過磨現(xiàn)象。

(2)當(dāng)粗選作業(yè)發(fā)粘嚴(yán)重時,粗精泡沫流動性差時,通過調(diào)整分流閥門開度可分量至后續(xù)作業(yè)泵池,緩解旋流器給礦泵池外溢,同時減少因粗精泡沫流動性不好而造成的粗精品位異常偏高的問題。改造前后粗精泡沫粒度及品位對比見表2。

表2 改造前后粗精泡沫粒度及品位對比表

3 精掃選作業(yè)改造

3.1 改造前工藝

原設(shè)計精選段流程為五次精選,三次精掃選,生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)精掃選設(shè)備容積偏小,作業(yè)時間不夠?qū)е戮珤哌x尾礦品位偏高,為了確保精掃選作業(yè)回收率,在精Ⅰ和精掃Ⅰ兩個作業(yè)間增加1臺浮選柱(φ4.0 m×12 m),通過增加設(shè)備容積確保精掃選作業(yè)回收率,但增加浮選粒后導(dǎo)致精掃作業(yè)循環(huán)量過大,泡沫槽溢流,泵池液位高,整體效果不理想。

3.2 工藝優(yōu)化

為了縮短流程,減少循環(huán)次數(shù),在精掃Ⅱ泡沫槽底部增加管道直接進入精選I給礦泵池,將精掃Ⅰ和精掃Ⅱ作業(yè)合并,加快精掃作業(yè)精礦產(chǎn)品直接流向精選段,減少循環(huán)。同時改造精掃Ⅱ泡沫管道增加三通,可實現(xiàn)向精Ⅰ、精Ⅱ、精Ⅲ給礦,通過三通閥門調(diào)節(jié)泡沫產(chǎn)品去向。改造后工藝流程見圖3。

圖3 精掃選作業(yè)改造后工藝流程圖

3.3 改造后效果

通過精掃選作業(yè)流程改造,一方面縮短了作業(yè)流程,加速精掃泡沫精礦進入后續(xù)精選作業(yè),減少精掃選泡沫精礦的循環(huán)次數(shù)。當(dāng)?shù)V石性質(zhì)變化,出現(xiàn)精尾品位偏高時,根據(jù)精礦品位相近原則及時調(diào)整閥門開啟情況,實現(xiàn)返回精Ⅰ或精Ⅱ或精Ⅲ作業(yè)。該改造實施后,精掃選循環(huán)量減少,精尾品位顯著降低,流程考察詳細(xì)結(jié)果見表3。

表3 粗精、精掃段工藝改造前后精尾粒度及品位對比表

4 工藝改造前后指標(biāo)對比

選礦廠工藝改造前后生產(chǎn)指標(biāo)整體對比見表4。

表4 工藝改造前后指標(biāo)對比

由表4可知,改造后Mo平均理論回收率由80.53%提高到了84.99%。改造后Mo平均實際回收率由77.47%提高到了86.97%。工藝優(yōu)化后,精選段工藝基本穩(wěn)定,泵池外溢現(xiàn)象減少,精尾品位由1.197%~1.910%降低到0.381%~1.099%。

3 結(jié) 論

(1)過磨、泥化嚴(yán)重是精選回收率低的重要原因,可通過優(yōu)化旋流器分級和適時停、開攪拌磨緩解。

(2)適當(dāng)擴大精掃選處理能力、提高精選段作業(yè)濃度、縮短精掃作業(yè)流程,對降低精尾品位是有利的。

(3)控制好粗精品位,對降低粗尾、精尾品位有很大作用。

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