何 文,唐 勇,李 銳
(眉山市博眉啟明星鋁業(yè)有限公司,四川 眉山 620041)
在電解鋁生產(chǎn)過程中,影響生產(chǎn)指標(biāo)的因素較多,如原材料、電解質(zhì)成份、氧化鋁濃度、電壓、在產(chǎn)鋁量、控制系統(tǒng)、操作管理等,尤其是技術(shù)條件管理,需多參數(shù)綜合調(diào)控,建立平衡體系,保持8℃~12℃的過熱度有利于實(shí)現(xiàn)較好的生產(chǎn)指標(biāo)。
本文對(duì)電解鋁生產(chǎn)過程中的氧化鋁濃度控制對(duì)電壓、電流效率的影響進(jìn)行論述。
電解質(zhì)電阻隨氧化鋁濃度變化而變化,其關(guān)聯(lián)性如下圖:
圖1 電解質(zhì)電阻隨氧化鋁濃度變化
如圖所示,電解質(zhì)電阻在氧化鋁濃度為4%的條件下具有最小值,4%的氧化鋁濃度是電解質(zhì)電阻變化的臨界點(diǎn)。以臨界點(diǎn)劃分,氧化鋁濃度分為高濃度區(qū)域和低濃度區(qū)域。在高濃度區(qū)域,隨氧化鋁濃度增加,電解質(zhì)電阻增加;在低濃度區(qū)域,隨氧化鋁濃度減小,電解質(zhì)電阻增加,濃度越低變化越大。
在電解鋁生產(chǎn)過程中,利用電解質(zhì)電阻隨氧化鋁濃度變化的特性來進(jìn)行氧化鋁濃度控制。在生產(chǎn)過程中,電解質(zhì)電阻的變化表現(xiàn)為電解槽電壓的變化,如下圖所示:
圖2 電解鋁生產(chǎn)過程
電解槽在過量加料的狀態(tài)下,氧化鋁濃度增加,電壓下降;電解槽在欠量加料的狀態(tài)下,氧化鋁濃度降低,電壓上升。
電解質(zhì)對(duì)氧化鋁的溶解存在最大值,是指氧化鋁溶解在電解質(zhì)中的最大濃度,飽和度。不同的電解質(zhì)體系具有不同的飽和度,常規(guī)的電解質(zhì)體系(低鋰鉀)飽和度在8%左右,高鋰鉀含量的電解質(zhì)體系氧化鋁飽和度更低。
在電解鋁生產(chǎn)過程中,若氧化鋁量超過飽和度,多余部份不能溶解,沉積在電解槽底,形成沉淀,甚至變成硬結(jié)殼,破壞電解槽爐膛,造成電解槽電流分布紊亂,引發(fā)電解槽波動(dòng),嚴(yán)重影響電解槽生產(chǎn)。若氧化鋁濃度偏低,會(huì)造成電流空耗,引發(fā)陽極效應(yīng),電壓大幅上升,降低電流效率并且增加電耗。因此氧化鋁濃度控制首先要控制沉淀產(chǎn)生,保持電解槽爐膛規(guī)整,穩(wěn)定生產(chǎn);其次是維持足夠的濃度,避免電流空耗,控制陽極效應(yīng)。
根據(jù)電解質(zhì)電阻與氧化鋁濃度的關(guān)聯(lián)性,以及氧化鋁濃度控制要求,在電解鋁生產(chǎn)中,為避免沉淀產(chǎn)生,保持爐膛規(guī)整,氧化鋁濃度應(yīng)控制在低濃度區(qū)域;為減小電解質(zhì)電阻,降低無功電壓,在低濃度區(qū)域應(yīng)盡可能高。在這樣的濃度區(qū)域能保持穩(wěn)定生產(chǎn)取得較好的生產(chǎn)指標(biāo)。
目前有很大比例的電解鋁生產(chǎn)的槽控機(jī)控制系統(tǒng)對(duì)電壓的調(diào)控設(shè)定參數(shù)為窄死區(qū)上限偏差值(與設(shè)定電壓比較)50mv,下限偏差值30mv,寬死區(qū)上限偏差值100mv,下限偏差值50mv。在窄死區(qū)范圍內(nèi)不對(duì)電壓進(jìn)行調(diào)整,超出窄死區(qū)范圍,在寬死區(qū)范圍內(nèi)對(duì)電壓進(jìn)行調(diào)整。并對(duì)超出寬死區(qū)范圍的電壓進(jìn)行報(bào)警,提醒人工干預(yù)。
在這種模式下,當(dāng)電解槽電壓超出窄死區(qū)范圍,在寬死區(qū)范圍內(nèi)槽控機(jī)對(duì)電壓進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整。當(dāng)電壓在寬、窄死區(qū)上限時(shí),槽控機(jī)主動(dòng)下降電壓;在寬、窄死區(qū)下限時(shí),槽控機(jī)主動(dòng)提升電壓。電解槽在正常的生產(chǎn)狀態(tài)下,電壓的變化是由氧化鋁濃度變化引起的,氧化鋁濃度降低時(shí)電壓上升,氧化鋁濃度增加時(shí)電壓下降,電壓變化是氧化鋁濃度變化的特征表現(xiàn)。槽控機(jī)通過對(duì)電壓區(qū)域的設(shè)定來調(diào)整電壓,在寬窄死區(qū)的上下限主動(dòng)干預(yù)電壓,沒有充分利用氧化鋁濃度變化對(duì)電解質(zhì)電阻的影響,尤其是在氧化鋁濃度偏低電壓上升時(shí)降電壓壓縮極距,氧化鋁濃度較長時(shí)間保持在低濃度狀態(tài),造成電流效率降低。
針對(duì)目前的槽控機(jī)干預(yù)電壓的控制模式存在的缺陷,選10臺(tái)電解槽修改電壓控制模式,在氧化鋁濃度偏低時(shí)電壓上升不進(jìn)行干預(yù)調(diào)整,而是通過調(diào)整氧化鋁過欠量加料來修正電壓,避免較長時(shí)間保持低氧化鋁濃度狀態(tài)增加無功電壓,避免降電壓電解槽壓極距降低電流效率。
在過量加料時(shí),氧化鋁濃度增加,電解質(zhì)電阻降低,電壓表現(xiàn)為下降狀態(tài),逐漸低于目標(biāo)電壓,當(dāng)電壓下降到一定程度,變化斜率降低,電壓曲線平緩時(shí)加料狀態(tài)轉(zhuǎn)換為欠量;在欠量加料狀態(tài)下,電壓表現(xiàn)為上升狀態(tài),當(dāng)電壓超過目標(biāo)電壓時(shí)立即轉(zhuǎn)換為過量加料狀態(tài)。通過這樣的控制模式,電解槽在低濃度區(qū)域始終保持較高濃度,電解質(zhì)電阻保持在低位,并且降低電解質(zhì)濃度差異電壓,有效的降低了無功電壓。
試驗(yàn)槽電壓控制曲線:
圖3 試驗(yàn)槽電壓控制變化曲線
試驗(yàn)槽生產(chǎn)兩年的生產(chǎn)指標(biāo)與正常槽比較如下:
表1 試驗(yàn)槽生產(chǎn)兩年的生產(chǎn)指標(biāo)與正常槽比較
從兩年時(shí)間的生產(chǎn)指標(biāo)比較,試驗(yàn)槽優(yōu)化了氧化鋁濃度控制,電解質(zhì)中氧化鋁濃度在低濃度區(qū)域始終保持較高濃度狀態(tài),有效的降低了電解質(zhì)電阻,降低濃度差異電壓,與原有的控制模式比較,有效的降低了無功電壓,電解槽極距穩(wěn)定。試驗(yàn)槽電流效率提高0.24%,噸鋁電耗降低104度,降低了生產(chǎn)成本。
通過優(yōu)化氧化鋁濃度控制,控制氧化鋁濃度在低濃度區(qū)域保持較高的濃度狀態(tài),能降低電解質(zhì)電阻,降低無功電壓,在氧化鋁濃度偏低時(shí)電壓上升不進(jìn)行干預(yù)調(diào)整,而是通過調(diào)整氧化鋁過欠量加料來修正電壓,避免較長時(shí)間保持低氧化鋁濃度狀態(tài)增加無功電壓,避免降電壓電解槽壓極距降低電流效率。優(yōu)化氧化鋁濃度控制的電解槽提高了電流效率,降低了電耗。