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膠體態(tài)聚合物在油田配制站直接溶解的可行性研究

2021-05-22 13:37
油氣田地面工程 2021年5期
關鍵詞:造粒母液篩網

大慶油田有限責任公司

為了便于聚合物溶解,油田驅油采用干粉態(tài)聚丙烯酰胺,但從聚合物膠體加工成為干粉需要干燥蒸發(fā)近60%的水分,這一過程會產生巨大能耗,增加生產成本[1-6],并限制了產能。為降低生產聚丙烯酰胺干粉的能耗及采購成本,提高生產線的產能,有必要進行油田現場直接應用膠體態(tài)聚合物驅油的可行性研究[7-9]。

1 現場直接應用需要解決的問題

膠體態(tài)聚合物的直接應用在國內外油田聚合物驅油技術中尚無先例,本文通過室內實驗證明膠體經過再造粒后能夠溶解,但要實現現場直接應用需要解決以下四方面難題。

1.1 粒徑的合理尺寸

研磨造粒是膠體態(tài)聚合物現場應用的核心工藝。造粒工藝采取篩網式研磨,刀頭將膠體態(tài)聚合物擠壓至篩網,通過控制篩網孔的尺寸,調節(jié)生產出的膠粒大小。

膠粒的大小決定造粒設備的產能,膠粒越大,產能越高。另一方面,溶解速度決定了膠粒不能過大,膠粒越大,溶解速度越慢,會造成后端建設溶解罐的容積和數量過大。

1.2 揮發(fā)氨氣的處理

生產聚合物時,聚丙烯酰胺與氫氧化鈉發(fā)生水解反應產生氨氣,干粉經過干燥后,大部分氨氣快速釋放,而膠體中的氨氣則需要緩慢釋放,因此,膠體在裝卸、造粒和溶解過程中均釋放出NH3,刺激性氣味較大。氨氣產生的化學方程式見圖1。

圖1 氨氣產生的化學方程式Fig.1 Chemical equation for ammonia production

1.3 膠體的計量方式

現有的配制站干粉是粉末狀,配制時采用的計量方式為瞬時配比法,即:采用螺旋下料器控制下料速度,用水泵控制水量,只要二者的瞬時配比滿足配制方案的要求濃度,即可達到方案要求。膠體研磨成膠粒后有較大黏性,容易粘連成塊,導致與水的瞬時混合不均勻,因此,現有的計量方式無法滿足瞬時配比要求。

1.4 現有工藝導致膠粒再次粘結成塊

膠體態(tài)聚合物呈膠團狀,含有油狀物和較多的水分。由于漏斗坡度及風機吸入能力等問題,研磨成粒后下落至漏斗倉的膠粒堆積在漏斗倉內及風機前部管內,再次形成大塊膠團,導致風機進口管堵塞無法風送,且風送后膠團在溶解罐內無法溶解,形成較大粘團,堵塞在后端粗精過濾器內。如果粘團沖破過濾器濾袋,到下游注入站被注進地層,就會造成地層堵塞,影響開發(fā)效果。

2 現場試驗

2.1 合理粒徑的選擇

造粒系統(tǒng)是實現膠體現場應用的核心系統(tǒng),它既要滿足粒徑要求,還要保證能夠連續(xù)運行?,F場安裝測試了5種造粒設備,最終采用旋刀切削篩板擠壓式造粒工藝設備,實現了現場連續(xù)造粒。通過室內模擬以及現場試驗,用篩網篩取1~5 mm 粒徑膠粒,采用現場污水配制5 000 mg/L聚合物膠體溶液,檢測不同粒徑所需的溶解時間及水中不溶物。

從實驗結果(圖2)可知,粒徑大小影響溶解速度和效果。當粒徑在3 mm 以下時,其溶解效果和所需時間與干粉相近[10]。

圖2 粒徑對溶解時間的影響Fig.2 Influence of particle size on dissolution time

2.2 采取噴淋系統(tǒng)解決氨氣吸收問題

利用氨氣溶于污水的特點,采用白鋼水槽氨氣吸收塔,使膠粒與塔內噴淋裝置落下的水接觸,吸收溶解過程中產生的氨氣。針對上料傳輸過程中的氨氣釋放,全程采用密閉控制。同時在各節(jié)點設置氨氣報警裝置,全程監(jiān)測氨氣泄漏。采用大料箱和氨氣吸收塔強制排風系統(tǒng),增設墻壁軸流風機,排出因吸收入不充分而釋放出的氨氣。

2.3 采取稱重計量方式實現濃度精度可控

控制水料配比是母液配制精度的關鍵,在大料箱和造粒機之間增加具有稱重功能的小料箱,編寫進料計算公式并寫入控制系統(tǒng),精確控制膠體進料量,通過自控系統(tǒng)及時調整配比參數以控制膠體母液配制精度。進料公式為

式中:L為罐底液量,L;A為進膠體量,kg;S為固含量,%;C為罐底濃度,mg/L。

通過現場檢測熟化罐、外輸泵、儲罐母液濃度誤差控制在±5%之內,熟化罐母液黏度650 mg/L左右(表1),與干粉母液黏度基本相當。

表1 母液濃黏度化驗檢測值Tab.1 Test value of mother liquor concentration and viscosity

2.4 優(yōu)化工藝,減少膠粒二次粘連

因場地對初期設備的限制,無法進行大幅度工藝改造,在造粒后風送至溶解罐過程中,當造粒速度與風送速度不匹配時,會導致膠粒二次膠結,影響溶解質量。通過室內實驗,對工藝進行了優(yōu)化,在研磨裝置下端設置溶解罐,研磨造粒后的顆粒直接進入溶解罐攪拌溶解,避免堆積后再次形成大的膠塊,這樣可避免風送環(huán)節(jié)中膠粒二次結團,提高溶解質量。

3 經濟效益

現場試驗連續(xù)進行196天,系統(tǒng)運行時率達到99.7%。試驗共配制聚合物膠體1 764.93 t,外輸母液10.8×104km3,實現了聚合物膠體連續(xù)注入。

此項技術的應用節(jié)約了聚丙烯酰胺生產企業(yè)的成本,下游應用企業(yè)的配制成本略有增加。其中:節(jié)約了煉化公司在生產環(huán)節(jié)的各項費用共計755元/t,應用單位的配制成本增加了約200 元/t,綜合評價,使用膠體態(tài)聚合物比聚合物干粉每噸可節(jié)省費用555元。

4 結論

膠體態(tài)聚合物在現場直接配制溶解可行,配制過程中影響溶液均一性的關鍵環(huán)節(jié)主要是膠體粒徑大小和如何避免造粒后再堆積;對膠體態(tài)聚合物在現場直接配制進行綜合評價,其經濟效益優(yōu)于使用聚合物干粉。

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