賈建明
(河鋼宣鋼二鋼軋廠,河北 宣化075100)
轉(zhuǎn)爐前大面和爐底是轉(zhuǎn)爐的重要部位,經(jīng)常受到鐵水、倒?fàn)t鋼渣液體的沖刷侵蝕和廢鋼的機(jī)械撞擊。使用菱鎂礦替代部分生鐵塊補(bǔ)爐后,菱鎂礦含高熔點(diǎn)的礦物質(zhì),耐火度高,提高了渣補(bǔ)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和抗沖刷能力,每次補(bǔ)爐大約20 min左右就能粘好,高熔點(diǎn)物質(zhì)在附著轉(zhuǎn)爐爐襯長(zhǎng)達(dá)10~16 h,節(jié)約了生產(chǎn)時(shí)間,給公司單爐機(jī)生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。
高爐的連續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)壓力較大,轉(zhuǎn)爐必須適應(yīng)高爐的生產(chǎn)節(jié)奏,這樣轉(zhuǎn)爐檢修、補(bǔ)爐的機(jī)動(dòng)時(shí)間較短,轉(zhuǎn)爐維護(hù)也需要很大成本,如果長(zhǎng)時(shí)間不對(duì)爐襯進(jìn)行修補(bǔ),將影響轉(zhuǎn)爐的穩(wěn)定生產(chǎn),且會(huì)給后期爐役爐況的維護(hù)帶來(lái)困難增加負(fù)擔(dān)。
轉(zhuǎn)爐爐襯由絕熱層、永久層和工作層組成。工作層因與高溫金屬液體、熔渣直接接觸,工作環(huán)境惡劣,所以工作層全部砌筑耐高溫,熱穩(wěn)定性好的鎂炭磚[1]。
轉(zhuǎn)爐在吹煉過(guò)程中,爐內(nèi)在高溫條件下進(jìn)行著復(fù)雜、激烈的物理化學(xué)反應(yīng)和機(jī)械運(yùn)動(dòng)。鎂炭磚工作表面的碳首先受到氧化性熔渣,氧化亞鐵等氧化物、冶煉時(shí)的氧、爐氣中一氧化碳,等氧化性氣體氧化作用,以及高溫下碳還原氧化鎂,使鎂炭磚工作表面形成脫碳層。爐襯磚的工作表面由于碳的氧化脫除,鎂碳磚組織結(jié)構(gòu)遭破壞,在金屬液和高溫氣體的流動(dòng)沖刷下流失而被蝕損;同時(shí),由于碳的脫除所形成的孔隙,熔渣從孔隙滲入,并與MgO反應(yīng)生成低熔點(diǎn)CaO·MgO·SiO2礦物質(zhì)粘附在爐襯上,由于轉(zhuǎn)爐在冶煉時(shí)爐襯內(nèi)發(fā)生反復(fù)性的氧化—脫碳—高溫金屬液和氣體沖刷,轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯逐漸融損,流失于爐渣中,就這樣爐襯一步一步被蝕損。
鎂質(zhì)礦石因其具有高熔點(diǎn)、耐高溫侵蝕、不易氧化、又不與鋼水反應(yīng)的特點(diǎn),其相對(duì)密度大約在2.9~3.1 g/cm3之間,而爐渣的相對(duì)密度大約在2.7 g/cm3左右,當(dāng)把菱鎂礦倒入轉(zhuǎn)爐前大面時(shí),菱鎂礦可以完全浸泡在爐渣中,此作條件完全符合生鐵塊渣補(bǔ)的基本原理。
同時(shí)由于菱鎂礦的比重低于生鐵塊的相對(duì)密度(大約0.3 g/cm3)左右,菱鎂礦在液態(tài)爐渣中會(huì)自動(dòng)逐漸均勻分布在轉(zhuǎn)爐前大面,而生鐵塊的倒入轉(zhuǎn)爐前大面后,由于生鐵塊比重大,倒入轉(zhuǎn)爐后形狀不會(huì)改變,所以菱鎂礦彌補(bǔ)了生鐵塊補(bǔ)爐不夠完全的地方,對(duì)維護(hù)爐型起到了重要作用。
菱鎂礦的主要化學(xué)成分是MgO,是MgCO3和CaCO3的復(fù)鹽,礦石中MgO含量越高,耐火度越高;當(dāng)其遇到高溫熔渣時(shí)分解為CaO和MgO的反應(yīng)層[2],其化學(xué)反應(yīng)如式(1)所示。
它們與熔渣反應(yīng)生成高溫結(jié)合相,提高了渣補(bǔ)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和抗沖刷能力,由于出鋼后爐渣的溫度還很高,基本在1 450~1 550℃之間,菱鎂礦在1 450~1 800℃煅燒,CO2氣體完全溢出,MgO形成方鎂石結(jié)晶致密結(jié)合塊體,耐火度達(dá)到3 000℃以上;MgCO3、CaCO3的分解溫度為627℃,因此,菱鎂礦石加入到爐內(nèi)完全滿足反應(yīng)熱力學(xué)條件,其中一小部分菱鎂礦在爐內(nèi)反應(yīng)生成MgO和CO2氣體,生成的MgO溶解在爐渣中,提高了爐渣中MgO的含量,為濺渣護(hù)爐提供了高熔點(diǎn)的爐渣,濺后渣層可有效抗擊高溫鋼液的沖刷,保護(hù)爐襯抗侵蝕能力,延緩爐襯侵蝕速度,穩(wěn)定爐況正常運(yùn)行。
根據(jù)轉(zhuǎn)爐采用生鐵塊渣補(bǔ)原理經(jīng)驗(yàn)得出結(jié)論:渣補(bǔ)生鐵塊過(guò)多,天車(chē)倒入過(guò)快有結(jié)堆現(xiàn)象難以鋪平,對(duì)爐型影響很大,不符合反應(yīng)動(dòng)力學(xué)原理,致使?fàn)t內(nèi)反應(yīng)空間不足,爐容比變小,吹煉過(guò)程難以控制,容易發(fā)生噴濺;渣補(bǔ)生鐵塊太少,渣補(bǔ)效果不太明顯,起不到護(hù)爐作用,所以渣補(bǔ)生鐵塊一般選擇4.5 t左右。
根據(jù)生鐵塊(相對(duì)密度約7 g/cm3)與菱鎂礦(相對(duì)密度約2.9~3.1 g/cm3)的相對(duì)密度和加入轉(zhuǎn)爐前大面形成的體積相等,計(jì)算菱鎂礦的加入量M如式(2)所示:
由于河鋼宣鋼二鋼軋廠現(xiàn)在菱鎂礦用編織袋包裝,每袋重量大約1 t左右,每次渣補(bǔ)加入2袋,使用也特別方便。
1)根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏,利用中包到點(diǎn)時(shí)時(shí)間充裕情況下進(jìn)行菱鎂礦補(bǔ)爐操作。
2)進(jìn)行菱鎂礦補(bǔ)爐前的吹煉爐次,終點(diǎn)控制按照:w(C)≥0.08%,爐渣堿度為2.8~3.5;爐渣中w(MgO)為8%~10%。
3)確保終點(diǎn)一次拉爐成功,嚴(yán)禁調(diào)生料,鋼水全部出盡;為了保證渣面補(bǔ)爐后平整,爐渣致密度大,不進(jìn)行濺渣操作;或根據(jù)實(shí)際情況靜置一段時(shí)間后,待菱鎂礦完全凝固鋪平燒結(jié)好,可搖起爐適當(dāng)濺渣操作,使補(bǔ)爐效果更好。
4)將爐體搖至與爐臺(tái)夾角約50°,用廢鋼斗緩慢加入提前備好的1~2 t鎂質(zhì)礦石,然后來(lái)回上下小幅度搖爐直至鎂質(zhì)礦石完全平鋪前大面,靜置等待菱鎂礦完全凝固。
5)當(dāng)終點(diǎn)溫度高于1 680℃或終點(diǎn)w(C)小于0.08%時(shí),終渣w(FeO)高、黏度低,用廢鋼斗緩慢加入提前備好的1~2 t鎂質(zhì)礦石,靜置10~15 min。然后起爐搖到零位,氧槍槍位降至2~3 m用氮?dú)獯祾?~2 min,完后再把轉(zhuǎn)爐搖平,讓其自然凝固。
6)渣補(bǔ)完吹煉第一爐鋼,要化好渣,過(guò)程溫度控制合適,出完鋼做好濺渣護(hù)爐工作,使得菱鎂礦補(bǔ)爐效果進(jìn)一步得到鞏固。
1)使用菱鎂礦替代部分生鐵塊補(bǔ)爐后,菱鎂礦含高熔點(diǎn)的礦物質(zhì),耐火度高,提高了渣補(bǔ)的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和抗沖刷能力,菱鎂礦渣補(bǔ)大面較為平整,不存在凸出點(diǎn),前大面耐侵蝕性明顯提高,爐渣平穩(wěn),爐渣中不易帶鋼,杜絕了倒?fàn)t時(shí)爐渣發(fā)泡現(xiàn)象,有利于降低鋼鐵料消耗。
2)一個(gè)中包周期只用生鐵塊補(bǔ)爐一次,用菱鎂礦補(bǔ)爐一次,一次補(bǔ)爐用1~2 t菱鎂礦,大約20 min左右就能粘好,高熔點(diǎn)物質(zhì)在附著轉(zhuǎn)爐爐襯長(zhǎng)達(dá)10~16 h,能替代兩次生鐵塊補(bǔ)爐約8~10 t,節(jié)約了生產(chǎn)時(shí)間,給公司單爐機(jī)生產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。
3)改造前渣補(bǔ)鐵塊的用量為每班4 t、每天3次,耐侵蝕時(shí)間為8 h。改造后為每班2 t鎂質(zhì)礦石每天1次,耐侵蝕時(shí)間為10~16 h。另外還要在每天正常生產(chǎn)的時(shí)候渣補(bǔ)1次每次4 t,替代2次渣補(bǔ)用的生鐵塊8 t,每月除去正常維護(hù)爐襯的次數(shù),菱鎂礦渣補(bǔ)占渣補(bǔ)爐次的權(quán)重為30%,渣補(bǔ)用的鐵塊的成本為每噸0.25萬(wàn)元,該工藝年經(jīng)濟(jì)效益為216萬(wàn)元。