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挖掘機引導輪鑄造工藝方案優(yōu)化

2021-05-27 10:53:46王慎田
金屬加工(熱加工) 2021年5期
關鍵詞:砂眼砂型鋼液

王慎田

山推工程機械有限公司 山東濟寧 272000

1 序言

隨著我國機械化、一體化施工的不斷發(fā)展,帶動工程機械產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年擴大,其中挖掘機是規(guī)模最大、最重要的板塊,尤以中小挖掘機產(chǎn)品的需求增長更為明顯,競爭也越來越激烈。另外,客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量的意識也在不斷提高,質(zhì)量可靠、價格低廉的產(chǎn)品越發(fā)受到客戶的青睞,其中引導輪作為挖掘機行走系統(tǒng)的重要組成部件,其性能可靠性變得更加重要。因此,解決引導輪存在的失效風險,同時開發(fā)出具有高可靠性結構的產(chǎn)品是客戶和制造商共同的期望。

2 背景

目前,工程機械市場上廣泛使用的中小挖掘機,其配套使用的引導輪結構以鑄造式單腹板為主(見圖1),但其使用性能的可靠性不穩(wěn)定,故障率較高。特別是鑄造結構樣式,由于其鑄造工藝固有的缺陷,如鑄造砂眼、縮松和晶粒度不良等,更增加了這種結構不可靠性的風險,嚴重時會發(fā)生工作面斷裂的情況(見圖2),造成整機行走系統(tǒng)失效。另外,鑄造過程中產(chǎn)生的缺陷會增大后續(xù)熱處理產(chǎn)生裂紋傾向,給熱處理工藝增加難度,造成成品率低,成本居高不下。此次研究以提升鑄造質(zhì)量為目標,分析鑄造過程中的各個過程,找到問題原因,并采取有效的改善措施,避免由于鑄造工藝產(chǎn)生的缺陷。

圖1 引導輪結構

圖2 工作面斷裂

3 現(xiàn)狀分析及要因確認

通過對失效件采用要因圖方法進行分析,引導輪由鑄造原因引發(fā)工作面斷裂的原因如下。

1)鑄造產(chǎn)生砂眼、氣孔等缺陷(見圖3),會導致產(chǎn)生潛在裂紋的風險。

現(xiàn)在鑄鋼式引導輪普遍采用水玻璃砂造型工藝,砂型在澆注前要求徹底烘干。為進一步提升鑄鋼件表面質(zhì)量,面砂表面要刷涂料,以提升砂型表面強度,封閉砂型及砂芯表面空隙,改善澆注過程中沖砂引起的夾砂及砂眼產(chǎn)生。一方面,若砂型烘干不充分,會造成澆注過程中產(chǎn)生的大量氣體無法及時排出,此外若澆注速度控制不合理,也會造成型腔內(nèi)氣體排放不及時而形成氣孔。另一方面,砂型沒處理干凈或砂型強度低,小塊砂在澆注過程中被鋼液包裹至引導輪體或踏面處,車削加工時砂被釋放而形成凹坑。再者,修型不徹底、砂型表面浮砂而導致鑄造麻坑。以上幾種情況均會使引導輪形成潛在的失效風險,需要解決。

2)工作面厚度尺寸過小。

工作面位置厚度尺寸與中間部位相比,厚薄差別懸殊,鋼液在該位置冷卻速度過快,易產(chǎn)生應力裂紋(見圖4)。

圖3 砂眼缺陷

圖4 應力裂紋

4 改進方案

(1)鑄造工藝改進方案 砂眼和氣孔等缺陷采取改進措施如下。

1)適當增加砂型烘烤至2~3遍,避免潮濕氣體殘留。

2)控制澆注速度,標準化每包合理澆注時間及末包澆注溫度。

3)在澆注過程中,可改用小包澆注,做到平穩(wěn),防止沖砂。

4)優(yōu)化混砂配比,降低砂型的表面粗糙度值,提高緊實度。

5)刷涂料時涂刷要均勻。

6)每爐次鋼液出爐前進行測溫,將鋼液溫度控制在1550~1650℃后再進行澆注。

7)加強生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢查力度,設專職造型檢查員。

(2)鑄造結構設計改進 由于輪體踏面外邊緣薄,中間部位較厚,且厚薄變化過于懸殊(見圖5),使得此處在鑄造過程中冷卻速度過快,外邊緣與中間部位的體積收縮不同,因此容易產(chǎn)生裂紋及縮松(見圖6)。在熱處理加熱過程中,由于工作面位置壁薄,透熱性較好,當中間壁厚的位置加熱到所要求的溫度830℃時,其明顯薄的工作面位置處的溫度會變的更高,這樣使得鑄件局部過熱,在冷卻過程中較快的冷卻速度也容易產(chǎn)生裂紋,或發(fā)生過燒現(xiàn)象而產(chǎn)生裂紋,這種裂紋為鋸齒狀分布,并伴隨有表面馬氏體組織較粗大而沿晶開裂(見圖7)。此外,通過建立力學-數(shù)學模型分析,踏面部可看作懸臂梁模型,輪體踏面部在機器工作時受到載荷作用,會產(chǎn)生反復變形,易導致疲勞斷裂。因此,加厚踏面尺寸,可以有效地緩解甚至消除疲勞破壞。經(jīng)過有限元分析計算可得:引導輪體適當加厚5mm,則最大變形量僅為更改前的82.1%,同時能夠減緩厚薄過渡程度,減緩鋼液在薄壁位置的冷卻速度,進一步改善澆注工藝性,提高鋼液的流動性及補縮能力。

圖5 輪體踏面

圖6 縮松缺陷

圖7 沿晶開裂

5 實施效果

經(jīng)過在國內(nèi)一家知名引導輪制造企業(yè)分階段實施上述改進方案,當鑄造工藝改進方案實施后,引導輪體的鑄造不合格率由12.98%降到3.46%,進一步實施鑄造結構改進方案后,不合格率進一步降低到0.49%以下,甚至一些鑄造生產(chǎn)批次實現(xiàn)了不合格率是0的質(zhì)量狀態(tài)。經(jīng)過兩次改善方案的實施,降低了損失,節(jié)約了制造成本,同時提升了生產(chǎn)效率,取得了良好效果。

6 結束語

本次研究解決了挖掘機單腹板鑄鋼式引導輪鑄造成品率低的問題。同時,通過數(shù)學模擬分析進一步優(yōu)化了鑄造設計尺寸,并最終通過應用至實際生產(chǎn)制造中,驗證了改善方案的正確性及可靠性,對鑄鋼式引導輪制造行業(yè)具有一定的指導意義。

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