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電動(dòng)門控制邏輯的優(yōu)化與實(shí)現(xiàn)

2021-05-28 14:12康延迪
儀器儀表用戶 2021年5期
關(guān)鍵詞:常規(guī)島電動(dòng)門控制指令

康延迪

(中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 嘉興 314300)

0 引言

隨著數(shù)字化儀控技術(shù)的發(fā)展和推廣應(yīng)用,DCS也經(jīng)歷了不斷改進(jìn)和應(yīng)用日益廣泛的歷程。邏輯控制作為DCS的重要環(huán)節(jié),如何穩(wěn)定、安全、準(zhǔn)確的運(yùn)行是DCS應(yīng)用中面臨的重要問題之一,得到了廣泛重視和研究。

秦山第二核電廠(以下簡稱秦二廠)1、2號(hào)機(jī)組原集散控制系統(tǒng)(DCS)是國產(chǎn)DCS在核電領(lǐng)域的首次應(yīng)用,雖然距1975年提出集散控制系統(tǒng)近30年,其DCS系統(tǒng)也已進(jìn)入第三代,但受限于當(dāng)時(shí)國內(nèi)技術(shù)水平、設(shè)計(jì)理念以及設(shè)備制造水平的限制,DCS的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)、控制站邏輯、硬件板卡等方面在系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)故障頻現(xiàn)。這10余年間進(jìn)行過多次專項(xiàng)技改,消除了大量安全隱患。由于核電的特殊性,作為DCS系統(tǒng)核心的邏輯控制缺陷一直未進(jìn)行修改,但最近幾年硬件設(shè)備故障率及備品備件采購的問題變得尤為突出。在2010年提出了1、2號(hào)機(jī)組DCS的整體改造,作為DCS系統(tǒng)核心的邏輯控制缺陷也在此次改造中得以完善,其中常規(guī)島全開全關(guān)電動(dòng)門的控制邏輯優(yōu)化便是其中之一。

圖1 原始邏輯Fig.1 Original logic

1 電動(dòng)門在秦二廠的應(yīng)用

在電廠中因有大量的蒸汽需要在管道中輸送,而蒸汽在輸送過程中,由于熱量的損耗,會(huì)凝結(jié)大量的疏水,因而在電廠設(shè)計(jì)時(shí),管道上布置了很多疏水袋來收集蒸汽凝結(jié)的疏水。當(dāng)疏水袋中液位到達(dá)一定值時(shí),便會(huì)打開相應(yīng)疏水閥,收集疏水進(jìn)行重復(fù)利用。

二廠常規(guī)島抽氣管道設(shè)有氣動(dòng)疏水閥,在其管道旁路設(shè)有全開全關(guān)式電動(dòng)疏水旁路閥。當(dāng)管道疏水袋液位觸發(fā)一高并延時(shí)2s或兩高觸發(fā)時(shí),氣動(dòng)疏水閥打開,液位降至一高消失后,氣動(dòng)疏水閥關(guān)閉;當(dāng)管道疏水袋液位兩高觸發(fā)或氣動(dòng)疏水閥5s內(nèi)未開啟,則電動(dòng)疏水閥開啟,液位降至一高消失,電動(dòng)疏水閥關(guān)閉。由于電動(dòng)疏水閥對(duì)于系統(tǒng)具有保護(hù)功能,因而本文主要闡述電動(dòng)門控制,其控制邏輯如圖1所示。

2 常用典型電動(dòng)門分類

2.1 有中停裝置的電動(dòng)門

帶中停裝置的電動(dòng)門在控制邏輯中有2個(gè)DI:電動(dòng)門全開、全關(guān)反饋;3個(gè)DO:控制現(xiàn)場設(shè)備的開指令、關(guān)指令、停指令。

開過程:當(dāng)閥門接到開指令,開命令接通時(shí),閥門具有自保持功能。這時(shí)閥門開始動(dòng)作,當(dāng)閥門全開反饋信號(hào)到位時(shí),將開命令解除,在開的過程中,關(guān)命令被閉鎖。

關(guān)過程:當(dāng)閥門接到關(guān)指令,關(guān)命令接通時(shí),閥門具有自保持功能。這時(shí)閥門開始動(dòng)作,當(dāng)閥門全關(guān)反饋信號(hào)到位時(shí),將關(guān)命令解除,在關(guān)的過程中,開命令被閉鎖。

圖2 順控模塊Fig.2 Sequence control module

表1 測試結(jié)果Table 1 Test results

停過程:當(dāng)閥門在開或關(guān)的過程中,如果觸發(fā)停指令,則電動(dòng)門解除開、關(guān)命令,此時(shí)閥門停止動(dòng)作,處于中間位置,之后既可以接受開指令,使閥門開啟,也可以接受關(guān)指令,將閥門關(guān)閉。

2.2 全開全關(guān)電動(dòng)門

全開全關(guān)電動(dòng)門又稱無中停裝置電動(dòng)門,控制邏輯有2個(gè)DI:電動(dòng)門全開、全關(guān)反饋;2個(gè)DO:控制現(xiàn)場設(shè)備的開指令、關(guān)指令。開關(guān)過程與有中停裝置電動(dòng)門動(dòng)作過程與方式相同,只是缺少了停過程[1]。

3 秦二廠電動(dòng)門邏輯分析

3.1 邏輯測試

為了驗(yàn)證控制邏輯的穩(wěn)定性及準(zhǔn)確性,1DCS技改期間在廠家進(jìn)行了大量離線仿真測試,在測試過程中,模仿現(xiàn)

場工況,依次強(qiáng)制相關(guān)信號(hào)。為保證測試結(jié)果準(zhǔn)確、可靠,每次測試只改變其中一個(gè)條件,其他條件均正常,測試結(jié)果見表1。

3.2 原因分析

由于本文主要從邏輯方面進(jìn)行分析,因而對(duì)于由電動(dòng)門本體故障導(dǎo)致的閥門拒動(dòng)或限位開關(guān)不到位本文不做分析。而通過上述實(shí)驗(yàn),根據(jù)電動(dòng)門測試結(jié)果分析,缺陷可分為兩類:一是控制邏輯無法生成指令;二是控制指令丟失。

3.2.1 控制邏輯無法生成指令

對(duì)于控制邏輯無法生成指令,根據(jù)表1分析主要是由于液位開關(guān)故障導(dǎo)致,而對(duì)機(jī)組的影響主要有以下兩方面:

1)閥門開啟時(shí),液位不斷下降。當(dāng)液位開關(guān)一高正常斷開,而兩高無法斷開時(shí),由于兩高閉合觸發(fā)開邏輯而閉鎖關(guān)邏輯,使閥門一直開啟,無法關(guān)閉。當(dāng)疏水袋中的水全部流出后,蒸汽便經(jīng)過疏水管道流至疏水?dāng)U容器或凝汽器,影響機(jī)組的熱效率。

2)閥門關(guān)閉時(shí),液位不斷上漲。當(dāng)液位開關(guān)一高未閉合而兩高閉合時(shí),由于一高斷開觸發(fā)關(guān)邏輯而閉鎖開邏輯,使閥門一直關(guān)閉,無法開啟。當(dāng)疏水袋滿水后,多余的水將進(jìn)入抽氣管道,對(duì)管道及下游設(shè)備造成水沖刷,影響設(shè)備安全。

3.2.2 控制指令丟失

對(duì)于控制指令丟失,根據(jù)表1分析主要是電動(dòng)門動(dòng)作時(shí)間與疏水袋液位變化的時(shí)間問題,而根據(jù)對(duì)機(jī)組產(chǎn)生的影響不同,同樣分為以下兩個(gè)方面:

1)DCS觸發(fā)2s的開閥脈沖時(shí),閥門開命令接通;閥門開始動(dòng)作并閉鎖關(guān)命令,閥門在開啟過程中,液位持續(xù)下降至一高斷開,觸發(fā)2s關(guān)指令并送至就地電動(dòng)門,但電動(dòng)門在開啟過程中關(guān)命令被閉鎖。因此,關(guān)指令丟失,閥門無法關(guān)閉。當(dāng)疏水袋中的水全部流出后,蒸汽便經(jīng)過疏水管道流至疏水?dāng)U容器或凝汽器,影響機(jī)組的熱效率。

2)DCS觸發(fā)2s的關(guān)閥脈沖時(shí),閥門關(guān)命令接通;閥門開始動(dòng)作并閉鎖開命令,閥門在關(guān)閉過程中,液位持續(xù)上漲至兩高閉合,觸發(fā)2s開指令并送至就地電動(dòng)門,但電動(dòng)門在關(guān)閉過程中開命令被閉鎖。因此,關(guān)指令丟失,閥門無法開啟。當(dāng)疏水袋滿水后,多余的水將進(jìn)入抽氣管道,將對(duì)抽氣管道及下游設(shè)備造成水沖刷,影響設(shè)備安全。

3.3 修改措施

3.3.1 控制邏輯無法生成指令

對(duì)于第一類原因,由于是液位開關(guān)設(shè)備故障導(dǎo)致,而液位開關(guān)故障存在很大的隨機(jī)性,因而會(huì)造成控制邏輯無法生成電動(dòng)門開指令或關(guān)指令。在表1中發(fā)現(xiàn),當(dāng)電動(dòng)門未開啟時(shí),對(duì)機(jī)組的影響一致;當(dāng)電動(dòng)門未關(guān)閉時(shí),對(duì)機(jī)組的影響一致。因此,將開指令與關(guān)指令的優(yōu)先級(jí)考慮,轉(zhuǎn)換為對(duì)設(shè)備安全與熱效益的優(yōu)先級(jí)對(duì)比。

圖3 修改后邏輯1 Fig.3 Modified logic 1

核電作為一個(gè)特殊的行業(yè),在邏輯控制上時(shí)刻以安全出發(fā),失去安全就喪失一切。因此,在以設(shè)備安全的前提下,提出了如圖3所示提升閥門開優(yōu)先的邏輯修復(fù)方案1。

在此次修復(fù)中,主要是提升了開閥的優(yōu)先級(jí),即在開指令ON中引一路至PSON:核島保護(hù)開指令(優(yōu)先級(jí)高于開指令ON),當(dāng)一高斷開而觸發(fā)關(guān)邏輯,兩高閉合后,可以通過PSON觸發(fā)開邏輯。同時(shí),添加一高斷開而兩高閉合的報(bào)警邏輯,提醒運(yùn)行人員。通過此次修改可以有效控制疏水袋中的液位穩(wěn)定,提高了系統(tǒng)設(shè)備的安全性。

3.3.2 控制指令丟失

對(duì)于另一類原因,由于命令丟失的主要原因是時(shí)間問題,在不改變電動(dòng)門及疏水袋的前提下,可認(rèn)為疏水管道的流通能力恒定。為了解決控制指令丟失問題,提出了延長控制指令的脈沖時(shí)間和推遲控制指令觸發(fā)時(shí)間兩種方案。

如果使用延長控制指令脈沖時(shí)間的方式,主要有以下幾個(gè)難點(diǎn):

1)每一個(gè)電動(dòng)門的開啟關(guān)閉時(shí)間不同,需要逐個(gè)收集,數(shù)據(jù)量大且收集困難。

2)修改邏輯時(shí),需要逐個(gè)修改,易出錯(cuò),DCS工程實(shí)施困難。

3)每個(gè)周期電動(dòng)門的開啟、關(guān)閉時(shí)間都有微小差別,需要定期修改,DCS工程維護(hù)工作困難。

4)每次修改后,工作中使用的邏輯圖紙需要升版,后期圖紙維護(hù)工作困難。

如果使用推遲控制指令觸發(fā)時(shí)間,則可有效避免以上問題的出現(xiàn)。因此,提出了如圖4所示第二種修改方案。

在此修復(fù)中,在順控模塊后增加RS觸發(fā)器,順控模塊輸出指令作為S端輸入,閥門反饋與相反順控指令取或后作為R端輸入。當(dāng)Q1端控制指令發(fā)出后,直到R端輸入為1時(shí),Q1端指令消失。有效避免了閥門控制指令的丟失,不僅提高了系統(tǒng)設(shè)備的安全性和系統(tǒng)熱效率,也降低了改造成本[2]。

圖4 修改后邏輯2 Fig.4 Modified logic 2

表2 RS觸發(fā)器真值表Table 2 RS trigger truth table

4 修改后的邏輯驗(yàn)證

為了驗(yàn)證其可靠性,在1DCS改造工廠測試期間,通過模擬現(xiàn)場工況反復(fù)進(jìn)行了大量仿真測試,測試結(jié)果見表3。

在測試中,對(duì)表1全部工況進(jìn)行了大量重復(fù)性驗(yàn)證,DCS輸出結(jié)果穩(wěn)定、可靠,對(duì)于因液位開關(guān)故障導(dǎo)致的控制指令無法生成,得到有效控制;對(duì)于因電動(dòng)門動(dòng)作時(shí)間長而導(dǎo)致的控制指令丟失現(xiàn)象全部消除。從表3的測試結(jié)果表明,修改后的邏輯不僅未對(duì)原有控制造成影響,而且消除了管道沖刷問題并提高了熱效率。

5 現(xiàn)場實(shí)施

由于常規(guī)島電動(dòng)門包含疏水旁路閥以及各管道隔離閥,而常規(guī)島電動(dòng)隔離閥的控制邏輯不涉及液位開關(guān)問題,因而在現(xiàn)場實(shí)施時(shí)主要分3步進(jìn)行:

1)在1DCS技改期間,根據(jù)修改邏輯1對(duì)1號(hào)常規(guī)島所有電動(dòng)疏水閥邏輯進(jìn)行修改。

2)在D112大修期間,根據(jù)修改邏輯2對(duì)1號(hào)常規(guī)島所有電動(dòng)門邏輯進(jìn)行修改。

3)在2DCS技改期間,根據(jù)修改邏輯1對(duì)2號(hào)常規(guī)島所有電動(dòng)疏水閥邏輯進(jìn)行修改;根據(jù)修改邏輯2對(duì)2號(hào)常規(guī)島所有電動(dòng)門邏輯進(jìn)行修改。

表3 驗(yàn)證邏輯測試結(jié)果Table 3 Verify logic test results

在1DCS改造完成后,通過現(xiàn)場真實(shí)工況,對(duì)第一步修改進(jìn)行了大量驗(yàn)證,結(jié)果表明:修改邏輯1方案完全消除了因液位開關(guān)故障導(dǎo)致的設(shè)備安全問題。

對(duì)于此問題的成果處理,究其根本是找到了其根源所在。通過修改邏輯來解決問題,由于其成本較低,施工較簡單,經(jīng)常出現(xiàn)于現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中。而當(dāng)控制邏輯無法解決時(shí),則需另尋解決問題的方法。其中,將全開全關(guān)電動(dòng)門更換為有中停裝置的電動(dòng)門,通過主控操作對(duì)其進(jìn)行有效控制,此方法在大連紅沿河核電站以及廣西防城港核電站中也有良好應(yīng)用[3]。

6 結(jié)束語

數(shù)字化系統(tǒng)設(shè)備功能性能的完全驗(yàn)證是一件很困難的事情,對(duì)現(xiàn)場發(fā)生的任何異?,F(xiàn)象都不能放過。深入追究,一個(gè)小小的異常后面隱藏的就可能是一個(gè)普遍性的缺陷,這次電動(dòng)門問題的發(fā)現(xiàn)、分析和處理就是這樣。

隨著DCS系統(tǒng)在核電領(lǐng)域越來越廣泛的應(yīng)用,機(jī)組控制系統(tǒng)也正在向硬接線簡單化、軟件邏輯組態(tài)復(fù)雜化的方向發(fā)展,軟件邏輯組態(tài)在機(jī)組控制中起著越來越重要的作用,嚴(yán)謹(jǐn)、合理、功能完備的邏輯組態(tài)至關(guān)重要。DCS系統(tǒng)邏輯設(shè)計(jì)組態(tài)的完整性、嚴(yán)密性、合理性,必須經(jīng)反復(fù)實(shí)踐才能得以保證。

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